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      官地礦29406工作面拆架期間防滅火技術(shù)措施

      2019-11-05 06:49:52
      山西焦煤科技 2019年9期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)流煤體采空區(qū)

      趙 璇

      (西山煤電集團(tuán)公司 官地礦, 山西 太原 030053)

      礦井綜放工作面在回采結(jié)束后的撤架期間,往往由于停采周期長,煤體破碎范圍大,以及工作面機(jī)械設(shè)備的拆卸運(yùn)輸、頂板垮落,使得撤架期間通風(fēng)不穩(wěn)定,漏風(fēng)復(fù)雜,大幅增加了撤架工作面的煤炭自燃危險(xiǎn)性[1-3]. 此外,隨著井下機(jī)械化采掘設(shè)備的普及,拆架過程持續(xù)時(shí)間較長,對于易自燃煤層,多數(shù)拆架工作持續(xù)時(shí)間超過了自燃煤層的自然發(fā)火期,造成了煤層自燃危險(xiǎn)增大[4-6]. 西山煤電集團(tuán)官地礦29406工作面拆架期間出現(xiàn)了溫度異常區(qū)域(部分測點(diǎn)最高溫度達(dá)到45 ℃)及CO涌出異?,F(xiàn)象,為了保證設(shè)備安全回撤以及人員在設(shè)備回撤期間的安全,制定了“人機(jī)協(xié)調(diào)、多措并舉,重點(diǎn)監(jiān)控”的綜合防滅火措施,取得了良好效果。

      1 工作面概況

      29406工作面井下位于中四采區(qū)東南部,主采8#煤和9#煤,層間距約為1.25 m,以“采9#放8#”的方式進(jìn)行開采。29406工作面設(shè)計(jì)可采走向長492 m,正巷設(shè)計(jì)長度為655 m,副巷設(shè)計(jì)長度為597 m,采長216 m,支架數(shù)量為138臺,8#煤層平均厚度3.95 m(可采),9#煤層平均厚度3.18 m,可采儲量共計(jì)915 869 t. 工作面回采結(jié)束后,擴(kuò)循環(huán)時(shí)間持續(xù)了9天,在拆除采煤機(jī)和刮板運(yùn)輸機(jī)后,由于頂板壓力大,支架老化等原因,拆架進(jìn)程緩慢,拆架工作進(jìn)行到3號支架時(shí)發(fā)現(xiàn)了溫度異常區(qū)域和CO涌出異?,F(xiàn)象,表明采空區(qū)存在著火危險(xiǎn),對拆架工作和現(xiàn)場工作人員有著較大安全隱患,為此,特制定注氮-注漿聯(lián)合噴注、人員-傳感器聯(lián)合監(jiān)測、進(jìn)風(fēng)隅角及附近支架噴灑阻化劑的綜合防滅火措施。

      2 拆架期間的通風(fēng)安全

      2.1 拆架期間的風(fēng)量控制

      由于拆架準(zhǔn)備時(shí)間過長,頂板壓力大造成拆架進(jìn)程慢,CO涌出異?,F(xiàn)象及溫度異常區(qū)域的出現(xiàn)表明拆架空間煤體均有自燃發(fā)火危險(xiǎn)。煤炭的自熱以及自燃都需要氧氣的參加,因此,在拆架期間,將風(fēng)量調(diào)控在合理范圍內(nèi),保證人員呼吸并減少采空區(qū)的漏風(fēng),進(jìn)而抑制煤體自熱或燃燒加劇成為防火重點(diǎn)。具體措施如下:

      1) 控制拆架工作面的人員數(shù)量,該工作由現(xiàn)場安全員進(jìn)行統(tǒng)計(jì),進(jìn)入拆架工作面的安拆人員、安全員、瓦斯員、打鉆人員、注漿及各工種值班帶班管理人員人數(shù)不得超過30人,每班人員數(shù)量報(bào)至調(diào)度并在兩巷巷道口設(shè)置警戒控制人員隨意進(jìn)入。按照人數(shù)確定拆架工作面的最低配風(fēng)量,由人員數(shù)量、富余系數(shù)、支架運(yùn)輸影響供風(fēng)斷面及采空區(qū)漏風(fēng)等因素確定該拆架面配風(fēng)量為300 m3/min.

      2) 用阻燃材料裝袋壓實(shí)構(gòu)筑隔離墻,堵實(shí)進(jìn)風(fēng)隅角,工作面上部地表裂隙由專人填埋,避免采空區(qū)漏風(fēng)加劇煤體氧化。

      3) 兩巷由測風(fēng)員實(shí)時(shí)測風(fēng),回風(fēng)巷道加設(shè)風(fēng)速傳感器,確保拆架空間區(qū)域內(nèi)新鮮風(fēng)流的配給。

      4) 為防止拆架時(shí)頂板垮落,封閉堵塞回風(fēng)風(fēng)流,待拆支架前方至煤壁范圍內(nèi)用單體及木垛支護(hù)巷道。

      5) 必須保證本采區(qū)其余采掘工作面風(fēng)流穩(wěn)定,避免相鄰巷道風(fēng)流的改變影響本拆架工作面的風(fēng)量供給。

      2.2 拆架期間的供風(fēng)應(yīng)急措施

      為防止拆架過程中頂板垮落封堵巷道,需在進(jìn)風(fēng)巷道口安裝2×30 kW的局部通風(fēng)機(jī),風(fēng)筒(d800 mm)延至拆架范圍,并按拆架速度回收,風(fēng)機(jī)處于待開啟狀態(tài),如遇巷道封堵,開啟局扇并關(guān)閉注氮泵,采取措施解除封堵后,關(guān)閉局扇(壓入式通風(fēng)會加劇采空區(qū)氧氣涌入),通風(fēng)再次穩(wěn)定后開啟注氮泵。

      3 拆架期間的綜合防滅火措施

      3.1 綜合防滅火措施

      29406工作面綜合防滅火措施見圖1,采取注氮-注漿聯(lián)合噴注、人員-傳感器聯(lián)合監(jiān)測、進(jìn)風(fēng)隅角附近支架后方噴灑阻化劑的綜合防滅火措施。

      圖1 拆架期間的綜合防滅火示意圖

      在進(jìn)風(fēng)隅角用阻燃材料裝袋壓實(shí)構(gòu)筑隔離墻堵實(shí)進(jìn)風(fēng)隅角,在該位置附近的10臺支架后方煤體噴灑阻化劑,減少氧氣與煤體表面的接觸,使得該區(qū)域范圍內(nèi)煤體自熱自燃的威脅性下降。

      在支架間和支架上方進(jìn)行打鉆,支架間鉆孔深度為10 m,支架上方鉆孔傾角15°,打鉆深度15 m,打鉆注漿延后拆架10架。在注漿措施巷(措施巷深度小于6 m)進(jìn)行漿液配比和攪拌工作,前期注漿普遍以降溫為目的,按水8∶黃土1∶粉煤灰1(體積比)配漿,支架拆除至50架后,注漿以封堵煤體裂隙為目的,按水6∶黃土2∶粉煤灰2(體積比)配漿,每8 h注漿400 m3. 在施工時(shí),注漿工應(yīng)注意在注漿前后應(yīng)用清水沖洗管路防止管路堵塞。

      注氮管埋至進(jìn)風(fēng)巷迎頭至采空區(qū)25 m位置,24 h持續(xù)注氮,注氮量為1 000 m3/h,備用注氮泵保持待開啟狀態(tài)。

      如在拆架過程中,發(fā)現(xiàn)個(gè)別支架后方溫度甚至達(dá)到了45 ℃,采用優(yōu)先拆除該區(qū)域支架,支架空間用單體及木垛支護(hù),方便該特定區(qū)域內(nèi)煤體的降溫以及防滅火措施執(zhí)行,對該特定區(qū)域的煤體進(jìn)行表面灑水,內(nèi)部注漿的方法,使得溫度異常區(qū)范圍內(nèi)的溫度及時(shí)控制,防止煤體自熱或自燃進(jìn)一步蔓延。

      在回風(fēng)巷口附近吊掛甲烷、溫度、風(fēng)速、CO傳感器,數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至監(jiān)控機(jī)房,準(zhǔn)確掌握各參數(shù)變化情況,如遇緊急情況,人工干預(yù)及時(shí)反應(yīng)。同時(shí),監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)可與現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,進(jìn)行相應(yīng)取值作為防滅火工程數(shù)據(jù)分析的有效值。

      瓦檢員通過紅外測溫儀及紅外熱成像儀測量拆架空間內(nèi)煤體溫度并做記錄,測溫重點(diǎn)在煤壁、支架上方及支架后方,選取空間范圍最高溫度記錄并明確高溫點(diǎn)位置,同時(shí),用光學(xué)瓦斯監(jiān)測儀及CO便攜儀測定區(qū)域內(nèi)瓦斯?jié)舛群虲O濃度,選最大值記錄,每8 h一次,地面工作人員按原始記錄整理確定溫度分布范圍及異常區(qū)域并將CO濃度、高溫點(diǎn)生成曲線圖。

      3.2 數(shù)據(jù)分析與治理效果

      由于紅外測溫儀精度低,加之點(diǎn)測無法客觀表現(xiàn)拆架空間內(nèi)的溫度分布,故在本次防滅火工程中大量使用測量范圍廣、精度高的紅外成像儀,成像結(jié)果見圖2.

      采用回風(fēng)流CO濃度變化和拆架空間內(nèi)的溫度變化來檢驗(yàn)防滅火措施的有效性,樣本數(shù)據(jù)為每日人機(jī)檢測數(shù)據(jù)的最高值,經(jīng)過28天的拆架,每日對溫度分布和CO濃度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并生成圖表,溫度及CO濃度變化見圖3,圖4.

      由圖3可知,拆架空間內(nèi)煤體高溫點(diǎn)整體呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,在拆架初期,注水注漿不直接接觸煤體表面,無法直接抑制熱量在破碎煤體中的傳遞,隨著綜合防滅火措施的執(zhí)行,注漿注氮分別從降溫、稀釋氧氣,隔絕煤體裂隙等方面控制煤自熱自燃的進(jìn)程。優(yōu)先拆除明顯高溫點(diǎn)附近的支架,重點(diǎn)處理溫度異常區(qū),使得拆架空間范圍內(nèi)煤體表面溫度逐漸降低,最終控制在25 ℃以下。

      圖2 92#和93#支架中間某日紅外熱成像結(jié)果圖

      圖3 拆架空間高溫點(diǎn)變化曲線圖

      圖4 回風(fēng)流CO濃度變化曲線圖

      由圖4可知,在拆架過程中回風(fēng)流CO濃度呈現(xiàn)先上升后下降狀態(tài),初期對溫度異常區(qū)域灌漿處理時(shí),一方面可能由于治理時(shí)間較短,漿液未明顯控制高溫區(qū)域,使得煤自燃趨勢依舊存在,另一方面,也可能是水和高溫煤體在缺氧環(huán)境中接觸,基于水煤氣原理,進(jìn)一步產(chǎn)生CO,增加了回風(fēng)流中的CO濃度[7-8]. 隨著綜合防滅火措施的執(zhí)行,煤氧接觸得到控制,煤體溫度下降,氧化反應(yīng)受到抑制,CO濃度逐漸降低,在防滅火工程及拆架進(jìn)程結(jié)束時(shí),CO濃度已降低至11×10-6.

      拆架工作進(jìn)行到中后期,回風(fēng)流CO濃度、溫度都控制在安全范圍內(nèi),防滅火工程收到了極好的效果,并促使29406工作面在規(guī)程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了永久性封閉。

      4 結(jié) 論

      針對官地礦29406工作面在拆架期間出現(xiàn)的熱異常區(qū)域和CO涌出異?,F(xiàn)象。采用注氮-注漿聯(lián)合噴注、人員-傳感器聯(lián)合監(jiān)測、進(jìn)風(fēng)隅角附近支架后方噴灑阻化劑的防滅火措施后,發(fā)火指標(biāo)得到有效地控制,保證了拆架工作和采煤工作面封閉工作的安全進(jìn)行。

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