居鶴鳴
摘? ?要:南京鋼鐵集團(tuán)第二煉鐵廠220 m2×2燒結(jié)機(jī),自動(dòng)化程度高,在燒結(jié)控制參數(shù)設(shè)定上遵循“生產(chǎn)穩(wěn)定、均衡、連續(xù)”的原則,經(jīng)過(guò)一年多的生產(chǎn)組織調(diào)整,達(dá)到并超過(guò)原設(shè)計(jì)要求。文章就燒結(jié)參數(shù)設(shè)定過(guò)程及合理性進(jìn)行探討。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)參數(shù);南京鋼鐵集團(tuán);自動(dòng)化
1? ? 南京鋼鐵集團(tuán)第二煉鐵廠220 m2×2燒結(jié)機(jī)介紹
南京鋼鐵集團(tuán)第二煉鐵廠 220 m2×2燒結(jié)機(jī)由中冶長(zhǎng)天設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)年可生產(chǎn)成品燒結(jié)礦461.2×104 t。轉(zhuǎn)鼓指數(shù)T(+6.3 mm)≥76%,成品燒結(jié)礦含粉率(﹣5 mm)<5%,利用系數(shù)1.3 t/(m2·h),主抽風(fēng)機(jī)抽風(fēng)能力21 000 m3/min,設(shè)計(jì)燒結(jié)負(fù)壓﹣17.5 kPa。經(jīng)過(guò)一年多的生產(chǎn),參數(shù)摸索設(shè)定,目前生產(chǎn)穩(wěn)定、均衡、連續(xù),技經(jīng)指標(biāo)穩(wěn)定,高于設(shè)計(jì)指標(biāo),高爐反應(yīng)良好。
2? ? 主要控制參數(shù)的設(shè)定
主要控制參數(shù)的設(shè)定包括燒結(jié)機(jī)機(jī)速、鋪料厚度、上料量、抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度、混合料水分、燃料配比、大煙道溫度、燒結(jié)終點(diǎn)溫度、燒結(jié)終點(diǎn)位置、點(diǎn)火溫度、預(yù)熱后煤氣、空氣溫度等,而這些參數(shù)之間部分具有相關(guān)性。
2.1? 燒結(jié)機(jī)機(jī)速、鋪料厚度、上料量、抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度設(shè)定
220 m2燒結(jié)機(jī)臺(tái)車欄板高度780 mm,采用低溫厚料層燒結(jié)法,鋪料厚度不得低于780 mm,可溢出鋪料到800 mm。燒結(jié)機(jī)機(jī)速、上料量根據(jù)高爐燒結(jié)礦日用料量、燒結(jié)機(jī)鋪料厚度進(jìn)行計(jì)算確定,由于當(dāng)燒結(jié)礦強(qiáng)度質(zhì)量穩(wěn)定后,燒結(jié)礦返礦率也基本為一常數(shù)。當(dāng)以上3個(gè)參數(shù)確定,由于噸礦風(fēng)耗在一定范圍內(nèi),因此抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度也可確定在一定范圍內(nèi),根據(jù)以上4種參數(shù)關(guān)系,車間根據(jù)高爐日耗用燒結(jié)礦用量,直接給出以上4種參數(shù)設(shè)定值,作為操作制度,要求主控室操作人員予以遵照?qǐng)?zhí)行,避免因不同操作人員的調(diào)整而造成工況條件的波動(dòng)。對(duì)于燒結(jié)機(jī)機(jī)速、鋪料厚度、上料量、抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度設(shè)定之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系如表1所示。在實(shí)際操作過(guò)程中,鋪料厚度可在780~800 mm,上料量在設(shè)定上料量±20 mm。
220 m2×2燒結(jié)機(jī)在一次混合機(jī),二次制粒機(jī)后均裝有紅外測(cè)水儀,生石灰加水消化為按比例自動(dòng)加水,因此給混合料自動(dòng)加水,混合料水分遠(yuǎn)程自動(dòng)控制帶來(lái)了條件。混合料水分控制,在相同條件下,混合料的含水量,往往與混合機(jī)的制粒效果相對(duì)應(yīng),因此可以認(rèn)為在同一種混勻料時(shí),通過(guò)一、二次混合添加水分后,混合料水分相同,粒度組成相同,透氣性一致。因此在每堆混勻料換堆當(dāng)日,通過(guò)觀察混合料不同水分率,二次混合后制粒效果,以便獲得混合料最佳透氣性,因此混合料最佳水分率也可確定,此時(shí)紅外測(cè)水儀的顯示值具有參考價(jià)值,其顯示值上行代表混合料逐漸偏潮,其顯示值下行代表混合料偏干,因此每堆混合料可以給出一個(gè)合適的紅外測(cè)水儀測(cè)量的水分率范圍,并作為本堆混勻料操作制度設(shè)定參數(shù)之一,要求主控室操作人員遵照?qǐng)?zhí)行,避免了混合料水分的波動(dòng)。
2.3? 大煙道溫度、燒結(jié)終點(diǎn)溫度、燒結(jié)終點(diǎn)位置、燃料添加配比控制
在過(guò)去一年多的生產(chǎn)過(guò)程中,由于兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率較低,大煙道溫度及燒結(jié)終點(diǎn)溫度控制要求:大煙道溫度大于115 ℃,小于135 ℃;燒結(jié)終點(diǎn)溫度大于320 ℃,小于400 ℃。由于燒結(jié)機(jī)機(jī)速、鋪料厚度、上料量、抽風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度,混合料水分率即透氣性均為一定值,因此在燒結(jié)礦強(qiáng)度要求,F(xiàn)eO%質(zhì)量分?jǐn)?shù)要求為定值的情況下,不考慮燃料水分變化的情況下,每堆混勻料燃料配比為一定值,綜合燃料水分變化范圍,根據(jù)燒結(jié)礦FeO%質(zhì)量分?jǐn)?shù),燒結(jié)礦實(shí)物質(zhì)量確定每堆燃料綜合配比范圍,并作為本堆混勻料操作制度設(shè)定參數(shù)之一,要求主控室操作人員遵照?qǐng)?zhí)行。在實(shí)際操作過(guò)程中,燃料配比變化小,變化次數(shù)少,燃料綜合配比變化在0.13%左右,每堆混勻料(大約7天)平均變動(dòng)3次。
2.4? 點(diǎn)火溫度,及預(yù)熱后空煤氣溫度設(shè)定
220 m2×2燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火爐點(diǎn)火介質(zhì)為高爐煤氣。高爐煤氣點(diǎn)火爐用空氣,均使用預(yù)熱爐進(jìn)行預(yù)熱,參照設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū),空、煤氣預(yù)熱后溫度設(shè)定在200~240 ℃。點(diǎn)火爐點(diǎn)火溫度1 100~1 150 ℃。由于南鋼高爐煤氣壓力波動(dòng)大,瞬間波動(dòng)范圍超過(guò)5 kPa,操作過(guò)程中通過(guò)設(shè)定預(yù)熱爐、點(diǎn)火爐用煤氣流量來(lái)控制預(yù)熱爐預(yù)熱后空、煤氣溫度,點(diǎn)火爐點(diǎn)火溫度。空、煤氣比例根據(jù)管網(wǎng)高爐煤氣熱值變化進(jìn)行調(diào)整。
3? ? 燒結(jié)主要參數(shù)設(shè)定后主要技經(jīng)指標(biāo)變化
2014年7月220 m2×2燒結(jié)機(jī)主要參數(shù)設(shè)置確定后燒結(jié)礦主要技經(jīng)指標(biāo)均比參數(shù)確定前有所提高,表2為2014年3—12月燒結(jié)礦技經(jīng)指標(biāo);表3為3—6月份技經(jīng)指標(biāo)平均值與7—12月份技經(jīng)指標(biāo)平均值對(duì)比。
通過(guò)表3數(shù)據(jù)對(duì)照可看出,燒結(jié)機(jī)主要參數(shù)設(shè)置確定后,返礦率下降2.9%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)提高1.19%,利用系數(shù)提高0.154 t/(m2·h),因2014年下半年褐鐵礦配比高,造成燒結(jié)礦固體燃耗偏高。
4? ? 結(jié)語(yǔ)
(1)在主要參數(shù)設(shè)定過(guò)程中,車間控制要嚴(yán)格機(jī)速、燃料配比等主要操控參數(shù),調(diào)整必須經(jīng)過(guò)車間技術(shù)人員同意,不得隨意調(diào)整。
(2)南京鋼鐵集團(tuán)第二煉鐵廠 220 m2×2燒結(jié)機(jī)主要參數(shù)設(shè)置充分考慮到車間工藝配置自動(dòng)化程度高,因此在生產(chǎn)過(guò)程中電氣設(shè)備維護(hù)要及時(shí)。