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(1.中圣科技(江蘇)有限公司, 江蘇 南京 210000;2.中國石油化工集團(tuán)公司 金陵分公司, 江蘇 南京 210000)
某公司3.5 Mt/a催化裂化裝置中的熱交換器E206為分餾二中油蒸汽發(fā)生器,型號(hào)為BJS1600-3.9/4.9-989-9/25-6I。E206的作用是利用冷卻分餾塔二中段回流油獲得的熱能產(chǎn)生中壓蒸汽,設(shè)計(jì)產(chǎn)汽量為11.4 t/h,其基本參數(shù)見表1。
表1 蒸汽發(fā)生器E206基本參數(shù)
自催化裂化裝置2012年開工后,蒸汽發(fā)生器E206即頻繁泄漏,給裝置的平穩(wěn)安全生產(chǎn)帶來了極大威脅,也造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,對(duì)E206的泄漏原因進(jìn)行分析,并提出有效的防護(hù)措施極為必要。
2012年3.5 Mt/a催化裂化裝置開工運(yùn)行,1個(gè)月后E206即出現(xiàn)內(nèi)漏,經(jīng)返廠維修后再次投入使用。但在1個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)又間斷泄漏過2次,為避免管束再次泄漏影響生產(chǎn),管束堵漏后E206一直未處于滿負(fù)荷運(yùn)行,直至2016-12檢修期間更換為新管束。
2017-02-27,E206出現(xiàn)上水量增大但發(fā)汽量并未增加,且出口溫度明顯降低的現(xiàn)象,由此判斷管束又發(fā)生了內(nèi)漏。拆檢E206,浮頭墊片未見異常,殼程上水試壓到0.3 MPa即發(fā)現(xiàn)有5個(gè)管口焊縫處存在裂紋,且泄漏量較大。繼續(xù)提升熱交換器試壓壓力,管板表面出現(xiàn)大面積泄漏。
由于試壓過程中發(fā)現(xiàn)管口及管板大面積泄漏,因此對(duì)整個(gè)管板及管口焊縫表面進(jìn)行滲透檢測,檢測情況見圖1。
從圖1可以看出,管口焊縫存在大量周向裂紋,局部裂紋擴(kuò)展到管板孔橋,裂紋都是由管束側(cè)向管口側(cè)開裂,局部位置伴有明顯沖刷減薄現(xiàn)象,個(gè)別開裂部位管口與管板間隙處存在垢物。
E206工藝流程簡圖見圖2。
圖1 E206管口焊縫滲透檢測情況
圖2 E206工藝流程簡圖
E206的管程介質(zhì)為分餾二中油,操作溫度大約310 ℃,基本排除存在硫化物應(yīng)力腐蝕開裂的可能性。E206殼程介質(zhì)為除氧水和蒸汽混合物,呈堿性,存在堿脆風(fēng)險(xiǎn),且裂紋都是由管束側(cè)向管口側(cè)開裂。因此,重點(diǎn)對(duì)E206殼程介質(zhì)操作條件及成分進(jìn)行分析。
檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐V602液位控制平穩(wěn),未出現(xiàn)超標(biāo)情況,水汽比操作正常,且V602定排、連排執(zhí)行情況良好。對(duì)2017-01~2017-02-27,即E206新管束投用至發(fā)生內(nèi)漏期間V602的水質(zhì)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)V602爐水pH值平均為9.26,磷酸根質(zhì)量濃度平均為7.09 mg/L,均在合格范圍內(nèi)。因此,基本排除鍋爐水質(zhì)不合格導(dǎo)致腐蝕開裂的可能性。
E206出現(xiàn)裂紋或開裂的部位均位于管口焊縫或管板孔橋,且裂紋都是由管束側(cè)向管口側(cè)開裂,因此判斷為殼程介質(zhì)導(dǎo)致的裂紋。殼程介質(zhì)能進(jìn)入焊接接頭部位也表明換熱管與管板脹接處脹接貼合不緊密,存在縫隙。
有關(guān)資料表明[1],發(fā)生縫隙腐蝕較為敏感的縫隙寬度為0.025~0.1 mm,介質(zhì)中存在OH-等敏感離子時(shí)更容易引起縫隙腐蝕。E206殼程介質(zhì)為鍋爐水,鍋爐V602爐水中添加了Na3PO4進(jìn)行水質(zhì)處理,Na3PO4會(huì)產(chǎn)生水解而析出磷酸鹽沉積,反應(yīng)如下[2]:
Na3PO4+H2O→Na2HPO4+NaOH
生成的Na2HPO4從鍋爐水中析出,NaOH留在鍋爐水中,并成游離態(tài)。換熱管束長期浸泡在pH值和溫度均較高的爐水中,若換熱管和管板脹接處存在縫隙(圖3),隨著鍋爐水不斷受熱蒸發(fā),水中堿性介質(zhì)極易在這種不易流動(dòng)的狹小縫隙中不斷富集濃縮,即使是濃度較小的堿液濃縮后也足以引起脆性開裂。同時(shí)管口焊縫處存在焊接應(yīng)力,在堿性介質(zhì)和焊接拉應(yīng)力的共同作用下會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開裂[3-5]。因此,判斷管口焊縫及管板開裂的主要原因是換熱管與管板脹接處存在縫隙,縫隙內(nèi)堿濃縮后引起了堿脆開裂失效。
圖3 換熱管與管板連接縫隙示圖
為避免新制造的E206管口或管板再次開裂,需要確保良好的焊接質(zhì)量和脹接質(zhì)量。脹接貼合緊密無間隙和焊后去應(yīng)力退火處理是防止堿脆開裂的有效途徑??紤]到E206的現(xiàn)場實(shí)際工況,需要局部改進(jìn)管束制造技術(shù),提高加工精度要求,并加強(qiáng)重點(diǎn)工序的質(zhì)量控制。
3.1.1脹接方式與要求
管束制造中最重要的工序之一是管子與管板的連接。根據(jù)E206的腐蝕情況和實(shí)際工況,對(duì)管束采用強(qiáng)度焊加貼脹的方法。相比于強(qiáng)度脹加密封焊,強(qiáng)度焊加貼脹適用的溫度和壓力更高,多用于設(shè)計(jì)壓力3.5 MPa以下和介質(zhì)極易滲漏或?qū)橘|(zhì)要求極嚴(yán)的工況,尤其是存在縫隙腐蝕的情況[6]。
脹接時(shí)采用液壓柔性脹接工藝,先焊后脹。相比機(jī)械脹存在的各管子脹度不一、貼合不均等問題,液壓脹脹接工藝具有使管壁受力均勻、軸向拉伸小、管板變形小、抗軸向拉脫力大和密封性可靠等特點(diǎn),具有穩(wěn)定的質(zhì)量保證[7-8]。另外,為保證脹接質(zhì)量,脹接前換熱管管頭250 mm范圍必須打磨光滑,不允許有鐵銹、油污、氧化層和毛刺等,打磨完畢后用清潔的抹布蘸丙酮清洗,管板管孔粗糙度必須達(dá)到要求,否則影響脹接質(zhì)量。
3.1.2脹接工藝評(píng)定
脹管時(shí)欠脹會(huì)影響脹口的密封可靠性,過脹則有可能造成管壁減薄繼而導(dǎo)致管子破裂或管板變形,甚至使管板孔直徑變大。因此,脹接前應(yīng)制定脹接工藝評(píng)定來確定適宜的脹接度。
脹接評(píng)定工藝采用的試樣為小管板及15段換熱管(?25 mm),脹管機(jī)型號(hào)YEG-A,脹接液壓值分別為120 MPa、130 MPa、140 MPa、150 MPa、160 MPa。與管板同爐鍛造1塊DN200 mm、厚216 mm的試樣,鉆孔加工成小管板。將換熱管和管孔除銹、清理油污后,將換熱管插入管孔內(nèi)編好序號(hào)進(jìn)行脹接,管孔加工尺寸、粗糙度和換熱管伸出管板長度等嚴(yán)格按照制造要求執(zhí)行。
每個(gè)液壓值脹3個(gè)換熱管,并做好標(biāo)識(shí),脹接后沿?fù)Q熱管中心剖開試件,目測脹接貼合面是否貼合緊密無間隙、脹口管端有無裂紋或損傷。使用千分尺測量內(nèi)徑,按式(1)計(jì)算的脹管率H在1%~1.15%。
H=[(d2-d1) -(DO-DW)]/DO×100%
(1)
式中,H為脹管率;d2為脹接之后實(shí)測管子內(nèi)徑,d1為脹接之前管子內(nèi)徑的算數(shù)平均值,DO為脹接之前管孔直徑的算數(shù)平均值,DW為脹接之前管子外徑,mm。
通過脹管率計(jì)算和貼合面觀察,確定脹接液壓值150 MPa時(shí)的脹接效果最好。不同脹接液壓值下脹接效果對(duì)比見圖4,正式脹接時(shí)脹接長度及前后間距要求見圖5。
圖4 不同脹接液壓值下現(xiàn)場脹接試樣剖管后貼合面情況
圖5 管板與換熱管正式脹接時(shí)脹接長度及前后間距要求
原管束于2012年制造,加工制造標(biāo)準(zhǔn)采用的是GB 151—1999《管殼式換熱器》[9],個(gè)別控制指標(biāo)相比TEMA—2007《Standards of the Tubular Exchanger Manufactures Association》[10]規(guī)定的范圍寬,難以保證脹接質(zhì)量。GB/T 151—2014《熱交換器》[11]中對(duì)換熱管加工精度,管板、折流板管孔配合精度的要求均有所提高,如Ⅰ級(jí)管束配合精度要求與TEMA—2007中的相當(dāng),Ⅱ級(jí)管束配合精度與GB 151—1999中Ⅰ級(jí)管束的配合精度相當(dāng),對(duì)管束脹接質(zhì)量有更好的保證。因此新管束制造標(biāo)準(zhǔn)主要采用GB/T 151—2014,同時(shí)對(duì)個(gè)別指標(biāo)提出高于GB/T 151—2014的控制要求。各標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管子與管板孔間隙的要求見表2。
(1)管板管孔加工精度要求 管孔加工粗糙度會(huì)影響脹接時(shí)的貼合質(zhì)量,因此選用數(shù)碼深孔鉆床進(jìn)行管板的加工,并派專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,重點(diǎn)控制管板管孔加工粗糙度。在GB/T 151—2014的基礎(chǔ)上,將管板管孔的加工粗糙度Ra由Ra≤12.5 μm提高到Ra=3.2 μm,從而提高脹接的密封質(zhì)量。
表2 不同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管子與管板孔間隙要求 mm
(2)折流板管孔加工精度要求 殼程介質(zhì)為鍋爐水,通過管壁與管程二中油換熱后轉(zhuǎn)變?yōu)轱柡椭袎赫羝UG闆r下,管束以固有頻率振蕩,但殼體內(nèi)介質(zhì)相變?yōu)檎羝麜r(shí)會(huì)加劇管束的振動(dòng)幅度,加速原有微小缺陷的擴(kuò)展和縫隙的產(chǎn)生,也使焊接接頭處產(chǎn)生較大應(yīng)力集中,增加應(yīng)力腐蝕開裂的風(fēng)險(xiǎn)。因此,要將折流板管孔加工的誤差嚴(yán)格控制在0~0.3 mm內(nèi),且在折流板重疊鉆孔加工完畢后,選取孔徑較小的折流板安裝在靠近管板側(cè),以最大程度降低管束振動(dòng)對(duì)管板的影響[12-13]。
換熱管與管板焊接采取強(qiáng)度焊。為保證焊接強(qiáng)度,管板處開45°坡口,坡口深2 mm。因換熱管的伸出長度不小于2.5 mm,故焊腳高度不低于4.5 mm。施焊前應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定,并按照工藝評(píng)定參數(shù)施焊。焊接前對(duì)管板孔及換熱管管頭進(jìn)行粗糙度處理。采用自動(dòng)氬弧焊進(jìn)行焊接,焊接材料為?2.5 mm的TIG-J50,至少焊接2遍,頭層為打底焊,第二層為蓋面焊,焊接電流80~110 A,焊接電壓14~16 V,焊接速度3~6 cm/min,氬氣體積流量8 L/min。
堿開裂發(fā)生的主要原因之一是管口焊縫存在焊接應(yīng)力。因此,在換熱管與管板脹接之前、焊接之后均要進(jìn)行消除應(yīng)力的處理,通常采用局部熱處理方法,并確保整個(gè)管板面加熱均勻。
在管束制造過程中,質(zhì)量控制的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)便是管子與管板焊縫的質(zhì)量。根據(jù)熱交換器制造的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求,目前主要采取磁粉或滲透方法進(jìn)行檢測。而磁粉或滲透方法只能用于檢測焊縫表面缺陷,無法對(duì)焊縫內(nèi)部缺陷進(jìn)行檢測[14-15]。若焊縫中存在氣孔等缺陷,即便試壓時(shí)正常,投用一段時(shí)間后仍可能發(fā)生泄漏。因此,建議在熱交換器制造時(shí)采用射線檢測進(jìn)行管口焊縫檢查。鑒于管口焊縫數(shù)量多、拍片成本高,可由業(yè)主選擇管口進(jìn)行抽檢,以進(jìn)一步提高管口焊接質(zhì)量,降低管口焊縫的泄漏率。
為了避免蒸汽發(fā)生器E206的管口和管板再次出現(xiàn)開裂,在制造新管束時(shí),可以通過加強(qiáng)管板與換熱管脹接質(zhì)量控制,提高熱交換器的精度要求,提高管板、折流板管孔加工精度,提高焊接、熱處理控制要求以及加強(qiáng)各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制與檢驗(yàn)等措施,消除脹接間隙,減小應(yīng)力,從而提升管束整體制造質(zhì)量。新制造的管束于2017-06試壓正常后投入使用,截至目前運(yùn)行正常,實(shí)際發(fā)汽量約為8 t/h,為設(shè)計(jì)負(fù)荷的71%。
為保證E206安全穩(wěn)定運(yùn)行,建議日常生產(chǎn)中繼續(xù)加強(qiáng)鍋爐水質(zhì)分析,配合公用工程做好磷酸根含量和pH值控制,減少NaOH的生成。日常操作應(yīng)平穩(wěn),應(yīng)提高殼程水循環(huán)倍率,使鍋爐給水快速補(bǔ)入E206,避免蒸汽快速蒸發(fā)和雜質(zhì)沉積,以提供更可靠的運(yùn)行工況。