關 昆
(山西晉煤集團鳳凰山礦,山西 晉城 048006)
鳳凰山礦XV3207巷錨桿支護參數(shù)比較保守,打設錨桿錨索的密度偏大,巷道掘進速度慢,采掘銜接緊張局面日益突出。為了緩解采掘銜接緊張的局面,提高巷道的掘進進尺,有必要采用數(shù)值模擬與現(xiàn)場試驗相結(jié)合的方法,對該巷道的支護參數(shù)進行優(yōu)化,總結(jié)出適合于XV3207巷的錨桿支護最優(yōu)化方案,提高掘進速度和生產(chǎn)效率。
XV3207巷為XV 3304工作面進風順槽,蓋山厚度206.0~405.0m,平均330.1m。北為一五三盤區(qū)軌道巷、皮帶巷和回風巷(均已掘),東為XV3306工作面(已圈出),西為未采區(qū),南為盤區(qū)邊界,上覆9號煤為老窯區(qū)和94307機采工作面。巷道布置如圖1所示。
圖1 XV3304工作面巷道布置圖
15#煤層厚度1.62~2.91m,平均2.28m,含一層平均0.40m厚的夾矸。偽頂為泥巖,厚度0.10~0.86m,平均0.42m,普氏硬度系數(shù)2.5;直接頂和基本頂均為K2石灰?guī)r,厚度8.61~9.97m,平均厚度9.48m,抗壓強度為80.88MPa,普氏硬度系數(shù)8.09。
工作面整體為一單斜構造,預計掘進至距巷口530~590m范圍內(nèi)將揭露陷落柱(X21)。
原巷道斷面設計掘進寬度為4.5m,高度2.6m,此巷道斷面為錨桿支護,每排3根,排距1000mm,間距1000mm。所有錨桿均垂直頂板打設,錨索直徑為Ф17.8mm,長度5300mm,鋼絞線抗拉強度為1860MPa,每4排錨桿打1根錨索,排距6000mm,垂直頂板巖層打設。錨索預緊力≥150kN。如圖2所示。
圖2 4.5m×2.6m斷面原支護設計圖
3207巷現(xiàn)階段支護能夠滿足要求,但巷道550m往后出現(xiàn)不同程度的形變,頂板和左幫圍巖變形較大,主要存在如下問題:
(1)原支護密度過大,掘進效率低,材料損耗嚴重。從現(xiàn)場圍巖觀測效果來看,巷道頂板巖層與錨固劑粘結(jié)良好,可適當增加錨桿錨索間排距[1]。
(2)幫部支護效果欠佳。通過對左右兩幫錨桿拉拔試驗可知,錨桿整體表現(xiàn)出扭矩大、預緊力小的特點,扭矩與預緊力的轉(zhuǎn)換系數(shù)不高,可改用減磨線圈或大功率漲拉儀器。
(3)現(xiàn)場錨網(wǎng)梁聯(lián)合支護體系用的是菱形網(wǎng),護表強度不足,可改用護表效果更好的經(jīng)緯網(wǎng),提高頂板和兩幫的護表效果[2]。
結(jié)合現(xiàn)場情況和試驗數(shù)據(jù),對錨桿、錨索型號進行了重新選型,對頂錨桿的長度、間距和護網(wǎng)進行了重點優(yōu)化(表1)。
表1 3207巷斷面支護參數(shù)對比
對巷道斷面支護設計進行優(yōu)化,如圖3所示。
圖3 斷面優(yōu)化支護設計圖
此時錨桿排距1500mm,每排5根錨桿,間距1500mm;錨桿配件為減磨或尼龍墊圈,托板規(guī)格為150×150×8mm,網(wǎng)片采用經(jīng)緯網(wǎng)護頂,網(wǎng)孔規(guī)格50×50mm,每4排錨桿打1根錨索,排距6000mm,垂直頂板巖層打設。錨索預緊力≥150kN,其他支護參數(shù)不變。
對前后數(shù)據(jù)進行試驗模擬分析,得前后支護對比模擬圖如圖4所示。
圖4 參數(shù)優(yōu)化前后效果對比圖
從上圖可以看出,參數(shù)優(yōu)化后頂板圍巖漸變量從-30mm變化為-10mm,下沉量也得到了極大改善,對頂板圍巖的約束能力也進一步提高,能夠有效控制頂板下沉變形[3]。還需對現(xiàn)場支護情況進行工業(yè)性試驗,并對實測數(shù)據(jù)和模擬數(shù)據(jù)進行對比參考。
在XV3207巷700m往后使用新的支護設計,并進行了為期三個月的工業(yè)性試驗。經(jīng)過現(xiàn)場效果觀測可知,700m往后巷道圍巖保持穩(wěn)定,頂板基本沒有發(fā)生離層,兩幫移近量不超過10mm,頂?shù)装逡平坎怀^10mm,并且變形已經(jīng)穩(wěn)定,不再產(chǎn)生新的變形,有效控制了圍巖的變形移動。該結(jié)論與試驗模擬情況基本吻合。