【摘要】在注汽水質含氧高導致注汽鍋爐腐蝕情況調查的基礎上,分析了鍋爐鍋爐注汽水質含氧高的原因,并制定了具體的對策。實施后取得了良好的降低含氧的效果,同時取得了一定的經(jīng)濟和社會效益。
【關鍵詞】注汽鍋爐?水質含氧?真空除氧器
一、注汽鍋爐水質含氧現(xiàn)狀
在油田注汽鍋爐中,一旦給水含氧超標就會在鍋爐受熱面產(chǎn)生氧腐蝕造成爐管變薄,其腐蝕部位主要發(fā)生在給水管、給水預熱器以及鍋爐對流段管束內,當除氧設備運行不良時,給水含氧較高,其對輻射段的爐管腐蝕就較為嚴重,而且腐蝕常常表現(xiàn)為不均勻腐蝕,造成深坑增多,這種腐蝕通常集中在輻射段進口部分,而到蒸汽出口部分腐蝕較輕,這種情況將嚴重影響鍋爐的安全運行,從而縮短了鍋爐壽命,在腐蝕嚴重時,被迫采取停爐措施,就影響了鍋爐的時率,增加了人力、物力消耗費用,注汽成本增加。油田注汽鍋爐的含氧標準是小于0.05mg/l,各注汽鍋爐真空除氧器的除氧效果有好有壞,含氧指標高的時候能達到0.7mg/l,藥劑加多了又會對鍋爐造成安全隱患。
二、影響注汽鍋爐水質含氧高的主要因素
(一)溫度不穩(wěn)定
鍋爐給水含氧量不大于0.05mg/l,注汽鍋爐配套真空除氧器在常溫(25℃)時產(chǎn)水含氧量為0.12~0.16mg/l,為此需通過添加少量過剩亞硫酸鈉去除水中殘氧,達到鍋爐給水指標;在冬季運行期間,來水水溫平均在4℃左右,而真空除氧器產(chǎn)水含氧量卻高達0.7mg/l以上,需投入更多亞硫酸鈉,又因水溫低,亞硫酸鈉與氧的反應速度減緩,還需加倍添加亞硫酸鈉使產(chǎn)水達標,從而造成運行費用高,爐管易結垢、取樣管線堵死等問題,增加了安全運行的風險。
(二)真空除氧器結構不完善
真空除氧器噴頭容易堵塞,造成除氧器故障停機,影響除氧效果。對于一些投產(chǎn)時間早的鍋爐,除氧器循環(huán)水箱為普通鐵質,銹蝕比較嚴重,鐵銹隨循環(huán)水進入除氧器,不但造成噴頭堵塞,還造成鍋爐給水鐵腐蝕。碰到這種情況,只能停運除氧器進行檢修,不但影響設備的連續(xù)正常運行,還造成鍋爐給水含氧量超標。
除氧器水循環(huán)使用的冷卻水被吸入除氧器后,是不經(jīng)過除氧流程的,而冷卻水是與大氣接觸的,其中的含氧量較標準值是偏高的,這就導致除氧器出水含氧也偏高。另外,由于冷卻水不再被回收到真空除氧器,真空除氧器的真空度由-0.098MPa降低到低于-0.1MPa,真空度降低,根據(jù)亨利定律,水中的溶解氧也會對應的降低。
除氧器進水量不均勻,主次閥同時開時進水量能達到20m3/h,次閥開時進水量能達到5m3/h?。進水量的不均勻直接影響除氧器的除氧效果波動較大。
(三)加藥位置不合理
通過真空除氧器除氧的水質還帶有一定的殘氧,為了去除這一部分氧氣,我們現(xiàn)場采用加亞硫酸鈉的方法,可是在使用過程中即使增大加藥量,也很難達到要求。分析發(fā)現(xiàn)主要原因是加入的亞硫酸鈉藥劑不能充分與軟水中的溶解氧反應。
三、降低注汽鍋爐水質含氧的對策
(一)提高藥劑與溶解氧的反應溫度
隨著水溫度的升高,水中的溶解氧量將逐漸降低,注汽鍋爐因燃油霧化及蒸汽伴熱留有低壓蒸汽(壓力1MPA,溫度180℃)接口,因此采用蒸汽換熱的方式提高來水溫度到25℃,使真空除氧器運行在常溫下,達到正常運行效果。水蒸汽換熱器有兩類,一類是管殼熱換器,另一類是板式換熱器,盡管板式換熱器的熱效率高,但易堵,且其傳熱板是通過密封墊片密封,密封件耐溫低,因注汽鍋爐提供的蒸汽攜帶鹽,并且蒸汽溫度高達180℃,所以選用管殼式換熱器作為水蒸汽換熱器,流程上設有蒸汽調節(jié)閥、蒸汽計量噴嘴,蒸汽加熱水系統(tǒng)采用PLC控制,由觸摸屏作為人機界面,蒸汽流量由PLC迭代計算獲得。采用管殼式蒸汽換熱方案提高冬季來水水溫,使進入真空除氧器的水溫提高到25℃,降低真空除氧器冬季產(chǎn)水含氧量,降低亞硫酸鈉的投入量,達到安全、經(jīng)濟運行的目的。
(二)優(yōu)化改造設備結構,提高除氧效果
改造真空除氧器流程。將進水量控制的主次閥氣動閥,改成電動蝶閥控制進水量,可以穩(wěn)定進水量,減少進水量不均勻現(xiàn)象。再由PLC控制電動蝶閥開度,將除氧器出水量和進水量控制平衡,穩(wěn)定進水量。把除氧器罐內用鋼板隔開,分為一級罐和二級罐內部做好防腐,在罐內增加相應數(shù)目的二級支管及霧化噴頭,在外部不銹鋼進水管線增加了二級進水管路并安裝了Y型過濾器,真空泵冷卻水進口移到過濾器之后并在進泵前增加了Y型過濾器、增加了1臺不銹鋼臥式離心泵(一級泵)。運行時水經(jīng)過一級脫氧后,再經(jīng)一級泵和二級噴頭再次進入二級罐內進行二次脫氧,經(jīng)過兩級脫氧處理后的合格除氧水由二級泵供給鍋爐。流程改造后開始對除氧器運行情況進行觀察和檢測,經(jīng)過1周的運行觀察,除氧器運行穩(wěn)定,出氧指標合格,出口含氧達到了標準要求。
改造除氧器循環(huán)水箱。將進水量控制的主次閥氣動閥,改成電動蝶閥控制進水量,可以穩(wěn)定進水量,減少進水量不均勻現(xiàn)象。針對除氧器循環(huán)水箱里的水影響含氧的問題,我們經(jīng)過現(xiàn)場試驗,將冷卻水由水箱直接排到水罐,而不是吸入除氧器,經(jīng)過實踐,能夠降低鍋爐給水的含氧。投產(chǎn)早的除氧器循環(huán)水箱為普通鐵質,銹蝕比較嚴重,鐵銹隨循環(huán)水進入除氧器,不但造成噴頭堵塞,還造成鍋爐給水鐵腐蝕。經(jīng)過同意規(guī)劃,我們將除氧器原先的普通材質循環(huán)水箱拆下,安裝不銹鋼材質水箱。改造以后再也沒有出現(xiàn)過因鐵銹堵塞噴頭造成除氧器停運的現(xiàn)象
(三)改變亞硫酸鈉藥劑的加入位置
亞硫酸鈉藥劑原先的加藥位置在除氧器二級泵入口,經(jīng)二級泵,通過管線與經(jīng)除氧器除氧后的軟水混合進入高壓鍋爐,接觸不充分,反應時間短。將加藥位置改在一級泵入口,亞硫酸鈉藥劑由二級除氧噴頭進入脫氧罐,再進入二級泵,這樣藥劑與軟水中的溶解氧充分接觸,并且延長了反應時間,能達到很好的除氧效果。
四、結論
對現(xiàn)場水質含氧高的現(xiàn)狀進行分析,找出了對應的措施,各注汽站的鍋爐水質含氧均已下降到0.05mg/l以下,達到了水質的標準要求,有效的緩解了鍋爐爐管的腐蝕程度。根據(jù)水質含氧下降的幅度和實踐經(jīng)驗預測,可延長鍋爐使用壽命2-3年,節(jié)約維修資金120萬左右,保證了注汽鍋爐的安全經(jīng)濟優(yōu)化運行。
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作者簡介:馮斌斌(1986—),河北霸州人,大學本科,注汽技術服務中心河口注汽大隊注汽一隊。