曹望廣 陳軍艦 孫春明
摘 要:針對大港石化催化裂化裝置Elliott富氣壓縮機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)軸位移緩慢上漲,緩沖氣密封腔壓力逐漸升高的異?,F(xiàn)象,從機(jī)械、工藝、儀表三個(gè)方面做了詳盡的原因分析,并給出了不停機(jī)的解決方案,確保壓縮機(jī)長周期平穩(wěn)生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:軸位移;緩沖氣密封腔壓力;原因分析;對策
1 富氣壓縮機(jī)簡介
中國石油大港石化公司140萬噸/年催化裂化裝置富氣壓縮機(jī)(以下簡稱氣壓機(jī))采用美國Elliott公司生產(chǎn)的離心式壓縮機(jī),兩段八級,1996年12月投產(chǎn),兩端密封型式為差動(dòng)環(huán)式機(jī)械密封,富氣主要靠動(dòng)靜環(huán)密封副間密封油形成的液膜進(jìn)行密封,同時(shí)在密封腔內(nèi)注入緩沖氣,以減少富氣與密封油的接觸,避免密封油受到污染,提高機(jī)械密封的使用壽命。此外,氣壓機(jī)兩端設(shè)有4支軸振動(dòng)探頭,非驅(qū)動(dòng)端設(shè)有2支軸位移探頭。
2 異?,F(xiàn)象
2.1氣壓機(jī)軸位移上漲
目前,富氣壓縮機(jī)軸位移測點(diǎn)ZI554A、ZI554B單日變化幅度較大,每天變化幅度約為10~25μm,2017年7月機(jī)組檢修后投用初期ZI554A、ZI554B位移值約為-80~-70μm,當(dāng)前位移值多數(shù)時(shí)間處在-10~0μm,2018年7月5日,ZI554A位移值最大波動(dòng)至15μm,ZI554B最大波動(dòng)至20μm,約持續(xù)6h后兩位移值又回落至-10~0μm,縱觀本周期ZI554A、ZI554B兩位移測點(diǎn)一年的變化趨勢,位移值有緩慢由“-”向“+”的漸進(jìn)變化趨勢。
2.2緩沖氣密封腔壓力升高
氣壓機(jī)出口端緩沖氣密封腔體壓力PI305原量程為173Kpa,2017年檢修前該點(diǎn)壓力指示一直處于滿量程狀態(tài),具體實(shí)際壓力未知,操作記錄本上未關(guān)注此參數(shù)點(diǎn),無此點(diǎn)記錄。2017年檢修期間將該點(diǎn)量程擴(kuò)至300Kpa,擴(kuò)量程后初期壓力指示為270Kpa左右,2018年6月21日~7月4日該點(diǎn)壓力由286Kpa緩慢波動(dòng)上漲至300Kpa,現(xiàn)場就地儀表盤壓力指示目前穩(wěn)定在310~320Kpa之間,隨入口壓力升高而增大。儀表專業(yè)對變送器引壓管進(jìn)行排液后壓力上漲8Kpa,校驗(yàn)零點(diǎn)發(fā)現(xiàn)有2%的零點(diǎn)漂移,在消除零點(diǎn)漂移后壓力下降6Kpa,因此,儀表校驗(yàn)前后壓力指示無明顯變化。該密封腔內(nèi)壓力的升高與壓縮機(jī)軸位移向“+”方向漸變現(xiàn)象能比對上。
3原因分析
3.1機(jī)組負(fù)荷大
當(dāng)前機(jī)組安全裕度控≮23%,反飛動(dòng)流量FI825約135~150Nm3/min較大,機(jī)組負(fù)荷FI804約690~750Nm3/min較大,轉(zhuǎn)速5700~5800rpm較高導(dǎo)致指向進(jìn)口方向的軸向力較大。
3.2平衡鼓密封磨損
富氣壓縮機(jī)出口端平衡鼓梳齒密封特別是定子側(cè)受正常氣流沖蝕磨損導(dǎo)致梳齒間隙增大。
3.3平衡關(guān)結(jié)焦或結(jié)鹽
富氣壓縮機(jī)出口端平衡管入口處或平衡管內(nèi)部輕微結(jié)焦或結(jié)鹽。
3.4工藝波動(dòng)
富氣壓縮機(jī)進(jìn)、出口富氣壓力波動(dòng),汽輪機(jī)進(jìn)、出口蒸汽壓力波動(dòng)并通過膜盤聯(lián)軸器傳遞至富氣壓縮機(jī)。
3.5緩沖氣調(diào)節(jié)閥故障
緩沖氣壓差自力式調(diào)節(jié)閥誤開大,導(dǎo)致進(jìn)氣量增大。
3.6壓縮機(jī)入口壓力較高導(dǎo)致密封腔背壓升高。
3.7儀表故障。
4不停機(jī)應(yīng)對措施
4.1適當(dāng)降低反喘振控制裕度
若ZI554A、ZI554B位移值持續(xù)向“+”方向變化,在保證機(jī)組安全運(yùn)行不發(fā)生喘振的前提下,適當(dāng)降低安全裕度,可按上一周期安全裕度≮20%進(jìn)行控制,適當(dāng)關(guān)小反飛動(dòng)控制閥,降低反飛動(dòng)流量,從而降低機(jī)組負(fù)荷,反應(yīng)崗位通過降低機(jī)組轉(zhuǎn)速維持反再系統(tǒng)壓力平衡。
4.2降低機(jī)組負(fù)荷
適當(dāng)降低機(jī)組負(fù)荷或采取微降穩(wěn)定系統(tǒng)壓力的方法,以減小平衡鼓間隙過氣量,從而降低平衡鼓梳齒密封的沖蝕磨損。
4.3加強(qiáng)脫液管理
加強(qiáng)富氣脫液,減少微帶液對壓縮機(jī)過流部件的沖擊。一是級間分液罐壓油線、壓水線進(jìn)D-2201保持暢通,確保級間分液罐無液位;二是每班對壓縮機(jī)一段入口管線脫液包切液一次;每周一對壓縮機(jī)二段入口管線脫液包切液一次,因二段入口管線已經(jīng)級間分液罐脫液,實(shí)際帶液較少,故切液頻次適當(dāng)放寬。
4.4嚴(yán)格執(zhí)行操作卡
嚴(yán)格控制富氣一、二段入口溫度40~45℃,盡量靠下限控制≯43℃,從而保證一段出口溫度≯103℃、二段出口溫度≯85℃,降低過流部件、隔板及平衡管的結(jié)焦、結(jié)鹽傾向。查閱資料,富氣一般在140℃以上時(shí)才有可能結(jié)焦。
4.5將結(jié)焦、結(jié)鹽物引至火炬
打開壓縮機(jī)四路機(jī)體排凝中自西向東數(shù)第一、二路排凝閥,第一路由平衡鼓后側(cè)引出,第二路由平衡管上引出,進(jìn)凝縮油罐D(zhuǎn)-2304頂部閥打開,將結(jié)焦物、結(jié)鹽物引至D-2304,D-2304頂部有放火炬流程。
4.6機(jī)體外預(yù)制安裝新平衡管
擇機(jī)在機(jī)體外側(cè)新預(yù)制一外平衡管,可從進(jìn)凝縮油罐D(zhuǎn)-2304頂部閥門處短節(jié)改為三通引至富氣一段入口吹掃氮?dú)饩€(氮?dú)鈧?cè)加盲板),進(jìn)而接入富氣入口管線。新增富氣外平衡管循環(huán)可通過機(jī)體西側(cè)兩排凝閥→新預(yù)制管線→壓縮機(jī)一段富氣入口管。
4.7平穩(wěn)工藝操作
平穩(wěn)工藝操作,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)盡量緩慢多次、小步微調(diào),以0.5%為基準(zhǔn)單位進(jìn)行逐步調(diào)節(jié)。軸位移本身隨壓縮機(jī)、汽輪機(jī)各級葉輪兩側(cè)壓力的變化而時(shí)刻變化,所以盡量控制壓縮機(jī)進(jìn)、出口富氣壓力平穩(wěn),汽輪機(jī)中壓蒸汽進(jìn)口壓力,低壓蒸汽管網(wǎng)壓力平穩(wěn)。
4.8儀表故障排查
儀表故障目前因無大幅度跳變,且兩位移點(diǎn)同步變化,故可以排除,如順時(shí)(1秒內(nèi))波動(dòng)較大(大于5μm),可采取摘位移聯(lián)鎖,測試間隙電壓進(jìn)一步判斷。
4.9現(xiàn)場機(jī)殼測振
通過現(xiàn)場對機(jī)組各軸承箱殼體進(jìn)行測振,數(shù)值均為0.5mm/s以下,與2017年7月開機(jī)時(shí)狀態(tài)一致,繼續(xù)監(jiān)控。
4.10緩沖氣壓差調(diào)節(jié)閥故障判斷
密封干氣壓差自力式調(diào)節(jié)閥為2017年5月檢修新?lián)Q,通過主動(dòng)降低密封干氣壓差手段,緩沖氣密封腔壓力無明顯下降趨勢,可初步排除調(diào)節(jié)閥誤開大故障。
4.11加強(qiáng)機(jī)體端蓋處泄漏檢查
在滿足工藝生產(chǎn)的前提下,適當(dāng)降低壓縮機(jī)進(jìn)口壓力。干氣密封腔壓力升高問題只要滿足機(jī)殼承壓和軸位移平衡需要,繼續(xù)觀察。巡檢時(shí)多注意軸端密封端蓋O圈是否有滲漏,如有滲漏及時(shí)抹膠處理,此處曾經(jīng)出現(xiàn)過滲漏結(jié)焦。
5結(jié)論
實(shí)踐證明,大港石化催化裂化裝置氣壓機(jī)在采取了以上監(jiān)控和控制手段后,軸位移上漲幅度得到明顯控制,可以實(shí)現(xiàn)氣壓機(jī)的長周期運(yùn)行。
參考文獻(xiàn):
[1]大港石化公司140萬噸/年催化裂化裝置操作規(guī)程(2017修訂版)
[2]曹湘洪等,石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程(第二冊),中國石化出版社,2004.