劉 凱,張海生,蘇 磊,安海春,王君珂,劉 楊
(河鋼集團(tuán)唐鋼公司,河北 唐山 063016)
鋼鐵行業(yè)發(fā)展過程中產(chǎn)線生產(chǎn)效率是一個重要環(huán)節(jié),一般體現(xiàn)的指標(biāo)為機(jī)時產(chǎn)量,在工藝技術(shù)設(shè)備確定后,生產(chǎn)工藝、操作水平、設(shè)備狀態(tài)、質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)、生產(chǎn)組織水平等因素都會對產(chǎn)線生產(chǎn)效率產(chǎn)生直接影響[1],對于角鋼生產(chǎn)來說,生產(chǎn)工藝具備的特點(diǎn):產(chǎn)品規(guī)格多,產(chǎn)量少,在這種情況下提高角鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)效率就會有一定的難度。
河鋼集團(tuán)唐鋼分公司型鋼廠大型線(簡稱唐鋼大型線)于2013 年建成投產(chǎn),年設(shè)計生產(chǎn)能力50 萬t,唐鋼大型線主要設(shè)備包含:蓄熱步進(jìn)梁式加熱爐1座、高壓水除鱗機(jī)2 臺、二輥可逆式開坯軋機(jī)2 架、可逆水平二輥精軋機(jī)1 架、單道次精軋機(jī)1 架、步進(jìn)式大冷床1 架,水平9 輥雙支撐矯直機(jī)1 架,定尺冷鋸2 臺,碼垛機(jī)3 套;方圓鋼熱定尺鋸1 臺,方圓鋼冷床1 架。目前產(chǎn)品以大規(guī)格角鋼、熱軋U 型鋼板樁、高強(qiáng)U 型鋼、電極扁鋼、方鋼為主。投產(chǎn)以來歷年的角鋼機(jī)時產(chǎn)量見表1。
表1 2013 年—2017 年機(jī)時產(chǎn)量情況 t/h
如表2 所示,2018 年1 月—5 月份大型線角鋼產(chǎn)品的平均月機(jī)時產(chǎn)量為61.08 t/h,機(jī)時產(chǎn)量處于較低的水平,想要完成唐鋼的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),必須降低生產(chǎn)成本,維持現(xiàn)狀是不可行的。
表2 2018 年1 月—5 月機(jī)時產(chǎn)量情況 t/h
影響角鋼機(jī)時產(chǎn)量的因素主要有職工操作水平,設(shè)備狀態(tài),坯料加熱質(zhì)量,軋制工藝制定不合理,具體分解如圖1 所示。
圖1 機(jī)時產(chǎn)量原因影響因素
根據(jù)圖1 分解各影響因素,將改進(jìn)生產(chǎn)工藝,合理安排生產(chǎn)作為提高大型角鋼機(jī)時產(chǎn)量的主要途徑。
唐鋼大型線有蓄熱步進(jìn)梁式加熱爐1 座,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查與測量,實(shí)際生產(chǎn)角鋼時有加熱能力小于軋制能力情況出現(xiàn),為了獲得坯料良好的加熱質(zhì)量,盡量滿足軋制要求,有必要開展提高坯料裝鋼支數(shù)攻關(guān),在滿足加熱設(shè)備正常設(shè)備參數(shù)的情況下,主要采取了以下措施:
1)合理調(diào)整加熱爐步距,250 mm×360 mm 小坯料采用500 mm 步距一步一裝的方式進(jìn)行裝爐,裝爐數(shù)由56 支提高到60 支;320 mm×460 mm 大坯料采用250 mm 新步距三步一裝的方式進(jìn)行裝爐,裝爐數(shù)由26 支提高到40 支。
2) 短定尺坯料實(shí)現(xiàn)雙排布料,320 mm×460 mm坯料4.2 m 以下定尺實(shí)現(xiàn)雙排布料,如圖2 所示,小時軋鋼支數(shù)由15 支提高到20 支以上。
圖2 加熱爐雙排步料布局圖
以上措施的應(yīng)用,提高了坯料出鋼速度,冷裝下250 mm×360 mm 坯料小時出鋼條數(shù)由24 支提高到28 支,320 mm×460 mm 坯料小時出鋼條數(shù)由10 支提高到14 支,加熱爐加熱能力提高30%,小時產(chǎn)量提高30%,具備60 萬t/a 加熱能力。
1)對粗軋機(jī)BD2 機(jī)后橫移加長改造,機(jī)后橫移向東西兩側(cè)各延長5 m,成品軋件長度最長可由60 m提高到70 m,坯料單重增加,發(fā)揮生產(chǎn)效率。
2)角鋼滾動導(dǎo)衛(wèi)設(shè)計應(yīng)用,自主設(shè)計角鋼滾動導(dǎo)衛(wèi),如圖3 所示,解決了大角鋼軋制腿端刮溝問題,提高角鋼產(chǎn)品表面質(zhì)量,減少非計劃品產(chǎn)生。在角鋼滾動導(dǎo)衛(wèi)使用效果得到驗(yàn)證后完善技術(shù)規(guī)程,固化制度。
圖3 自主設(shè)計角鋼滾動導(dǎo)衛(wèi)
通過以上方法優(yōu)化軋制工藝,減少角鋼生產(chǎn)時的純軋時間與間隙時間,提高軋制節(jié)奏,并在工藝完善的同時固化規(guī)程與制度,減少非計劃品,提高一次合格率與成材率,機(jī)時產(chǎn)量提高15%。
精整與收集生產(chǎn)效率低一直以來是制約唐鋼大型線軋機(jī)產(chǎn)能發(fā)揮的瓶頸問題[2],通過技術(shù)人員近三個月來的現(xiàn)場測試,做出了以下工藝改進(jìn):
1)鋸切速度攻關(guān),通過馬鋼、萊鋼考察,經(jīng)過論證與實(shí)驗(yàn),對鋸片冷卻和鋸切夾緊改進(jìn),按品種規(guī)格及斷面截面參數(shù)不同,分別試驗(yàn)提高鋸切速度,鋸切速度由10 mm/s 提高到30~40 mm/s,鋸切效率提高30%,解決了制約軋機(jī)產(chǎn)能發(fā)揮的瓶頸問題。
2)碼垛區(qū)將水平碼垛機(jī)吸磁時序提前,原為下降到位后吸磁改為下降與吸磁同步,減少吸鋼時間3 秒。優(yōu)化平移碼垛機(jī)橫移速度,減少時間2 s。將去磁信號提前,減少放鋼動作時間3 s。調(diào)試F3 擋板處碼鋼,可節(jié)省6 s。單根碼垛時間由50 s 縮短到42 s,如果用F3 擋板碼鋼將縮短為36 s。提高翻轉(zhuǎn)碼垛機(jī)翻轉(zhuǎn)速度由15 s 縮短到9 s。碼垛機(jī)通過控制邏輯改進(jìn)、充磁消磁程序優(yōu)化、取鋼位置調(diào)整,碼垛周期由原來的52 s 縮短為37 s,單臺碼垛機(jī)能力提高了40%。
3)1 號冷鋸前輥道設(shè)計制作短尺收集裝置,實(shí)現(xiàn)短尺鋼快速離線收集,減少鋸切等待時間。
生產(chǎn)計劃制定的好壞能夠直接影響機(jī)時產(chǎn)量的完成情況,對于生產(chǎn)計劃的制定工作來說,科學(xué)性主要是指計劃要有科學(xué)的依據(jù),要有一套科學(xué)的編制計劃的方法,才能夠?qū)ιa(chǎn)起指導(dǎo)作用。
1)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃,必須從企業(yè)的實(shí)際出發(fā),必須充分反映企業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn),應(yīng)注意設(shè)備狀態(tài),并嚴(yán)格結(jié)合輥型安排生產(chǎn),掌握充分可靠的資料,做到對每個問題搞清楚,每個數(shù)據(jù)搞準(zhǔn)確,并加以對比分析。
2)針對規(guī)格多、批量少的問題,要以市場需求為導(dǎo)向,制訂合理的生產(chǎn)預(yù)測與生產(chǎn)計劃,協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源,更加有效地進(jìn)行生產(chǎn)組織。
3)加強(qiáng)與總調(diào)與煉鋼部門的聯(lián)系,確保生產(chǎn)計劃實(shí)施無誤。
唐鋼大型線2018 年6 月至10 月進(jìn)行了四個月的課題攻關(guān),通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝,合理安排生產(chǎn)兩方面采取的措施提高了生產(chǎn)效率,角鋼生產(chǎn)的月均機(jī)時產(chǎn)量由攻關(guān)前1—5 月份的61.08 t/h 提高到6—12月份月均機(jī)時產(chǎn)量79.88 t/h,達(dá)到了產(chǎn)線歷史最好水平(見表3)。通過以上的分析與驗(yàn)證,證明大型線為提高角鋼生產(chǎn)效率而采取的一系列措施是可行的。
表3 2018 年6~12 月開展攻關(guān)課題后機(jī)時產(chǎn)量情況 t/h