郭 雷
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
減振器的功能是吸收懸架垂直振動的能量,并轉(zhuǎn)化為熱能耗散掉,使振動迅速衰減,提高駕駛舒適性,保護貨物。輕型卡車的懸架系統(tǒng)一般使用雙向筒式液壓減振器,在車輛行駛過程中,減振器反復受到拉伸、壓縮,但該過程中減振器必須處于其行程范圍內(nèi),一旦超出該行程就會出現(xiàn)減振器損壞的情況。
本文針對某輕型卡車在使用過程中出現(xiàn)的失效問題,運用理論計算,結合實車測量情況對理論計算值進行修正,完成減振器行程的校核,同時針對校核發(fā)現(xiàn)的問題進行優(yōu)化。
接市場反饋,某輕型卡車后減震器總成失效,車輛行駛顛簸嚴重。經(jīng)拆解,減震器斷裂,斷裂處是連桿活塞組件處,連桿斷裂處已生銹,油液已漏完,狀態(tài)如圖1 所示。
圖1 失效減振器狀態(tài)
減振器出現(xiàn)類似問題主要是減振器實際工作行程超出其設計指標值,導致內(nèi)部零部件損壞。針對該情況,我們對該減振器的實際工作行程進行校核,確定故障發(fā)生的原因。
根據(jù)鋼板彈簧非獨立懸架的校核要求,減振器總成的壓縮極限長度為懸架裝置的緩沖塊壓縮2/3 狀態(tài)時減振器的長度,其拉伸極限為板簧自由狀態(tài)時減振器的長度增加15mm。
針對該輕卡車型,按照上述原則,對減振器拉伸、壓縮行程進行計算,結合減振器總成圖紙對長度的要求,得到表1 中的結果。
表1 減振器工作行程理論校核
經(jīng)過理論計算,該車型減振器的工作長度范圍在減振器理論長度區(qū)間,不會出現(xiàn)超出減振器形成而導致的失效問題。
為了方便測量,以懸架緩沖塊與橋殼間距為對比對象,計算空載及后輪離地狀態(tài)下該間距理論計算結果與實車測量結果的差值,利用該差值對2.1 中得到的減振器理論校核長度進行修正。
根據(jù)該車型懸架系統(tǒng)圖紙,空載狀態(tài)下板簧弧高為60.8mm。該車型簧下質(zhì)量481.2kg,經(jīng)計算,后輪離地狀態(tài)下板簧弧高為110.5mm。按照兩個狀態(tài)的板簧弧高計算得到懸架緩沖塊與橋殼間距分別為47mm、99mm。
利用測量工具,對懸架緩沖塊與橋殼間距進行測量,并將實車測量結果與理論計算值進行對比,可以得到理論與實車的差值如表2 所示。
表2 理論計算與實車測量對比
經(jīng)過實物測量,得到該減振器的實際的壓縮及拉伸極限長度,如表3 所示,均符合技術狀態(tài)的要求。
表3 減振器壓縮及拉伸極限
根據(jù)2.1 及2.2 的結果,實際測量值與理論計算值存在偏差,需要根據(jù)兩者間偏差對2.1 中減振器的行程理論計算結果進行修正,得到表4 中的結果。
對比表3、表4 可以發(fā)現(xiàn),該車型減振器在拉伸極限狀態(tài)下的長度接近設計極限,存在失效的風險。
經(jīng)過校核,該車型減振器的工作行程偏向拉伸極限,需要縮短其工作長度,結合車型特點,將減振器上支架固定銷位置下移40mm,按照本文第2 部分方法進行校核,優(yōu)化后該減振器的工作區(qū)間為392.63mm~518.05mm,處于減震器極限行程中間區(qū)間,比較合理,可有效降低減振器失效風險。
通過分析可以發(fā)現(xiàn),在減振器的行程校核中如果不根據(jù)懸架的實際狀態(tài)進行確認,僅進行理論校核,校核結果與實際狀態(tài)存在差距,不利于實際問題的解決,本文通過理論計算、實車測量修正的方法完成失效問題的分析并提出優(yōu)化方案,有效降低減振器的失效風險。