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    殼牌煤氣化工藝濕洗系統(tǒng)堵塞問題分析

    2019-09-25 08:53:42郭小杰
    山西化工 2019年4期
    關鍵詞:洗滌器文丘里干法

    郭小杰

    (同煤廣發(fā)化學工業(yè)有限公司,山西 大同 037001)

    殼牌粉煤加壓氣化爐相對于其他類型氣化爐具有冷煤氣效率高、環(huán)境友好、煤種適應性廣、氧耗量低等優(yōu)點[1],因而在國內(nèi)迅速得到推廣應用。從2005年第一套氣化爐裝置開車到現(xiàn)在,經(jīng)過十幾年運行經(jīng)驗積累和技術攻關改造,殼牌氣化爐用戶先后出現(xiàn)了關鍵設備使用壽命短、設計不合理、管道材質易磨蝕、儀表不適用、氣化爐堵渣和積灰等問題,其中絕大部分問題得到了解決。

    目前,各家氣化爐運行情況逐漸穩(wěn)定,A級運行百天達到常態(tài)化,全年累計運行在300d以上,基本實現(xiàn)了裝置全年穩(wěn)定生產(chǎn),殼牌氣化爐的優(yōu)勢逐漸得到體現(xiàn)。

    但是,合成氣洗滌塔系統(tǒng)存在管道堵塞、循環(huán)水中固含量高、循環(huán)水泵葉輪結垢、文丘里堵塞的問題,嚴重影響整個裝置的長周期平穩(wěn)運行。

    1 殼牌氣化爐配套濕洗系統(tǒng)工藝流程

    純氧和煤粉按照一定比例部分燃燒反應后,產(chǎn)生粗合成氣,經(jīng)合成氣冷卻器(廢鍋)冷卻后,再經(jīng)干法除灰系統(tǒng),溫度降為310℃~350℃,合成氣中99%飛灰被快速過濾,過濾后的氣體灰含量可達到小于1mg/m3,洗滌水固含量小于10×10-6?;液康陀?mg/m3的合成氣進入濕洗系統(tǒng)[2]。

    首先,合成氣通過文丘里洗滌器與填料床洗滌器C1601塔底來的霧化循環(huán)水充分混合,降溫后的合成氣和循環(huán)水混合物進入填料床洗滌器C-1601底部,合成氣從洗滌器底部水層中溢出進入填料床層,與洗滌水逆向流動充分接觸,不僅降低了合成氣中細灰含量(控制在1mg/m3以下),而且使合成氣溫度降低到168℃~176℃。合成氣通過C-1601頂部氣水分離器后離開C-1601洗滌器,分成兩股,一股去下游甲醇變換工段,一股與干法除灰系統(tǒng)來的部分合成氣混合后去冷激氣壓縮機。

    在濕洗系統(tǒng)中,約310℃~350℃的熱合成氣在文丘里洗滌器中被急冷,同時,洗滌塔中循環(huán)水也洗去了合成氣中部分的鹽酸、氫氟酸等酸性氣體,使得循環(huán)水呈酸性。

    為了防止酸液對設備、管線、閥門等整個系統(tǒng)的腐蝕[3],在循環(huán)水進入文丘里洗滌器前加入20%的堿液,其流量受合成氣流量和pH值控制,以合成氣流量控制為主,pH值控制為副,pH值在正常工況下控制在7.5左右。

    濕洗循環(huán)水中含有一定濃度的固體顆粒,為平衡循環(huán)水中的灰分含量,需排放6t/h~7.2t/h的循環(huán)水量。

    濕洗系統(tǒng)工藝流程見第53頁圖1。

    2 存在問題

    2.1 洗滌塔循環(huán)水泵葉輪結垢

    洗滌塔循環(huán)水泵葉輪結垢設計為全閉式葉輪離心泵。該泵特點是葉輪效率較高,軸位移平穩(wěn)性好,適用于輸送不含雜質的清潔液體。

    實際運行情況是循環(huán)水泵每運行15d左右后,泵體振動值升高,機封開始泄漏,并伴隨異響。

    拆開泵后,發(fā)現(xiàn)泵的葉輪嚴重結垢。

    圖2中可以看出,整個循環(huán)水泵葉輪外表面不均勻包裹一層垢和硬塊,葉輪流道內(nèi)側堵塞嚴重,6個平衡孔全部堵死。結垢物質較硬,需用鋼釬、鐵錘等工具清理。

    圖1 濕洗系統(tǒng)工藝流程

    圖2 濕洗系統(tǒng)循環(huán)水泵葉輪對比圖

    從表1中可以看出,從9月6日到9月15日,短短10d時間,泵水平振動值由2.6mm逐漸升高至23.4mm,垂直振動值由2.3mm 增加至24.0mm。

    表1 濕洗系統(tǒng)循環(huán)水泵震動值

    根據(jù)模擬計算,將泵選型為閉式葉輪,而實際運行工況水質嚴重偏離設計指標。在運行過程中,泵葉輪表面結垢,泵體振動值快速升高,導致葉輪旋轉時,施加于泵軸的徑向力在圓周方向分布不均,引起轉子不平衡,從而加速機封損壞。同時,葉輪流道內(nèi)側也出現(xiàn)結垢,會使葉輪6個流道變窄,甚至完全堵塞,導致機泵出力不足,而且頻繁對設備進行拆修,嚴重影響整個殼牌氣化爐長周期穩(wěn)定運行。

    在裝置正常運行過程中,粗合成氣量約為22.5萬m3/h,其中攜帶大量灰,經(jīng)過干法除灰后,氣體含灰量為5mg/m3,經(jīng)過濕洗系統(tǒng)后,氣體含灰量為1mg/m3~2mg/m3,最大時為20mg/m3[4]。

    圖3中可以看出,濕洗系統(tǒng)循環(huán)水由目測清澈變?yōu)楹谏?,斷定干法除灰系統(tǒng)濾芯損壞漏灰。濕洗系統(tǒng)循環(huán)水固含量增加,由清澈變渾濁。為了保證產(chǎn)量,堅持運行兩個月左右,導致大量煤灰泄漏至濕洗系統(tǒng),循環(huán)水中固體含量急劇增高,循環(huán)水泵葉輪結垢。

    圖3 濕洗系統(tǒng)循環(huán)水外觀對比圖

    從圖4中可以看出,經(jīng)過對濕洗系統(tǒng)循環(huán)水取樣分析結果可知,循環(huán)水中固體含量在逐漸升高,由57.24mg/L逐漸升高至443.36mg/L。進一步證明干法除灰系統(tǒng)嚴重泄漏灰。

    循環(huán)水含有大量灰固體顆粒,水在流經(jīng)葉輪時,固體顆粒結晶析出,非均勻黏結在葉輪表面。泵運行一段時間后,由于葉輪結垢不平衡,轉速為2950 r/min的葉輪發(fā)生振動,導致泵體機封損壞而泄漏。

    采取的措施:干法除灰系統(tǒng)嚴重漏灰時,應立即停車檢修。在檢修完干法除灰系統(tǒng)后,務必增大濕洗系統(tǒng)的污水排量,由1.5kg/s增至2.5kg/s~3.0kg/s,以持續(xù)降低濕洗系統(tǒng)中的固含量。建議把循環(huán)水泵的全閉式葉輪改為半開式葉輪。

    圖4 濕洗系統(tǒng)循環(huán)水中固體含量變化圖

    2.2 文丘里洗滌器及管道堵塞

    文丘里洗滌器是投資小、效率高的濕法除塵設備。文丘里管包括收縮段、喉管和擴散段,粗合成氣在經(jīng)過霧化、凝聚、除霧3個階段后,灰顆粒被水霧潤濕后,除去。文丘里注水管噴頭和喉管段孔徑狹小,易結垢而堵塞。

    在更換完干法除灰系統(tǒng)的濾芯以后,濕洗系統(tǒng)的水中固含量波動較大,由48.58mg/L升至389mg/L,循環(huán)水有時外觀清澈,有時候呈現(xiàn)灰色。

    工藝運行發(fā)現(xiàn),循環(huán)氣壓縮機進口合成氣溫度升高,激冷氣量下降,冷氣和熱氣壓差增大。氣化爐合成氣冷卻器入口溫度升高,氣化爐運行工況惡化,最后被迫非計劃停車。經(jīng)過拆檢文丘里洗滌器后發(fā)現(xiàn),內(nèi)部喉管堵塞嚴重,注水管內(nèi)部堵塞。文丘里內(nèi)部照片見圖5。

    圖5 文丘里內(nèi)部照片

    濕洗系統(tǒng)的洗滌塔中設計了92m3的鮑爾環(huán)填料,雖然干法除灰系統(tǒng)不再漏灰,但是前期大量泄露的灰漏到下游管線以及文丘里洗滌器中,管線內(nèi)和鮑爾環(huán)殘留的飛灰未能及時徹底清理干凈,造成文丘里快速堵塞。同時,在文丘里內(nèi)部氣相中的結晶物在文丘里洗滌器中冷段凝華結晶,結晶物堆積并沒有及時移走,造成合成氣通道變小。

    改進措施:增加濕洗系統(tǒng)的排水量以除去循環(huán)水中的結晶物。當發(fā)現(xiàn)高溫、高壓、過濾器損壞漏灰時,及時停車處理,不要繼續(xù)運行,防止文丘里和相關管線堵塞。一旦發(fā)生漏灰后,務必徹底清除殘留在管道中的飛灰。

    運行中發(fā)現(xiàn),文丘里的結垢程度和濕洗系統(tǒng)水質的pH值存在對應關系。

    圖6為濕洗系統(tǒng)水樣pH值分析結果與13PDI-0076壓差的波動趨勢。從圖6中可以明顯看出,兩者具有一定的相同趨勢走向。

    隨著濕洗系統(tǒng)循環(huán)水pH值變化,文丘里堵塞情況跟隨變化。pH值升高水質接近中性時,文丘里堵塞變嚴重。pH值降低水質偏堿性時,文丘里堵塞緩解[5]。

    濕洗系統(tǒng)水質的pH值,由加堿量調(diào)節(jié)。堿液為30%氫氧化鈉,呈強堿性。加大堿液量時,水質呈強堿性,溶解部分堵塞物。

    圖6 濕洗系統(tǒng)水樣pH與13PDI 0076壓差趨勢圖

    3 結論

    1)干法除灰系統(tǒng)泄漏后,一定要及時停車。堅持運行會導致循環(huán)水泵葉輪結垢、文丘里結垢問題。

    2)更換干法除灰系統(tǒng)濾芯后,文丘里再次堵塞是由于濕洗系統(tǒng)鮑爾環(huán)累積漏灰導致。

    3)合理控制濕洗循環(huán)水的pH=7.5左右,降低濕洗系統(tǒng)的pH值,緩解文丘里堵塞情況,但是酸性水質會加劇管道和設備腐蝕。

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