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      超濾系統(tǒng)污染分析及清洗措施

      2019-10-23 07:24:26李平陸秋萍
      天津化工 2019年5期
      關(guān)鍵詞:清洗液產(chǎn)水超濾膜

      李平,陸秋萍

      (1.麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司,上海 200135;2.中鹽昆山有限公司,江蘇昆山 215300)

      近年來,隨著水處理技術(shù)不斷發(fā)展,超濾系統(tǒng)在電力、化工、食品等行業(yè)的應(yīng)用也越來越廣。同時隨著超濾裝置的不斷運行,跨膜壓差的升高和產(chǎn)水通量的下降也成為影響超濾系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行的一大難點[1,2]。如何做好超濾的清洗工作,保證超濾裝置正常運行也成為行業(yè)內(nèi)的一個重要課題。張紅等[3]利用草酸和維生素C 的混合清洗液清洗受鐵污染的超濾膜,清洗后膜的過濾性能得到徹底恢復(fù),滲透率提升至250Lmh/bar,系統(tǒng)回收率提高至87%。針對運用于冶金廢水中的超濾膜污染,董金冀等[2]研究出更為適合的清洗方案,采用低pH 值、較高的清洗液水質(zhì)、較短的浸泡時間,同時適當(dāng)提高清洗液的濃度,清洗效果較好。

      1 清洗運行中存在的問題

      我公司化水車間采用全膜法制備脫鹽水,用于熱電車間鍋爐的補給水,水源為地表水,配備三套并聯(lián)式的超濾裝置,自動的水反洗及化學(xué)加強反洗系統(tǒng),堿洗加藥包括液堿和次氯酸鈉,控制pH=12±0.2,余氯200±20ppm,酸洗加藥為鹽酸,控制pH=2±0.2,分別浸泡15min。三套超濾裝置自2016 年建成投用,運行一直比較正常,系統(tǒng)設(shè)定24 次常規(guī)反洗后進行1 次化學(xué)加強反洗,反洗效果均能恢復(fù)到系統(tǒng)通量的90%以上,運行壓差降至0.05MPa 以下,確保系統(tǒng)的正常投運,同時檢測超濾產(chǎn)水SDI15 值也一直保持在3.0 以下,完全滿足反滲透的進水要求。但是進入2017 年的第四季度,系統(tǒng)明顯出現(xiàn)異常:運行壓差逐漸升高,而產(chǎn)水通量卻日益減少,過濾時間從原先的50min 降至25min,系統(tǒng)常規(guī)反洗效果也越來越差,在減少循環(huán)周期的基礎(chǔ)上,化學(xué)加強反洗后的壓差基礎(chǔ)也逐漸升高。在采取了延長酸堿浸泡的時間至30min 后,系統(tǒng)勉強能自動投運,但運行時間還未到規(guī)定的循環(huán)周期,系統(tǒng)便檢測到壓差高限報警而自動停機,不得不進行新一輪的化學(xué)加強反洗,反洗后再正常投運。如此循環(huán),導(dǎo)致單套超濾系統(tǒng)的產(chǎn)水回收率低至80%以下,嚴(yán)重削減了脫鹽水的供水量,甚至威脅到鍋爐的安全穩(wěn)定的運行。

      如圖1 所示,是以1# 超濾為例,顯示了在17年一整年中運行通量(Flux)和跨膜壓差(TMP)的變化曲線,其中通量已經(jīng)溫度修正(25℃)。考慮到是否存在系統(tǒng)化學(xué)加強反洗效果不佳的情況,筆者對加藥系統(tǒng)進行了三次藥劑濃度的抽檢,藥劑濃度雖略有波動,但均在工藝要求的范圍之內(nèi),因此因加藥反洗藥劑濃度不夠?qū)е鲁瑸V膜清洗不徹底、逐漸污堵的假設(shè)不成立。

      2 原因分析及清洗措施

      2.1 水質(zhì)分析

      由于來水存在一定的濁度和有機物,超濾系統(tǒng)在運行一段時間后,必然會出現(xiàn)不同程度的膜孔道污堵的情況,即宏觀表現(xiàn)為產(chǎn)水通量逐漸下降,而運行壓差不斷上升。如果污堵嚴(yán)重,則會加劇膜斷絲的風(fēng)險,嚴(yán)重威脅超濾的產(chǎn)水水質(zhì)[2]。因此,在超濾系統(tǒng)運行過程中,需要操作人員密切關(guān)注產(chǎn)水通量和跨膜壓差,發(fā)現(xiàn)污堵及時進行常規(guī)反洗和化學(xué)加強反洗,避免因壓差過高導(dǎo)致膜斷絲等不可逆的損傷。常規(guī)的有機物和無機絡(luò)合物的污染都可以通過次氯酸鈉、液堿和鹽酸的聯(lián)合用藥進行清洗完全,而此次的污染清洗效果甚微,筆者推斷地表水水源受到了嚴(yán)重的污染。冬季屬于枯水期,水源中的雜質(zhì)離子濃度明顯高于其他三季,加上水源上游可能存在的未知污染源的排放,而這些污染因子,如膠體、小分子的有機物等,無法通過簡單的初級預(yù)處理去除,最終進入超濾系統(tǒng),附著在超濾膜孔道內(nèi),造成嚴(yán)重的污堵。為了驗證上述推斷,筆者對超濾系統(tǒng)的進水水質(zhì)進行了留樣分析。分析結(jié)果顯示來水中鐵錳等金屬離子的含量明顯高于正常值,特別是鐵離子的濃度達(dá)到了4mg/L(前端預(yù)處理系統(tǒng)未采用任何含鐵元素的絮凝劑),基于上述分析數(shù)據(jù),基本可以確定該超濾系統(tǒng)為嚴(yán)重的鐵污染,需要進行有針對性的離線化學(xué)清洗。

      圖1 1# 超濾Flux 和TMP

      2.2 現(xiàn)場試驗

      為了進一步確定超濾膜的污染類型以及污染的嚴(yán)重程度,決定拆開部分膜元件的端蓋,對污染情況進行觀察及清洗試驗。根據(jù)經(jīng)驗告知:超濾膜整個斷面呈黃褐色附著,受污染的程度較為嚴(yán)重,且該污染的形態(tài)跟鐵錳等有色金屬的污染狀況極為相似,但還需要現(xiàn)場做小試確定。一般金屬離子結(jié)垢選用鹽酸、檸檬酸、草酸等酸性清洗液,根據(jù)現(xiàn)場的判斷,我們選取任意三個端蓋,分別倒入預(yù)先配制好的pH=2 的鹽酸、檸檬酸和草酸溶液,10min 的浸泡時間后,經(jīng)鹽酸和檸檬酸浸泡后的端蓋,黃褐色污染物雖有所溶解,但清洗效果不是很理想,只有經(jīng)草酸浸泡后的端蓋,污染物基本全部溶解,清洗液也變成了黃褐色的廢液。

      2.3 清洗措施

      通過上述小試,確定了該超濾系統(tǒng)為嚴(yán)重的鐵污染,同時也確定了清洗的藥劑和清洗方法。考慮到草酸殘留會與水中的鈣離子形成草酸鈣,重新附著在膜孔道內(nèi),引起結(jié)構(gòu)污染。因此,筆者在配制的清洗液中同時加入了0.25%的維生素C,而草酸的配制濃度確定為1%。由于污染嚴(yán)重,清洗人員將清洗液充滿膜元件后,并未直接進行藥劑循環(huán),而是給予了10min 的浸泡時間,使草酸充分溶解膜絲表面和端蓋內(nèi)的鐵污染,然后舍棄該部分清洗液,重新配制新的藥劑,1h 循環(huán),1h 浸泡,循環(huán)量為150t/h,清洗溫度在25~30℃,重復(fù)三次后,用超濾產(chǎn)水將設(shè)備內(nèi)的藥劑沖凈,即可開機自動投運。

      2.4 清洗后運行狀況

      1)壓差與通量的恢復(fù):在進行了為期一周的清洗工作后,三套超濾才正常投用,如圖2 所示,是三套超濾清洗前后的TMP 和Flux 的對比圖,清洗后超濾裝置的運行性能基本得到了恢復(fù)。為了了解后續(xù)的運行狀況,筆者進行了為期六個月的追蹤調(diào)查,仍然以1# 超濾為例,在這六個月的時間內(nèi),該設(shè)備的Flux 和TMP 均維持在較好的狀態(tài),其中通量已經(jīng)溫度修正(25℃)。如圖3 所示,修正后的Flux 在155t/h 以上,TMP 降至0.05MPa以下,設(shè)備長期運行穩(wěn)定。

      2)回收率的提高:由于膜性能的恢復(fù),在清洗措施后,筆者將過濾時間從25min 逐漸恢復(fù)到45min,超濾系統(tǒng)的整體回收率也從當(dāng)初的不到80%提升至95%以上,如表1 所示,超過設(shè)計的90%的回收率。

      圖2 三套超濾清洗前后Flux 和TMP 對比

      圖3 1# 超濾清洗前后Flux 和TMP

      表1 三套超濾清洗前后回收率的對比

      3 結(jié)語

      經(jīng)過此次的超濾污染及應(yīng)對措施,筆者學(xué)習(xí)到了超濾運行的諸多性能和經(jīng)驗:超濾來水水質(zhì)的穩(wěn)定決定了超濾能否長期穩(wěn)定地運行;化學(xué)加強反洗藥劑濃度須滿足工藝要求,才能確保反洗后超濾膜的運行性能盡快恢復(fù);一旦超濾膜遭受污染,應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)那逑创胧?,盡快恢復(fù)膜的過濾性能,避免造成不可逆的損傷;此次清洗結(jié)果證明,適當(dāng)?shù)那逑词侄文軌驈氐谆謴?fù)超濾膜的過濾性能,說明該超濾膜具有良好的可恢復(fù)性;在超濾系統(tǒng)運行狀況良好的前提下,可通過延長過濾時間、適當(dāng)加大產(chǎn)水通量、增加CEB 的循環(huán)周期等措施,進一步提高超濾系統(tǒng)的產(chǎn)水回收率。

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