陳旺 傅立東 李枝博
摘要:擠壓造粒機(jī)組的可靠、安全運(yùn)行對保證聚乙烯裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行非常關(guān)鍵。本文旨在介紹LCM500H機(jī)型擠壓機(jī)在45萬噸/年全密度聚乙烯裝置中應(yīng)用情況,介紹其運(yùn)行過程中存在問題及解決方法,并給其它大型擠壓機(jī)應(yīng)用提供參考。
關(guān)鍵詞:擠壓造粒機(jī)組;聚乙烯裝置;技術(shù)參數(shù);運(yùn)行問題
1擠壓流程簡介
擠壓造粒系統(tǒng)工藝流程:聚乙烯粉料經(jīng)過脫氣后和各種添加劑混合,通過螺旋加料器輸送經(jīng)粉料緩沖料斗送至混煉機(jī)中熔融?;鞜挋C(jī)機(jī)筒由中壓蒸汽加熱,溫度保持在190-220 0C。樹脂通過節(jié)流閥開度自動調(diào)節(jié)混煉情況。熔融的樹脂經(jīng)開車閥后進(jìn)入熔融泵增壓。增壓后的樹脂通過換網(wǎng)器去除部分雜質(zhì)后進(jìn)入水下造粒機(jī)進(jìn)行造粒。PCW混合粒料被帶到下游預(yù)水分離沒備、離心干燥器去除水分。干燥的粒料通過振動分級篩分揀,合格粒料通過空氣輸送至粒料摻混倉進(jìn)行摻混。
2運(yùn)行存在問題及解決措施
2.1主電機(jī)盤車離合器嚙合盤車后,脫開困難
原因分析和解決措施:擠壓機(jī)開車前均須通過盤車單元凸輪聯(lián)軸器和主電機(jī)軸伸端相瓦嚙合后啟動盤車電機(jī)進(jìn)行盤車,盤車達(dá)到系統(tǒng)設(shè)定的時間才能允許擠壓機(jī)主電機(jī)啟動條件。但在實(shí)際操作過程中多次出現(xiàn)盤車結(jié)束后脫開網(wǎng)難。經(jīng)與KSL廠家溝通,凸輪是靠軸上兩鍵進(jìn)行固定,聯(lián)軸器在嚙合后盤車過程中導(dǎo)致鍵外緣發(fā)生變形,導(dǎo)致凸輪稍有偏離從而使嚙合面受力脫開困難。可增加軸套,使軸套固定在軸上,即凸輪不直接通過鍵固定方式,而是采用凸輪安裝在軸套上進(jìn)行固定方式。經(jīng)開車使用效果良好。
2.2簡體末端漏樹脂
解決措施:經(jīng)與KSL廠家反饋,廠家回復(fù)是擠壓機(jī)簡體末端溫度低導(dǎo)致泄漏,經(jīng)廠家要求調(diào)整簡體末端溫度由100℃增加到105℃,觀察漏樹脂情況是否改善,但經(jīng)過運(yùn)行觀察仍存在泄露,只是較之前有所改觀。經(jīng)再次反饋廠家,廠家回復(fù)還可繼續(xù)提高簡體末端溫度,但要保證簡體末端螺桿支撐軸承溫度正??煽氐那疤嵯逻M(jìn)行調(diào)整。以期達(dá)到消除漏點(diǎn)的目地。
2.3切粒機(jī)切粒水室漏水
原因分析及解決措施:通過對擠壓機(jī)運(yùn)行維護(hù),同時準(zhǔn)確掌握擠壓機(jī)廠家終版資料對擠壓機(jī)運(yùn)行操作及維護(hù)方面的說明。切粒機(jī)在運(yùn)行過程中由于溫度變化,水室鎖緊壓力變化、水室O型圈安裝槽未清理干凈等因素的影響,同時切粒機(jī)模板和切粒機(jī)水室對中偏離正常值、切粒電機(jī)運(yùn)行振動大等都會導(dǎo)致水窒密封出現(xiàn)泄漏。但在運(yùn)行過程中為了完成產(chǎn)量和前后工段物料平衡擠壓機(jī)不能停車進(jìn)行處理??赏ㄟ^加強(qiáng)監(jiān)控和巡檢保證切粒機(jī)非計劃停車。但有機(jī)會擠壓機(jī)停下來一方面對切粒機(jī)和模板對中重新校正,同時密封圈安裝槽及與模板結(jié)合面清理要徹底和干凈,才能保證水窒泄漏的消除。
2.4簡體水封端旋轉(zhuǎn)接頭漏水
原因分析及解決措施:出現(xiàn)漏水現(xiàn)象只能通過更換水封動環(huán)等密封組件解決,由于擠壓機(jī)運(yùn)行時溫度高,螺桿熱脹冷縮等因素影響,同時零件Nipple生銹不滑動,導(dǎo)致Nipple有很大的磨損,所以Nipple生銹是導(dǎo)致其本身磨損的主因。Nipple磨損,其密封處彈簧又不能補(bǔ)償磨損部分,從而使密封不嚴(yán)漏水。為避免其磨損,在更換密封的同時對Nipple進(jìn)行清理。廠家KSL對Nipple材質(zhì)進(jìn)行強(qiáng)化處理,增強(qiáng)其耐磨性是可行的解決措施。
2.5粒料振動分級篩后支撐軸承滑板磨損
原因分析和解決措施:前期運(yùn)行由于操作人員對此設(shè)備運(yùn)行維護(hù)學(xué)習(xí)掌握程度低,操作維護(hù)不夠精細(xì),在開車初期造成分級篩后支撐軸承滑板磨損。經(jīng)過與KSL廠家人員溝通和對設(shè)備維護(hù)方面的學(xué)習(xí),粒料振動分級篩運(yùn)行初步走上正軌。但是后支撐軸承滑板仍出現(xiàn)磨損情況,經(jīng)拆檢是滑塊處缺少潤滑脂所致,聯(lián)系實(shí)際運(yùn)行和操作維護(hù),廠家提供的180h加注一次潤滑脂不能滿足滑板長周期穩(wěn)定運(yùn)行,為保證長周期穩(wěn)定運(yùn)行改為24h加注一次,其運(yùn)行情況較好。
2.6擠壓機(jī)模板熱油泵(屏蔽泵)振動大
原因分析及解決辦法:開車初期由于系統(tǒng)管線雜質(zhì)較多,管線吹掃不徹底,泵管線安裝不當(dāng),油運(yùn)時泵啟動操作不當(dāng)及油運(yùn)過程操作不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)仁窃斐杀贸霈F(xiàn)故障的原因。針對以上問題規(guī)范熱油泵操作,啟泵之前進(jìn)行排氣顯得尤為重要,規(guī)范操作是保證熱油泵長周期運(yùn)行的關(guān)鍵。其次,前期油運(yùn)就是要將系統(tǒng)雜質(zhì)過濾干凈需專人負(fù)責(zé),及時多次的清理泵入口過濾器是保證除雜干凈的舉措。
3建議
①設(shè)備管理人員要深入研學(xué)其操作維護(hù)指南,學(xué)懂弄通設(shè)備結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及操作維護(hù)要點(diǎn),在維護(hù)保養(yǎng)方面狠下功夫,是保證長周期穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。操作維護(hù)得當(dāng)會大大降低運(yùn)行成本,增加效益,這對大型機(jī)組是非常重要的;②從設(shè)備安裝及調(diào)試人手,消除安裝及調(diào)試過程中的問題和隱患,做到閉環(huán)整改是保證設(shè)備后續(xù)長周期運(yùn)行的基礎(chǔ);③根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,擠壓造粒機(jī)輔助設(shè)備對擠壓機(jī)長周期穩(wěn)定運(yùn)行影響明顯。它們的維護(hù)保養(yǎng)也不容忽視。擠壓機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題有些是系統(tǒng)性的,有些是設(shè)計方面的,有些是維護(hù)保養(yǎng)方面的都不可等閑視之,須認(rèn)真對待并加以解決。
4結(jié)束語
在今后幾年內(nèi),國際國內(nèi)對聚乙烯產(chǎn)品需求量會越來越大,選擇運(yùn)行穩(wěn)定性好的擠壓造粒機(jī)顯得尤為重要。但隨著我國裝備制造業(yè)的創(chuàng)新崛起,今后擠壓造粒機(jī)制造還是運(yùn)行維護(hù)水平都有很大提升空間。只要我們本著勤奮好學(xué),積極消化吸收,擠壓造粒機(jī)制造和運(yùn)行維護(hù)不再是制約我們發(fā)展的攔路虎。
參考文獻(xiàn):
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