彭美青,孫念芬,鄧?yán)?/p>
(1.江鈴汽車股份有限公司,江西南昌 330052; 2.江西省汽車噪聲與振動(dòng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江西南昌 330052)
汽車車門由門外板、門內(nèi)板、門窗框、門玻璃導(dǎo)槽、門鉸鏈、門鎖及門窗附件等組成,是汽車車身重要且相對(duì)獨(dú)立的部件,通過鉸鏈與車身連接來實(shí)現(xiàn)開啟和關(guān)閉[1]。
作為一個(gè)綜合性的轉(zhuǎn)動(dòng)部件,車門和駕駛室一起形成乘員的生存空間,當(dāng)車門閉合時(shí),應(yīng)具有良好的振動(dòng)特性、足夠的強(qiáng)度和剛度、耐沖擊性能以及側(cè)碰時(shí)的抗碰撞特性。傳統(tǒng)設(shè)計(jì)車門的方法,通常是在樣車階段對(duì)車門剛度進(jìn)行反復(fù)多次的試驗(yàn),這樣會(huì)大大增加開發(fā)成本和周期。隨著有限元的發(fā)展,在汽車開發(fā)初期對(duì)車門進(jìn)行剛度仿真分析,對(duì)車門的設(shè)計(jì)及優(yōu)化提供有效指導(dǎo)意見,提高開發(fā)效率[2]。本文作者以某SUV車型后門為例,在項(xiàng)目早期對(duì)車門進(jìn)行側(cè)向窗框剛度分析,并對(duì)不合格的設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,在項(xiàng)目中期車門樣件出來后,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,使車門達(dá)到目標(biāo)要求,從而降低開發(fā)成本、縮短車門開發(fā)周期。
車門剛度是指車門在一定載荷作用下抵抗變形的能力,用對(duì)車門施加載荷與車門承受該載荷后產(chǎn)生的變形之間的關(guān)系來表示車門剛度。
汽車車門系統(tǒng)作為用戶經(jīng)常使用、接觸的部件,需具有足夠的剛度以滿足用戶對(duì)使用性能、外觀及噪聲的要求,且車門的品質(zhì)在一定程度上反映了造車水平。車門側(cè)向窗框作為衡量車門品質(zhì)的一項(xiàng)重要指標(biāo),若剛度不足,會(huì)導(dǎo)致變形,影響外觀間隙平度;而變形過大,則會(huì)影響密封條的密封性,造成噪聲加大和高速振響問題。
本文作者利用HyperMesh12.0建立與實(shí)車結(jié)構(gòu)一致的后門有限元模型,見圖1。該有限元模型包括后門鈑金件和門鉸鏈。
以某SUV后門為例,在車門后角點(diǎn)進(jìn)行加載,如圖2所示。分析邊界條件:在整車坐標(biāo)系下,門鉸鏈處約束123456,門鎖處約束23。載荷步一:考慮自重(方向垂直于窗框密封面);載荷步二:后角點(diǎn)施加垂直于窗框密封面的載荷180 N;載荷步三:持續(xù)加載到360 N;載荷步四:移除外載荷。
該分析項(xiàng)為非線性分析,采用ABAQUS進(jìn)行計(jì)算分析[3],利用HyperView后處理查看側(cè)向剛度的位移云圖,記錄加載點(diǎn)在各載荷步下的Y向位移值。圖3是各載荷下的Y向位移值。
圖2 約束和加載狀態(tài)
圖3 各載荷下的Y向位移(原方案)
分析結(jié)果如表1所示,載荷為180 N時(shí)的Y向變形為6.836 mm,不滿足CAE目標(biāo)值;移除外載荷的殘余變形為0.94 mm,滿足目標(biāo)值。
表1 分析結(jié)果和目標(biāo)值的對(duì)照(原方案) mm
從分析結(jié)果可以看出:載荷為180 N時(shí)的剛度值不滿足要求,需要進(jìn)行優(yōu)化分析。如圖4所示,加載180 N的應(yīng)變?cè)茍D顯示,最大應(yīng)變主要集中在門鎖加強(qiáng)板處,說明該處結(jié)構(gòu)相對(duì)比較薄弱,對(duì)側(cè)向窗框剛度的影響較大。
針對(duì)以上描述,如要提高Y向剛度,需提高門鎖加強(qiáng)板在Y向的剛度,因此對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化。優(yōu)化前,門鎖加強(qiáng)板板厚1 mm,且與門內(nèi)板間的2層焊有5個(gè)焊點(diǎn)。優(yōu)化后,在門鎖加強(qiáng)板上單獨(dú)增加一塊鈑金,材料為B340/590DP,厚度為1 mm,與內(nèi)板的焊接采用3層焊,且焊接區(qū)域分布10個(gè)焊點(diǎn),如圖5所示。
上述優(yōu)化方案相當(dāng)于增加了門鎖加強(qiáng)板的局部厚度,使其在Y向強(qiáng)度增加,能很好地提高側(cè)向窗框剛度,且在運(yùn)輸過程中窗框不易發(fā)生變形,保證了產(chǎn)品的可靠性[4];與內(nèi)板的焊接區(qū)域,新增5個(gè)焊點(diǎn),也有利于Y向剛度的提升,進(jìn)一步保證了產(chǎn)品的穩(wěn)定性。經(jīng)量產(chǎn)化工程師評(píng)估,該方案的工程化具有可行性。
圖4 優(yōu)化前應(yīng)變?cè)茍D
圖5 優(yōu)化前后結(jié)構(gòu)示意
將優(yōu)化方案進(jìn)行網(wǎng)格更新,利用HyperMesh前處理進(jìn)行約束和加載,采用ABAQUS進(jìn)行非線性計(jì)算分析,在后處理軟件HyperView中查看側(cè)向剛度的位移云圖,記錄相應(yīng)載荷步下加載點(diǎn)的Y向位移值,如圖6所示。
圖6 各載荷下的Y向位移(優(yōu)化方案)
優(yōu)化后分析結(jié)果如表2所示,載荷為180 N時(shí)的Y向變形為5.452 mm,移除外載荷的殘余變形為0.708 mm,均滿足CAE目標(biāo)值。
表2 分析結(jié)果和目標(biāo)值的對(duì)照(優(yōu)化方案) mm
基于優(yōu)化CAE分析結(jié)果,制作樣件3個(gè),分別標(biāo)記為1號(hào)、2號(hào)、3號(hào),利用工裝和夾具對(duì)后門進(jìn)行相應(yīng)的約束,采用重量塊進(jìn)行多次加載,測量位移的設(shè)備是千分表。圖7為某SUV后門側(cè)向窗框剛度試驗(yàn)現(xiàn)場。
圖7 某SUV后門側(cè)向窗框剛度試驗(yàn)現(xiàn)場
根據(jù)CAE的工況載荷步,載荷加載到360 N,分10次加載得到下面試驗(yàn)結(jié)果,如表3所示。
表3 優(yōu)化方案側(cè)向窗框剛度試驗(yàn)表
根據(jù)優(yōu)化后的測試結(jié)果和CAE分析結(jié)果,輸出相應(yīng)的曲線進(jìn)行對(duì)比,如圖8所示:測試曲線和CAE分析曲線相比,趨勢(shì)基本一致,誤差在5%以內(nèi),在誤差可接受范圍,因此對(duì)標(biāo)狀態(tài)良好[5]。
圖8 加載點(diǎn)力-位移曲線(后門靠近C柱角點(diǎn)加載)
對(duì)比分析結(jié)果,如表4所示,測試值滿足目標(biāo)值,說明該優(yōu)化方案可以運(yùn)用到量產(chǎn)化中。
表4 仿真分析與測試的對(duì)比結(jié)果 mm
門的側(cè)向窗框剛度在一定程度上會(huì)影響門的品質(zhì)。通過CAE分析得到結(jié)果,若不滿足CAE目標(biāo)值,可以查看應(yīng)變分布,找到剛度薄弱處,并對(duì)該處進(jìn)行有效的優(yōu)化。按優(yōu)化方案制作樣件,在實(shí)車上進(jìn)行測試驗(yàn)證,驗(yàn)證通過,說明該方案可以運(yùn)用于量產(chǎn),有效縮短車門開發(fā)周期、降低開發(fā)成本、保證設(shè)計(jì)質(zhì)量。