成國利
(北京中煤煤炭洗選技術(shù)有限公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯 017000)
葫蘆素選煤廠位于鄂爾多斯市烏審旗圖克鎮(zhèn),設(shè)計原煤處理能力13 Mt/a,由中煤邯鄲設(shè)計有限公司設(shè)計,2015年底投產(chǎn)。選煤方法為:大于13(或大于25)mm干法分級,3 mm濕式脫泥,塊煤淺槽分選,末煤不洗選,粗煤泥弧形篩+煤泥離心機脫水回收,細煤泥濃縮后由加壓過濾機和快開壓濾機回收。中塊煤產(chǎn)品外銷、其他精煤和末煤供應(yīng)煤化工項目用戶。銷售的塊精煤限下率要求小于17%,灰分小于10%,全水分不大于11%,收到基低位發(fā)熱量(Qnet,ar)大于25.08 MJ/kg;末精煤產(chǎn)品灰分小于15%,全水分不大于15%,收到基低位發(fā)熱量(Qnet,ar)大于 21.74 MJ/kg。原煤分級篩下(小于13 mm粒級)物料與粗煤泥摻合后作為末原煤產(chǎn)品。
葫蘆素煤礦所采煤牌號以不粘煤為主,現(xiàn)實際生產(chǎn)原煤和原設(shè)計煤質(zhì)資料相比主要有以下不同:
(1)原煤水分、灰分和矸石含量偏高。原設(shè)計煤質(zhì)資料中原煤水分為10.85%,灰分為14.96%,屬于低灰分煤。實際生產(chǎn)中入廠原煤水分一般在18.0%~20.0%,灰分為27.0%~32.0%,已經(jīng)屬于中灰分煤。由于末煤不入洗,造成末煤產(chǎn)品水分高,產(chǎn)品膠帶運輸機滑煤、水煤潰倉時有發(fā)生,給生產(chǎn)、儲存、外運都帶來了較大困難。
(2)原煤中150~13 mm級含量58.28%,灰分16.64%,其中大于 1.8 kg/L密度級含量13.45%(占原煤7.74%),灰分73.32%。而實際矸石產(chǎn)率已經(jīng)達到18.0%左右,灰分83.41%。
(3)夾矸多為泥巖、砂質(zhì)泥巖,頂?shù)装逡陨百|(zhì)泥巖和粉砂巖為主,矸石存在一定的泥化現(xiàn)象。
選煤廠生產(chǎn)工藝適應(yīng)性強,有很好的靈活性,具體表現(xiàn)在:
(1)當(dāng)入洗原煤煤質(zhì)好時,系統(tǒng)可滿足只分級、不入洗,產(chǎn)品有塊煤和末煤兩種,此操作方式是在淺槽分選機系統(tǒng)檢修時使用;當(dāng)煤質(zhì)變差時,啟動塊煤分選系統(tǒng)。
(2)淺槽分選的精煤可以和末原煤(小于13 mm粒級)以各種比例混合作為混煤產(chǎn)品,板框壓濾機煤泥和加壓過濾機煤泥也是如此。
(3)為了簡化工藝,原煤13 mm干法分級和3 mm濕法脫泥在同一臺香蕉篩上完成。
(4)加壓過濾機和板框壓濾機共用同一入料攪拌桶,加壓過濾機槽放空閥和倉放空閥及回流閥全部回入料攪拌桶。
(5)原煤倉、產(chǎn)品倉全部采用薄殼鋼筋混凝土球倉,直徑54 m,容量6萬t。產(chǎn)品倉下設(shè)6臺可逆帶式輸送機,方便配煤,并滿足汽車裝車和化工供煤同時進行。
隨著礦井的持續(xù)生產(chǎn),原煤煤質(zhì)和原設(shè)計已有較大差別;同時為保證選煤生產(chǎn)安全連續(xù)穩(wěn)定運行,提高產(chǎn)品質(zhì)量,最大程度提高選煤經(jīng)濟效益,現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和環(huán)節(jié)已經(jīng)不能適應(yīng)生產(chǎn)需要。主要存在的問題如下:
(1)原煤水分高,水分一般為 19.0%~20.0%,原煤分級效果和脫泥效果大幅下降,致使原煤分級篩處理能力下降,同時大量粉煤隨塊煤(大于13 mm級物料)進入淺槽分選機,惡化淺槽分選機的分選效果。
(2)加壓過濾機入料來自濃縮機底流,其粒度組成如表1。
表1 加壓過濾機入料粒度組成
從表1可以發(fā)現(xiàn),入料中小于0.075 mm粒級含量超過75%,大于0.25 mm粒級含量僅為2.20%。由于入料粒度過細,造成加壓過濾機濾餅薄、排料周期長、單機處理量低、煤泥水分高達27.56%,遠不能滿足生產(chǎn)要求。
(3)生產(chǎn)中難免因脫泥篩板、弧形篩板、離心機篩籃磨損致使較大顆粒物料進入旋流器組堵塞底流口,從而使物料全部或部分進入濃縮機造成跑粗,影響濃縮機的正常運行。
(4)原設(shè)計中矸石含量13.45%,矸石膠帶帶寬800 mm、帶速1.6 m/s。而實際矸石含量已經(jīng)達到18.21%,生產(chǎn)中常常因矸石膠帶過載而停機。
(1)為適應(yīng)原煤水分大幅提高,同時提高原煤分級脫泥效果和處理量,對分級脫泥篩進行了以下改造:入料溜槽加裝擋料板,入料閘板改為鋸齒形閘板(如圖1),以使入料沿篩面均勻分布;分級段篩板改為15 mm,篩板改為彈性桿、自清潔高效篩板,并加擋水堰;脫泥段沖水、噴水全部采用循環(huán)水,采用帶擋水堰的高效篩板,以提高脫泥效果。
圖1 分級脫泥篩入料溜槽閘板改造示意
(2)加壓過濾機和板框壓濾機入料桶分別設(shè)置,加壓過濾機回料返回加壓過濾機入料桶,并在入料桶上加摻粗裝置,以改善加壓過濾機的入料粒度組成(如圖2);加壓過濾機槽、倉放空進濾液桶。
圖2 加壓過濾機入料桶增加摻粗裝置示意
改造后加壓過濾機入料粒度組成見表2。
表2 改造后加壓過濾機入料粒度組成
(3)在煤泥桶上增加截粗裝置,避免大顆粒物料進入煤泥桶,弧形篩下水和煤泥離心機離心液返回煤泥桶(如圖3),同時避免因篩板篩籃磨損后大顆粒物料進入濃縮機的問題。
圖3 煤泥桶上增加截粗裝置示意
(4)501矸石膠帶提速改造。原設(shè)計帶速為1.6 m/s, 帶寬800 mm, 改造后帶速為3.15 m/s,大幅提高了輸煤量,滿足了生產(chǎn)需要。
通過一系列改造,葫蘆素選煤廠生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定,高效運行,處理能力大幅提高,由原來的1600 t/h提高到現(xiàn)在的 2650 t/h; 各種工藝指標(biāo)穩(wěn)步提升,材料消耗大幅下降,其中加壓過濾機煤泥水分降到24.14%(空干基水分3.74%),介耗從 1.26 kg/t降低到 0.53 kg/t, 絮凝劑消耗從10.5 g/t原煤降到6.1 g/t原煤;同時產(chǎn)品質(zhì)量進一步穩(wěn)定和提高,滿足了客戶的需求,提高了企業(yè)的信譽。