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摘要:500kV綜合自動化變電站值班員如何能及時、準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)事故及異常?如何正確、及時向調(diào)度匯報并正確處理事故及異常呢?作者結(jié)合在500kV伊蘆站發(fā)生的幾起異常和事故進(jìn)行分析,談一些自己的看法。
關(guān)鍵詞:分析;日常監(jiān)盤;探討
一、引言
伊蘆站是綜合自動化變電站,其監(jiān)控系統(tǒng)為南瑞公司提供的NS2000系統(tǒng),為分層分布式結(jié)構(gòu),其間隔層設(shè)備由惠安公司提供,站控層后臺監(jiān)控系統(tǒng)由南瑞公司提供。主控室后臺配置有兩臺服務(wù)器,兩臺人機(jī)工作站(雙屏),一臺工程師站等。兩臺服務(wù)器接受來自主單元的信息,運行人員通過人機(jī)工作站對變電站全部一、二次設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視、測量、記錄并處理各種信息,并對變電站的主要電氣設(shè)備實現(xiàn)遠(yuǎn)方控制。間隔層由若干個分散測控單元組成,分別安裝于500kV和220kV繼保小室及交直流室。后臺監(jiān)控機(jī)實時告警窗分上下部分,上半部分顯示事故和告警信息,是告警信息中最重要的部分,下半部分顯示事故、告警和告知的全部信息,讓值班人員了解上述信息的全部內(nèi)容和發(fā)生時間順序。
二、做好日常監(jiān)盤工作,及時發(fā)現(xiàn)事故及異常
對報文信息仔細(xì)分析,注意光字牌閃亮,慎重清閃光字牌,及時發(fā)現(xiàn)異常并處理。伊蘆站就曾在這樣的過程中及時發(fā)現(xiàn)了蘆東2W10開關(guān)A相SF6壓力突然降為0閉鎖分合閘的異常,并建議調(diào)度采用倒母線的方法將2W10開關(guān)及時停役。2018年8月12日16:00值班員發(fā)現(xiàn)蘆東2W10開關(guān)A相SF6壓力低告警報文信息,立即翻看光字牌發(fā)現(xiàn)A相SF6低報警、SF6壓力低閉鎖分合閘、控制回路Ⅰ斷線和控制回路Ⅱ斷線光字牌閃亮,現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)2W10開關(guān)B、C相SF6壓力表指示正常,A相SF6壓力表指示為0。匯報調(diào)度后,先倒母線,然后省調(diào)發(fā)令對側(cè)拉開開關(guān),本站側(cè)拉開母聯(lián)2650開關(guān),再解鎖拉開2W106及2W102閘刀,將2W10開關(guān)隔離,檢修人員換掉A相開關(guān)全部SF6結(jié)構(gòu)后恢復(fù)正常,事后根據(jù)告警信息窗信息,2W10開關(guān)A相SF6氣體是突然泄漏至0,由于值班員科學(xué)監(jiān)盤,及時發(fā)現(xiàn)了異常信息.
(1) 操作前后,特別注意光字牌和告警信息
2018年11月19日8:50伊蘆站后臺告警窗出現(xiàn)許多告警信息:USP1綜合故障、USP2綜合故障、第一組USP輸入異常;ZKK空氣開關(guān)跳閘……,交流接線圖上1QF開關(guān)跳閘。到交直流室檢查后發(fā)現(xiàn)1QF開關(guān)確在分開位置,400V Ⅰ段母線失電,判斷系35kV站用線失電,現(xiàn)場合400V分段QF開關(guān)不成功,判斷系ZKK、ZKK跳閘所致,后合上ZKK、ZKK,再合QF開關(guān)成功。9:37分站用線來電,分QF開關(guān),合1QF開關(guān),檢查主變風(fēng)冷正常,所變方式恢復(fù)正常,全部操作結(jié)束,值班員在翻看后臺畫面時,發(fā)現(xiàn)ZKK及ZKK跳閘光字牌閃亮,現(xiàn)場檢查兩空氣開關(guān)確在分開位置,值班員仔細(xì)查閱圖紙后,認(rèn)為系JJ或JJ中間繼電器接點粘連或返回不及時,從而導(dǎo)致400V兩段母線接通(Ⅰ母——ZKK——JJ——JJ——ZKK——Ⅱ母),電流過大導(dǎo)致ZKK及ZKK跳開。打開JJ、JJ所在的7號所用屏檢查JJ和JJ確有燒壞。
(2)定期分析數(shù)據(jù)的變化,及時發(fā)現(xiàn)異常
2019年5月20日21:00 500kV伊蘆變2號主變停電檢修后,在恢復(fù)送電操作過程中,值班員翻看后臺信息及光子牌時發(fā)現(xiàn)“2號主變第一套保護(hù)PT斷線”光字牌,但2號主變500kV側(cè)電壓曲線的變化引起了值班員的注意,發(fā)現(xiàn)Uab、Uac電壓有較明顯的下降,調(diào)出2號主變部分分圖,發(fā)現(xiàn)Uab、Uac電壓均為320kV,Ubc電壓為509kV。由下圖可知Uab、Ubc、Uac線電壓是由2號主變500kV側(cè)壓變端子箱內(nèi)1ZKK引出,到500kV第三串監(jiān)控柜及計量回路,分別測量①、②、③、④、⑤、⑥點對地電壓正常,測量①、②點間發(fā)現(xiàn)存在電壓差,判斷系1ZKK空氣開關(guān)接觸不良,值班員用螺絲刀對1ZKK空開樁頭擰緊,后一切正常。
三、各信息源分析出現(xiàn)的事故及異常,不放過任何有問信息
對不理解的告警信息要刨根問底,弄清原因,避免潛在的事故及異常隱患,伊蘆站因出現(xiàn)“2號主變第一套保護(hù)PT斷線”光字牌,測量系2ZKK空氣開關(guān)接觸不良,而2號主變500kV側(cè)電壓顯示也不正確,1ZKK空氣開關(guān)也接觸不良。2019年5月21日檢修公司人員來站消缺,征得網(wǎng)調(diào)同意,停用了2號主變500kV側(cè)距離保護(hù)及取下無功補償自動投切裝置投電容出口壓板后許可工作。工作期間出現(xiàn)500kV側(cè)距離保護(hù)Ⅰ時限動作的告警信息。
2號主變500kV側(cè)距離保護(hù)PT斷線閉鎖距離保護(hù)的邏輯為:(1)Ua+Ub+Uc>8V,且無電流突變,即判別為PT斷線;(2)max{|Ua|、|Ub|、|Uc|}<8V,且系統(tǒng)中max{|Ia|、|Ib|、|Ic|}>Iξ,即判斷PT斷線,Iξ對于5A TA為0.5A,對于1A TA為0.1A。伊蘆站主變500kV側(cè)CT變比為3200/1,在檢修人員工作期間,1ZKK和2ZKK均分開,只有在高壓側(cè)電流大于320A時,才會判別PT斷線,否則不會閉鎖高壓側(cè)距離保護(hù),當(dāng)時實際高壓側(cè)電流約為300A,又由于500kV側(cè)距離保護(hù)Ⅰ時限的控制字并沒有退出,出現(xiàn)這條信息是完全正確的。
四、正確處理事故及異常的幾點體會
(1)異常的處理主要值班員,要考慮全面,如伊蘆站的值班員在許可檢修人員調(diào)換2號主變500kV側(cè)壓變端子箱內(nèi)1ZKK、 2ZKK空氣開關(guān),就考慮到了保護(hù)可能誤動的危險,申請停用了2號主變500kV側(cè)距離保護(hù)及取下無功補償自動投切裝置壓板。事故發(fā)生時候500kV綜自站提供的信息,來源渠道多、數(shù)量多,值班員完全搞清楚后再匯報調(diào)度,耽誤的時間太長了,現(xiàn)場值班人員應(yīng)該迅速將能肯定的事故現(xiàn)象匯報調(diào)度(如幾點幾分什么開關(guān)跳閘了),其他保護(hù)動作情況、重合閘情況、設(shè)備情況可以過一會補充匯報。(2)規(guī)定值班員每一個小時全面查看后臺機(jī)的各個畫面,每2個小時分析數(shù)據(jù)的變化,對告警窗中彈出信號及時確認(rèn);變電站可以制訂500kV綜自站典型事故及異常處理預(yù)案,比如一旦后臺機(jī)出現(xiàn)開關(guān)跳閘告警報文,一次系統(tǒng)圖開關(guān)變位閃爍,值長立即安排正值和付值帶好對講機(jī)、開關(guān)計數(shù)記錄本、鑰匙至相應(yīng)開關(guān)設(shè)備處檢查,值長分析告警信息、光字牌、潮流變化,正值可以迅速將實際開關(guān)位置用對講機(jī)匯報值長,值長隨即可以簡單匯報調(diào)度員某某開關(guān)跳閘,然后值長帶好繼保室、保護(hù)屏鑰匙和正值到相關(guān)保護(hù)屏打印保護(hù)故障報告,根據(jù)故障報告補充匯報調(diào)度,然后等待調(diào)度員命令;制定切合實際的現(xiàn)場運行規(guī)程,將信息管理機(jī)、子站、故障錄波器、保護(hù)裝置簡明操作步驟及含義貼在裝置醒目處。
五、結(jié)語
優(yōu)化監(jiān)控機(jī)畫面,新上的500kV綜自站要考慮智能化的需要,比如能否根據(jù)所采集的信息和數(shù)據(jù),在電網(wǎng)或變電站內(nèi)發(fā)生事故時,能準(zhǔn)確快速地對事故的類型、性質(zhì)及范圍做出判斷,自動生成對運行人員事故及異常處理指導(dǎo)意見,提示運行值班人員根據(jù)指導(dǎo)意見和操作程序進(jìn)行快速處理;根據(jù)運行管理要求,自動統(tǒng)計和生成各類報表,實現(xiàn)變電站真正意義上的計算機(jī)管理;監(jiān)控系統(tǒng)軟件更好地滿足運行的要求。