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      大埋深綜放工作面自然發(fā)火防治技術(shù)與實踐

      2019-09-28 07:57:22祝傳軍王繼勝牛思云
      山東煤炭科技 2019年9期
      關(guān)鍵詞:礦井測點巷道

      祝傳軍 王繼勝 牛思云

      (山東省滕東生建煤礦,山東 滕州 277510)

      長期以來,煤炭自然發(fā)火一直是威脅礦井生產(chǎn)安全的主要災(zāi)害之一,也同礦井生產(chǎn)經(jīng)驗效益的高低有著密切關(guān)聯(lián)。自然發(fā)火是指有自燃傾向性的煤層被開采破碎后在常溫下與空氣接觸,發(fā)生氧化,產(chǎn)生熱量使其溫度升高,出現(xiàn)發(fā)火和冒煙的現(xiàn)象。煤層自燃會破壞煤炭資源,影響礦井正常生產(chǎn),產(chǎn)生有毒有害氣體,污染大氣環(huán)境,破壞生態(tài)環(huán)境,威脅礦井工人的生命安全[1-2]。滕東煤礦自然發(fā)火期短,開采深度深,處于二級熱害區(qū),煤層底板溫度局部高達40.4℃,自然發(fā)火防治難度大[3-4]。

      3下109工作面在設(shè)計、開采過程中對防火形勢認識不足,造成工作面封閉,該礦舉全礦之力,在棗礦集團公司大力指導(dǎo)和幫助下,工作面經(jīng)過防、治、封、治反復(fù)治理過程,最終取得滅火的勝利,教訓(xùn)深刻。

      1 礦井及工作面概況

      滕東煤礦為低瓦斯礦井,煤層自燃傾向性為Ⅱ類,自然發(fā)火期55d。開采深度-800~ -1000m,為魯南第一深井,煤層底板溫度局部高達40.4℃,處于二級熱害區(qū)。

      該工作面原布置為旋轉(zhuǎn)開采,后根據(jù)防沖規(guī)定明確要求嚴禁切眼旋轉(zhuǎn)開采,重新施工切眼。3下109新切眼在原切眼機尾向南留5m凈煤柱布置,于2013年12月初貫通,2013年12月26日開始組織安裝,2014年2月25日安裝工程結(jié)束。2014年3月3日工作面調(diào)試生產(chǎn)2m,3月5日因3下109工作面無專項防沖設(shè)計,由北科大編制3下109防沖專項設(shè)計。根據(jù)防沖設(shè)計要求,需在軌道巷防沖高危區(qū)和煤巖交接區(qū)補打錨桿、錨索,4號探巷注漿和3號探巷補打木垛等工作,該工作共計施工25d時間。2014年4月1日工作面開始恢復(fù)生產(chǎn)。工作面開采85m后,機尾段需縮面撤除11個支架,縮面撤架期間工作面架后發(fā)生煤層自燃。

      表1 注漿所需材料表

      圖1 壓注系統(tǒng)示意圖

      圖2 壓注鉆孔布置示意圖

      2 自燃防治綜合技術(shù)運用

      隨著3下109工作面煤自燃情況的發(fā)展,靈活運用各項綜合防火技術(shù),取得預(yù)期效果。在工作面開采期間采用穩(wěn)定通風(fēng)系統(tǒng);對軌道巷外側(cè)巷道及頂板噴涂高分子材料SPA-4;兩隅角噴灑防滅火劑;注氮;注CO2;每10m在兩巷隅角構(gòu)筑防火墻;對檢測到的異常點打鉆注水降溫、注羅克休;在軌聯(lián)安設(shè)局部通風(fēng)機向回風(fēng)隅角供風(fēng)調(diào)壓;對機尾頂板嚴重破碎帶注馬麗散、羅克休充填加固等常規(guī)防滅火手段[5]。

      在進行羅克休充填時,為取得最佳注漿密閉效果,設(shè)計2注漿孔,開孔位置在密閉墻上部,巷道中心線左右1m處開孔,孔間距2m,孔徑為Φ42mm,孔深以穿透砌磚墻體即可。每孔結(jié)構(gòu)為1根注射管+封孔器。為取得理論上最佳密閉效果,操作時高壓進行灌注保證泡沫的均勻擴散,充填封閉住漏風(fēng)區(qū)域。注漿結(jié)束后及時進行觀測,對未充滿區(qū)域補注漿。

      在進行馬麗散充填加固時,密閉墻為半圓拱結(jié)構(gòu),巷道寬4m,巷道最高點3.5m,設(shè)計為單排注漿固化孔,開孔位置距離墻體0.5m,每孔呈45°推進,孔深2m(保證每注漿終孔垂直距離墻體外邊緣1.4m,理論狀態(tài)下擴散),孔間距1.0m。為有效保證注漿效果,共設(shè)計12個注漿孔,以巷道中心線的頂、底板和密閉墻腰線左右?guī)蜑榛c各一個注漿孔,左右或上下間距1m分設(shè)其余注漿孔。因巷道周邊為巖石,預(yù)計注漿量不大,平均暫按每孔3組(6桶)量,預(yù)計總量2t。每孔結(jié)構(gòu)為1根注射管+1件封孔器+1件花管。采取間隔布孔間隔注漿,間隔注漿即防止注漿孔之間竄漿又可對相鄰孔破碎裂隙進行復(fù)注補充。注漿完畢后進行監(jiān)測是否漏風(fēng),對通過注漿檢測到的極其破碎區(qū)域再次補孔注漿封閉。如圖3所示。

      圖3 鉆孔注漿封閉圖

      工作面停產(chǎn)縮面撤架前,對工作面架前頂板及架后全部噴涂SPA-4材料,全面封堵。在回撤支架出現(xiàn)煙霧后,主要采取降低工作面總風(fēng)流、風(fēng)機均壓、注CO2、81#~82#架施工鉆機窩、用大鉆打深孔、鉆孔注水、注高分子滅火凝膠等措施。在打鉆注膠短期內(nèi)無法完成治理工作后,采取主動封閉兩巷端頭強注二氧化碳的積極防滅火措施。

      3 自燃防治效果

      由于工作面設(shè)計考慮不充分,補打新切眼,且切眼長度設(shè)計為150m,日推采1.2m,推采速度慢;工作面調(diào)試生產(chǎn)2m后,因治理防沖問題,擱置25d沒有生產(chǎn);縮面撤架撇開機尾全巖近20m,工作面機尾段受斷層影響,仍然有30多米全巖,影響推進速度。同時,由于停產(chǎn)撤架準備不充分,巷道臥底耽誤了8d時間,造成工作面自然發(fā)火形勢惡化。但經(jīng)過各種自燃防治綜合技術(shù)運用之后,自燃防治效果較好。用CO濃度表征自燃防治效果,在回風(fēng)巷道內(nèi)5m、回風(fēng)巷道與工作面交界處、工作面回風(fēng)上隅角、回風(fēng)側(cè)采空區(qū)內(nèi)5m、回風(fēng)側(cè)采空區(qū)內(nèi)10m位置分別布置一個測點,共布置5個測點,各測點處CO濃度變化如圖4所示。

      圖4 自燃防治前后各密閉測點CO濃度變化圖

      由圖4可知,在自燃防治綜合技術(shù)運用之前,CO濃度普遍較高,最高接近150ppm。在實施防治措施之后,各測點CO得到有效遏制,其濃度均在安全范圍內(nèi)波動,有效遏制了CO的產(chǎn)生。因此,工作面經(jīng)過防、治、封、治反復(fù)治理過程,取得3下109大埋深綜放工作面自然發(fā)火治理的勝利。該工作面已安全開采并封閉。

      4 結(jié)論

      (1)火區(qū)封閉不宜采用板閉,否則封堵區(qū)內(nèi)壓力無法升高,影響滅火效果,今后火區(qū)封閉要掏深槽,建永久閉。

      (2)沖擊地壓高溫礦井封閉區(qū)內(nèi)溫度無法降低,啟封時不能完全按照啟封條件啟封,要根據(jù)實際靈活運用。

      (3)封注CO2啟封時,不宜采用鎖風(fēng)一側(cè)啟封。因CO2有刺激性氣味,啟封時間長,封注CO2啟封前改注氮氣,沖淡封閉區(qū)內(nèi)CO2濃度,能極大縮短啟封時間。且注CO2濃度必須確保使用食品級,否則容易出現(xiàn)誤判。

      (4)在工作面設(shè)計中特別是高溫礦井,要充分考慮防滅火需要,并勇于舍棄不易開采的局部地段。且高溫礦井不完全符合“三帶”理論,在實際處理防滅火時,必須多措并舉,方能取得較好效果。

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