蔡篤強(qiáng) 陳俄云
【摘 ?要】大功率軸流風(fēng)機(jī)以其效率高、能耗低的特點(diǎn)在大容量火電機(jī)組中得到了廣泛的應(yīng)用。引風(fēng)機(jī)大多采用可調(diào)靜葉軸流風(fēng)機(jī)。軸流風(fēng)機(jī)的失速和喘振是機(jī)組運(yùn)行中常見的故障,嚴(yán)重制約了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在對(duì)低溫省煤器進(jìn)行改造、增加低再熱面、在脫硝系統(tǒng)中增加一層催化劑后,當(dāng)增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行旁路時(shí),第三級(jí)機(jī)組經(jīng)常發(fā)生風(fēng)浪和失速事件。本文著重分析了產(chǎn)生失速的原因及對(duì)策。
【關(guān)鍵詞】引風(fēng)機(jī);失速異常;原因;控制措施
1設(shè)備概況介紹
某電廠共有兩臺(tái)4×350MW超臨界機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組配兩臺(tái)引風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)型號(hào)HU25246-222G,為成都電力機(jī)械廠的動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),電機(jī)功率3900kW,額定電流447A,風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)BMCR工況全壓11.5kPa。
2引風(fēng)機(jī)失速機(jī)理
當(dāng)風(fēng)機(jī)處于正常工作狀態(tài)時(shí),迎角很小(氣流方向與葉弦的夾角為迎角),通過(guò)繞過(guò)翼型葉片,氣流保持流線狀態(tài)。當(dāng)氣流與葉片入口的正入射角大于臨界值時(shí),葉片背面的流動(dòng)狀況開始惡化,邊界層被破壞,葉片后端出現(xiàn)渦流區(qū),即“失速”現(xiàn)象。攻角大于臨界值越大,失速現(xiàn)象越嚴(yán)重,流體流動(dòng)阻力越大,葉片通道阻塞,風(fēng)機(jī)風(fēng)壓也急劇下降。
3失速原因分析
3.1#3機(jī)組長(zhǎng)周期運(yùn)行400天,煙道阻力明顯增加,通常在290MW時(shí)引風(fēng)機(jī)動(dòng)葉已經(jīng)全開,從風(fēng)機(jī)性能曲線可以明顯看出風(fēng)機(jī)已處于不穩(wěn)定區(qū)域的邊緣處,運(yùn)行工況稍有擾動(dòng)風(fēng)機(jī)就會(huì)進(jìn)入失速區(qū)。
3.2空預(yù)器漏風(fēng)較設(shè)計(jì)值明顯增大,通過(guò)電科院技術(shù)人員測(cè)試A/B空預(yù)器漏風(fēng)率達(dá)15%/10%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)計(jì)值。大量空氣通過(guò)空預(yù)器漏入煙氣側(cè),煙氣容積流量增大,漏風(fēng)點(diǎn)后煙道阻力相應(yīng)增大,引風(fēng)機(jī)的工作點(diǎn)進(jìn)一步沿阻力特性曲線向右上方移動(dòng),靠近理論失速線,風(fēng)機(jī)安全裕量進(jìn)一步降低。
3.3引增合一后,引風(fēng)機(jī)出口脫硫煙道阻力因煤質(zhì)硫分增加而增大。據(jù)統(tǒng)計(jì),燃煤硫分較去年同期增加約0.5%,同工況下引風(fēng)機(jī)出口壓力增加約2kPa;燃煤熱值低于同期約120kcal,而入爐煤的熱值降低、煤量增加又直接使得鍋爐煙氣的實(shí)際容積流量高于額定工況下的設(shè)計(jì)值流量,煙氣流量的增加必然導(dǎo)致煙氣系統(tǒng)阻力增大,引風(fēng)機(jī)的工作點(diǎn)沿阻力特性曲線向右上方移動(dòng),風(fēng)機(jī)安全裕量大大降低。
3.4脫硝系統(tǒng)噴氨量存在分布不均、過(guò)噴現(xiàn)象,導(dǎo)致空預(yù)器冷端換熱元件硫酸氫氨板結(jié),空預(yù)器差壓高負(fù)荷時(shí)高達(dá)3.5kPa,遠(yuǎn)高于正常運(yùn)行差壓高報(bào)警值1.5kPa,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)進(jìn)出口靜壓差大大增加,引風(fēng)機(jī)的工作點(diǎn)沿阻力特性曲線向右上方移動(dòng),風(fēng)機(jī)發(fā)生失速的風(fēng)險(xiǎn)明顯增大。
3.5因未按規(guī)定沖洗,脫硫吸收塔除霧器差壓較設(shè)計(jì)值明顯增大,最高達(dá)2000Pa。通過(guò)調(diào)取以前除霧器正常運(yùn)行狀況時(shí)參數(shù)得知,原來(lái)除塵器差壓在高負(fù)荷時(shí)只有280Pa。除塵器差壓較原來(lái)增加1700Pa,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)出口阻力大大增加,引風(fēng)機(jī)靜壓差也隨之顯著增加,高負(fù)荷工況,引風(fēng)機(jī)的靜壓差會(huì)超過(guò)風(fēng)機(jī)廠規(guī)定的設(shè)計(jì)值,風(fēng)機(jī)會(huì)進(jìn)入失速區(qū)。
3.6操作人員技術(shù)水平不足,專業(yè)培訓(xùn)不足。對(duì)于引風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行,應(yīng)監(jiān)測(cè)哪些參數(shù),如何在沒(méi)有重點(diǎn)培訓(xùn)的情況下判斷引風(fēng)機(jī)處于不穩(wěn)定區(qū)域,當(dāng)引風(fēng)機(jī)處于失速狀態(tài)時(shí),操作人員不能正確判斷并及時(shí)采取措施,導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)失速。
4處理原則和預(yù)防措施
4.1機(jī)組在高負(fù)荷時(shí),引風(fēng)機(jī)失速特別大,處理不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致爐內(nèi)超壓和鍋爐滅火。處理原則:一是快速降低機(jī)組負(fù)荷,手動(dòng)停兩一臺(tái)磨煤機(jī),減少送風(fēng)量,控制爐膛負(fù)壓。其次,及時(shí)自動(dòng)切除失速引風(fēng)機(jī)的動(dòng)葉,使失速引風(fēng)機(jī)的動(dòng)葉迅速閉合到60%左右,使失速風(fēng)機(jī)與失速區(qū)分離,避免風(fēng)機(jī)長(zhǎng)失速、共振和損壞。
4.1入爐煤質(zhì)量與設(shè)計(jì)煤質(zhì)量偏差控制在允許的合理范圍內(nèi),特別是發(fā)熱量、硫含量、灰份。每天定期對(duì)爐內(nèi)煤質(zhì)進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整給煤方式。同時(shí),要保證入廠煤的煤質(zhì)穩(wěn)定,細(xì)化操作人員,保證機(jī)組高負(fù)荷鍋爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行,保證煙氣量在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),避免誘發(fā)DR的運(yùn)行。惡劣條件下的后風(fēng)扇。
4.3在DCS畫面增加風(fēng)機(jī)出入口靜壓差報(bào)警,當(dāng)風(fēng)機(jī)靜壓差達(dá)到11.5kPa時(shí)報(bào)警,提示運(yùn)行人員風(fēng)機(jī)已接近失速區(qū),應(yīng)停止增加負(fù)荷。同時(shí)增加兩臺(tái)風(fēng)機(jī)電流偏差大于30A報(bào)警,提醒運(yùn)行人員及時(shí)調(diào)整偏差,保證兩臺(tái)風(fēng)機(jī)出力平衡。增加風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度大于90%及風(fēng)機(jī)電流大于340A報(bào)警,避免風(fēng)機(jī)過(guò)負(fù)荷。
4.4定期設(shè)置風(fēng)機(jī)失速報(bào)警開關(guān),通過(guò)檢修機(jī)會(huì)檢查風(fēng)機(jī)失速探頭的安裝位置,確保達(dá)到報(bào)警值時(shí)必須觸發(fā)報(bào)警。風(fēng)機(jī)失速主要是由局部失速引起的,但當(dāng)局部失速發(fā)生時(shí),風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、壓力、電流變化不大,難以從參數(shù)判斷。因此,風(fēng)扇失速探頭的靈敏度是決定能否提前檢測(cè)到失速的關(guān)鍵因素。發(fā)生失速事故時(shí),失速報(bào)警未動(dòng)作,失去提醒操作人員調(diào)整的功能。因此,必須不斷進(jìn)行試驗(yàn),科學(xué)調(diào)整失速開關(guān)的整定值,定期仔細(xì)檢查失速部件,保證失速裝置的準(zhǔn)確可靠運(yùn)行。
4.5加強(qiáng)空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率的控制。在正常運(yùn)行中,應(yīng)定期測(cè)量空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率,認(rèn)真分析漏風(fēng)率高的原因??諝忸A(yù)熱器的密封部件應(yīng)通過(guò)停機(jī)檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行檢查,更換損壞的密封件,調(diào)整密封間隙,保證空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率在設(shè)計(jì)值范圍內(nèi)。
4.6加強(qiáng)對(duì)煙氣負(fù)壓系統(tǒng)漏風(fēng)的控制,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)及時(shí)封堵,盡量減少煙氣量。
4.7嚴(yán)格控制反硝化系統(tǒng)的進(jìn)氨量,調(diào)整燃燒盡量減少氮氧化物的生成,合理優(yōu)化進(jìn)氨方案,保證各噴嘴進(jìn)氨量均勻分布,加強(qiáng)氨逃逸率監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整。
4.8密切監(jiān)測(cè)空氣預(yù)熱器壓差變化趨勢(shì),及時(shí)分析壓差升高的原因,采取措施。通過(guò)增加吹灰次數(shù)、提高空氣預(yù)熱器冷端溫度、控制注氨量,可以降低空氣預(yù)熱器的壓差。如果采取上述措施后壓差沒(méi)有下降,應(yīng)果斷進(jìn)行空氣預(yù)熱器在線清洗,可以有效降低空氣預(yù)熱器壓差。同時(shí),應(yīng)利用檢修機(jī)會(huì)徹底清除空氣預(yù)熱器內(nèi)熱元件的積聚。
4.9嚴(yán)格執(zhí)行吸收塔、除塵器沖洗規(guī)程,不僅要保證沖洗頻率,還要保證沖洗壓力。在DCS畫面上增加除塵器壓差和吸收塔高I/II壓力報(bào)警值,方便操作人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常。
4.10通過(guò)模擬機(jī)和事故演練,加強(qiáng)對(duì)操作人員的技術(shù)水平培訓(xùn),有效避免了風(fēng)機(jī)失速事故的發(fā)生,使操作人員能夠冷靜地處理失速事故。
5結(jié)論
隨著負(fù)荷的增加,兩級(jí)可調(diào)葉片軸流引風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)逐漸接近理論失速線,風(fēng)機(jī)安全裕度逐漸減小。負(fù)載越高,風(fēng)扇失速的可能性就越大。正常運(yùn)行時(shí),入爐煤發(fā)熱量與設(shè)計(jì)煤發(fā)熱量的偏差應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi),并不得嚴(yán)重低于設(shè)計(jì)煤發(fā)熱量。否則,在高負(fù)荷條件下,煤量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值,煙氣量將大大增加。同時(shí),要加強(qiáng)空氣預(yù)熱器和煙氣漏風(fēng)的控制,避免大量空氣漏入煙氣,導(dǎo)致煙氣量和煙氣阻力異常增大,嚴(yán)重威脅風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行??傊?,必須不斷實(shí)施設(shè)備管理和優(yōu)化調(diào)整,確保風(fēng)機(jī)在穩(wěn)定區(qū)域工作,避免風(fēng)機(jī)失速。大功率軸流風(fēng)機(jī)以其效率高、能耗低等特點(diǎn)被越來(lái)越多的大容量火電機(jī)組所廣泛應(yīng)用。引風(fēng)機(jī)大多采用可調(diào)靜葉軸流風(fēng)機(jī)。軸流風(fēng)機(jī)的失速和喘振是機(jī)組運(yùn)行中常見的故障,嚴(yán)重制約了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在對(duì)低溫省煤器進(jìn)行改造、增加低再受熱面、在脫硝系統(tǒng)中增加一層催化劑后,當(dāng)增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行旁路時(shí),第三級(jí)機(jī)組經(jīng)常發(fā)生風(fēng)浪和失速事件。本文主要探討了失速的原因及對(duì)策。
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(作者單位:華能海南發(fā)電股份有限公司東方電廠)