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      用于聯(lián)合站降低能耗的節(jié)能技術(shù)

      2019-09-12 06:23:02王元大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠
      石油石化節(jié)能 2019年8期
      關(guān)鍵詞:脫水器輸油單耗

      王元(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)

      聯(lián)合站用電有兩大系統(tǒng),油系統(tǒng):脫水崗、輸油崗、化驗(yàn)崗、鍋爐崗,平均日耗電1 510 kWh/t,日單耗0.48 kWh/t,小于規(guī)定值0.80 kWh/t;污水系統(tǒng):污水崗、維修班,平均日耗電14 093 kWh。聯(lián)合站用氣有兩部分,脫水崗加熱爐平均日耗氣2 500 m3;鍋爐崗鍋爐供熱平均日耗氣1 000 m3。

      1 能耗現(xiàn)狀

      由圖1可知,2017年5月喇Ⅰ-1聯(lián)合站外輸油單耗為0.456 kWh/t。2018 年5 月外輸油單耗為0.434 kWh/t,喇Ⅰ-1聯(lián)合站外輸油單耗呈逐年下降趨勢(shì)。

      圖1 能源消耗對(duì)比

      2 節(jié)能技術(shù)

      2.1 脫水器節(jié)能參數(shù)控制

      電脫水器運(yùn)行平穩(wěn)與否是影響其能耗高低的關(guān)鍵因素,若進(jìn)電脫水器的來液油水界面分層好,電脫水器運(yùn)行耗電相對(duì)減少。喇I-1 聯(lián)合站一段游離水存在著進(jìn)液分配不均勻的實(shí)際狀況,導(dǎo)致一段含水油分層不好,繼而增大二段電脫水器的用電負(fù)荷。針對(duì)電脫水器運(yùn)行情況,喇Ⅰ-1聯(lián)合站設(shè)定了8 臺(tái)游離水進(jìn)口閥的開度。通過反復(fù)調(diào)試,設(shè)定游離水脫除器各閥門最佳開度為20%~40%,使每臺(tái)容器來液量的分配均衡、沉降時(shí)間一致。調(diào)整后,一段油水界面分層好,二段電脫水負(fù)載降低,電流明顯下降。調(diào)整前3 臺(tái)電脫水器平均電流為7.5 A,調(diào)整后降至5.2 A,實(shí)現(xiàn)日節(jié)電63 kWh,年節(jié)電約2.3×104kWh。

      2.2 機(jī)泵運(yùn)行個(gè)性化

      污水崗4臺(tái)132 kW的輸水泵正常運(yùn)行時(shí),實(shí)行運(yùn)3 備1,因?yàn)槔?1 聯(lián)合站地處水系統(tǒng)管網(wǎng)的末端,通?;貕狠^高,排水量揚(yáng)程要求高,導(dǎo)致其運(yùn)行負(fù)載大、耗電量高。通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),當(dāng)管網(wǎng)壓力穩(wěn)定時(shí),2 臺(tái)輸水泵運(yùn)行也能滿足生產(chǎn)要求。鑒于這種狀況,一方面結(jié)合礦生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)平衡管網(wǎng)壓力,另一方面加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行的精細(xì)管理。壓力高時(shí)運(yùn)3 備1,壓力低時(shí)運(yùn)2 備2,既滿足了生產(chǎn)要求,又達(dá)到了節(jié)能降耗目的。采取相應(yīng)措施后,月平均節(jié)電約1.9×104kWh。

      2.3 機(jī)泵實(shí)施分段運(yùn)行

      為了確保安全生產(chǎn),除應(yīng)急事故流程外,喇Ⅰ-1 聯(lián)合站另外鋪設(shè)1 條直達(dá)喇140 轉(zhuǎn)油放水站的調(diào)水管線,以備全站停產(chǎn)時(shí)來液越站輸送;所以,確保這條管線暢通是至關(guān)重要的。尤其冬季,低溫凝凍嚴(yán)重影響著這條管線的安全。以往的運(yùn)行方式為進(jìn)入秋、冬季后,全天啟運(yùn)調(diào)水泵以保障其暢通?,F(xiàn)在的運(yùn)行方式如下:由原來的寒冷季節(jié)全天24 h運(yùn)行,細(xì)化為11、12月份每天運(yùn)行3次,每次1 h;1、2 月份每天運(yùn)行3 次,每次3 h;3、4 月份每天運(yùn)行3次,每次1 h。調(diào)整后,調(diào)水泵減少運(yùn)行3 420 h,可實(shí)現(xiàn)年節(jié)電11.8×104kWh。

      2.4 優(yōu)化污水濾罐反洗參數(shù)

      喇Ⅰ-1聯(lián)合站的反沖洗歷經(jīng)手動(dòng)控制階段和半自動(dòng)控制階段,為提高效率降低能耗,投用全自動(dòng)反沖洗系統(tǒng),并對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化[1]。喇Ⅰ-1 聯(lián)合站對(duì)濾罐的反洗周期、反洗排量、反洗電流等參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,并設(shè)定了三段反洗,提高了反沖洗效果。經(jīng)一段時(shí)間的使用、監(jiān)測(cè),污水水質(zhì)穩(wěn)定,在公司的水質(zhì)檢查中,每次抽檢結(jié)果都優(yōu)于既定指標(biāo)。全自動(dòng)反沖洗系統(tǒng)的特點(diǎn)是全程分三段反洗,排量梯次增加,改變過去單一大流量強(qiáng)洗的方式[2]。通過對(duì)10座過濾罐反洗周期、反洗排量、反洗電流等參數(shù)的分析,優(yōu)化了反洗時(shí)間和頻率,降低了耗電量,綜合統(tǒng)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年節(jié)電約5.5×104kWh。

      2.5 外輸泵變頻精細(xì)控制

      外輸原油是喇Ⅰ-1 聯(lián)合站生產(chǎn)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是來液從進(jìn)站到出站主要的耗能環(huán)節(jié)。外輸油泵是每天24 h不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備,而且外輸泵容量偏大,流量和儲(chǔ)油罐液位均采用人工節(jié)流控制,這些因素造成了系統(tǒng)運(yùn)行效率不高、設(shè)備易損部件故障頻繁,導(dǎo)致了輸油崗?fù)廨旊娏恳恢本痈卟幌拢€增加了維修成本[3]。以凈化油緩沖罐液位高度為變頻參考值,為外輸泵加裝了變頻調(diào)速器。日常工作電流由120 A下降到60 A左右,電動(dòng)機(jī)功率也大幅下降,系統(tǒng)效率隨之提高,外輸泵綜合節(jié)電率可超過50%,年節(jié)電14.1×104kWh。采取技術(shù)措施進(jìn)行節(jié)能挖潛,組織技術(shù)人員、生產(chǎn)骨干對(duì)3臺(tái)外輸泵的運(yùn)行進(jìn)行調(diào)整。通過技術(shù)手段,使原來3 臺(tái)YD150-50×4、功率132 kW 的輸油泵,變?yōu)楝F(xiàn)在小55 kW、中YD150-50×2、大YD150-50×3 泵互備的狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了外輸泵可根據(jù)流量要求選擇性運(yùn)行,規(guī)避了負(fù)荷不足的現(xiàn)象。改造后年節(jié)電約3.7×104kWh。

      2.6 加熱爐按需供熱

      聯(lián)合站天然氣的消耗主要是脫水崗的加熱爐。其對(duì)經(jīng)過一段游離水沉降后的含水油進(jìn)行加熱,以滿足后續(xù)處理的溫度需要,原油出站溫度應(yīng)該在43~53 ℃;滿足原油破乳劑的最佳工作溫度要求,確保原油脫水的質(zhì)量[4]。加熱爐采用點(diǎn)熄火自動(dòng)控制,通常設(shè)定一個(gè)溫度的上限值,按操作規(guī)范,以前設(shè)定為65 ℃。隨著油田進(jìn)入特高含水的開發(fā)后期,把探索爐溫下限臨界值作為加熱爐降耗的節(jié)點(diǎn)納入技術(shù)攻關(guān),開展加熱爐降溫試驗(yàn)。摸索出加熱爐按需供熱,最低溫度控制在50 ℃,滿足原油在系統(tǒng)中良好流動(dòng)性及后續(xù)處理的溫度要求,不影響原油破乳劑發(fā)揮正常脫水效果的工作溫度。降溫后,加熱爐日均節(jié)氣140 m3,年節(jié)氣約5.11×104m3。

      3 結(jié)論

      喇Ⅰ-1聯(lián)合站根據(jù)耗能設(shè)備的實(shí)際情況,通過應(yīng)用上述一系列節(jié)能技術(shù)[5-6],各項(xiàng)能耗全方位下降,與節(jié)能技術(shù)工作開展前比較,年節(jié)電65.85×104kWh,年節(jié)氣5.11×104m3,輸油單耗平均控制在0.48 kWh/t以內(nèi),達(dá)到了節(jié)能降耗效果。

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