韓早薇
(大唐西安熱電廠,陜西 西安 710302)
供電煤耗是衡量電廠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的重要指標(biāo),供電煤耗既要受到設(shè)備健康狀況、運(yùn)行情況、燃料管理情況等主觀因素影響,又受到發(fā)電量、節(jié)能技改項(xiàng)目實(shí)施情況等客觀因素影響,熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組供電煤耗還要受到供熱量和供熱參數(shù)的影響。因此,對(duì)應(yīng)不同影響因素,應(yīng)采取不同的控制措施。現(xiàn)從某電廠供電煤耗近三年變化數(shù)據(jù)及影響因素分析降低供電煤耗措施。
供電煤耗同比高原因分析。
(1)負(fù)荷率。負(fù)荷率同比降低2%,影響供電煤耗同比高0.6g/kW·h。
(2)機(jī)組背壓高。2 號(hào)機(jī)真空長(zhǎng)期不合格,機(jī)組背壓高,影響全廠背壓同比升高0.22kPa,影響供電煤耗同比高0.70g/kW·h。
(3)高加解列。高加解列次數(shù)多,2017年,1、2 號(hào)機(jī)高加共解列約823 小時(shí),影響供電煤耗同比高0.46g/kW·h。
(4)機(jī)組非停及停備影響。2017年,機(jī)組非停及停備共10 次,影響供電煤耗升高0.99g/kW·h。
(5)鍋爐效率。配煤摻燒影響鍋爐效率同比降低0.17%,影響供電煤耗同比升高0.57g/kW·h。
(6)設(shè)備老化。2017年度僅有2 號(hào)機(jī)C 修,設(shè)備老化影響供電煤耗同比增加0.75g/kW·h。
(7)電量結(jié)構(gòu)變化。5-8月份機(jī)組供電煤耗較高月份,發(fā)電量同比增加約1.42 億kW·h,影響供電煤耗增加0.46g/kW·h。
表1 2017、2016年同比數(shù)據(jù)
表2 2017年與區(qū)域最優(yōu)廠對(duì)比數(shù)據(jù)
(8)熱電比。熱電比同比升高0.39GJ/萬(wàn)kW·h,影響供電煤耗降低0.55g/kW·h。從以上分析數(shù)據(jù)來(lái)看:機(jī)組非停及停備(0.99g/kW·h)、設(shè)備缺陷(1.91g/kW·h)、配煤摻燒(0.57g/kW·h)、電量結(jié)構(gòu)變化(0.46g/kW·h)是影響該廠2017年供電煤耗同比增加的主要原因。
與區(qū)域最優(yōu)廠相比,某電廠供電煤耗高26.6g/kW·h,原因分析。
(1)熱電比。某電廠與區(qū)域最優(yōu)廠雖同為供熱機(jī)組,但某電廠供熱量遠(yuǎn)小于區(qū)域最優(yōu)廠供熱量,年度熱電比低6.6GJ/萬(wàn)kW·h,影響供電煤耗高13.2g/kW·h。
(2)發(fā)電廠用電率。某電廠發(fā)電廠用電率較區(qū)域最優(yōu)廠高0.98%,影響供電煤耗高3.35g/kW·h。
(3)運(yùn)行方式。區(qū)域最優(yōu)廠在供電煤耗低的供熱季發(fā)電量、供熱量均高于某電廠,在供電煤耗高的非供熱季發(fā)電量低于某電廠,不同運(yùn)行方式影響某電廠供電煤耗高2.31g/kW·h。
(4)供熱參數(shù)。某電廠供熱壓力0.7MPa、供熱蒸汽溫度335℃,區(qū)域最優(yōu)廠供熱壓力0.4MPa、供熱蒸汽溫度227℃;供熱參數(shù)不同影響供電煤耗高3.96g/kW·h。
(5)高加解列影響。高加解列次數(shù)多,2017年,1、2號(hào)高加共解列823 小時(shí),影響供電煤耗高0.46g/kW·h。
(6)機(jī)組非停影響。全年機(jī)組非停及啟停10 次,影響供電煤耗高0.99g/kW·h。
從以上分析數(shù)據(jù)來(lái)看:供熱量少(13.2 g/kW·h)、廠用電率大(3.35g/kW·h)、供熱參數(shù)高(3.96 g/kW·h)、電量結(jié)構(gòu)不合理(2.31 g/kW·h)、設(shè)備缺陷(1.21g/kW·h)、機(jī)組非停(0.99g/kW·h)是區(qū)域?qū)?biāo)煤耗大的主要原因。
依據(jù)同比及區(qū)域?qū)?biāo)分析的影響因素,針對(duì)存在問(wèn)題,提出降低供電煤耗措施。
(1)提高機(jī)組負(fù)荷率。加強(qiáng)與調(diào)度溝通,確保年度負(fù)荷率達(dá)到80%,使機(jī)組始終處于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行負(fù)荷區(qū)間,減少負(fù)荷波動(dòng)燃燒調(diào)整所造成的損失。
(2)優(yōu)化年度電量結(jié)構(gòu)。供熱季雙機(jī)大負(fù)荷運(yùn)行,非供熱季單機(jī)運(yùn)行。提高供暖季電量份額、降低非供暖季電量份額。依據(jù)某電廠2017年電量結(jié)構(gòu)與區(qū)域最優(yōu)廠對(duì)比情況,預(yù)計(jì)此方法可影響供電煤耗降低約2.3g/kW·h。
(3)加大供熱市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度。拓展采暖供熱市場(chǎng),了解區(qū)域采暖用戶(hù)供熱需求,挖掘供熱潛力;優(yōu)化機(jī)組的供熱方式,工業(yè)和采暖分機(jī)組供應(yīng),采暖用戶(hù)保持調(diào)門(mén)全開(kāi),降低節(jié)流損失,提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
(4)重視設(shè)備消缺工作。技術(shù)設(shè)備部加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)工作,爭(zhēng)取設(shè)備缺陷早發(fā)現(xiàn)、早處理,利用停備或檢修處理日常運(yùn)行無(wú)法消除的缺陷:1、2 高加泄露、1 號(hào)爐空預(yù)器差壓大、1 號(hào)MGGH 差壓大、1 號(hào)爐再熱器減溫水門(mén)不嚴(yán)、小機(jī)進(jìn)汽量高于設(shè)計(jì)值;同時(shí)考慮進(jìn)行定排、連排、生水加熱器疏水回收。
(5)加強(qiáng)入爐煤計(jì)量的管理。入爐煤計(jì)量用皮帶秤嚴(yán)格執(zhí)行每周校驗(yàn)的規(guī)定;給煤機(jī)嚴(yán)格執(zhí)行每季度定度一次的規(guī)定,更換皮帶或?qū)ζЬo力進(jìn)行調(diào)整后必須重新標(biāo)定,當(dāng)發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)計(jì)量誤差增大時(shí),可以安排重新進(jìn)行校驗(yàn);采用火車(chē)煤進(jìn)行皮帶秤實(shí)煤對(duì)比工作每季度進(jìn)行,根據(jù)實(shí)煤對(duì)比結(jié)果對(duì)皮帶秤計(jì)量結(jié)果進(jìn)行調(diào)整;確保入爐煤量計(jì)量的準(zhǔn)確性。
(6)加強(qiáng)入爐煤熱值的管理。入爐煤采樣按照GB475執(zhí)行,采用設(shè)置于5 號(hào)皮帶秤中部的入爐煤采樣裝置,燃料檢修班加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)確保采樣裝置運(yùn)行正常,兩套采樣裝置均故障但又必須上煤時(shí),采用人工采樣,并用所上煤質(zhì)入廠化驗(yàn)熱值進(jìn)行校核;入爐煤制樣嚴(yán)格按照GB474 執(zhí)行,入爐煤化驗(yàn)嚴(yán)格按照GB213 執(zhí)行。
(7)加強(qiáng)小指標(biāo)管理。發(fā)電運(yùn)行部、運(yùn)營(yíng)部加強(qiáng)運(yùn)行精細(xì)化調(diào)整,對(duì)可調(diào)整指標(biāo)采用“日監(jiān)督、周分析、月總結(jié)”
方式,依托績(jī)效耗差系統(tǒng),通過(guò)小指標(biāo)競(jìng)賽、排名,提高可調(diào)性指標(biāo)達(dá)設(shè)計(jì)值的達(dá)標(biāo)率。
2018年,某電廠生產(chǎn)管理人員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理,結(jié)合機(jī)組檢修及停備完成了空預(yù)器水沖洗降差壓、高壓加熱器檢修提高可靠性、受熱面吹灰提高換熱效率等工作,高加解列時(shí)間同比減少約600 小時(shí),機(jī)組非停同比減少3 次,共影響供電煤耗減少約1g/kW·h;按照年度電量計(jì)劃合理進(jìn)行電量分解,非供暖季除七月中旬至八月中旬一個(gè)月雙機(jī)并列運(yùn)行其余時(shí)間均單機(jī)運(yùn)行,供電煤耗高的非供暖季發(fā)電量占比降低約10%,影響供電煤耗降低2.58g/kW·h;通過(guò)拓展采暖用戶(hù)供熱量,年度供熱量同比增加約80 萬(wàn)GJ,影響供電煤耗同比降低7.0g/kW·h;2018年供電煤耗完成值302.82g/kW·h,年同比降低11.48g/kW·h。
供電煤耗是火力發(fā)電廠發(fā)電設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性能的總指標(biāo),需要企業(yè)運(yùn)行管理人員、運(yùn)行操作人員、設(shè)備管理人員、檢修人員等多部門(mén)的共同努力,通過(guò)運(yùn)行調(diào)整、設(shè)備治理、技術(shù)改造、管理提升等措施不斷提升機(jī)組經(jīng)濟(jì)性能、降低供電煤耗。