王芝,劉鐵軍
(湖南華菱湘鋼棒材廠,湖南 湘潭 411101)
800 軋機(jī)是我廠二棒生產(chǎn)線開坯機(jī)粗軋機(jī),連鑄坯料有300×430、240 方、150 方,開軋溫度1050℃左右。經(jīng)加熱達(dá)到在爐時(shí)間和出鋼溫度的鋼坯由出爐輥道和輸送輥道送入800 軋機(jī)進(jìn)行粗軋開坯。800 軋機(jī)采用二輥可逆式粗軋機(jī),孔型系統(tǒng)選用箱型孔型系統(tǒng),根據(jù)軋制規(guī)格和半成品的尺寸選用不同的原料斷面和軋制道次,原料斷面適應(yīng)性強(qiáng),軋制道次和壓下量可靈活多變。
800 軋機(jī)軋輥軸的軸頸主瓦,選用材質(zhì)為加入了石墨的布基酚醛樹脂復(fù)合材料。在軋制矩形坯430×300mm 時(shí),800 主瓦磨損最快,軋制150 方坯時(shí)磨損速度稍慢。2011~2013年,特別是2013年,一年內(nèi)800 主瓦出的磨瓦燒瓦事故達(dá)到30 次,均造成了被迫停機(jī)搶修,每次停機(jī)事故時(shí)間在一個(gè)小時(shí)左右。國內(nèi)多家軋鋼廠開坯機(jī)已采用滾動(dòng)軸承,而我廠由于各方面原因,一直沿用樹脂瓦滑動(dòng)軸承。軸承是設(shè)備的心臟,所以對樹脂瓦主瓦的維護(hù)及降低事故顯得非常重要。
發(fā)生多起磨瓦燒瓦事故后,召開多次事故分析會(huì)。通過各專業(yè)技術(shù)人員頭腦風(fēng)暴,進(jìn)行事故原因分析總結(jié),得出之前的磨瓦翻瓦事故主要原因如下:
(1)供水膠皮水管偏軟,容易呈“V”形堵塞。
(2)供水膠皮水管未綁好,在軋制中掉落,且未被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
(3)供水管道支路多,機(jī)架輥和主傳動(dòng)軸供水共用,造成主瓦水壓不足。
(4)主瓦水槽結(jié)構(gòu)不合理,供水管噴淋的冷卻水不能進(jìn)入到主瓦中心。
(5)主瓦材質(zhì)有改變,耐磨性石墨量降低。
(6)軋輥輥頸部位變得粗糙,相互影響惡性循環(huán)。
綜合以上原因,主要是主瓦磨損部位進(jìn)水量不足,水膜難以形成,存在干磨現(xiàn)象,造成輥頸部位局部溫度急劇升高,轉(zhuǎn)動(dòng)到非主瓦接觸部位又與大量冷卻水接觸,存在局部激冷,產(chǎn)生表面微裂紋,摩擦中使輥頸變得粗糙形成惡性循環(huán),主瓦磨損加劇。
針對水量不足的因素,對現(xiàn)場供水系統(tǒng)提出了幾條改進(jìn)措施。
(1)改變供水膠管的材質(zhì),由普通輸水管改為硬厚的高壓膠管,避免“V”形堵塞。
(2)保證計(jì)算水管長度,不被軋輥收放輥縫時(shí)扯開。綁雙道鐵絲防止水管掉落。
(3)主瓦單獨(dú)供水,避免水管支路對水壓的影響。改進(jìn)后,主瓦水壓穩(wěn)定在3.2~4.0bar。
(4)主瓦接觸面水槽改進(jìn),第一次試驗(yàn)由“芯部無槽”改為“有周向三槽”;第二次試驗(yàn),改為“X 型槽”;第三次試驗(yàn),增加“中心孔”供水,改善中心部位水流量。
(5)改進(jìn)主瓦的材質(zhì),增強(qiáng)耐熱耐磨性能。在原來基礎(chǔ)上,加入鉬酸改性,生成鉬酚醛樹脂。另外,查閱國內(nèi)論文,針對現(xiàn)場工況,采用硼改性方法的效果應(yīng)該更佳,但是價(jià)格高,目前暫未采納。
(6)粗糙輥頸堆焊處理,粗糙度由Ra12.8 達(dá)到了Ra1.6。
通過上面提到的6 條改進(jìn)措施的實(shí)施,都取得了一定的效果,減少了磨瓦燒瓦事故的發(fā)生,但改進(jìn)措施的核心是主瓦冷卻水槽的改進(jìn)。故本文接下來重點(diǎn)介紹主瓦水槽的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),即改進(jìn)措施5。
圖1 改進(jìn)前的主瓦三維圖示
2012年以前,沿用初始設(shè)計(jì),無頂部芯部水槽,只有開放式的噴水水管噴射冷卻水。存在頂部中心高熱情況,容易發(fā)生樹脂主瓦粘著燒瓦、主瓦翻出的事故。即使在正常情況下,每塊主瓦在線過鋼量也只有8000~10000t,軋輥上下線頻繁,800 換輥檢修次數(shù)多,月產(chǎn)量低。
圖2 第一次改進(jìn)的三維圖示
圖3 第二次改進(jìn)的主瓦三維圖示
圖4 第三次改進(jìn)的主瓦三維圖示
2012年第一次改進(jìn)試驗(yàn),由“芯部無槽”改為“有周向三槽”。雖然頂部有少量的冷卻水被轉(zhuǎn)動(dòng)的輥頸帶上去,大大降低了燒瓦和翻瓦事故,但是改進(jìn)后不到一年,由于周向水槽所形成的水路成環(huán)條狀,造成輥頸出現(xiàn)環(huán)線條狀銹跡和凸起筋,瓦的磨損速度加快很大。造成2013年磨瓦事故,出現(xiàn)到不可控制的地步。現(xiàn)場因磨瓦速度快,臨時(shí)換輥或者換瓦座工作增多,工人勞動(dòng)強(qiáng)度增大,改進(jìn)不成功(圖2)。
2013年第二次改進(jìn)試驗(yàn),改為“X 型槽”。此后兩年時(shí)間內(nèi),降低了磨瓦速度,翻瓦事故也進(jìn)一步減少。但是出現(xiàn)輥頸容易發(fā)熱磨損,輥頸部位出現(xiàn)整區(qū)磨損凹陷。輥頸變小后,造成軋制精度低,輥頸都需堆焊磨光滑加強(qiáng)后才能正常使用(如3)。
2016年第三次試驗(yàn),增加“中心孔”供水,增大中心部位水流量,此次改進(jìn)方式一直沿用至今。改進(jìn)后磨瓦速度進(jìn)一步降低,對輥頸表面粗糙的適應(yīng)性增強(qiáng)。輥頸本身的磨損速度也降低不少,輥頸不堆焊也能正常使用,過鋼量30000t 也不需要換瓦,這個(gè)數(shù)據(jù)在原基礎(chǔ)上提高了兩倍(圖4)。
現(xiàn)場故障處理及預(yù)防,需要有針對性地進(jìn)行分析改進(jìn)。通過對800 主瓦供水工況的改進(jìn),取得了很好的效果。幾次改進(jìn)后,燒瓦、翻瓦、磨瓦事故得到了有效控制。即便對于輥頸粗糙的軋輥,磨損也比較緩慢,在一個(gè)軋制上線周期內(nèi)(過鋼量30000t)可以不用換瓦,大大降低了換輥次數(shù),給生產(chǎn)高產(chǎn)量提供了基礎(chǔ)。