許正國(guó) 姚明 梁有勇 黃堅(jiān)
摘 要:對(duì)柳鋼1#A高爐爐前作業(yè)技術(shù)進(jìn)行總結(jié),主要根據(jù)爐前耐材、鐵口管理、爐前鉆頭、鉆桿消耗,出鐵模式的規(guī)范管理,改善爐前作業(yè)環(huán)境、降低爐前勞動(dòng)強(qiáng)度等方面取得了較大的進(jìn)步。
關(guān)鍵詞:爐前作業(yè);規(guī)范管理;技術(shù)進(jìn)步
前言:
柳鋼1#A 1500m3高爐,設(shè)有2個(gè)鐵口,鐵口夾角170°。2010-3月開爐投產(chǎn),隨著冶煉強(qiáng)度的不斷提高,生產(chǎn)節(jié)奏加快,爐前作業(yè)負(fù)擔(dān)加大,鐵口管理及對(duì)限制因素的不重視,嚴(yán)重制約了高爐生產(chǎn)的安全穩(wěn)定,爐況的穩(wěn)定受限于爐前出鐵,生產(chǎn)局面非常被動(dòng)。為改變爐前作業(yè)對(duì)生產(chǎn)組織的影響,技術(shù)人員與生產(chǎn)骨干的協(xié)同攻關(guān),對(duì)爐前作業(yè)的限制環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理及改進(jìn),為高爐的穩(wěn)定順行,指標(biāo)改善奠定了良好的基礎(chǔ)。
1、規(guī)范爐前操作管理
爐前操作是高爐冶煉操作中一個(gè)非常重要的組成部分,隨著高爐冶煉的強(qiáng)化,及時(shí)出盡渣鐵,是確保高爐爐況穩(wěn)定順行和強(qiáng)化冶煉穩(wěn)步推進(jìn)及安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。規(guī)范爐前操作的管理,可提升鐵口操作的穩(wěn)定性,改善爐前作業(yè)環(huán)境,降低爐前勞動(dòng)強(qiáng)度,推進(jìn)爐前作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,助推高爐生產(chǎn)的高效穩(wěn)定。
1.1規(guī)范鐵口及泥套的管理
1.1.1、柳鋼1A高爐開爐時(shí)鐵口角度控制在10°左右,隨著生產(chǎn)年限增加,爐缸侵蝕程度加大,逐步調(diào)整鐵口角度在11°~12°,有效的適應(yīng)渣鐵量變化對(duì)鐵口的角度要求。鐵口的穩(wěn)定性在實(shí)際生產(chǎn)過程中更多的體現(xiàn)在鐵口中心線統(tǒng)一,通過對(duì)開鐵口過程的觀察分析,對(duì)鐵口角度的穩(wěn)定做了相應(yīng)的規(guī)范:
(1)、在鐵口框架上方開口機(jī)的掛耳軸上增加鐵口中心定位擋板降低開口機(jī)因受力的偏移幅度;
(2)、每周爐前大班長(zhǎng)要求對(duì)鐵口中心線進(jìn)行校正,保證開口機(jī)、液壓炮與鐵口中心線重合。
(3)、每周設(shè)備點(diǎn)檢員對(duì)開口機(jī)固定螺栓進(jìn)行緊固校正、檢查液壓炮、開口機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),保持爐前設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行;
1.1. 2、1A高爐鐵口受作業(yè)空間窄小,鐵口泥套的制作實(shí)現(xiàn)澆筑存在較大困難,泥套的制作仍使用鐵口搗打料進(jìn)行制作,鐵口泥套的壽命較短,為降低鐵口磨損對(duì)生產(chǎn)安全的影響,每周對(duì)兩個(gè)鐵口泥套進(jìn)行重新制作,爐前技師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)及質(zhì)量監(jiān)督。利用大溝修溝時(shí)間,將鐵口泥套用專用泥套打磨器鉆進(jìn)200mm~400mm的深度,填充搗實(shí)用煤氣火進(jìn)行烘烤,提升泥套的整體強(qiáng)度。并對(duì)鐵口保護(hù)板進(jìn)行更換,保護(hù)板鋼板厚度有原來的20mm增加到40mm,降低鐵口保護(hù)板的燒損率,減少了鐵口漏泥的安全隱患。
1.2 規(guī)范爐前操作管理
爐前出鐵是爐前工作的主要任務(wù),安全、有序的出盡渣鐵是高爐指標(biāo)改善、爐況優(yōu)化的基礎(chǔ)。規(guī)范的出鐵操作不僅可以降低爐前作業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度、改善高爐生產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)行,同時(shí)在改善鐵水質(zhì)量、降低安全風(fēng)險(xiǎn)、提升上下道工序的生產(chǎn)節(jié)奏具有非常大的影響。
1.2.1 規(guī)范鐵口操作
(1)、一桿式鉆穿鐵口 1A高爐以前的開鐵口模式延續(xù)小高爐的操作,先用 φ50mm鉆頭鉆鐵口深度1500mm~2000mm,再用φ32mm的六角鋼釬捅穿鐵口,但六角鋼的強(qiáng)度低、在鐵口內(nèi)部推進(jìn)速度慢,撓性低造成內(nèi)部不規(guī)則,經(jīng)常出現(xiàn)鉆不穿、粘結(jié)拉不出,被迫燒氧開鐵口,爐前勞動(dòng)強(qiáng)度大,開鐵口時(shí)間長(zhǎng),嚴(yán)重制約高爐爐況的強(qiáng)化,經(jīng)過對(duì)鉆頭直徑、開口機(jī)霧化能力的改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了一桿穿的開鐵口模式。將開口機(jī)使用氮?dú)?水的汽霧化方式,氮?dú)鈮毫τ稍瓉淼?.8MPa提升到1.6MPa,配合冷卻水形成強(qiáng)力的霧化冷卻效果,在保障鉆頭的冷卻效果的同時(shí)使鉆鐵口產(chǎn)生的粉末能有效排出,提升了開口機(jī)的運(yùn)行效率,開鐵口時(shí)間由20分鐘降到5~8分鐘,提升了開鐵口的效率,大大降低了鉆頭鉆桿的消耗量(表2)。
(2)、 實(shí)施鐵口預(yù)鉆技術(shù) 鐵口預(yù)鉆在小高爐使用有水炮泥時(shí)使用較多,但隨著高爐設(shè)備的不斷升級(jí)及使用高強(qiáng)度的無(wú)水炮泥,很少有高爐進(jìn)行鐵口預(yù)鉆的要求。車間從減少開鐵口時(shí)間對(duì)爐況的影響上考慮,要求在液壓炮退炮十分鐘后在爐底鐵水罐容鐵空間≥50t時(shí),對(duì)鐵口預(yù)鉆1000mm~1500mm,通過一段時(shí)間的運(yùn)行,對(duì)爐前的工作組織形成了良好的效果:①、將設(shè)備的點(diǎn)檢、運(yùn)行檢查提前,出現(xiàn)故障可以及時(shí)進(jìn)行處理,降低了開鐵口過程中設(shè)備故障率;②、將出鐵前的準(zhǔn)備工作提前,形成出鐵前兩次檢查確認(rèn),消除因出鐵準(zhǔn)備不足造成的安全隱患;③、鐵口預(yù)鉆后可以增加內(nèi)部的烘烤時(shí)間,降低泥包前段在徑向周向的溫度差,可以有效消除鐵口通道內(nèi)應(yīng)力對(duì)鐵口通道的破壞作用,提高鐵口泥包前段的強(qiáng)度,實(shí)踐表明可以有效延長(zhǎng)鐵口穩(wěn)定出鐵時(shí)間10~15分鐘,降低了鐵口通道出鐵過程中的侵蝕速率;④、縮短開鐵口時(shí)間,由正常的5~8分鐘降低到3~5分鐘,實(shí)現(xiàn)鐵口隨時(shí)具備出鐵條件;⑤、鐵口預(yù)鉆得到有效烘烤后,縮短鐵口開出前期噴濺時(shí)間,降低爐前除塵壓力,有效杜絕了因開鐵口長(zhǎng)時(shí)間噴濺造成的環(huán)保事故。
1.2.2、統(tǒng)一對(duì)高爐容鐵量的認(rèn)識(shí) 控制合理的出鐵間隔
爐缸安全容鐵量是指爐缸能安全容納的最大鐵水量,只有明確高爐的安全容鐵量,才能對(duì)生產(chǎn)過程中的爐缸存渣鐵量進(jìn)行定量的判斷,對(duì)每爐出鐵量進(jìn)行分析,指導(dǎo)爐前出鐵的組織管理。根據(jù)爐缸尺寸參數(shù)、鐵口角度等影響因素由計(jì)算公式可知1A高爐的安全容鐵量正常為370-440t之間,考慮到渣鐵的滯留率,每次出鐵量應(yīng)為安全出鐵量的60%---80%。所以每次出鐵量在270---360t是合理的。按照渣鐵排放的要求,鐵口流速應(yīng)略大于鐵水生成速度,通過對(duì)爐前出鐵情況的跟蹤統(tǒng)計(jì),對(duì)鉆頭直徑、出鐵間隔時(shí)間進(jìn)行了規(guī)范,在保證及時(shí)出盡渣鐵的同時(shí),出鐵時(shí)間延長(zhǎng)、炮泥消耗降低、鐵水質(zhì)量得到了較大改善。
(1)、鐵水流速的控制及鉆頭尺寸的選擇 考慮出鐵過程中時(shí)間推移及鐵水生成速度及排放速度的前后變化,按照小時(shí)8批料計(jì)算,批重39000kg,礦石單耗1668kg/tFe,每小時(shí)鐵水生成量為187噸,鐵水生成速度為3.11t/min左右。根據(jù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用φ45mm、φ50mm、φ55mm鉆頭的使用鐵水流速的統(tǒng)計(jì)分析,在目前原燃料質(zhì)量和冶煉強(qiáng)度下,使用φ45mm鉆頭的鐵水流速能維持在3.5~4t/min,可以實(shí)現(xiàn)鐵水的有效排放。
(2)、出鐵間隔時(shí)間的控制 受炮泥質(zhì)量、爐容等各方面因素影響,1500m3高爐不能像大型高爐出鐵的“長(zhǎng)流水”作業(yè),制定合理的出鐵間隔時(shí)間,在保障爐缸渣鐵的貯存量不超過正常風(fēng)壓控制的安全量(120~150t),逐步探索合理的出鐵間隔時(shí)間,通過現(xiàn)場(chǎng)的嘗試,當(dāng)一次出鐵堵口后35~40min后爐內(nèi)風(fēng)壓開始出現(xiàn)上升征兆,經(jīng)過多次的操作統(tǒng)計(jì)分析,正常爐況條件下出鐵間隔時(shí)間控制在20~25min是安全合理的,為出鐵的安全準(zhǔn)備提供了更多的時(shí)間,若爐況影響或外圍條件限制未能及時(shí)出盡渣鐵,縮短間隔時(shí)間維持爐況的穩(wěn)定。
(3)、經(jīng)過對(duì)出鐵時(shí)間的控制及鉆頭的合理選取,單爐的出鐵量由140~180t/次提高到現(xiàn)在的250~330t/次,時(shí)間提升到了70~90min/次。每爐出鐵時(shí)間及量的增加,增加了爐內(nèi)渣、鐵間的界面接觸時(shí)間,同時(shí)通過渣鐵溫度的穩(wěn)定提升了爐缸中心“死料堆”溫度場(chǎng),進(jìn)而改善爐缸活躍程度,提升鐵水質(zhì)量,近兩年1A高爐鐵水優(yōu)質(zhì)率得到了較大提高。2017年平均為91.9%,2018年1月至7月平均為89.88%。
1.2.3 控制合理的打泥量 控制合理的鐵口深度
正常生產(chǎn)時(shí),每爐的鐵口打泥量與爐缸狀況、爐內(nèi)操作制度的合理性、氣流穩(wěn)定性、出鐵量、出鐵間隔、炮泥質(zhì)量、油泵油壓等因素均有較大的關(guān)系。為規(guī)范控制合理的打泥量,維持合理的鐵口深度,減少因人員操作能力的差異造成的鐵口深度不穩(wěn)定,在爐前操作室及高爐值班室裝打泥計(jì)時(shí)器對(duì)爐前打泥時(shí)間進(jìn)行規(guī)范,打泥時(shí)間控制在4~7s之間,鐵口深度維持2800mm—3100mm。在根據(jù)液壓炮上的打泥指針進(jìn)行綜合控制,對(duì)不按要求的操作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。對(duì)于鐵口漏泥、打不進(jìn)泥等異常情況的鐵口打泥控制,要求出現(xiàn)漏泥較多的鐵口,必須在另一個(gè)鐵口出鐵期間重新做好泥套或更換炮帽后并進(jìn)行安全確認(rèn)后,重新打開鐵口后重新進(jìn)行堵口,以維持鐵口深度的穩(wěn)定。對(duì)鐵口打不進(jìn)泥的情況,在消除隱患后采取同樣的操作。降低出鐵安全隱患,杜絕淺鐵口、跑大流等爐前事故的出現(xiàn)。
2、開展技術(shù)攻關(guān)及創(chuàng)新 提升設(shè)備運(yùn)行效率
爐前設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定、高效能提升爐前作業(yè)的作業(yè)率,爐前均為液壓設(shè)備,其結(jié)構(gòu)緊湊、穩(wěn)定可靠的優(yōu)點(diǎn)為高爐的運(yùn)行提供了可靠的保障,但實(shí)際生產(chǎn)中,作業(yè)環(huán)境惡劣,造成設(shè)備故障率高爐,經(jīng)常一些微小的故障均會(huì)嚴(yán)重制約爐前作業(yè)的有序進(jìn)行,車間組織技術(shù)人員對(duì)以往的設(shè)備故障進(jìn)行方向,積極組織技術(shù)攻關(guān)及創(chuàng)新,為爐前工作的高效運(yùn)行提供了保障。
(1)、借鑒液壓系統(tǒng)可以通用的特點(diǎn),通過對(duì)兩邊液壓油管的串聯(lián),實(shí)現(xiàn)兩邊液壓炮、開口機(jī)通過閥門的轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)交互操作,實(shí)現(xiàn)了特殊情況下能有效封堵鐵口;
(2)、對(duì)爐前的液壓操作設(shè)備增加了備用系統(tǒng),并且定期要求班組進(jìn)行備用系統(tǒng)的切換操作以熟練掌握操作步驟、時(shí)刻保持備用系統(tǒng)良好的工作狀態(tài)。有效杜絕了曾出現(xiàn)過出鐵堵口時(shí),打泥手柄或閥芯斷裂封不上鐵口的事故,通過這一改造,避免了出現(xiàn)鐵口打不開、堵不上等事故的發(fā)生。
3、強(qiáng)化炮泥的使用管理
炮泥的質(zhì)量必須滿足生產(chǎn)的需要,隨著冶煉強(qiáng)度的提升,大風(fēng)量、大富氧、高頂壓等強(qiáng)化措施的應(yīng)用,鐵口的渣鐵處理量明顯增大,炮泥質(zhì)量的穩(wěn)定才能維持生產(chǎn)的高效穩(wěn)定。柳鋼高爐使用炮泥均為承包炮泥,炮泥質(zhì)量的穩(wěn)定很大程度上與炮泥使用量、炮泥使用成本及供應(yīng)商的原材料和制造成本成一定的比例關(guān)系,所以現(xiàn)場(chǎng)使用炮泥質(zhì)量效果的好壞將對(duì)炮泥質(zhì)量的穩(wěn)定有較大關(guān)系。1A高爐使用炮泥經(jīng)歷了四川建冶、順祥、宏達(dá)等多家供應(yīng)商。但以前對(duì)炮泥使用的沒有進(jìn)行規(guī)范,炮泥使用量的波動(dòng)非常大,對(duì)炮泥是使用只是具有使用的感受,沒有形成良好的數(shù)據(jù)跟蹤分析。不能很好的體現(xiàn)炮泥質(zhì)量的合理性。2017年下半年開始使用宏達(dá)炮泥后對(duì)炮泥使用的數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤分析。對(duì)鐵口深度、開鐵口情況、出鐵時(shí)間、鐵水流速、出鐵量、打泥情況等影響因素引起每爐出鐵進(jìn)行如實(shí)統(tǒng)計(jì)。經(jīng)過幾個(gè)月的跟蹤匯總及對(duì)影響因素的分析,督促供應(yīng)商對(duì)炮泥質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn),。對(duì)每批次到現(xiàn)場(chǎng)的炮泥進(jìn)行規(guī)范使用,建立使用管理檔案,嚴(yán)格按生產(chǎn)日期批次進(jìn)行使用。規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)炮泥的堆放位置,避免因長(zhǎng)時(shí)間炮泥靠近爐前高溫區(qū)造成炮泥質(zhì)量劣化,影響使用效果。通過一系列管理措施的實(shí)施,炮泥質(zhì)量得到了明顯的改善,炮泥消耗量維持穩(wěn)定合理值,控制在0.5~0.65kg/tFe,大大降低了爐前耐材使用成本。
4、結(jié)論
柳鋼1A高爐經(jīng)過近兩年對(duì)爐前操作管理的改進(jìn),在出鐵模式及鐵口管理取得了明顯的進(jìn)步。有效促進(jìn)了高爐爐況的優(yōu)化和生產(chǎn)指標(biāo)的改善。
(1)、鐵口維護(hù)逐步規(guī)范化,降低了鐵口隱患發(fā)生率,為高爐的穩(wěn)定順行提供了良好的作業(yè)環(huán)境。
(2)、通過推進(jìn)設(shè)備運(yùn)行管理及創(chuàng)新工作的開展,提升了爐前設(shè)備的運(yùn)行效率,降低了設(shè)備故障對(duì)爐前作業(yè)的影響。
(3)、規(guī)范的爐前作業(yè)管理,改善了爐前安全運(yùn)行環(huán)境,使?fàn)t前操作積極向標(biāo)準(zhǔn)化、流程化推進(jìn)。
(4)、爐前的安全運(yùn)行管理是一個(gè)系統(tǒng)的工程,科學(xué)的工藝管理、穩(wěn)定的設(shè)備運(yùn)行、嚴(yán)格的操作制度的綜合因素的匯集,才能保證實(shí)現(xiàn)爐前工作的井然有序,為高爐的長(zhǎng)效穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)。
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