孫景超,張琦,陳偉峰,董文慧
(天津大沽化工股份有限公司,天津300455)
SAN樹脂是通過本體法聚合反應(yīng)制得苯乙烯丙烯腈的共聚物,生產(chǎn)過程為連續(xù)性生產(chǎn),是生產(chǎn)ABS 產(chǎn)品的主要原料。為ABS 提供流動(dòng)性,拉伸力,彎曲,硬度和熱扭曲特性。其分子量及苯乙烯與丙烯腈的比例的變化能稍稍改變最終產(chǎn)品的特性[1]。SAN 裝置工藝流程簡(jiǎn)圖見圖1:
SAN樹脂的質(zhì)量指標(biāo)主要有異色點(diǎn)、熔融指數(shù)、殘留單體、黃色指數(shù),百粒重等,其中異色點(diǎn)對(duì)ABS 的影響較大,本文通過對(duì)SAN樹脂異色點(diǎn)產(chǎn)生因素分析,尋找有效的控制措施,從而保證SAN 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。
1.2.1 測(cè)試儀器介紹
圖1 SAN樹脂生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)圖
SAN 粒子檢測(cè)采用PS-25C 異色點(diǎn)檢測(cè)儀,通過對(duì)定量SAN 粒子中黑點(diǎn)、黃點(diǎn)和其他異色點(diǎn)進(jìn)行拍照,數(shù)量統(tǒng)計(jì),來達(dá)到檢測(cè)目的。異色點(diǎn)檢測(cè)儀見圖2。
圖2 PS-25C 異色點(diǎn)檢測(cè)儀
1.2.2 異色點(diǎn)測(cè)試方法介紹
異色點(diǎn)測(cè)試步驟如下:用干凈的取樣器取100gSAN 粒子,倒入異色點(diǎn)檢測(cè)儀;實(shí)驗(yàn)人員將檢測(cè)儀參數(shù)設(shè)定好;
(1)對(duì)PS-25C 異色點(diǎn)檢測(cè)儀進(jìn)行校準(zhǔn);
(2)程序運(yùn)行過程檢測(cè),防止卡料造成計(jì)算錯(cuò)誤;
(3)程序運(yùn)行結(jié)束,異色點(diǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)。
2.1.1 反應(yīng)釜進(jìn)料的影響
SAN 所用的原料尤其是主原料有變化,會(huì)對(duì)產(chǎn)品的色差有影響[2],反應(yīng)釜進(jìn)料由過氧化物、NOM、苯乙烯、丙烯腈和循環(huán)單體組成,其中NOM 主要影響產(chǎn)品的熔融指數(shù),熔融指數(shù)影響SAN樹脂的流動(dòng)性,熔融指數(shù)高,SAN樹脂流動(dòng)性好,管線壓力低,熔融指數(shù)低,SAN樹脂流動(dòng)性差,管線壓力高。因SAN 裝置是連續(xù)生產(chǎn),物料管線及加熱器上會(huì)有高溫碳化的物料,如果管線壓力高,會(huì)將碳化料帶入系統(tǒng),從而增大了異色點(diǎn)的數(shù)量。以下是不同熔融指數(shù)、管線壓力及異色點(diǎn)情況。
以下是5 號(hào)生產(chǎn)線生產(chǎn)牌號(hào)AS-103,在7200Kg/h 產(chǎn)量下,不同NOM 加入量對(duì)異色點(diǎn)數(shù)量的影響。
由圖3 可知,熔融指數(shù)越高,管線壓力越高,異色點(diǎn)數(shù)量越大。
圖3 不同NOM 進(jìn)料量對(duì)異色點(diǎn)數(shù)量的影響
2.1.2 系統(tǒng)各區(qū)域溫度的影響
要保持SAN樹脂熔融態(tài),系統(tǒng)溫度至少要在120℃以上,所以在整個(gè)生產(chǎn)過程中,都需要用導(dǎo)熱油給SAN樹脂伴熱。其中一閃加熱器和二閃加熱器溫度較高,對(duì)SAN樹脂的透明度影響最大,不同產(chǎn)量下,泵的輸出不同,加熱器的溫度也相對(duì)應(yīng)的發(fā)生變化。同等輸出下,加熱器溫度高,會(huì)使物料發(fā)黃,甚至碳化,造成異色點(diǎn)增多;加熱器溫度低,會(huì)使物料溫度低,管線壓力增大,會(huì)使管線及加熱器上的碳化料進(jìn)入系統(tǒng),造成異色點(diǎn)增多[3]。
以下5 號(hào)生產(chǎn)線生產(chǎn)牌號(hào)AS -103,在7200Kg/h 產(chǎn)量下,不同溫度控制下異色點(diǎn)情況。
圖4 1 號(hào)加熱器溫度對(duì)異色點(diǎn)影響
圖5 2 號(hào)加熱器溫度對(duì)異色點(diǎn)影響
從以上數(shù)據(jù)可知,加熱器溫度高或低都會(huì)使異色點(diǎn)數(shù)量增多。
2.1.3 真空系統(tǒng)的影響
SAN樹脂是通過本體法聚合反應(yīng)制得苯乙烯丙烯腈的共聚物,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率是65%,未反應(yīng)的苯乙烯和丙烯腈單體需要通過真空系統(tǒng)脫除,真空波動(dòng)會(huì)使物料流動(dòng)性波動(dòng),從而使管線壓力波動(dòng),將加熱器或閃蒸罐壁上黃色料和碳化料帶入系統(tǒng),從而導(dǎo)致異色點(diǎn)升高。
其中真空對(duì)異色點(diǎn)數(shù)量影響趨勢(shì)見圖6。
從圖6 中數(shù)據(jù)可知,真空波動(dòng)會(huì)使異色點(diǎn)數(shù)量增多。二閃真空波動(dòng)也會(huì)對(duì)異色點(diǎn)產(chǎn)生影響,但影響程度要比一閃真空影響程度小,再次不再陳述。
圖6 1 號(hào)閃蒸罐真空對(duì)異色點(diǎn)數(shù)量的影響
2.2.1 長(zhǎng)期連續(xù)使用設(shè)備的影響
SAN樹脂生產(chǎn)工序中,長(zhǎng)期使用的設(shè)備包括馬格泵、加熱器、造粒機(jī)。設(shè)備長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行,會(huì)使碳化料增多、設(shè)備密封泄露以及設(shè)備磨損造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,從而使異色點(diǎn)增多。
①馬格泵的影響。馬格泵長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行,會(huì)造成密封泄露,進(jìn)而使物料從密封處泄露,清理過程需要停馬格泵,且清理時(shí)間長(zhǎng),這就會(huì)造成物料長(zhǎng)時(shí)間停留在反應(yīng)釜中,影響物料的形態(tài)和系統(tǒng)穩(wěn)定性,馬格泵重新啟動(dòng)后,需要將泵的輸出提高來降低反應(yīng)釜液位,提高泵輸出會(huì)增大管線壓力,管線壓力增大會(huì)使管線及加熱器上的碳化料帶入系統(tǒng),使異色點(diǎn)數(shù)量增多。
②加熱器的影響。加熱器因長(zhǎng)期處于高溫狀態(tài),列管內(nèi)部會(huì)有部分物料碳化,并積聚在列管中,隨著碳化料的增多,降低了加熱器的換熱效率,為了保持系統(tǒng)平衡,需提高加熱器溫度,但提高溫度會(huì)進(jìn)一步增大碳化料的數(shù)量,碳化料會(huì)隨著物料帶入系統(tǒng)中,SAN 粒料的黃色指數(shù)也會(huì)升高,使SAN 粒子異色點(diǎn)數(shù)量增大,造成ABS 產(chǎn)品色差變大[4],影響質(zhì)量。
③造粒機(jī)的影響。造粒機(jī)運(yùn)行過程中,切刀與模頭通過液壓系統(tǒng)緊緊貼合,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)使模頭磨損,使SAN 粒子形態(tài)不規(guī)則,且產(chǎn)生粉末較多,易造成造粒系統(tǒng)停車,停車后物料長(zhǎng)期囤積在系統(tǒng)內(nèi)會(huì)使物料形態(tài)和顏色發(fā)生變化,從而使異色點(diǎn)數(shù)量增大。
2.3.2 不穩(wěn)定設(shè)備的影響
①熱油爐的影響。1、2 期熱油爐不穩(wěn)定,熱油溫度需要操作人員手動(dòng)調(diào)節(jié),溫度波動(dòng)范圍大,造成熱油系統(tǒng)壓力波動(dòng)頻繁,生產(chǎn)系統(tǒng)溫度波動(dòng)頻繁,對(duì)SAN 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定造成影響。而且熱油爐每年都要因故障停爐3~5 次,停爐后系統(tǒng)溫度迅速降低,會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)線迅速降產(chǎn)量,如果熱油爐長(zhǎng)期點(diǎn)不起來會(huì)使物料長(zhǎng)時(shí)間在系統(tǒng)內(nèi)無法打出,造成物料發(fā)黃,熔指波動(dòng),生產(chǎn)的產(chǎn)品異色點(diǎn)數(shù)量明顯增大。
②老式造粒系統(tǒng)的影響。老式造粒機(jī)對(duì)物料要求較為嚴(yán)格,在開停車過程中需要大量PIG 料,物料熔融態(tài)合格后才能開車成功,且生產(chǎn)過程中容易出皮子和粘連造成停車,開車時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致物料長(zhǎng)時(shí)間在系統(tǒng)內(nèi)囤積,生產(chǎn)的產(chǎn)品異色點(diǎn)數(shù)量明顯增大。
在控制方面,根據(jù)每個(gè)班SAN 粒子的分析數(shù)據(jù),來調(diào)整生產(chǎn)過程中NOM、真空度和各區(qū)域溫度。例如,生產(chǎn)過程中異色點(diǎn)突然升高,二次送樣子排除人為因素的干擾后異色點(diǎn)仍然不降,這說明系統(tǒng)控制出現(xiàn)異常,應(yīng)檢查以下項(xiàng)目:
①如果熔融指數(shù)低于正常值,會(huì)使物料管線壓力高,將加熱器或閃蒸罐壁上黃色料和碳化料帶入系統(tǒng),從而導(dǎo)致異色點(diǎn)升高,調(diào)節(jié)NOM 加入量,將熔融指數(shù)調(diào)節(jié)到正常值,能夠有效降低異色點(diǎn)數(shù)量。
②檢查系統(tǒng)各區(qū)域溫度,檢查馬格泵輸出對(duì)應(yīng)的加熱器溫度是否正常,如果溫度高于馬格泵輸出對(duì)應(yīng)的溫度,會(huì)使物料顏色發(fā)黃,增加異色點(diǎn)數(shù)量。
③若果真空波動(dòng)會(huì)使管線壓力波動(dòng),將加熱器或閃蒸罐壁上黃色料和碳化料帶入系統(tǒng),從而導(dǎo)致異色點(diǎn)升高。通過倒泵和檢查異常情況來調(diào)節(jié)真空,使真空穩(wěn)定,從而降低異色點(diǎn)數(shù)量。
根據(jù)生產(chǎn)要求來調(diào)節(jié)SAN 的產(chǎn)能結(jié)構(gòu),計(jì)劃性調(diào)配單條生產(chǎn)線的檢修時(shí)間。異色點(diǎn)高度的生產(chǎn)線優(yōu)先檢修,根據(jù)預(yù)聚泵同等輸出情況下一閃加熱器溫度來判斷加熱器是否需要清理,根據(jù)換網(wǎng)量和換網(wǎng)時(shí)間來判斷二閃加熱器是否需要清理,根據(jù)預(yù)聚泵的密封情況來判斷是否需要更換預(yù)聚泵,根據(jù)一閃真空情況來判斷是否需要清理一閃冷凝器。根據(jù)沫子的數(shù)量來判斷是否需要更換造粒機(jī)模頭。通過有效判斷和按需檢修,保證生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,保證SAN 產(chǎn)品質(zhì)量。
設(shè)備頻繁故障會(huì)造成生產(chǎn)不穩(wěn)定、造粒系統(tǒng)停車或者系統(tǒng)頻繁的升降產(chǎn)量,這些都會(huì)造成產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)波動(dòng),從而造成SAN 粒子質(zhì)量不合格。將設(shè)備升級(jí)改造后,提高了設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性,能夠有效的保證SAN 生產(chǎn)的穩(wěn)定,從而保證了SAN 產(chǎn)品質(zhì)量。例如以下實(shí)例:
①熱油爐升級(jí)改造后,熱油溫度能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)控制,溫度波動(dòng)范圍小,保證了生產(chǎn)系統(tǒng)溫度的穩(wěn)定,熱油爐停爐次數(shù)明顯降低,從而有效的保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,大大降低了不合格品的產(chǎn)出。
②1、2 線造粒系統(tǒng)改造,造粒系統(tǒng)升級(jí)改造后,新式造粒機(jī)對(duì)物料的要求較寬,降低了PIG 料的數(shù)量,且不容易因物料造成停車。停車后開車操作簡(jiǎn)單,時(shí)間短,產(chǎn)生的不合格品少。從而提高了合格SAN 產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。
SAN 共9 個(gè)牌號(hào),其中SAN1 粘度大,生產(chǎn)過程中管線壓力高,容易將加熱器及一、二號(hào)閃蒸罐壁上的黃料和碳化料擠壓入物料中,造成SAN 異色點(diǎn)高,有時(shí)會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)的ABS 不合格。通過檢測(cè)各線異色點(diǎn)情況,選取異色點(diǎn)低的生產(chǎn)線進(jìn)行SAN1 的生產(chǎn),能夠有效的降低SAN1 產(chǎn)品異色點(diǎn),提高SAN1 產(chǎn)品的質(zhì)量,從而有效的提高了ABS 的產(chǎn)品質(zhì)量。
SAN 一期運(yùn)行2 條生產(chǎn)線,二期運(yùn)行4 條生產(chǎn)線,每期對(duì)應(yīng)7 個(gè)SAN 成品倉(cāng)。根據(jù)每條線產(chǎn)品質(zhì)量(包括熔融指數(shù)、組分、百粒重、殘留單體、異色點(diǎn))選擇送入對(duì)應(yīng)倉(cāng)(例如:6 線異色點(diǎn)較高,送成品3 倉(cāng),用于摻混做黑色ABS)。異色點(diǎn)低SAN 粒子用于生產(chǎn)白色ABS,既滿足了客戶需求,又有效的提高ABS 的整體產(chǎn)品質(zhì)量,降低了客戶的投訴數(shù)量,對(duì)拓展ABS 市場(chǎng)意義重大。
圖7 是5 線2017 年8 月份異色點(diǎn)控制措施實(shí)施前后數(shù)據(jù)曲線。
圖7 2018 年4 月檢修前后異色點(diǎn)數(shù)量對(duì)比
通過曲線可知,2018 年4 月檢修后通過清洗加熱器,以及對(duì)反應(yīng)釜進(jìn)料、加熱器溫度、閃蒸罐真空的調(diào)節(jié)監(jiān)控,明顯降低了異色點(diǎn)的數(shù)量,并保證了SAN 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。
通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,SAN 產(chǎn)品異色點(diǎn)的影響因素主要有反應(yīng)釜進(jìn)料的影響,系統(tǒng)各區(qū)域溫度的影響,真空系統(tǒng)的影響,長(zhǎng)期連續(xù)使用設(shè)備的影響,不穩(wěn)定設(shè)備的影響,通過對(duì)不同影響因素的分析和有效調(diào)試,找到了有效控制異色點(diǎn)的方法,主要有優(yōu)化工藝控制,加強(qiáng)穩(wěn)定生產(chǎn);優(yōu)化產(chǎn)能,按需檢修;設(shè)備升級(jí)改造,減少停車概率;定線產(chǎn)料,定向送料。要保證SAN 系統(tǒng)溫度運(yùn)行,以上工藝控制需要同步進(jìn)行,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,通過對(duì)工藝控制點(diǎn)的監(jiān)控和分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異色點(diǎn)升高原因,通過采取相應(yīng)的措施來有效控制異色點(diǎn)的數(shù)量,從而保證SAN 產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定。