李 輝,趙 旭
(巴里坤銀鑫礦業(yè)投資有限公司黑眼泉煤礦選煤廠,新疆哈密 839200)
黑眼泉煤礦選煤廠于2013年8月16日投產(chǎn),是年處理能力為1.80 Mt/a的礦井型選煤廠,采用無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器主選、煤泥直接浮選的生產(chǎn)工藝。粗煤泥采用水力分級(jí)旋流器分級(jí),高頻篩和臥式離心機(jī)脫水回收工藝;細(xì)煤泥采用濃縮機(jī)濃縮,壓濾機(jī)脫水回收工藝。
原設(shè)計(jì)選煤廠原煤臺(tái)時(shí)量為340.91 t/h,尾煤產(chǎn)量為14.42 t/h,尾煤產(chǎn)率4.23%。壓濾機(jī)選型:干煤泥系統(tǒng)不平衡系數(shù)K取 1.15,XMZ750箱式自動(dòng)壓濾機(jī)單臺(tái)處理能力為16 t/h,F(xiàn)=K·Q/q=1.15×14.42/16=1.04(臺(tái)), 選用 2臺(tái)。
原設(shè)計(jì)做篩分浮沉試驗(yàn)所用的原煤大樣平均灰分為13.69%,綜合考慮黑眼泉煤礦原鉆孔資料所提供煤層煤樣的平均灰分為21.15%,用此灰分調(diào)整后的原煤篩分浮沉資料做為設(shè)計(jì)用煤質(zhì)資料,設(shè)計(jì)黑眼泉煤礦選煤廠生產(chǎn)工藝、選煤方法及設(shè)備選型等。由于煤質(zhì)資料與實(shí)際出入較大,致使設(shè)備能力及部分洗選工藝無(wú)法滿足現(xiàn)實(shí)需求。
(1)2臺(tái)尾煤壓濾機(jī)處理濃縮底流能力嚴(yán)重不足。主要表現(xiàn)在:①2臺(tái)壓濾機(jī)每天24 h連續(xù)作業(yè),處理能力仍不足,導(dǎo)致濃縮機(jī)效果差、循環(huán)水濃度高,煤泥水需要外排;② 由于煤泥水外排,導(dǎo)致煤泥損失、生產(chǎn)清水補(bǔ)充量加大,生產(chǎn)成本高,且不符合環(huán)保要求;③ 開車時(shí)間得不到保證,開車前須先外排煤泥水,每天排放3~6 h不等,待濃縮壓力達(dá)到開車要求,方能正常啟車生產(chǎn);④原煤臺(tái)時(shí)量低,由于煤泥量大,壓濾機(jī)處理能力低,需要將入洗量降到260~270 t/h, 最低時(shí)僅為 180~200 t/h, 正常情況也就在240~250 t/h;⑤ 廠區(qū)非生產(chǎn)占地不斷加大,臨時(shí)煤泥池越砌越高,由最初的1個(gè)200 m3到4個(gè)200 m3,最后擴(kuò)成1個(gè)48萬(wàn)m3的煤泥池,而煤泥風(fēng)干層只有1 m左右,1 m以下不沉淀,造成外排煤泥存儲(chǔ)空間不斷擴(kuò)大。
(2)粗煤泥脫水設(shè)備為2臺(tái)高頻篩,由于高頻篩篩面采用的是復(fù)合篩網(wǎng)(1030 mm×530 mm),每臺(tái)高頻篩12塊篩面。在生產(chǎn)過(guò)程中,復(fù)合篩網(wǎng)隨著設(shè)備的振動(dòng),極易脫位或損壞,造成系統(tǒng) “跑粗”嚴(yán)重,不僅給煤泥水系統(tǒng)處理造成困擾,而且經(jīng)常需要停車更換或處理篩面,既影響生產(chǎn)又加大復(fù)合篩網(wǎng)的損耗。
(1)原設(shè)計(jì)中煤分級(jí)旋流器組溢流、中煤高頻篩篩下水進(jìn)入601或602耙式濃縮機(jī),濃縮機(jī)溢流作循環(huán)水;底流去尾煤壓濾機(jī)脫水。此設(shè)計(jì)弊端:一是損失中煤;二是加大尾煤壓濾處理壓力。
(2)原設(shè)計(jì)尾煤回收系統(tǒng)為單系統(tǒng),僅有2臺(tái)壓濾機(jī)回收煤泥,回收能力嚴(yán)重不足。
針對(duì)以上問(wèn)題,找出煤泥水處理系統(tǒng)最佳解決方案,分三步實(shí)施:首先改造粗煤泥回收系統(tǒng),然后對(duì)尾煤回收系統(tǒng)進(jìn)行完善和增容改造,最后對(duì)粗煤泥回收系統(tǒng)作進(jìn)一步完善。
據(jù)以往生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn):黑眼泉煤礦入浮煤泥屬極難浮煤,原煤灰分在35%~45%,浮選抽出率約25%。煤質(zhì)好時(shí),入浮煤泥產(chǎn)率在12%~15%,浮選精煤產(chǎn)率在3%~3.75%(因灰分在14%以上,沒(méi)有G值只能摻入中煤),加上矸石旋流器溢流(煤泥含量在1%~2%),即還有9%~12%的浮選尾煤待處理;若井下煤層波動(dòng),出現(xiàn)斷層、薄煤帶、泥巖等情況,入浮煤泥產(chǎn)率會(huì)急劇增加到17%~20%,甚至以上,抽出3%的精煤之后,需要壓濾回收的浮選尾煤達(dá)到14%~17%以上。
如原煤臺(tái)時(shí)量按400 t/h計(jì)算,尾煤產(chǎn)量最高為: 400 t/h×17%=68 t/h, 壓濾機(jī)選取臺(tái)數(shù)F=K·Q/q=1.15×68/16=4.89(臺(tái)), 故至少需要5臺(tái),現(xiàn)已有 2臺(tái)在工作,還需要配置 3臺(tái)XMZ750箱式自動(dòng)壓濾機(jī)。
改造前后煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程,如圖1和圖2所示。
圖1 改造前煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程
(1)新建一座壓濾廠房,其中布置一套尾煤回收系統(tǒng),包括1個(gè)攪拌桶、3臺(tái)XMZ750型箱式自動(dòng)壓濾機(jī)、3臺(tái)壓濾機(jī)入料泵、3臺(tái)刮板輸送機(jī)等輔助設(shè)備。
(2)濃縮機(jī)底流泵603號(hào)為新壓濾廠房尾煤攪拌桶供料,底流泵604號(hào)為主廠房尾煤攪拌桶供料,實(shí)現(xiàn)雙系統(tǒng)回收細(xì)煤泥。
(3)主廠房尾煤壓濾機(jī)入料泵更換為2臺(tái)100LYB-I-A50C45渣漿泵,配套電機(jī)功率110 kW,替換原2臺(tái)尾煤入料泵100ZJG-I-B4.2,配套電機(jī)功率75 kW。
(4)在主廠房壓濾機(jī)下料刮板機(jī)機(jī)尾的閑置空間,增加 1個(gè) 24 m3清水箱,配備 1臺(tái)YX3200Z-ZWS清水泵,用于存儲(chǔ)主廠房2臺(tái)尾煤壓濾機(jī)濾液,解決不生產(chǎn)時(shí)廠房?jī)?nèi)用水。
(1)在主廠房三樓新增一套粗煤泥回收系統(tǒng),由2臺(tái)振動(dòng)弧型篩(篩縫?0.5/?0.35)和1臺(tái)立式煤泥離心機(jī)組成,作為粗煤泥脫水設(shè)備;原粗煤泥回收系統(tǒng)(高頻篩和2臺(tái)中煤臥式離心機(jī))保留。
圖2 改造后煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程
(2)管路設(shè)計(jì):精煤、中煤分級(jí)旋流器組底流管道先匯合,再分別給2臺(tái)振動(dòng)弧形篩供料,弧形篩篩下水與立式振動(dòng)離心機(jī)離心液合并,由管道自流到浮選原礦池。
(3)溜槽設(shè)計(jì):振動(dòng)弧形篩篩上物料給入立式振動(dòng)離心機(jī),立式振動(dòng)離心機(jī)出料進(jìn)入426浮選精煤刮板機(jī),由刮板機(jī)將粗煤泥送入中煤膠帶。
總投入741.7228萬(wàn)元,其中:設(shè)備投入378.80萬(wàn)元,土建工程投入262.80萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)15萬(wàn)元,非標(biāo)及安裝等85.1228萬(wàn)元。其中:
(1)尾煤回收系統(tǒng)改造:總投入673.2889萬(wàn)元,其中設(shè)備投入326.50萬(wàn)元,土建工程投入260萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)15萬(wàn)元,非標(biāo)及安裝等71.7889萬(wàn)元。尾煤壓濾系統(tǒng)改造投入明細(xì)詳見(jiàn)表1。
(2)粗煤泥回收系統(tǒng)改造:總投入68.4339萬(wàn)元,其中設(shè)備投入52.30萬(wàn)元,土建工程投入2.80萬(wàn)元,非標(biāo)及安裝等13.3339萬(wàn)元。粗煤泥回收系統(tǒng)改造投入明細(xì)詳見(jiàn)表2。
表1 尾煤壓濾系統(tǒng)改造投入明細(xì)
表2 粗煤泥回收系統(tǒng)改造投入明細(xì)
(1)實(shí)現(xiàn)煤泥廠內(nèi)回收,洗水達(dá)到一級(jí)閉路循環(huán);
(2)尾煤處理能力比原來(lái)提高60%;
(3)入洗能力提高,臺(tái)時(shí)量由原來(lái)的230~270 t/h 提到 400 t/h;
(4)實(shí)現(xiàn)正常啟車,解決了由于濃縮壓力高,使開車延后2.5~3 h的問(wèn)題;
(5)實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn),解決了生產(chǎn)過(guò)程中為控制 “跑粗”頻繁更換高頻篩復(fù)合篩網(wǎng),每天耽誤至少1 h的問(wèn)題;
(6)改造后控制了粗煤泥 “跑粗”,使粗煤泥回收率提高1.5%(回收后摻入中煤);
(7)中煤分級(jí)旋流器溢流和中煤振動(dòng)篩篩下水去浮選,浮選精煤產(chǎn)率提高0.5%以上;
(8)采用整塊弧形篩板2980 mm×2200 mm替代復(fù)合篩網(wǎng)(1030 mm×530 mm),更換周期由1~2 d提高到3個(gè)月,降低了配件的損耗;
(9)洗水濃度達(dá)標(biāo),磁鐵礦粉消耗比改造前降低了0.28 kg/t原煤;聚丙烯酰胺消耗比改造前降低了 0.003 kg/t原煤, 詳見(jiàn)表 3。
表3 改造前后選煤廠介耗及濃縮機(jī)藥耗對(duì)比
(10)工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低,節(jié)約了人工成本。
6.1.1 增收計(jì)算
(1)改造后,由于沒(méi)有了因濃縮濃度高延時(shí)啟車、生產(chǎn)過(guò)程中更換高頻篩板(復(fù)合篩網(wǎng))的影響時(shí)間,加上原煤臺(tái)時(shí)量提高了130 t/h,生產(chǎn)時(shí)間按每年330 d,每天16 h計(jì)算,全年多入洗原煤: 130t/h×16h/d×330d=68.64 萬(wàn) t, 全年創(chuàng)收:68.64 萬(wàn) t×22.64 元/t(見(jiàn)注)=1554.01 萬(wàn)元。
(注:精煤產(chǎn)率按47%,售價(jià)353.98元/t(稅后)計(jì)算;中煤產(chǎn)率按25%,售價(jià)116.38元/t(稅后)計(jì)算,噸煤售價(jià)為195.46元/t,噸煤成本按153.76元/t、噸煤加工費(fèi)按19.05元/t計(jì)算,則噸煤利潤(rùn)為195.46-153.76-19.05=22.64元/t。)
(2)粗煤泥(摻入中煤)回收率提高1.5%,年創(chuàng)收: 180萬(wàn) t×1.5%×116.38元/t=314.23萬(wàn)元。
(3)浮選精煤(摻入中煤)回收率提高0.5%,年創(chuàng)收: 180萬(wàn)t×0.5%×116.38元/t=104.74萬(wàn)元。
(4)弧形篩面替代復(fù)合篩面,年材料消耗節(jié)支: 2臺(tái)×8塊/臺(tái)×350次/年×210元/塊-2臺(tái)×1塊/臺(tái)×4 次/年×9806 元/塊=109.76 萬(wàn)元
(5)煤泥水不外排,減少人工3~6人,年節(jié)約人工費(fèi)用 3人×5000元/30人工×330 d=16.50萬(wàn)元。
(6)原煤臺(tái)時(shí)量可達(dá)400 t/h,比原來(lái)最低提高130 t/h,選煤廠總裝機(jī)容量按4000 kW計(jì)算,每天按生產(chǎn)16 h,噸煤計(jì)劃電費(fèi)為2.35元計(jì)算,年可節(jié)約電費(fèi) 130 t/h ×16 h/d ×330d×2.35 元/t=161.30萬(wàn)元。
(7)磁鐵礦粉消耗比改造前降低了0.28 kg/t原煤, 年節(jié)支 180 萬(wàn) t×0.28kg/t×10-3×1500 元/t=75.60萬(wàn)元。
(8)聚丙烯酰胺消耗比改前降低了0.003 kg/t原煤, 年節(jié)支180 萬(wàn) t×0.003 kg/t×10-3×8460 元/t=4.57萬(wàn)元。
八項(xiàng)合計(jì)年增收:1554.01+314.23+107.74+109.76+16.50+161.30+75.60+4.57=2343.71(萬(wàn)元)。
6.1.2 增支計(jì)算
改造后尾煤回收系統(tǒng)總裝機(jī)容量增加:15 kW+3×90 kW+3×(18.5+2.2)kW+3×11+2×(110-75)kW=450.10 kW;粗煤泥回收系統(tǒng)裝機(jī)容量增加55.55 kW,合計(jì)增容450.10+55.55=505.65 kW,年電費(fèi)增支505.65 kW·h×24×2/3×330 d×0.439 元/kW·h=117.21(萬(wàn)元)。
6.1.3 總收益
合計(jì)年增收:2343.71-117.21=2226.50(萬(wàn)元)。
6.1.4 投資回報(bào)
總投入741.7228萬(wàn)元,總收益2226.50萬(wàn)元,投資回報(bào)期=741.7228÷2226.50=0.33(年),僅4個(gè)月即可收回全部投入成本。
煤泥水系統(tǒng)洗水達(dá)到一級(jí)閉路循環(huán),煤泥實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)回收,選煤生產(chǎn)可以有序進(jìn)行,員工勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低。
經(jīng)過(guò)一年多的生產(chǎn)運(yùn)行表明,煤泥水處理系統(tǒng)改造是成功的,不僅為公司帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益,而且為黑眼泉煤礦晉級(jí)一級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井達(dá)標(biāo)提供了保證。