宋亞輕,白旭東,成 潔,王 飛,楊永強(qiáng)
(西安航天動(dòng)力研究所,西安,710100)
1200 kN液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)是新型運(yùn)載火箭的主動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)。當(dāng)火箭載荷不同時(shí),發(fā)射窗口寬窄不一[1],嫦娥一號(hào)甚至實(shí)現(xiàn)了零窗口發(fā)射[2],因此對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)濕態(tài)停放時(shí)間提出了窗口適應(yīng)性要求。另外由于惡劣天氣或突發(fā)故障,導(dǎo)致推進(jìn)劑加注后推遲或中止發(fā)射[3],若推遲時(shí)間超出發(fā)動(dòng)機(jī)濕態(tài)停放期,則需要泄出發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)腔推進(jìn)劑,按目前地面試車發(fā)動(dòng)機(jī)后處理,工作量大,處理周期長(zhǎng),不僅延誤發(fā)射進(jìn)程,甚至導(dǎo)致火箭錯(cuò)過(guò)發(fā)射窗口。
為提高火箭發(fā)射可靠性和發(fā)射任務(wù)需求,開(kāi)展發(fā)動(dòng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)間濕態(tài)停放適應(yīng)性和箭體環(huán)境使用維護(hù)流程研究,依據(jù)推進(jìn)劑加注流程和隨箭待機(jī)時(shí)間的不同,制定簡(jiǎn)捷高效的適應(yīng)發(fā)射場(chǎng)環(huán)境的后處理方案,可簡(jiǎn)化操作流程,縮短發(fā)動(dòng)機(jī)處理周期。
火箭執(zhí)行正常發(fā)射流程時(shí),推進(jìn)劑加注流程有兩個(gè):a)氧貯箱和發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)腔同時(shí)加注液氧;b)發(fā)動(dòng)機(jī)燃料腔抽真空,打開(kāi)煤油入口隔離閥加注煤油。
根據(jù)火箭測(cè)發(fā)流程和火箭等待或推遲發(fā)射時(shí)間的長(zhǎng)短,梳理出5種工況,涵蓋了三型火箭載荷窗口期要求和推遲發(fā)射時(shí)間段的要求。等待或延遲發(fā)射期間,要求發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)處理后,可隨時(shí)進(jìn)入點(diǎn)火程序,為火箭快速響應(yīng)創(chuàng)造寬松的條件,如表1所示。
表1 火箭對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)處理需求Tab.1 Rocket Request for Engine Rreatment
續(xù)表1
1200 kN液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)氧化劑為液氧,燃料為煤油,煤油系統(tǒng)入口設(shè)有隔離閥,發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 1200kN液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意Fig.1 1200kN LOX/Kerosene Rocket Engine System Schematic
由圖1可以看出,氧系統(tǒng)預(yù)冷和煤油系統(tǒng)抽真空是發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)必須完成的準(zhǔn)備工作[4],箭體環(huán)境下,液氧經(jīng)發(fā)動(dòng)機(jī)入口泵前管路、氧泵和泵后管路、預(yù)冷回流閥出口,最終返回氧貯箱,即采用循環(huán)預(yù)冷方案[5]。預(yù)冷將完成時(shí),燃料系統(tǒng)抽真空充填,抽真空可保證煤油供應(yīng)系統(tǒng)工作穩(wěn)定性和可靠性。
氧系統(tǒng)維持低溫狀態(tài)為1200 kN發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)條件。發(fā)動(dòng)機(jī)維持加注液氧狀態(tài)隨箭停放3天。長(zhǎng)時(shí)間預(yù)冷對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)影響主要有以下3個(gè)方面:
a)主泵隔離腔溫度。發(fā)動(dòng)機(jī)煤油泵和氧泵同軸,在結(jié)構(gòu)上,主泵隔離腔將氧泵和煤油泵隔開(kāi);發(fā)動(dòng)機(jī)預(yù)冷期間,維持隔離腔吹除,以控制隔離腔溫度;需持續(xù)對(duì)該測(cè)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)判讀。
b)推力室燃?xì)鈬娗皽囟取0l(fā)動(dòng)機(jī)加注前已拆除推力室保護(hù)堵蓋,燃?xì)馇槐┞对诳諝庵校A(yù)冷期間燃?xì)馇粶囟容^低。為了防止水蒸汽倒吸結(jié)晶,須在預(yù)冷期間對(duì)燃?xì)馇淮党?,氮?dú)獯党郎乜匦Ч柰ㄟ^(guò)地面試車預(yù)冷試驗(yàn)考核。
c)以上兩路吹除均設(shè)有單向閥。單向閥工作時(shí),閥芯在特定吹除壓力和流量下易發(fā)生顫振[6],閥芯與外殼長(zhǎng)時(shí)間碰撞,因磨損將導(dǎo)致反向密封失效,需進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
長(zhǎng)時(shí)間低溫狀態(tài)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)是否有影響,須經(jīng)過(guò)整機(jī)試車驗(yàn)證。
為確保試驗(yàn)準(zhǔn)確性,吹除試驗(yàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)搭載,試驗(yàn)主要分為兩個(gè)階段:首先通過(guò)吹除壓力寬帶掃頻,找到單向閥在各流道顫振吹除壓力;其次,避開(kāi)顫振入口壓力進(jìn)行3天吹除試驗(yàn),壓力值穩(wěn)定,如圖2所示。試驗(yàn)第1天和完成后分別檢查單向閥反向密封性滿足要求,驗(yàn)證單向閥長(zhǎng)時(shí)間工作的適應(yīng)性。
圖2 單向閥3天吹除壓力曲線Fig.2 Pressure of Check Valve Blowoff Last for Three Days
遵循循序漸進(jìn)的原則,1200 kN整機(jī)預(yù)冷試驗(yàn)時(shí)間逐步延長(zhǎng),先后開(kāi)展預(yù)冷1天、預(yù)冷2天和預(yù)冷3天,測(cè)點(diǎn)顯示泵隔離腔溫度和推力室燃?xì)鈬娗皽囟确€(wěn)定,單向閥后吹除壓力穩(wěn)定,試驗(yàn)后直接進(jìn)入正常流程點(diǎn)火試車,發(fā)動(dòng)機(jī)正常起動(dòng),工況參數(shù)無(wú)異常,驗(yàn)證了發(fā)動(dòng)機(jī)氧系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間預(yù)冷適應(yīng)。
貯箱加注液氧后,在停放期間貯箱中的液氧大量汽化損耗[7],若待機(jī)超過(guò)3天,泄出貯箱中的液氧,發(fā)動(dòng)機(jī)在箭體環(huán)境下泄液氧回溫存在如下問(wèn)題:
a)氧腔回流口對(duì)接。
發(fā)動(dòng)機(jī)與艙體對(duì)接后,氧腔回流口與總體氧貯箱對(duì)接,無(wú)法由回流口泄出。
b)地面工裝。
發(fā)射場(chǎng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)用熱空氣吹除氧化劑系統(tǒng)外表面。地面試車狀態(tài),可在控制室監(jiān)測(cè)氧化劑預(yù)冷回流出口和氧化劑入口處確定回溫進(jìn)程。在發(fā)射場(chǎng)泄液氧回溫時(shí),箭體已斷電,無(wú)法監(jiān)測(cè)溫度變化。
針對(duì)上述問(wèn)題采取如下措施:a)用地面管路連接已引至艙壁的預(yù)冷回流閥控制口和排放口,液氧從排放口泄出;b)回溫期間,用艙段吹除代替熱空氣回溫;c)用紅外測(cè)溫儀監(jiān)測(cè)氧系統(tǒng)壁溫。
煤油入口隔離閥打開(kāi),煤油完成加注后發(fā)動(dòng)機(jī)隨箭停放,與加注液氧相比,增加了對(duì)燃料系統(tǒng)的維護(hù)要求,應(yīng)關(guān)注低溫氧系統(tǒng)對(duì)燃料系統(tǒng)的影響和非金屬組件煤油浸泡適應(yīng)性。
5.1.1 低溫氧系統(tǒng)對(duì)燃料系統(tǒng)的影響
低溫氧系統(tǒng)對(duì)燃料系統(tǒng)的影響為:a)燃料系統(tǒng)壁溫過(guò)低將導(dǎo)致煤油結(jié)冰,發(fā)動(dòng)機(jī)包裹在艙體內(nèi),燃料腔煤油受氧系統(tǒng)低溫?zé)醾鲗?dǎo)和冷氣對(duì)流影響逐漸降低;b)煤油溫度變化引起燃料腔內(nèi)壓波動(dòng)。
采取的措施為:a)濕態(tài)停放期間維持艙段吹除,避免燃料系統(tǒng)溫度過(guò)低;b)不再關(guān)閉煤油入口隔離閥,發(fā)動(dòng)機(jī)煤油腔壓力變化被貯箱氣墊緩沖吸收;c)貯箱保護(hù)壓和煤油液柱靜壓較小,對(duì)燃料腔影響不大。
5.1.2 非金屬件煤油浸泡適應(yīng)性
燃料管路密封墊、啟動(dòng)箱膠囊、閥門和煤油泵密封墊均為非金屬材料,在煤油浸泡下會(huì)發(fā)生輕微溶脹,將影響其密封性能。因此需開(kāi)展組件煤油浸泡試驗(yàn)和整機(jī)加注煤油停放試驗(yàn)。
5.2.1 閥門煤油浸泡試驗(yàn)
對(duì)典型閥門開(kāi)展常溫和低溫煤油浸泡試驗(yàn),累計(jì)試驗(yàn)時(shí)間10天;然后對(duì)閥門試驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行分階段檢查,使其處于密封良好、打開(kāi)和關(guān)閉壓力穩(wěn)定狀態(tài)。
流量調(diào)節(jié)器是工況轉(zhuǎn)級(jí)、流量調(diào)節(jié)和穩(wěn)定的關(guān)鍵組件, 將流量調(diào)節(jié)器在浸泡煤油 30天后進(jìn)行冷調(diào)試驗(yàn),流量調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)級(jí)正常。
5.2.2 煤油泵煤油浸泡試驗(yàn)
開(kāi)展煤油泵密封長(zhǎng)時(shí)間常溫和低溫浸泡試驗(yàn),結(jié)果顯示,煤油泵入口端面密封30天后無(wú)泄漏,分解后產(chǎn)品無(wú)異常,其性能滿足要求。
5.2.3 啟動(dòng)箱相容性試驗(yàn)
啟動(dòng)箱內(nèi)部膠囊隔離液腔和氣腔,腔囊受壓翻轉(zhuǎn)擠破點(diǎn)火裝置啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),經(jīng)60天煤油浸泡,氣密檢查良好。
發(fā)動(dòng)機(jī)按試車流程加注液氧和煤油,維持加注狀態(tài),開(kāi)展氧系統(tǒng)和燃料系統(tǒng)在液柱壓力下3天停放試驗(yàn),如圖3所示,期間煤油系統(tǒng)外壁溫度測(cè)點(diǎn)示值高于煤油結(jié)冰溫度-60 ℃,煤油無(wú)結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn)。3天停放試驗(yàn)后,直接進(jìn)入點(diǎn)火流程試車,發(fā)動(dòng)機(jī)正常啟動(dòng)和關(guān)機(jī),全程工況和測(cè)量參數(shù)無(wú)異常。
圖3 1200kN發(fā)動(dòng)機(jī)濕態(tài)停放試驗(yàn)示意Fig.3 1200kN LOX/Kerosene Standby Test in Propellant Loading
6.1.1 泄出液氧
發(fā)動(dòng)機(jī)加注液氧煤油后,推遲或等待4~7天發(fā)射,按火箭要求,超過(guò)3天液氧泄出。
6.1.2 關(guān)閉煤油入口隔離閥
發(fā)動(dòng)機(jī)恢復(fù)常溫,可關(guān)閉入口隔離閥使燃料腔不再承受入口壓力,緩解管路及組件密封處,使發(fā)動(dòng)機(jī)與增壓輸送系統(tǒng)和貯箱界限清晰,保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)不受外界影響,規(guī)避停放期間煤油貯箱或增壓系統(tǒng)因誤操作增壓的風(fēng)險(xiǎn)。
6.1.3 打開(kāi)排放閥泄壓
關(guān)閉煤油入口隔離閥,燃料腔為封閉環(huán)境,打開(kāi)燃料排放閥泄壓,排出部分煤油后關(guān)閉,防止內(nèi)腔煤油受環(huán)境溫度變化壓力增大。
6.1.4 非金屬件煤油浸泡適應(yīng)性
對(duì)燃料路典型閥門、煤油泵和啟動(dòng)箱等含非金屬密封件的組件開(kāi)展煤油相容性試驗(yàn),試驗(yàn)完成無(wú)煤油泄漏,檢查無(wú)異常。
發(fā)動(dòng)機(jī)按試車流程加注液氧和煤油,維持加注狀態(tài)停放3天,泄出液氧,關(guān)閉煤油入口隔離閥,打開(kāi)排放閥泄壓,繼續(xù)停放6天,前后停放9天。期間監(jiān)測(cè)煤油系統(tǒng)外壁無(wú)滲漏,停放結(jié)束時(shí),在推力室喉部取樣化驗(yàn)碳?xì)浠衔锖课闯瑯?biāo),證明整機(jī)燃料腔密封良好。壓力測(cè)點(diǎn)顯示燃料腔內(nèi)壓波動(dòng)很小。停放試驗(yàn)結(jié)束,直接進(jìn)入點(diǎn)火流程試車,發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)和工況參數(shù)無(wú)異常。
發(fā)動(dòng)機(jī)停放 7~30天時(shí),需泄出貯箱及發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)腔煤油。地面試車時(shí)處理流程為:首先拆除渦輪泵泄液口、推力室泄液口和五通泄液口,并連接管路泄煤油;然后打開(kāi)抽真空口泄煤油;最后擠啟動(dòng)箱,通過(guò)五通泄液口再次泄出煤油。
按目前發(fā)動(dòng)機(jī)總裝布局,箭體環(huán)境下,只有推力室泄液口和抽真空口在艙外。不進(jìn)艙簡(jiǎn)化處理解決的途徑有兩種:第1種是將其余4個(gè)接口引出;第2種是通過(guò)艙外的兩個(gè)接口泄煤油。
第1種途徑可保證煤油腔處理后與試車處理方法一致,無(wú)需驗(yàn)證,因發(fā)動(dòng)機(jī)搖擺時(shí)與艙壁之間有相對(duì)運(yùn)動(dòng),必須用金屬軟管引出,布局復(fù)雜,效率低,且增加了處理操作,不宜采用;第2種途徑可極大地減少泄煤油工作量,難點(diǎn)在于按此泄出煤油后,發(fā)動(dòng)機(jī)燃料腔有煤油殘留?;鸺俅芜M(jìn)入發(fā)射流程時(shí),再次抽真空能否達(dá)到指標(biāo)要求,加注完成后,是否影響發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng),需要進(jìn)行煤油充填泄出試驗(yàn)和試車考核。應(yīng)首先對(duì)第2種途徑進(jìn)行分析和試驗(yàn),若發(fā)動(dòng)機(jī)不適應(yīng),則再考慮第1種途徑。
快速泄煤油后,煤油腔殘留的煤油分布如圖4所示,啟動(dòng)箱、轉(zhuǎn)級(jí)腔和煤油泵積存的煤油無(wú)法泄出。
發(fā)動(dòng)機(jī)燃料腔存在幾個(gè)盲腔,盲腔內(nèi)組件的煤油相容性需驗(yàn)證。分析認(rèn)為簡(jiǎn)化泄煤油的主要風(fēng)險(xiǎn)為:燃料腔內(nèi)未泄出的煤油經(jīng)再次抽真空后,變成氣液混合狀態(tài)或懸浮煤油夾氮?dú)鈮|,再次充填無(wú)法將夾雜的氮?dú)馀懦?,將?huì)造成發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火及轉(zhuǎn)級(jí)時(shí)序異常,啟動(dòng)失敗。關(guān)鍵的部位有兩處:再次抽真空后啟動(dòng)箱內(nèi)真空度和流量調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)級(jí)腔真空度。
圖4 快速處理后殘留煤油分布示意Fig.4 Kerosene Remain after Fast Processing
燃料腔組件通過(guò)了長(zhǎng)時(shí)間浸泡煤油相容性試驗(yàn)考核,啟動(dòng)箱已實(shí)現(xiàn)免復(fù)位[8],通過(guò)增加試驗(yàn)驗(yàn)證了啟動(dòng)箱在充填煤油貯存60天后,抽真空滿足啟動(dòng)前真空度指標(biāo)要求,啟動(dòng)箱充滿煤油抽真空時(shí)間比無(wú)煤油情況延長(zhǎng),如圖5所示。
圖5 啟動(dòng)箱充填煤油貯存后抽真空曲線Fig.5 Starting Box Creation of Vacuum in Filling State Storage
1200 kN發(fā)動(dòng)機(jī)按點(diǎn)火流程加注煤油,從推力室泄液口和抽真空口泄出燃料腔煤油,測(cè)量泄出煤油體積,快速處理泄出的煤油體積為正常流程泄出量的 86%。然后進(jìn)行煤油腔試抽真空,啟動(dòng)箱液腔和流量調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)腔真空度滿足要求,但抽真空時(shí)間需大幅增加。按正常流程加注液氧和煤油,檢測(cè)啟動(dòng)條件滿足后,直接點(diǎn)火試車,獲得成功,試后分析發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)和工況參數(shù)正常,驗(yàn)證了煤油快速處理方案的可行性。
a)首次實(shí)現(xiàn)了1200 kN液氧煤油發(fā)動(dòng)機(jī)3天預(yù)冷和煤油7天不泄出停放,完成了組件飛行狀態(tài)裕度試驗(yàn)和相容性試驗(yàn),整機(jī)長(zhǎng)時(shí)間濕態(tài)停放后試車考核,拓寬了火箭緊急情況下推遲發(fā)射的時(shí)間裕度;
b)提出一種可靠的不離箭快速處理方案,開(kāi)展了關(guān)鍵組件適應(yīng)性試驗(yàn)考核和發(fā)射場(chǎng)真實(shí)流程整機(jī)模擬試車考核,使發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)射場(chǎng)使用維護(hù)簡(jiǎn)便快捷、易操作。