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      臥螺式離心機振動原因分析及處理措施

      2019-09-12 07:43:56阿力木買買提文全國丁德江肖光宇郝以彬
      設(shè)備管理與維修 2019年9期
      關(guān)鍵詞:動平衡離心機介質(zhì)

      阿力木·買買提,文全國,丁德江,肖光宇,郝以彬

      (中國石油獨山子石化公司設(shè)備檢修公司乙烯鉗工車間,新疆獨山子 833699)

      0 引言

      某公司環(huán)保項目,主要對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的、無法回收利用的廢渣液以及污水處理場脫水后的“三泥”進行收集、輸送、生物氧化處理,最后達到無害化排放。臥螺式離心機作為固廢裝置核心設(shè)備,一旦故障停機將使工藝流程中斷,廢氣無法及時無害化排放,對環(huán)境造成不良影響。因此,對臥螺式離心機振動大原因進行分析并采取相應(yīng)的處理措施,切實保障工藝正常流轉(zhuǎn),成為一段時期以來設(shè)備管理的難點。

      1 臥螺式離心機概況

      某固廢裝置臥螺式離心機為德國韋斯伐里亞公司設(shè)計制造,機組主要包括傳動機構(gòu)、差速器、軸承座、液位調(diào)節(jié)片、螺旋推料器、轉(zhuǎn)鼓、分離裝置、液力耦合器等部件,具有物料適應(yīng)性好、應(yīng)用范圍廣、分離效率較高等優(yōu)點(圖1)。該離心機功率為30 kW,轉(zhuǎn)速4500 r/min,流量15 m3/h。其聯(lián)軸器為皮帶類型,采用為滾動軸承。

      圖1 臥螺式離心機基本結(jié)構(gòu)

      臥螺式離心機工作原理:離心機用來分離介質(zhì)的主體結(jié)構(gòu)由螺旋器和套在其外層的滾筒形外殼組成,機組運行時螺旋器和轉(zhuǎn)筒繞著同一個軸心線同方向不同速度旋轉(zhuǎn),兩者的差速由差速器來控制;由于轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生離心力,將固液混合介質(zhì)中的水分和固體物質(zhì)分離出來,水分通過流道導(dǎo)出到機體外部,固體介質(zhì)由螺旋器推到螺旋的出口端;如此不斷運行,達到固液分離的目的(圖2)。

      圖2 臥螺式離心機工作原理

      2 臥螺式離心機振動大原因分析

      臥螺式離心機振動大的原因有很多。結(jié)合現(xiàn)場臥螺式離心機維修經(jīng)驗,總結(jié)得出引起臥螺式離心機振動大的原因主要有以下5 個。

      2.1 轉(zhuǎn)子動平衡不良

      引起臥螺式離心機轉(zhuǎn)子動不平衡的根本原因為轉(zhuǎn)子質(zhì)量的偏差,廠商機組資料要求轉(zhuǎn)子動平衡偏差<3g,實際校驗在2 g甚至mg 以內(nèi)。如果轉(zhuǎn)鼓上某點的質(zhì)量偏差為4 g,額定轉(zhuǎn)速為4500 r/min,轉(zhuǎn)鼓直徑600 mm,則偏心力F=mrω2=4×10-3×0.3×(4500/60×2×3.14)2=266.21 kg。由此可見,轉(zhuǎn)子上某點很小的質(zhì)量偏差,就會產(chǎn)生很大的偏心力。這個偏心力正是臥螺離心機振動大的根本原因。

      2.2 轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部堵塞

      隨著離心機運行時間的增加,由于介質(zhì)具有一定的黏性,一部分介質(zhì)在螺旋器和轉(zhuǎn)筒內(nèi)不斷堆積,牢牢吸附在內(nèi)壁,引起流道堵塞,從面產(chǎn)生不平衡力,增加振動值。機組間歇運行時,由于介質(zhì)的黏性,介質(zhì)堆積和內(nèi)部堵塞的現(xiàn)象更加明顯。在拆卸檢查時如果有這種現(xiàn)象就應(yīng)該進行清洗處理。

      介質(zhì)長期堆積在轉(zhuǎn)子內(nèi)部而產(chǎn)生的離心力也是不容忽視的,現(xiàn)場拆卸發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)鼓堵塞如圖3 所示。

      2.3 轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部磨損變形

      轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部磨損,造成轉(zhuǎn)子不均勻的質(zhì)量偏差也是造成離心機振動較大的原因(圖4)。

      2.4 各部位軸彎曲變形

      圖3 轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部堵塞

      圖4 轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部不均勻磨損

      軸彎曲變形后,會造成轉(zhuǎn)子在運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生較大的偏心力,這也是造成離心機振動較大的原因(圖5~圖7)。其中,圖5 的徑向圓跳動達0.16~0.17 mm,標(biāo)準要求不超過0.02 mm;圖6 的最大彎曲度超過1 mm,標(biāo)準要求不超過0.04 mm;圖7的徑向圓跳動達0.06~0.08 mm,標(biāo)準要求不超過0.02 mm。

      圖5 轉(zhuǎn)鼓液相端短軸彎曲

      圖6 差速器花鍵軸彎曲

      圖7 轉(zhuǎn)鼓固相端短軸彎曲

      2.5 軸承磨損

      軸承磨損、軸承間隙過大,會引起振動位移加大,導(dǎo)致機組的振動值升高。圖8中軸承磨損,軸承間隙為0.50 mm,而標(biāo)準應(yīng)為0.08~0.10 mm。

      圖8 軸承座及軸承外表面磨損嚴重

      3 處理措施

      分析出引起離心機振動大的原因后,采取相應(yīng)的措施消除振動故障,保證離心機的平穩(wěn)運行。

      (1)動平衡校驗。轉(zhuǎn)鼓和螺旋組裝后進行動平衡校驗,嚴格控制動平衡<3 g(圖9)。

      圖9 動平衡校驗

      (2)調(diào)整工藝,及時清洗。根據(jù)工藝需求進行調(diào)整,嚴格按照離心機工藝要求投、停料,擇機對離心機進行清洗。

      (3)修復(fù)磨損部位。對轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部磨損部位進行修復(fù)(圖10)。

      圖10 轉(zhuǎn)鼓磨損部位修復(fù)

      (4)更換彎曲部件。采購原廠轉(zhuǎn)鼓液相端短軸和差速器花鍵軸進行更換,檢修過程嚴格按照檢修規(guī)程,保證各裝配數(shù)據(jù)符合要求。

      (5)更換新軸承,定期更換潤滑脂。針對軸承磨損故障,更換新的軸承,并定期更換潤滑脂,確保軸承處于良好運行工況。制定加脂計劃:每隔20 d 加一次油脂,每次的量應(yīng)保證充分潤滑軸承。

      4 結(jié)束語

      總結(jié)臥螺式離心機日常維護經(jīng)驗,分析引起機組振動大的原因并制定相應(yīng)的處理措施,使離心機系統(tǒng)更加穩(wěn)定和安全可靠,制定提前加脂、定期盤車等維護計劃,使機組處于最佳工作狀態(tài),延長離心機的使用壽命。

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