郭軍 劉曉燕
摘 要:芳烴油作為高辛烷值汽油調(diào)合組份,是烴重組裝置的主要產(chǎn)品,芳烴油中的溶劑含量是重要的質(zhì)量控制指標(biāo),芳烴油中溶劑含量高,影響芳烴油的硫含量及汽油產(chǎn)品調(diào)和,同時(shí)引起裝置溶劑消耗上升。降低芳烴油溶劑含量,即可提升產(chǎn)品的質(zhì)量,又可降低裝置的溶劑消耗。
關(guān)鍵詞:芳烴油;溶劑;對(duì)策
1 裝置概況
汽油烴重組裝置是通過(guò)萃取分離的手段將催化加氫后的重汽油組分重新組合,從混合餾分中萃取出芳烴油,經(jīng)調(diào)入汽油后,以低成本生產(chǎn)高辛烷值汽油;同時(shí)還副產(chǎn)高附加值的化工輕油,化工輕油辛烷值較低,經(jīng)加氫處理后,可作為優(yōu)質(zhì)的乙烯裂解原料。
2 芳烴油溶劑含量的影響因素及對(duì)策分析
2.1 D-103折流板增高
芳烴回流罐D(zhuǎn)-103折流板原高500mm,2017年4月加高200mm,芳烴油、水沉降分離時(shí)間增加0.46h,分離效果更加充分徹底,芳烴回流罐水包中溶劑含量均值由改造前的163.69mg/kg下降至改造后58.09mg/kg,同時(shí)芳烴油中溶劑含量均值由改造前的7.48mg/kg下降至改造后5.40mg/kg,下降2.08mg/kg,芳烴油溶劑含量、水含量?jī)身?xiàng)指標(biāo)顯著提升。芳烴油、D-103水包質(zhì)量分析見(jiàn)表1。芳烴回流罐D(zhuǎn)-103折流板增高見(jiàn)圖1。
改造前:
cosθ1=(1.8-0.5)/1.8=0.722θ1≈44°n1=2θ1=88°
=S1×L=(R-h1)×Rsinθ×L=9.76m3
改造后:
cosθ2=(1.8-0.7)/1.8=0.611θ2≈52°n2=2θ2=104°
=S2×L=(R-h2)×Rsinθ'×L=9.36m3
Δt=t2-t1=1.19-0.73=0.46h
2.2 新接系統(tǒng)除鹽水至D-103專用補(bǔ)水線
對(duì)原芳烴回流罐D(zhuǎn)-103補(bǔ)水流程進(jìn)行優(yōu)化,2017年6月新接系統(tǒng)除鹽水線至D-103補(bǔ)水專用管線,隔斷原密封水泵補(bǔ)水流程,補(bǔ)充除鹽水作為水洗水。一方面杜絕因機(jī)泵(P-106、P-107)機(jī)封內(nèi)漏,造成水洗水溶劑含量上升;另一方面提高了水洗水的品質(zhì),簡(jiǎn)化了補(bǔ)水流程,保證水洗效果,降低芳烴油溶劑含量。
2.3 停止重芳烴水洗塔5層板水洗水
重芳烴水洗塔水洗水5層板水洗水來(lái)自抽余油水洗塔,水洗水中溶劑含量為1000~1300mg/kg。這部分水洗水進(jìn)入重芳烴水洗塔后,自身溶劑含量高,水洗效果差,不利于降低芳烴油溶劑含量,車間工藝組討論,關(guān)停了重芳烴水洗塔5層板的水洗水,芳烴油溶劑含量下降。
2.4 停用水洗水泵密封水
密封水罐中的密封水在(水洗水泵、回收塔貧溶劑泵、中斷循環(huán)泵)密封腔之間循環(huán),2017年7月26日因貧溶劑泵機(jī)封故障,攜帶大量溶劑的密封水進(jìn)入密封水罐,密封水通過(guò)水洗水泵密封腔進(jìn)入水洗水中,水洗水被溶劑污染,水洗水中溶劑含量1600mg/kg,導(dǎo)致芳烴油溶劑含量超標(biāo)達(dá)到55 mg/kg,車間討論,關(guān)停水洗水泵的密封水,杜絕因設(shè)備內(nèi)漏引起芳烴油溶劑含量上升的風(fēng)險(xiǎn)。
通過(guò)對(duì)工藝流程的優(yōu)化,客觀上杜絕了溶劑進(jìn)入芳烴油的途徑;提升了產(chǎn)品質(zhì)量,也是芳烴油作為高辛烷值調(diào)和組分的有力保障。
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