姚文志
摘要:本文分析了叉車起升無力故障,結合叉車起升系統(tǒng)機械結構等,分析故障發(fā)生的原因,叉車起升無力故障原因是比較多,在實際工作當中需要結合實際情況,采取針對性的處理措施,排除故障,保障叉車工作效率。
關鍵詞:叉車;起升無力;故障原因;處理措施
某型叉車在熱軋鋼卷作業(yè)當中,出現(xiàn)起升無力的問題,整個車門架速度為150mm/s,不符合理論設計的滿載起升速度320mm/s,使現(xiàn)場作用效率受到嚴重的影響。需要分析叉車起升無力故障原因,提出針對性的處理措施。
一、分析故障原因
為了更快的排查故障發(fā)生的原因,需要確定叉車起升系統(tǒng)可能故障點,起升門架機械結構的內外門架都可能存在故障點,例如鏈條滾輪軸卡滯和內門架滾輪損壞等原因都會引發(fā)叉車起升無力故障。分析叉車液壓系統(tǒng)原理圖,液壓系統(tǒng)可能引發(fā)的故障點包括吸油不暢,齒輪泵工作效率比較低,或者因為先導手柄閥出現(xiàn)故障等,設置叉車起升系統(tǒng)故障點的分布圖,逐個排查故障,確定叉車起升無力故障發(fā)生的具體原因。
二、叉車起升無力故障排查和解決方法
(一)檢查起升門架機械結構
在低位放置起升系統(tǒng)門,檢查內外門架是否出現(xiàn)相互干涉的問題,檢查鏈條滾輪軸是否存在卡滯和潤滑不良等問題,發(fā)生這類問題可能會增大滾動阻力,對內外門架滾輪進行查看,確定是否出現(xiàn)損壞問題。如果經(jīng)過現(xiàn)場排查,沒有發(fā)生上述故障,需要完成以下檢查。
(二)檢查液壓系統(tǒng)
1.檢查吸油狀況。在港口和碼頭等專業(yè)場所經(jīng)常利用叉車,這些場所的施工情況比較復雜,工作環(huán)境比較惡劣,長時間使用叉車,粉塵等細小的雜物可能會通過油箱呼吸器進入到液壓油箱當中,如果用戶沒有將液壓油及時更換,大量細小的顆粒物可能會聚集在吸油過濾器的表面,此外系統(tǒng)液壓元件不斷磨損,可能會產生一些顆粒物,這些顆粒物可能會導致吸油濾芯發(fā)生堵塞的問題。
排查方法:首先需要打開液壓油箱上蓋板,起升門架,降低液壓油箱內液壓油的液面,將部分吸油過濾器露出即可。如果經(jīng)常查看,確定吸油過濾器表面非常干凈,需要進行接下來的檢查。
2.檢查液壓泵。因為叉車液壓系統(tǒng)在實際運行過程中,可能會產生沖擊,導致齒輪泵在工作過程中出現(xiàn)掃膛和齒輪咬蝕等問題。
檢查方法:首先檢查出口壓力,再利用手感受泵體的實際溫度,如果泵體溫度比較高,可以確定泵已經(jīng)發(fā)生損壞,工作效率比較低。要想在現(xiàn)場更換液壓系統(tǒng),具有較大的工作量,因此最好不采取這種驗證方式,如果將所有故障點檢查之后,仍舊無法解決問題,可以更換新泵驗證故障。
(三)檢查集成閥塊
壓力油經(jīng)過集成閥塊實施供給,這也是叉車的先導油源,在集成閥塊出口檢測口上安裝壓力表,測量其實際壓力,系統(tǒng)先導壓力要求為3.0~3.5MPa,測得的壓力在此范圍內,就可以確定集成閥塊壓力供給沒有出現(xiàn)問題。
(四)檢查先導手柄閥和起升液壓缸
在先導手柄閥起升供油的出口連接壓力表,確測量實際壓力,如果符合要求,那么供給主多路閥先導壓力油壓力是正常的,將先導手柄內漏問題可以排除。調整叉車車門架為豎直狀態(tài),在空載狀態(tài),在1000mm高度處設置起升門架,將此時內門架的實際位置在外門架上標記,隨后熄火,靜置10分鐘以后,測量內門架是否出現(xiàn)下滑問題,如果下滑距離在2mm范圍內,符合工作要求,可以確定起升液壓缸沒有出現(xiàn)內漏的問題。
(五)檢查限速閥
只需將限速閥拆開,檢查內置彈簧是否出現(xiàn)變形問題,如果發(fā)生了彈簧問題,就可以確定故障點在限速閥。
(六)檢查主安全閥
拆下多路閥上的主安全閥,查看閥內是否出現(xiàn)了異物。要徹底排除問題,避免留下安全隱患,需要拆下多路閥的第一篇和第二片主閥芯,確定閥芯表面是否出現(xiàn)劃痕和異物,如果存在問題,可以初步確定故障點在多路閥主安全閥的閥芯上,因為異物卡堵了閥芯,無法建立液壓系統(tǒng)的壓力,測定故障前起升壓力,確定是否滿足系統(tǒng)要求的20MPa。利用專業(yè)工具拆解主安全閥,將閥芯當中的異物清理干凈,再重新安裝,通過試車保證一切正常之后,可在滿載情況下,測量叉車起升速度,確定速度是否滿足實際工作要求,滿足要求即代表已經(jīng)排除了故障。
三、故障后續(xù)處理措施
排除了整車故障之后,如果多路閥主安全閥內部出現(xiàn)了異物,需要分析異物產生的原因,確定異物的具體產生部位,避免再次發(fā)生類似故障。確定異物為硬質膠狀物,通過對比分析異物,可能是因為吸油過濾器內部濾網(wǎng)卷接處脫落的強力黏結膠,通過主泵,異物進入到液壓系統(tǒng),卡住主安全閥的閥芯部位,無法建立系統(tǒng)壓力,導致叉車出現(xiàn)無力故障。因此相關生產廠家需要調整和優(yōu)化吸油過濾器生產工藝,可以不再利用強力膠黏結工作,杜絕發(fā)生同樣的問題。
叉車今后應用過程中,杜絕出現(xiàn)超載作業(yè)的問題,如果貨物重心距比而定載荷中心距要大,應該根據(jù)荷載曲線圖,降低最大額起重量的數(shù)值。利用叉車裝載貨物的時候,需要根據(jù)貨物體積,調整貨叉距離,均勻的在兩貨叉上布置貨物重量,避免偏差問題的發(fā)生,否則叉車行駛過程中可能會導致貨物向一邊滑脫。貨叉進入到貨垛之后,需要緊靠叉臂和貨物,在最大程度上實現(xiàn)門架后傾,起升貨叉300mm后再進行行駛。避免利用單貨叉對于貨物實施撥動和挑起。避免貨叉使用過程中頂撞貨物。在貨物起升過程中,需要設置叉車門架為垂直位置。及時修復門架和滑架變形和開焊等問題。技術人員在日常利用叉車的過程中,需要注重保養(yǎng),避免叉車帶病工作,否則可能會造成更大的損失,影響叉車的正常使用。
四、結束語
本文結合叉車起升無力故障,提出具體的處理措施,保障叉車起升過程順利實施,保障叉車工作效率,為碼頭和港口貨物搬運工作提供更多的服務。
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