祁衡
眾所周知盤車裝置是汽輪機組配套的一臺重要的輔助設(shè)備,在汽輪機沖轉(zhuǎn)以前和停機以后能使轉(zhuǎn)子保持連續(xù)轉(zhuǎn)動防止轉(zhuǎn)子上下受熱不均勻產(chǎn)生熱彎曲,進而造成動靜碰磨。同時又可在啟動前通過盤動轉(zhuǎn)子來檢查機組是否具備啟動條件。我公司6號機為北重330MW機組,其配套的盤車裝置自投產(chǎn)以來一直存在盤車啟動力矩大,運行中軸承溫度高、且異音明顯的缺陷。在6號機小修中,我部門專門成立了技術(shù)攻關(guān)小組,檢修技術(shù)人員認(rèn)真分析,逐一排查。通過大家的努力,成功處理了這一重大技術(shù)問題?,F(xiàn)將本項技術(shù)成果總結(jié)如下。
一)概述:我公司6號機盤車裝置自投產(chǎn)以來一直存在盤車力矩大,啟動困難的缺陷。近一年由于頂軸油系統(tǒng)出力下降、盤車液耦齒型聯(lián)軸器磨損、盤車中心不正等諸多因素的影響。使得這一問題愈加凸顯,幾次開、停機均出現(xiàn)了盤車故障,不得已只能手動盤車。不僅給檢修人員帶來繁重的工作量,也給機組的安全運行構(gòu)成嚴(yán)重威脅。在2009年C級檢修中,我部門專門抽出技術(shù)骨干成立了技術(shù)小組對這一問題進行攻關(guān)。經(jīng)過大家大量行之有效地工作,最終使這一老大難問題得到成功解決。
(二)舊況:我公司6號機盤車裝置使用的是北重配套的傳斯羅伊公司生產(chǎn)帶液力耦合器連接的高速盤車(54r/min)。由于其結(jié)構(gòu)與純機械盤車裝置的差異。使得該型盤車裝置對頂軸油壓、轉(zhuǎn)子各軸頸頂起高度、盤車液偶的工作情況要求較高。任何一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,都會造成盤車力矩過大,盤車啟動困難的不安全狀況發(fā)生。2008年5月地震過后6號機被迫停機電動盤車出現(xiàn)帶不起來的狀況。危急情況之下部門組織大量人力手動盤車,避免了大軸可能出現(xiàn)彎曲的重大安全事故。待汽缸溫度降下來之后解體液偶齒型聯(lián)軸器發(fā)現(xiàn)齒圈磨損嚴(yán)重,系中心不正、齒圈軸向定位不好,出現(xiàn)軸向串動所致。由于時間緊張,只對齒型聯(lián)軸器重新進行了安裝,其端頭用鐵絲固定(防止出現(xiàn)軸向串動,加劇嚙合齒的磨損)后能勉強運行。后一年多來由于諸多因素的影響,盤車運行時好時壞。由于其運行的特殊性和重要性,使得這一缺陷一直困擾著我檢修人員。
(三)原因分析:在幾次專題討論會上就針對該問題進行了研討和交流。經(jīng)過長期的的觀察、摸索和討論。大家總結(jié)出幾條可能造成盤車啟動困難的原因,擬在6號機小修中進行實施,攻克這一技術(shù)難關(guān)。
1.盤車液偶齒型聯(lián)軸器中心不正;
2.盤車液偶齒型聯(lián)軸器齒圈磨損;
3.盤車液偶齒型聯(lián)軸器軸向定位不好;
4.頂軸油泵出力下降,軸頸頂起高度不夠;
5、盤車液偶內(nèi)液壓油品質(zhì)不好,油位不合適。
6、盤車液偶上易熔塞使用超期,造成啟動中頻繁從此泄油,進而盤車無法啟動。
(四)對策制定及實施概況:
1.如果齒型聯(lián)軸器出現(xiàn)中心不正,則不僅使盤車力矩加大,而且在盤車運行中會加大齒圈的磨損。在今年小修中解體對輪前復(fù)查了對輪中心,其圓周偏差值為0.38mm、端面偏差值為0.29㎜。由于對輪所處位置極為狹窄,不便于架百分表進行測量、調(diào)整。本次檢修中通過實地測量尺寸,手工制做了找對輪中心的專用工具。端面、圓周分別架百分表進行測量。經(jīng)數(shù)次精心調(diào)整后,使其圓周、端面偏差值均在0.10mm以內(nèi)。保證了該轉(zhuǎn)機有一個良好的中心基礎(chǔ)
2.本次小修中拆下聯(lián)軸器齒圈后,發(fā)現(xiàn)齒圈磨損嚴(yán)重,判斷為齒圈材質(zhì)偏軟,剛度不良所致。在小修前曾選用較高鋼號的材料外協(xié)加工了兩副齒圈,在小修中進行了更換。
3.齒圈磨損的另一個相關(guān)原因為在盤車運行中,齒圈軸向串動過大所致。判斷為一方面齒圈安裝方向不符,造成齒圈嚙合端較短,而串動量較大。另一方面電機軸向位置布置不適(近于前箱側(cè)),造成齒圈串動過大。本次小修中根據(jù)實際情況對其進行了相應(yīng)改動。保證了只允許在運行中齒圈只可有少許軸向串動。(有利于內(nèi)外齒的嚙合)
4.運行中發(fā)現(xiàn)二瓦頂軸油管溫度較低,分析該路油管有可能發(fā)生堵塞。在小修中解體二瓦,對瓦上的頂軸油接頭和油管進行了沖洗。同時對頂軸油分配器至二瓦頂軸油相關(guān)管段用壓縮空氣進行了吹掃。排除了該路管段存在堵塞的可能。同時聯(lián)系運行人員一同對各頂軸油泵的斜盤進行了調(diào)整。保證頂軸油泵有可靠的出口油壓,同時也保證了頂軸油壓可將各軸徑均勻頂起。
5、通過咨詢廠家,該液力耦合器的油位應(yīng)保證在容積的百分之75左右。在小修中更換了廠家推薦的高品質(zhì)齒輪油,同時精確的定位了百分之75的油位。
6、為排除盤車易熔塞的原因,本次檢修中還更換了廠家近期生產(chǎn)的新易熔塞。
(五)處理效果:經(jīng)過以上各項處理工作后,開機轉(zhuǎn)頂軸油泵啟動盤車,一次成功,盤車電流正常,無異音,運行平穩(wěn)。后連續(xù)試運多次,均運行平穩(wěn),可以說是成功處理了這一技術(shù)難題。
(六)技術(shù)總結(jié):我公司6號機組盤車啟動困難,運行狀況差影響因素為多方面的原因疊加所致。有表層的,如易熔塞的問題、油質(zhì)的問題、油位的問題、頂軸油壓的問題以及對輪齒圈的材料剛度問題等等。但究其根本原因為對輪中心偏差較大,一臺轉(zhuǎn)機不能保證對輪中心有一個良好的狀態(tài),則一切問題均會暴露、放大。齒圈會磨損,軸承會振動、升溫,甚至整臺設(shè)備無法啟動。通過制作專用工具對對輪中心的精心調(diào)整、正確定位,使分析的一切問題迎刃而解。最終成功攻克該類技術(shù)難題。
(七)效益評估:通過對本次盤車裝置啟動困難這一技術(shù)難題的攻克。不僅減輕了對以后此項工作的維修量。更重要的是取得了重大的安全效益,能保證在每次開停機中順利啟動盤車,避免發(fā)生汽輪機大軸出現(xiàn)彎曲的不安全事故,同時也大大縮短了機組開機時間,取得了不小的經(jīng)濟效益。
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(作者單位:大唐略陽發(fā)電有限責(zé)任公司)