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      井口盤根盒漏油分析原因與措施研究

      2019-09-10 07:22:44高崗楊愛剛朱永鋒劉峰
      石油研究 2019年10期
      關鍵詞:漏油

      高崗 楊愛剛 朱永鋒 劉峰

      摘要:抽油機盤根盒漏油問題是影響生產(chǎn)時率的重要原因之一,還會留下安全環(huán)保隱患,是當下油氣生產(chǎn)現(xiàn)場管理亟待解決的問題。全面分析清楚漏油的原因,從地質(zhì)、工藝、環(huán)境、管理方面整合應對措施,及時改進方式方法,通過對策預案分析,有效解決抽油機井口盤根盒的漏油問題,不僅可以減輕采油工的勞動力度、縮短崗位員工的機動時間,還提高了設備的管理水平、油井生產(chǎn)時率和抽油機光桿的使用壽命。

      關鍵詞:井口盤根盒;漏油;原因與措施

      盤根刺漏直接引起油、氣、水向外界滲漏,它的危害不僅僅影響時率、產(chǎn)量,更大的危害是造成人身傷害、污染環(huán)境。所以,全面分析井口盤根盒漏油問題,“找全原因、積極應對、及時處理、有效解決”是油氣安全環(huán)保平穩(wěn)生產(chǎn)的有力保障。

      一、原因分析

      盤根盒是機械采油井采油樹的關鍵部分之一,在盤根盒與光桿之間,加入一定規(guī)格、數(shù)量的密封圈(盤根),起密封作用,防止油氣泄露。在油井生產(chǎn)中,部分油井因多種原因,盤根盒漏油嚴重,導致頻繁調(diào)整密封圈松緊度,頻繁停井更換密封圈,不僅影響原油產(chǎn)量,而且工作量大、環(huán)境污染嚴重,管理難度大。

      1、光桿表面粗糙

      因為摘(掛)負荷、調(diào)整防沖距等原因,光桿表面有傷痕,或有毛刺未挫凈損壞密封圈,導致盤根盒漏油。

      2、光桿不對中

      游梁機安裝、皮帶機或智能機修井后移機不到位,光桿上、下行過程中不能對準盤根盒中心位置,偏磨密封圈,導致盤根盒漏油。

      3、井液礦化度高

      井液礦化度高、碳酸氫根離子和硫酸根離子含量高,對抽油井光桿造成點腐蝕嚴重,導致盤根盒跑、冒、滴、漏現(xiàn)象嚴重。

      4、采油樹傾斜

      井口立導管受到拉力,使采油樹傾斜,盤根盒與光桿不在同一軸心上,導致盤根盒與光桿偏磨漏油。

      5、密封圈質(zhì)量差

      密封圈規(guī)格不標準、耐磨性差,壽命短、易損壞,導致盤根盒經(jīng)常漏油,頻繁更換密封圈。

      6、稠油的影響

      井液粘度大,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高,易吸附在光桿上導致漏油。注汽井自噴轉抽初期,井液溫度高,燙壞密封圈導致漏油。

      7、盤根盒松緊度的影響

      毫無疑問,密封圈過松,必定會漏油,長時間過緊導致高溫燙傷、磨損密封圈導致漏油。

      8、間歇出油的影響

      油井間歇出油,不出油階段光桿干磨損壞密封圈,出油階段密封圈已經(jīng)磨壞了,從而導致漏油。

      9、生產(chǎn)壓差大的影響

      生產(chǎn)壓差大、產(chǎn)量高、油井噴勢強,密封圈承壓高,易導致漏油。

      10、空心桿管中管變形的影響

      部分油稠、結蠟井應用管中管、空心桿因承受負荷(拉力)大,其外表失圓變形,密封不嚴導致漏油。

      二、對策

      1、挫凈光桿毛刺、修復光桿傷痕,若無效,換光桿。

      2、及時檢查、調(diào)整,確保光桿對準井口中心位置。

      3、井液所含的地層水礦化度高,地層水中的鹽類電解質(zhì)和硫化氫對油井光桿形成點腐蝕嚴重。溶解在水中的硫化物具有較強的腐蝕性,碳鋼在含有硫化氫的水溶液中會引起去極化腐蝕,碳鋼的陽極產(chǎn)物鐵離子與水中的硫離子會生成硫化鐵沉淀物,更進一步加快了局部腐蝕的速度。經(jīng)近10年的應用證明,PMT1.6-7.0抽油井耐磨密封裝置,能有效解決井液對光桿腐蝕,導致盤根盒跑、冒、滴、漏現(xiàn)象嚴重的問題。因為它由特殊材料制造,具有抗腐蝕性強,耐磨性能好,光潔度高;配套的盤根盒不僅采用球面自動調(diào)心加防偏磨套的技術;而且由特殊材料制成,應用1—2天后在密封圈表面自然形成0.02—0.05mm厚的碳化膜,這種碳化膜具有抗腐蝕、耐磨密封性能好,強度高,密封圈的使用壽命達一年以上;耐壓高達16Mpa。耐溫高達185℃,應用效果極佳。

      4、整改井口立導管,消除拉力,檢查井口流程有無受力變形現(xiàn)象。

      5、選擇規(guī)格、型號相匹配、質(zhì)量好、耐磨的密封圈。

      6、稠油井光桿表面常出現(xiàn)“拔絲”現(xiàn)象,這類油井可注蒸汽提高地層溫度、通過“管中管”伴熱循環(huán)提高井口溫度等方式加以改善,還可應用光潔度高的光桿、耐高溫密封圈消除盤根盒漏油的問題。

      7、盤根盒的松緊度不合適導致漏油是最普通、最常見的,以手摸光桿不燙手為原則,需經(jīng)常在光桿上涂抹黃油,增加潤滑并降低光桿溫度。

      8、通過抽油機降低沖次、間開、補充地層能量等措施改善油井供液狀況,避免間歇出油現(xiàn)象發(fā)生。

      9、對于生產(chǎn)壓差大、產(chǎn)量高、噴勢強的油井則使用多級密封的盤根盒,平時注意保護膠皮閥門,保持處于良好狀態(tài)。一旦膠皮閥門失效,更換密封圈時,只更換末端的密封圈即可。

      10、改進井口密封裝置

      (1)工藝角度改進盤根盒內(nèi)部結構。在盤根盒的內(nèi)部設置盤根盒軸向輸油通道,盤根盒軸向輸油通道的上端與環(huán)形盤根腔相連通,盤根盒軸向輸油通道的下端與盤根盒內(nèi)部的盤根盒環(huán)形集油槽相連通,這樣可以從工藝上緩解井口漏油。

      (2)化學角度改進盤根的生產(chǎn)配方。由臘膠代替天然膠制成的丁腈膠密封填料,可成倍提高盤根使用壽命,從而節(jié)約了生膠和其它原材料,增加盤根的抗磨損性和抗撕裂性,延長了油井盤根的更換時間,提高了生產(chǎn)時率。

      11、消除井偏,光桿與井口對中

      井偏程度大的需要重新組抽,墊平基礎;井偏程度小的運用水平儀,可以測量抽油機的水平度和垂直度是否滿足要求,采用整體調(diào)整工具,實現(xiàn)抽油機整體向左、右、前、后的調(diào)整,井口對中的精度要精益求精,最好要做到第一時間發(fā)現(xiàn)、及時精確調(diào)整。

      12、實時檢查井口壓力

      (1)加強巡線力度,防止管線凍堵。

      (2)我們平時對中轉站的設備設施定期保養(yǎng)維護,盡量減少倒越站的次數(shù)。

      (3)采用油套連通管,憋壓泄壓有出處。

      三、結束語

      通過現(xiàn)場分析,對癥采取相應的措施,井口盤根盒跑、冒、滴、漏現(xiàn)象得到有效扼制,采油現(xiàn)場管理水平、開井時率得到有效提高,經(jīng)濟效益迅速攀升,取得了很好的應用效果。綜上所述,井口盤根盒漏油不能簡單更換密封圈了事,這樣不能從根本上解決漏油現(xiàn)象,還會增加很大的工作量,被迫停井影響原油產(chǎn)量。要分析、查找造成井口盤根盒漏油的各方面原因,然后采取相應的對策,才能徹底改善漏油狀況,也是解決問題有效手段。

      參考文獻:

      [1]董建國。游梁式抽油機調(diào)偏的應用及前景研究[J].中國化工貿(mào)易,2014(10)

      [2]李毓。抽油機井口漏油因素分析及防治措施[J].中國科技博覽,2014(6)

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