摘要:針對液壓泵站液壓油油溫超標,易導致液壓油惡化,粘度降低,增加液壓元件的內(nèi)、外泄露,使液壓系統(tǒng)壓力降低,液壓工作部件執(zhí)行不到位,極易產(chǎn)生液壓元器件磨損加劇,壽命降低和密封元件老化速度加快等問題,提出利用散熱系統(tǒng)方案并加以改造實施,并取得了良好的效果。
關鍵詞:液壓泵站;散熱系統(tǒng)
1、問題的提出
由于我礦的液壓翻罐籠和液壓放煤系統(tǒng)使用極為頻繁,長期以來造成液壓油箱內(nèi)的液壓油溫長期超標,高于正常油溫達30℃左右(正常使用油溫為30-50℃),導致液壓油惡化,粘度降低,增加液壓元件的內(nèi)、外泄露,使液壓系統(tǒng)壓力降低,液壓工作部件執(zhí)行不到位,極易產(chǎn)生液壓元器件磨損加劇,壽命降低和密封元件老化速度加快等問題,不僅增加了我隊因更換液壓元器件和液壓油而產(chǎn)生的材料費和浪費的維修工時,同時還嚴重影響我礦的正常生產(chǎn)任務。
2、解決方案
2.1 產(chǎn)品的初步設計
通過研究,在液壓油箱內(nèi)裝入一組自制三層串聯(lián)式水冷散熱管,利用外界水源(泵)使冷水在散熱管內(nèi)循環(huán)流動,實現(xiàn)降低液壓油箱內(nèi)液壓油油溫的目的。從而減少了由于液壓油箱內(nèi)液壓油油溫過高造成元器件的損耗,大大降低了材料費用。同時也減少維修維護時間,提高了生產(chǎn)效率。
2.2 設計內(nèi)容
2.2.1用三層自制水冷散熱管串聯(lián)合成,通過水泵壓力將冷水注入自制散熱管內(nèi),不斷循環(huán)流動來冷卻油溫,達到降低液壓油箱內(nèi)液壓油油溫的目的。
2.2.2每層散熱管是有4根80公分長的1寸鋼管和2根40公分長的2寸鋼管焊接而成。
2.2.3把三層散熱管疊加串聯(lián)后,在下面用3根1寸、20公分長的管子,焊上一個支架。
2.2.4把自制散熱管放入泵箱,測量好散熱管的進出水口位置,然后在泵箱蓋上割1個直徑10公分的圓洞,并在圓洞上上焊一個直徑10公分、高3公分的鋼套1個,讓散熱裝置進出水口通過泵箱上的圓洞將其固定到泵箱上面,最后把水管連接上。
3、效果分析
3.1改造前:
3.1.1由于液壓系統(tǒng)使用極為頻繁,長期以來造成液壓缸內(nèi)的液壓油長期油溫超標,導致液壓系統(tǒng)的零件因過熱而膨脹,破壞了相對運動零件和原來正常的配合間隙,導致摩擦阻力增加、液壓閥容易卡死,出現(xiàn)機械磨損增加,造成泵、閥、馬達等的精密配合面因過早磨損而使其失效或報廢。
3.1.2 并且油溫過高會加速橡膠密封件老化變質(zhì),壽命縮短,甚至喪失其密封性能,使液壓系統(tǒng)嚴重泄漏。
3.1.3 油溫過高還能造成油液水分蒸發(fā),氧化汽化、容易使液壓元件產(chǎn)生穴蝕,油液氧化會形成膠狀沉積物,易堵塞控制和執(zhí)行機構(單向閥,換向閥,溢流閥,減壓閥,順序閥,節(jié)流閥)等內(nèi)的小孔,使液壓系統(tǒng)不能正常工作。
3.2改造后:
3.2.1液壓油箱內(nèi)油溫的大幅度下降,從原來的75℃左右,降低為現(xiàn)在的30℃左右。
3.2.2 減少了橡膠密封件老化變質(zhì)速度,延長了使用壽命,同時消除了液壓油因高溫惡化產(chǎn)生的泄漏問題,使密封元件的更換率降低60%以上。
3.2.3 油溫的大幅度下降,減少了油箱內(nèi)因高溫促進氧化而產(chǎn)生的膠狀沉積物對換向閥,溢流閥,減壓閥,順序閥,節(jié)流閥等內(nèi)的小孔堵塞情況,大大降低了影響生產(chǎn)時間,提高了生產(chǎn)效率。
3.2.4液壓泵站散熱系統(tǒng)改造以來,仍在不斷的完善中,今后還將繼續(xù)在千秋礦各機電區(qū)域液壓系統(tǒng)進行推廣使用。
4、推廣應用情況
通過改造效果來看,解決了液壓系統(tǒng)的零件因過熱而膨脹,造成泵、閥、馬達等的精密配合面因過早磨損而使其失效或報廢的問題,此次革新能大大地增加了設備和液壓元器件的使用壽命,降低了液壓設備和元件的故障率,減少了維修成本,最大化地實現(xiàn)了節(jié)資增效。
參考文獻:
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作者簡介:
寧新峰(1980—),男,助理工程師,畢業(yè)于陜西能源職業(yè)技術學院,機電一體化專業(yè),現(xiàn)千秋煤礦技術員。