張政
【摘??要】通過(guò)對(duì)新改造的鎧裝移開(kāi)式金屬封閉開(kāi)關(guān)大電流柜過(guò)熱現(xiàn)象的分析,進(jìn)行了有針對(duì)性的改進(jìn),徹底消除了10kV大電流柜過(guò)熱的異常,提高了一次設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行的可靠性。
【關(guān)鍵詞】大電流柜;過(guò)熱;分析;處理
1.改造后大電流柜過(guò)熱情況
某水電廠1號(hào)機(jī)在機(jī)組增容改造中,將機(jī)組出口刀閘由原來(lái)的戶內(nèi)式隔離刀閘(GN10—10T/4000)改為鎧裝移開(kāi)式金屬封閉開(kāi)關(guān)柜(KYN28-12/4000)。改造完成后,機(jī)組在長(zhǎng)時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),發(fā)現(xiàn)鎧裝移開(kāi)式金屬封閉開(kāi)關(guān)柜柜體內(nèi)整體過(guò)熱的現(xiàn)象。通過(guò)紅外成像測(cè)溫手段,發(fā)現(xiàn)該大電流柜柜體之間隔板發(fā)熱,柜頂與封母接口處隔板發(fā)熱,超出規(guī)程規(guī)定值,而且在大電流柜體內(nèi)部能夠明顯有電磁振動(dòng)聲響。
2.大電流柜過(guò)熱原因的具體分析
通過(guò)對(duì)大電流柜的設(shè)計(jì)原理、制造材料、安裝工藝、運(yùn)行維護(hù)等多方面的分析,排除了因接觸電阻增加引起過(guò)熱的可能性,主要是該開(kāi)關(guān)柜為新制造后出廠安裝,投運(yùn)前進(jìn)行過(guò)觸頭調(diào)整試驗(yàn),各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,數(shù)據(jù)在合格范圍內(nèi)。而且經(jīng)過(guò)對(duì)大電流柜的整體溫度測(cè)量,動(dòng)靜觸頭結(jié)合處的溫度在75度左右,并沒(méi)有明顯超標(biāo)現(xiàn)象。
初步判定造成過(guò)熱的原因有以下幾個(gè)方面:
一是載流體的截面積偏小,考慮裕度不足,導(dǎo)致在機(jī)組額定電流值(3234A)時(shí)發(fā)熱嚴(yán)重。
二是在設(shè)計(jì)時(shí),柜體內(nèi)采用的鍍鋅鋼板,并且鋼板的開(kāi)孔距離過(guò)小,在電流達(dá)到一定程度時(shí),即使切斷導(dǎo)磁環(huán),仍然產(chǎn)生了較明顯的渦流現(xiàn)象,防渦流措施欠缺,導(dǎo)致渦流發(fā)熱。
三是柜頂與封母接口間開(kāi)有大方孔,由于裸母線對(duì)柜間之間距離不足,柜體內(nèi)部的母線段支撐不足,導(dǎo)致電磁振動(dòng)聲響較大。
四是柜體內(nèi)部在設(shè)計(jì)時(shí),沒(méi)有安裝強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施,柜體僅靠后柜門的φ10散熱孔散熱,導(dǎo)致柜體內(nèi)部熱量散發(fā)路徑過(guò)小,運(yùn)行中的發(fā)熱量不能及時(shí)從柜體散出,從而造成柜體整體發(fā)熱現(xiàn)象嚴(yán)重。
3.改進(jìn)方案實(shí)施
根據(jù)以上分析的過(guò)熱原因,利用檢修期實(shí)施了改進(jìn)方案:
一是增大導(dǎo)線過(guò)流截面,將大電流柜中的三相100mm×10mm母線銅排更換為三相120mm×10mm銅排;以便載流母排能在設(shè)備額定運(yùn)行工況下承受額定電流,減少發(fā)熱量。
二是采用不銹鋼材料重新制作套管安裝隔板以替代原鋅隔板。直接采用不銹鋼材料制作兩塊柜頂隔板,用以替代原柜頂鍍鋅鋼板及鋅質(zhì)隔板。將固定穿墻套管的原鋼制螺栓更換為不銹鋼螺栓。避免發(fā)生渦流發(fā)生。
三是將大電流柜側(cè)面穿墻套管安裝孔處改造,按最大可能的情況開(kāi)長(zhǎng)方孔,以擴(kuò)大導(dǎo)磁體與主母線之間的距離。解決電磁振動(dòng)引起的異音。
四是在大電流柜頂部出線箱檢修門開(kāi)φ10共計(jì)176個(gè)散熱孔,加強(qiáng)柜體頂部出線箱散熱;在下柜室隔板開(kāi)孔加裝2臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)迫風(fēng)冷,柜體間隔底板、柜頂板,上部后柜門更換為帶散熱孔板。通過(guò)溫控器根據(jù)柜內(nèi)溫度控制該軸流風(fēng)機(jī)的啟停。為了及時(shí)方便的發(fā)現(xiàn)設(shè)備過(guò)熱情況,在大電流柜內(nèi)小車動(dòng)、靜觸頭、母排連接部位均貼變色示溫貼紙,溫度為90℃、100℃、110℃。
在設(shè)備投入運(yùn)行前,對(duì)柜內(nèi)銅排、絕緣子、帶電指示器、穿墻套管整體嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了交直流耐壓試驗(yàn),各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)均符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,數(shù)據(jù)在合格范圍內(nèi)。
4.改造后效果
通過(guò)改造前后的大電流柜體溫度數(shù)據(jù)比較,效果非常明顯,為機(jī)組滿負(fù)荷安全運(yùn)行提供了保證。
一是在機(jī)組額定負(fù)荷的運(yùn)行工況下,改造后的大電流柜上下部溫度在機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行中,最低溫度51度,比改造前的基本在同時(shí)段的溫度71度低20度。大電流柜兩側(cè)的柜體溫度同時(shí)也明顯的下降。
二是改造前最高點(diǎn)的溫度93度,該處過(guò)熱現(xiàn)象完全消除。改造后的母線整體溫度約在78度左右,比起改造前下降效果明顯。
三是經(jīng)過(guò)全面對(duì)柜體進(jìn)行紅外成像測(cè)溫,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的過(guò)熱點(diǎn),原有的過(guò)熱點(diǎn)溫度明顯下降,并且能夠控制在規(guī)程要求的范圍內(nèi),設(shè)備過(guò)熱現(xiàn)象基本消除。
四是新增加的柜體內(nèi)部通風(fēng)風(fēng)扇,能夠根據(jù)溫度控制儀的設(shè)置,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)啟動(dòng),增加了柜體內(nèi)部的熱空氣循環(huán)能力,對(duì)降低設(shè)備過(guò)熱也起到良好的輔助作用。
5.成果運(yùn)用
該廠1號(hào)機(jī)大電流過(guò)熱處理之后,在后續(xù)兩年的2、3號(hào)機(jī)的大電流柜的制作、安裝過(guò)程中,充分吸取了1號(hào)機(jī)改造中出現(xiàn)的不足。改進(jìn)方案中的很多做法,在大電流柜制作時(shí)就予以考慮,比如,增加了載流導(dǎo)體截面積,對(duì)連接螺栓全部采取不銹鋼螺栓,對(duì)柜體的隔板有原來(lái)的鍍鋅鋼板+不銹鋼鋼板改為全部采用不銹鋼鋼板,以防止渦流產(chǎn)生過(guò)熱,改進(jìn)柜體內(nèi)的不銹鋼板上的開(kāi)孔方式,增加柜體內(nèi)部的強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)備,這些措施均有效的降低了大電流柜體過(guò)熱現(xiàn)象。
根據(jù)過(guò)熱產(chǎn)生的根本原因,采取了設(shè)計(jì)優(yōu)化、安裝改進(jìn)、加強(qiáng)維護(hù)等一系列的有效措施,對(duì)制造廠家的設(shè)計(jì)、制造、安裝起到了良好的促進(jìn)作用,為鎧裝移開(kāi)式金屬封閉開(kāi)關(guān)柜在設(shè)計(jì)、制造、安裝過(guò)程中有一定的啟示作用。
(作者單位:大唐石泉水力發(fā)電廠)