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      湘永地1井鉆探施工燒鉆事故處理

      2019-09-16 11:31:30申海平齊文博左艷霞
      中國煤炭地質(zhì) 2019年7期
      關(guān)鍵詞:泵壓泥漿泵內(nèi)管

      申海平,齊文博,左艷霞

      (湖南省煤田地質(zhì)局第六勘探隊(duì), 湖南湘潭 411100)

      中揚(yáng)子地區(qū)古生界頁巖氣基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查湘永地1井位于湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣芙蓉鎮(zhèn)孔坪村,孔位由中國地質(zhì)調(diào)查局武漢地質(zhì)調(diào)查中心布設(shè),由湖南省煤田地質(zhì)局第六勘探隊(duì)承接施工任務(wù),鉆探目的為獲取寒武系敖溪組和牛蹄塘組巖心,采集測(cè)試樣品,評(píng)價(jià)寒武系黑色頁巖含氣性[1]。

      1 施工鉆孔的基本情況

      1.1 施工難點(diǎn)

      湘永地1井設(shè)計(jì)孔深為1 500m。該井為直井,井斜必須符合鉆孔設(shè)計(jì)要求,保直防斜是本次深孔鉆進(jìn)的最大的技術(shù)難點(diǎn),孔斜越大鉆具回轉(zhuǎn)阻力越大,施工難度增大且易引發(fā)孔內(nèi)事故。

      1.2 鉆遇地層

      湘永地1井自上而下鉆遇地層為第四系、追屯組、比條組、車夫組、花橋組、敖溪組、清虛洞組、杷榔組(未穿)[1]。

      1.3 鉆探設(shè)備配置

      1.4 鉆井液類型

      采用不分散低固相泥漿,其配方為:1m3清水+6%納土粉+600×10-6聚丙烯酰胺+1%腐植酸鉀KHm+0.15~0.2%CMC 羧甲基纖維素[1]。

      2 事故發(fā)生過程及前期處理

      2.1 發(fā)生過程

      湘永地1井開孔日期為2017年7月11日。鉆孔一開0~10.86m,采用Ф150 mm金剛石取心鉆進(jìn),下Ф146 mm套管護(hù)壁;二開采用Φ96mm繩索取心鉆進(jìn)。

      2017年9月10日3班23:35分左右,鉆至花橋組,井深1 185.77m時(shí),泥漿泵泵壓突然增加到4.0MPa(正常泵壓2.5~3.0 MPa),導(dǎo)致泥漿泵三通密封墊被沖開并噴泥漿。事發(fā)突然,鉆探班長馬上停車,采取打撈措施。打撈過程中給進(jìn)油管頂主動(dòng)鉆桿頂不起來,升降機(jī)也拉不動(dòng)孔內(nèi)鉆具,斷定孔底鉆頭被燒。

      2.2 原因分析

      由于換新鉆頭之前的舊鉆頭在鉆進(jìn)過程中外徑磨損導(dǎo)致孔徑略微變小,新鉆頭不能夠直接下鉆到孔底,需要掃孔至孔底,且時(shí)間較長,導(dǎo)致鉆頭水口變淺,鉆進(jìn)過程中引起泵壓過高,孔底沖洗液量減少,不能夠及時(shí)冷卻鉆頭高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的熱量,大顆粒巖粉返不上,在孔底沉淀,引起燒鉆事故。

      2.3 前期處理

      2017年9月11日第一班從凌晨一點(diǎn)開始,用200kN的拉力強(qiáng)拉鉆具,用時(shí)約6h,孔內(nèi)鉆具無反應(yīng);第二班把拉力增加到300kN,進(jìn)行了多次強(qiáng)拉,仍然沒有效果。

      采用S73mm鉆桿先打撈S89mm內(nèi)管總成,然后用S75mm鉆頭掃過S96mm鉆頭處,把S96mm鉆具打松再提取。于9月13日第一班下入S73mm鉆桿打撈S89mm內(nèi)管總成,繩索受力,第二班繼續(xù)操作,但是反復(fù)多次打撈都失敗了,未能拉上來。9月15日的第二班再下入S75mm金剛石鉆頭掃S89mm內(nèi)管總成,至19日第二班起鉆,撈上了S89mm內(nèi)管的撈茅頭及開口銷。因下部內(nèi)管總成的單個(gè)零件能轉(zhuǎn)動(dòng)、磨銑困難,從9月17日第三班至9月25日的第一班,采用了掃、撈、錐等方法處理S89mm內(nèi)管總成,都沒有效果。

      在孔深1 178 m處采用水力割管器割斷鉆具后起鉆,將孔深1 078~1 185.77m段用水泥封孔。

      空氣通過過濾器、透氣膜進(jìn)入電解液中,其中過濾器可濾除空氣中的微塵等雜質(zhì),透氣膜可進(jìn)一步濾除更小的微粒。空氣中的GIS設(shè)備氣體包含了電弧作用下SF6的分解物與水反應(yīng)生成的SF4,S2F2,SF2,SOF2,SO2F2,SOF4和HF等,進(jìn)入電解液后發(fā)生反應(yīng),通過對(duì)電極、參比電極檢測(cè)反應(yīng)的強(qiáng)度就可以測(cè)得氣體濃度。該傳感器可以對(duì)空氣中的GIS設(shè)備氣體進(jìn)行檢測(cè),結(jié)構(gòu)簡單,使用簡單,通過設(shè)置有電化學(xué)傳感元件和紅外氣體傳感元件使其功能更加的全面,效率更高。[4]

      3 側(cè)鉆繞障處理

      為了不造成鉆孔報(bào)廢,針對(duì)該事故的特征,結(jié)合以往工程經(jīng)驗(yàn),并根據(jù)螺桿鉆具造斜原理[2],項(xiàng)目組決定采取螺桿鉆具定向鉆進(jìn)進(jìn)行造斜,選用5LZ73×7.0-3螺桿鉆具。根據(jù)側(cè)鉆分支點(diǎn)的選定原則,綜合分析考慮,本次選擇在寒武系花橋組下部灰?guī)r地段。由于事故前期處理已將1 078.0~1 185.77m段用水泥封孔,側(cè)鉆分支點(diǎn)選擇在孔深1 078~1 185.77m段,采取“側(cè)鉆繞障”避開孔內(nèi)事故段。

      3.1 螺桿鉆具結(jié)構(gòu)及工作原理

      3.1.1 螺桿鉆具結(jié)構(gòu)

      5LZ73×7.0-3螺桿鉆具是一種以鉆井液為動(dòng)力,把液壓能量轉(zhuǎn)為機(jī)械能的一種容積式井下動(dòng)力鉆具,主要有螺桿馬達(dá)(定子、轉(zhuǎn)子)總成、萬向軸總成、傳動(dòng)軸總成三大部分組成[3],其鉆具結(jié)構(gòu)見圖1。

      圖1 螺桿鉆具結(jié)構(gòu)Figure 1 Screw drill configuration

      3.1.2 螺桿鉆具工作原理

      螺桿鉆具鉆進(jìn)時(shí),通過鉆頭回轉(zhuǎn)破碎巖石,而螺桿外管及鉆桿柱不回轉(zhuǎn),泥漿泵出的壓力泥漿流經(jīng)旁通閥,流壓使旁通閥關(guān)閉,進(jìn)入馬達(dá),在馬達(dá)進(jìn)出口形成一定壓差,推動(dòng)轉(zhuǎn)子繞定子軸線公轉(zhuǎn)和自轉(zhuǎn),通過萬向軸和傳動(dòng)軸將轉(zhuǎn)速和扭矩傳遞給鉆頭,從而達(dá)到碎巖的目的[4],實(shí)現(xiàn)鉆進(jìn)作業(yè)。

      3.2 側(cè)鉆繞障施工

      側(cè)鉆分支點(diǎn)鉆進(jìn)時(shí),由于水泥凝固后的強(qiáng)度與孔壁巖石強(qiáng)度相差大,分支點(diǎn)處鉆進(jìn)時(shí)不易形成新的孔身,操作稍有疏忽, 即會(huì)滑人水泥層中,此次分支點(diǎn)鉆進(jìn)采取了減壓慢速的措施,使鉆頭緩慢鉆進(jìn)孔壁巖層,開始鉆進(jìn)時(shí)孔底鉆頭壓力控制為零,讓鉆頭在孔壁先鑿出一個(gè)小臺(tái)階,30min后再緩慢增加鉆壓,鉆進(jìn)一段時(shí)間待鉆頭完全進(jìn)人孔壁巖層形成新孔,即分支點(diǎn)鉆進(jìn)結(jié)束,進(jìn)行造斜段鉆進(jìn)。

      3.2.1 第一回次鉆進(jìn)

      2017年10月5日,從1 078m透孔至1 140m,以1 140 m處作為側(cè)鉆分支點(diǎn)進(jìn)行造斜鉆進(jìn),采用5LZ73×7.0-3螺桿鉆具+Ф95 mm三翼無心鉆頭,偏斜角度為1.5°,泥漿流量控制在120~230L/min,泵壓3.5~4.0MPa,用時(shí)5d,結(jié)果造斜失敗。

      3.2.2 第二回次鉆進(jìn)

      2017年10月17日研究決定再次采用5LZ73×7.0-3螺桿鉆具+Ф95 mm平底無心鉆頭(圖2),角度調(diào)整為1.25°,并在馬達(dá)偏斜部位加厚7mm。泥漿流量控制在120~230 L/min,工作壓力2.4 MPa,泵壓3.5~4 MPa,透孔至1 170m,以1 170 m處作為側(cè)鉆分支點(diǎn)進(jìn)行造斜鉆進(jìn)。操作中觀察:有了穩(wěn)定的泵壓,均勻的進(jìn)尺,隨著造斜進(jìn)尺增加而巖屑增多,至10月22日起鉆,共造斜進(jìn)尺7.62m。

      10月23日按照正常鉆進(jìn),重新用Ф96mm繩索取心鉆具,鉆進(jìn)至距造斜點(diǎn)約3.5m處,輕壓慢轉(zhuǎn)掃孔到孔底,進(jìn)尺1.6 m打撈巖心,巖心完整, 可以斷定造斜成功,續(xù)鉆2.5m后提鉆換鉆桿接頭,10月26日正常鉆進(jìn)。預(yù)示著本次燒鉆事故處理成功。

      圖2 Ф95 mm平底無心鉆頭Figure 2 Φ95mm flat bottom full-hole bit

      3.3 處理效果

      湘永地1井為直井,全孔按要求對(duì)施工進(jìn)行了及時(shí)測(cè)斜。井斜工程設(shè)計(jì)要求:井深在500 m內(nèi)最大井斜不超過2°,井深大于500 m后,井斜不超過5°,井深大于1 000 m后,井斜不超過8°。

      在燒鉆事故處理成功后,鉆進(jìn)至孔深1200m處,用測(cè)斜儀測(cè)井斜,頂角為2.78°。表1是造斜繞障成功后,鉆進(jìn)至1683m位置,采用MTC6600型數(shù)控測(cè)井系統(tǒng)采集的測(cè)井測(cè)斜數(shù)據(jù)(表1)。

      表1 造斜繞障后測(cè)斜數(shù)據(jù)

      從表1可以看出,在孔深1200 m處出現(xiàn)最大井斜,而此處為側(cè)鉆造斜繞障處,頂角3.7,完全符合工程設(shè)計(jì)的要求。

      3.4 事故處理分析

      第一回次造斜采用5LZ73×7.0-3螺桿鉆具+Ф95 mm三翼無心鉆頭,其失敗原因主要是由于三翼無心鉆頭底面是凹凸形狀,在側(cè)鉆分支點(diǎn)鉆進(jìn)時(shí)受力不均勻,容易造成分支點(diǎn)處水泥凝固體被大塊切削,不易形成側(cè)鉆切入點(diǎn),使得鉆頭沿老孔身鉆進(jìn),導(dǎo)致造斜失敗。

      第二回次采用5LZ73×7.0-3螺桿鉆具+Ф95 mm平底無心鉆頭,偏斜角度調(diào)整為1.25°,并在馬達(dá)偏斜部位加厚7mm,其側(cè)鉆造斜成功并正常鉆進(jìn)的原因主要有三個(gè)方面:一是平底無心鉆頭在接近側(cè)鉆分支點(diǎn)處鉆進(jìn)時(shí)受力均勻,易將分支點(diǎn)處巖壁鑿成小臺(tái)階,且切削碎屑物顆粒較小可以隨泥漿返出,以此臺(tái)階為切入點(diǎn),能夠按照偏斜角度的方向鉆進(jìn);二是馬達(dá)偏斜部位加厚,使得螺桿鉆具重心往造斜方向偏移,能夠更好的沿偏斜角度方向鉆進(jìn);三是偏斜角度為l.25°,使得側(cè)鉆繞障成功后在該處形成的“狗腿彎”較小,在繞障處理后可正常鉆進(jìn)。

      4 經(jīng)驗(yàn)體會(huì)

      ①處理燒鉆事故時(shí),通常需要反出孔內(nèi)的全部鉆桿,此次事故處理使用水力割管器割斷鉆具,減少了使用反絲鉆桿起繩索鉆桿的次數(shù),節(jié)約處理事故的時(shí)間和成本。

      ②處理本次燒鉆事故,撈內(nèi)管總成、撈矛鉤下面有力的情況較難打撈上來,在處理過程中采取掃鐵鉆頭掃內(nèi)管總成,結(jié)果事與愿違,建議內(nèi)管總成何種情況都不能掃。

      ③發(fā)現(xiàn)燒鉆事故時(shí),必須迅速地拉起或頂起鉆具,不能先停車再頂、拉,因?yàn)橥\嚂r(shí)鉆頭高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的熱量很快將鉆頭胎體和巖心孔壁熔為一體。

      ④采用螺桿鉆具進(jìn)行造斜不宜采用三翼無心鉆頭,應(yīng)配用穩(wěn)定性較好的平底無心鉆頭滿眼鉆進(jìn)。

      ⑤采用二層平臺(tái)施工的機(jī)臺(tái),建議將泥漿泵壓力表管線延長至鉆機(jī)二層操作平臺(tái)司鉆崗位附近,并安裝壓力表,便于司鉆人員隨時(shí)觀察鉆進(jìn)過程中泥漿泵孔內(nèi)壓力表數(shù)據(jù),處理突發(fā)事故。

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