劉志杰
(山西云時(shí)代太鋼信息自動(dòng)化技術(shù)有限公司,山西 太原 030003)
太鋼不銹鋼立式板坯連鑄機(jī)始建于20 世紀(jì)80年代中期,分別于1999 年和2004 年對(duì)相關(guān)設(shè)備和控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造升級(jí),托輥傳動(dòng)系統(tǒng)一直沿用2004 年改造時(shí)的西門子6SE70 變頻調(diào)速系統(tǒng)。該系統(tǒng)目前穩(wěn)定性明顯降低,故障率明顯增高,并且由于西門子6SE70 系列產(chǎn)品的停產(chǎn),備件缺貨嚴(yán)重,費(fèi)用也比較昂貴。通過對(duì)托輥舊傳動(dòng)系統(tǒng)6SE70 升級(jí)為西門全新一代變頻傳動(dòng)技術(shù)S120 的應(yīng)用,使連鑄機(jī)生產(chǎn)水平邁上一個(gè)新的臺(tái)階。
立式板坯連鑄機(jī)主要由大包及大包車、中包及中包車、結(jié)晶器及振動(dòng)裝置、引錠裝置、二冷段噴淋系統(tǒng)、38 號(hào)39 號(hào)40 號(hào)拉矯托輥系統(tǒng)、一次火焰切割機(jī)、卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)、二次火焰切割機(jī)、噴號(hào)機(jī)器人等組成。
加熱成液體的合格鋼水裝在大包中,由大包車?yán)\(yùn)至中包車上方,并把鋼水倒入中包中,中包中的鋼水經(jīng)管道進(jìn)入結(jié)晶器。結(jié)晶器是連鑄機(jī)的核心部件,結(jié)晶器通過振動(dòng)裝置的振動(dòng)及一次冷卻使鋼水形成板型外殼,經(jīng)引錠裝置、拉矯托輥牽引并由二冷段噴淋水完成冷卻形成凝固板型。一次火焰切割機(jī)將板坯按定尺設(shè)定切割為板坯塊,接坯小車接住板坯后,通過卷?yè)P(yáng)斜出坯系統(tǒng)將切割后的板坯輸送至傳輸輥道,然后送至二次火焰切割機(jī),根據(jù)訂單需求必要時(shí)進(jìn)行二次切割。最后經(jīng)噴號(hào)機(jī)器人噴號(hào)后由天車吊裝入庫(kù),完成全流程連鑄坯生產(chǎn)過程[1]。立式板坯連鑄機(jī)生產(chǎn)過程流程如圖1。
圖1 立式板坯連鑄機(jī)生產(chǎn)過程流程圖
針對(duì)38 號(hào)39 號(hào)40 號(hào)托輥傳動(dòng)系統(tǒng)舊設(shè)備備件停產(chǎn),系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)導(dǎo)致電氣線路老化,故障率高,維護(hù)資料不全導(dǎo)致維護(hù)困難等問題,此次傳動(dòng)改造包括以上系統(tǒng)柜內(nèi)主要電氣設(shè)備進(jìn)行重新選型設(shè)計(jì),通訊電纜、動(dòng)力電纜、控制電纜分別敷設(shè)防止電磁干擾,控制系統(tǒng)分別獨(dú)立設(shè)計(jì),各個(gè)系統(tǒng)控制參數(shù)完全優(yōu)化,托輥和卷?yè)P(yáng)整流單元和逆變單元關(guān)鍵參數(shù)通過Profibus-DP 總線由PLC 進(jìn)行控制和監(jiān)控,控制方式采用帶編碼器的閉環(huán)矢量控制方式,托輥轉(zhuǎn)速根據(jù)拉坯速度計(jì)算之后通過通訊給定,斜出坯速度控制和轉(zhuǎn)矩控制根據(jù)工藝邏輯自動(dòng)切換,強(qiáng)大的、 圖形化的調(diào)試軟件STARTER 和高級(jí)面板AOP30 便于調(diào)試和故障排查,熱試車前電機(jī)分別進(jìn)行靜態(tài)和動(dòng)態(tài)識(shí)別,有效提高設(shè)備動(dòng)態(tài)性能和控制精度。托輥系統(tǒng)由托輥整流單元,托輥逆變器、輸入電抗器、輸出電抗器、熱繼電器等設(shè)備組成。托輥整流單元輸出直流電壓,通過直流母線下帶3 臺(tái)書本型逆變器,每個(gè)書本型逆變器拖動(dòng)兩臺(tái)異步電機(jī)。除40 號(hào)電機(jī)帶1 個(gè)編碼器外,其余都帶兩個(gè)編碼器,其中一個(gè)將速度值給變頻器,另一個(gè)給PLC 系統(tǒng)計(jì)算坯長(zhǎng)。
控制方式采用閉環(huán)矢量編碼器控制方式,通過PROFIBUS-DP 網(wǎng)的遠(yuǎn)程通信,由P2 操作臺(tái)給出托輥速度給定,通過PLC 處理送入39 號(hào)托輥逆變器,根據(jù)39 號(hào)的電機(jī)編碼器反饋到PLC 信號(hào)值,經(jīng)PLC 處理后,將39 號(hào)電機(jī)速度反饋值作為38 號(hào)、40號(hào)電機(jī)的速度給定值,形成38 號(hào)、39 號(hào)、40 號(hào)托輥的轉(zhuǎn)速同步。其中整流單元合分閘、整流裝置“運(yùn)行”“故障”指示、電壓、電流指示通過整流端子設(shè)定。逆變單元編碼器、急停、運(yùn)行指示、故障指示、電流、電壓通過TM31 端子設(shè)定;啟停、故障復(fù)位、電動(dòng)、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、固定速度給定控制,變頻器狀態(tài)反饋,速度反饋通過PROFIBUS-DP 控制字和狀態(tài)字設(shè)定。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理簡(jiǎn)圖如圖2。
圖2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理簡(jiǎn)圖
板坯數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)跟蹤主要包括引錠數(shù)據(jù)跟蹤和拉坯數(shù)據(jù)跟蹤兩部分。
引錠數(shù)據(jù)跟蹤主要指人工啟動(dòng)送引錠命令后,引錠桿從開始位,走至結(jié)晶器下方,然后進(jìn)入結(jié)晶器中;開始拉坯后,引錠桿自動(dòng)脫錠后返回引錠存放位的數(shù)據(jù)跟蹤處理。
引錠頭部位置的計(jì)算公式:
式中:P為引錠頭部位置;P0為起始位置;R為托輥半徑;K為托輥減速比;N為編碼器脈沖數(shù)/周;n為編碼器計(jì)數(shù)值。
引錠數(shù)據(jù)跟蹤是二冷水跟蹤及板坯長(zhǎng)度跟蹤的基礎(chǔ)。
拉坯數(shù)據(jù)跟蹤主要包括二冷水動(dòng)態(tài)跟蹤、板坯頭部跟蹤、坯尾跟蹤。
拉坯長(zhǎng)度的計(jì)算公式:
式中:L為拉坯長(zhǎng)度;D為結(jié)晶器中液位高度;R為托輥半徑;N為編碼器脈沖數(shù)/周;K39,K40分別為39號(hào),40 號(hào)減速比;n39,n40分別為39 號(hào),40 號(hào)編碼器計(jì)數(shù)值。
動(dòng)態(tài)二冷水模型建立和一次切割啟動(dòng)命令都依賴板坯頭部位置,因此,拉坯跟蹤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確提供對(duì)于降低能源損耗及提高板坯質(zhì)量有著重要的意義[1]。
1)舊系統(tǒng)拆除、新設(shè)備安裝、校接線。
2)現(xiàn)場(chǎng)安裝完畢,根據(jù)原理圖檢查所有接線是否正確牢固,測(cè)試所有外部接線正確無誤。
3)托輥整流/回饋單元的調(diào)試。檢查控制托輥整流/回饋單元柜內(nèi)部按照原理圖接線,無接地短路異常;柜內(nèi)元器件安裝位置順序正確齊全,試驗(yàn)動(dòng)作正??煽?。合上逆變柜內(nèi)每相開關(guān),三套逆變器接入直流母線,逆變器進(jìn)行上電自診斷。利用AOP30 面板進(jìn)行預(yù)調(diào)試,檢查基本參數(shù)是否正常。根據(jù)電機(jī)參數(shù)和工藝要求設(shè)置參數(shù),利用STARTER 軟件進(jìn)行參數(shù)調(diào)試。檢查相關(guān)開關(guān)量和模擬量輸入輸出是否正常。
4)托輥逆變單元的調(diào)試。檢查控制托托輥系統(tǒng)單元柜內(nèi)元器件安裝是否正確齊全,動(dòng)作是否正常可靠,根據(jù)原理圖進(jìn)行柜內(nèi)接線的校驗(yàn)和確認(rèn)。根據(jù)原理圖檢查所有外部設(shè)備與柜子之間的連接手否正確,檢查無接地,無短路現(xiàn)象存在,搖電機(jī)絕緣符合要求。用STARTER 軟件對(duì)變頻器進(jìn)行電機(jī)靜態(tài)識(shí)別和速度閉環(huán)優(yōu)化,啟動(dòng)變頻器,輸入?yún)?shù)并進(jìn)行優(yōu)化,觀察電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否達(dá)到要求(要求脫開機(jī)械設(shè)備)。接上機(jī)械設(shè)備,根據(jù)電機(jī)實(shí)際電流調(diào)整顯示電流表,觀察輸出繼電器動(dòng)作是否正常并作出調(diào)整。與PLC 進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車,測(cè)試由PLC 來的控制信號(hào)和變頻器傳回的PLC 信號(hào)是否滿足要求。
5)托輥系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)試車。根據(jù)聯(lián)動(dòng)試車出現(xiàn)的問題相應(yīng)調(diào)整系統(tǒng)參數(shù),滿足生產(chǎn)工藝要求。認(rèn)真記錄試車中出現(xiàn)的問題,仔細(xì)分析,及其調(diào)整系統(tǒng)的不足之處,滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求。
6)帶負(fù)荷試車。
7)試生產(chǎn)。整理整流單元、38 號(hào)39 號(hào)40 號(hào)逆變單元參數(shù)表,以39 號(hào)為例見表1。
表1 關(guān)鍵參數(shù)表
1)將原有西門子傳動(dòng)系統(tǒng)6SE70 升級(jí)為新一代變頻S120,時(shí)間緊,風(fēng)險(xiǎn)高,技術(shù)難度大;圖紙和網(wǎng)絡(luò)重新設(shè)計(jì)。
2)每個(gè)托輥系統(tǒng)都是一拖二控制,控制精度和同步性調(diào)試難度大。
3)編碼器閉環(huán)矢量控制和抱閘控制方式結(jié)合工藝需要進(jìn)行適應(yīng)性優(yōu)化。
托輥系統(tǒng)是整個(gè)連鑄工序的核心工序之一。托輥速度不同步直接導(dǎo)致拉坯過程斷澆、停澆和其他嚴(yán)重事故發(fā)生。本次改造將自主將6SE70 升級(jí)為新一代S120 極大地提高了傳動(dòng)設(shè)備動(dòng)態(tài)性能和控制精度,提高了連鑄板坯生產(chǎn)效率和表面質(zhì)量。