龔 文,司春旭,王進(jìn)旭
(中國(guó)石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)
寧夏石化公司氣分裝置脫乙烷塔回流泵為單級(jí)臥式懸臂式離心泵,機(jī)泵功率30 kW,轉(zhuǎn)速2950 r/min,揚(yáng)程95 m。機(jī)械密封為四川日機(jī)生產(chǎn)的干氣機(jī)械密封,介質(zhì)為混合C3,運(yùn)行溫度60 ℃:流量70.2 m3/h,入口操作壓力2.8 MPa,出口操作壓力3.2 MPa。機(jī)械密封采用PLAN72+PLAN76 沖洗方案,機(jī)械密封為集裝式彈簧機(jī)械密封。一級(jí)密封沖洗液為自泵出口引至一級(jí)密封的混合C3,實(shí)現(xiàn)對(duì)一級(jí)密封端面的沖洗、冷卻和潤(rùn)滑作用;二級(jí)密封為干氣密封,干氣為自裝置外引入的低壓氮?dú)猓瑢⒁患?jí)密封泄漏的液化氣引至低壓瓦斯系統(tǒng)。
對(duì)歷次泄漏后的機(jī)械密封拆開(kāi)檢查,總結(jié)故障現(xiàn)象:①機(jī)械密封軸套有過(guò)熱發(fā)藍(lán)現(xiàn)象,一級(jí)動(dòng)環(huán)密封端面也出現(xiàn)過(guò)熱發(fā)藍(lán)現(xiàn)象;②一級(jí)密封靜環(huán)O 形圈在機(jī)械密封使用5 個(gè)月后開(kāi)始出現(xiàn)老化、龜裂現(xiàn)象;③機(jī)械密封泄漏前易出現(xiàn)明顯的端面嗚叫現(xiàn)象,拆檢發(fā)現(xiàn)一級(jí)密封動(dòng)環(huán)接觸面凸臺(tái)磨損到0.5 mm 以?xún)?nèi),原設(shè)計(jì)凸臺(tái)高度為3.5 mm;④檢查機(jī)械密封泄漏前機(jī)泵入口回流罐液位存在偏低現(xiàn)象,通過(guò)化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)進(jìn)入氣分裝置液化氣中C2含量過(guò)高,最大值12.11%,遠(yuǎn)大于工藝設(shè)計(jì)參數(shù)(<2%)。
分析認(rèn)為4 點(diǎn)原因?qū)е乱夯瘹獗脵C(jī)械密封泄漏。①當(dāng)介質(zhì)中C2 含量過(guò)高時(shí),泵容易發(fā)生氣蝕,造成密封腔內(nèi)壓力降低或者劇烈波動(dòng),影響密封端面液膜的穩(wěn)定;②機(jī)械密封沖洗介質(zhì)在一級(jí)密封腔處流動(dòng)緩慢,密封腔處的介質(zhì)熱量積聚導(dǎo)致機(jī)封密封面在運(yùn)行時(shí)端面有較大溫升,端面附近輕組分的烴類(lèi)介質(zhì)發(fā)生氣化,導(dǎo)致端面無(wú)液體進(jìn)行有效潤(rùn)滑,發(fā)生干摩擦使一級(jí)密封面動(dòng)環(huán)處磨損嚴(yán)重,介質(zhì)側(cè)O 形圈高溫老化甚至發(fā)生碳化現(xiàn)象(圖1);③當(dāng)回流罐液位偏低或在裝置開(kāi)停工時(shí),介質(zhì)中含有的固體雜質(zhì)被帶入端面,造成機(jī)械密封磨損和破壞原來(lái)極薄的液膜的連續(xù)性[1];④機(jī)械密封動(dòng)環(huán)凸臺(tái)磨損后(圖1),由于靜環(huán)內(nèi)圓周結(jié)垢,導(dǎo)致靜環(huán)內(nèi)徑與軸套之間的間隙過(guò)小,彈簧座的滑移外徑處有積碳,動(dòng)環(huán)石墨環(huán)磨損物影響密封彈性組件的彈性補(bǔ)償能力,使彈性組件追隨性變差,造成密封面開(kāi)啟后無(wú)法閉合,加劇泄漏變?yōu)閲娐2]。
圖1 O 形圈老化,動(dòng)環(huán)凸臺(tái)磨損
液化氣泵改造前機(jī)械密封O 形圈材質(zhì)為氟橡膠,動(dòng)環(huán)端面材質(zhì)為浸樹(shù)脂石墨,靜環(huán)材質(zhì)為碳化硅。為了提高密封材料的耐高溫性能,動(dòng)環(huán)材質(zhì)更換為浸金屬石墨。浸樹(shù)脂石墨雖然可獲得較高的密度,但其使用溫度低,高溫摩擦磨損性能較差,適合做腐蝕環(huán)境中的密封件。浸金屬石墨繼承了石墨材料耐高溫,耐磨損等特性,同時(shí)提高機(jī)械強(qiáng)度[3];將O 形圈材質(zhì)更換為全氟醚橡膠。全氟醚橡膠具有更好的耐化學(xué)性、耐熱性,表面沒(méi)有滲透、開(kāi)裂和針孔等缺陷,長(zhǎng)期工作溫度為(-39~288)℃,短期可達(dá)315 ℃,在低于脆化溫度下仍具有一定塑性,硬而不脆,可彎曲。
為了解決端面發(fā)熱問(wèn)題,考慮通過(guò)降低機(jī)械密封端面比壓的方式減少端面承受的載荷。由于端面比壓由介質(zhì)作用力及彈簧比壓共同作用,而介質(zhì)作用力相對(duì)穩(wěn)定,因此通過(guò)將彈簧比壓由原來(lái)的0.31 MPa/cm2降低 至0.21 MPa/cm2,使機(jī)械密封端面比壓整體降低近30%,圖2。通過(guò)以上調(diào)整,較好的控制了端面熱量的產(chǎn)生,延長(zhǎng)了O 形圈和動(dòng)環(huán)密封的使用壽命。
圖2 一級(jí)密封動(dòng)環(huán)彈簧改至8 個(gè)
平穩(wěn)操作,嚴(yán)格控制脫乙烷塔回流罐液位≥40%,并加大脫水頻次,要求每4 h 脫水1 次;嚴(yán)格控制罐區(qū)來(lái)液化氣中C2 組分及其穩(wěn)定性,并要求C2 組分≤10%,當(dāng)回流罐壓力>0.3 MPa時(shí),及時(shí)泄C2 至低壓瓦斯系統(tǒng)。
從泵排出口到密封腔管線上增加節(jié)流孔板,再?gòu)囊患?jí)密封腔和泵入口處增加一條泄壓線,減小一級(jí)密封腔處的壓力,從而降低該處溫度。
分析液化氣機(jī)泵機(jī)械密封故障原因,提出從機(jī)械密封材質(zhì)及結(jié)構(gòu)和操作方面的改進(jìn)措施。改進(jìn)后,脫乙烷塔回流泵由改造前最長(zhǎng)周期不到5 個(gè)月延長(zhǎng)至可連續(xù)運(yùn)行1 a 以上,降低了裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)以及檢修頻率,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。