郝建峰,薛 飛
(1. 中國(guó)石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司,河北 石家莊 052160; 2. 上海孚旺爐業(yè)有限公司,上海 201824)
中國(guó)石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司S Zorb裝置設(shè)置加熱爐(F-101)1臺(tái),設(shè)計(jì)負(fù)荷為10.86 MW;設(shè)置落地余熱回收系統(tǒng)1套,預(yù)熱器為熱管式空氣預(yù)熱器,設(shè)計(jì)排煙溫度為120 ℃。該裝置實(shí)際運(yùn)行時(shí)加熱爐排煙溫度為130 ℃,燃料熱效率為91.5%。在正常工況下,加熱爐對(duì)流室出口煙氣溫度在330~340 ℃;短期操作工況下,加熱爐對(duì)流室出口煙氣溫度為400 ℃。熱管式預(yù)熱器設(shè)計(jì)和運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 熱管式空氣預(yù)熱器設(shè)計(jì)和運(yùn)行參數(shù)
依據(jù)熱管式空氣預(yù)熱器煙氣出入口的氧含量可推算出熱管式空氣預(yù)熱器存在非常大的內(nèi)漏問(wèn)題,漏風(fēng)率為5%。分析產(chǎn)生內(nèi)漏的原因如下:
1) 中間隔板孔密封不嚴(yán)密產(chǎn)生的泄漏。熱管式空氣預(yù)熱器是靠中間隔板將煙氣和空氣隔開(kāi)的,同時(shí)中間隔板也起到支撐熱管的作用,由于熱管需要穿過(guò)中間隔板,且在隔板處無(wú)法做到完全密封,因此在空氣管程為正壓,煙氣管程為負(fù)壓的情況下,空氣會(huì)向煙氣側(cè)泄漏。
2) 露點(diǎn)腐蝕加劇了泄漏。在環(huán)境溫度較低且燃料含硫的情況下,熱管式空氣預(yù)熱器低溫區(qū)的中間隔板煙氣側(cè)會(huì)由于其壁溫低于煙氣露點(diǎn)溫度而產(chǎn)生低溫露點(diǎn)腐蝕,加劇空氣向煙氣側(cè)泄漏。
從表1中熱管式空氣預(yù)熱器實(shí)際運(yùn)行參數(shù)值不難看出,熱管式空氣預(yù)熱器無(wú)法滿足設(shè)計(jì)目標(biāo)值,換熱面積存在不足。分析原因如下:
1) 爆管造成熱管失效導(dǎo)致?lián)Q熱面積不足。根據(jù)裝置工藝需求,S Zorb加熱爐存在短期排煙溫度(對(duì)流室出口)為400 ℃的工況,而一般鋼-水熱管僅適用于煙氣入口溫度低于340 ℃的換熱設(shè)備,因此在對(duì)流室出口煙氣溫度高于340 ℃ 的工況下,會(huì)造成熱管爆管導(dǎo)致?lián)Q熱面積下降。
2) 露點(diǎn)腐蝕造成熱管失效導(dǎo)致?lián)Q熱面積不足。在環(huán)境溫度較低且燃料含硫的情況下,熱管式空氣預(yù)熱器低溫區(qū)的煙氣側(cè)熱管管壁溫度低于煙氣露點(diǎn)溫度,從而產(chǎn)生低溫露點(diǎn)腐蝕,造成熱管穿孔腐蝕失效導(dǎo)致?lián)Q熱面積下降。
在冬季環(huán)境溫度較低的情況下,熱管式空氣預(yù)熱器金屬低溫區(qū)會(huì)低于露點(diǎn)溫度【1】,此時(shí)有含H2SO4和H2SO3的酸性冷凝水凝結(jié)析出,在煙氣引風(fēng)機(jī)抽力的作用下,煙氣中凝結(jié)出含有H2SO4和H2SO3的酸性霧滴會(huì)進(jìn)入到煙氣引風(fēng)機(jī)中,并受風(fēng)機(jī)葉輪離心力的作用被甩到葉輪和殼體上,在長(zhǎng)期操作情況下會(huì)造成風(fēng)機(jī)葉輪和殼體的腐蝕,從而導(dǎo)致煙氣引風(fēng)機(jī)漏風(fēng)、效率降低,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致停車。
為了解決S Zorb裝置加熱爐余熱回收系統(tǒng)預(yù)熱器存在的問(wèn)題,提高加熱爐熱效率,保證該裝置加熱爐安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行,于2017年9月利用裝置大檢修期間,對(duì)S Zorb裝置加熱爐余熱回收系統(tǒng)預(yù)熱器進(jìn)行了改造。
更換原有熱管式空氣預(yù)熱器為碳鋼板式空氣預(yù)熱器;同時(shí),在煙氣引風(fēng)機(jī)的下游增設(shè)1臺(tái)低溫FAE煙氣空氣換熱器。將現(xiàn)有的一級(jí)換熱余熱回收系統(tǒng)(系統(tǒng)流程見(jiàn)圖1)改造為兩級(jí)換熱余熱回收系統(tǒng)。改造后余熱回收系統(tǒng)流程見(jiàn)圖2。
圖1 改造前煙氣余熱回收系統(tǒng)示意
1) 冷空氣由鼓風(fēng)機(jī)先送入FAE換熱器,經(jīng)過(guò)與煙氣引風(fēng)機(jī)出來(lái)的190 ℃中溫?zé)煔鈸Q熱至120 ℃后,進(jìn)入碳鋼板式預(yù)熱器與從加熱爐對(duì)流室出口煙道來(lái)的330~340 ℃高溫?zé)煔鈸Q熱,最后進(jìn)入爐底燃燒器供燃料燃燒使用。
2) 高溫?zé)煔鈴募訜釥t對(duì)流室出口出來(lái)后先進(jìn)入碳鋼板式預(yù)熱器,與FAE換熱器來(lái)的中溫空氣換熱降到190 ℃,然后通過(guò)煙氣引風(fēng)機(jī)送入FAE換熱器,與由鼓風(fēng)機(jī)來(lái)的冷空氣換熱降到≤100 ℃,最后由FAE換熱器出來(lái)進(jìn)入加熱爐頂部煙囪排入大氣。
圖2 改造后煙氣余熱回收系統(tǒng)布置
3) 設(shè)置空氣旁路。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)調(diào)節(jié)空氣旁路,碳鋼板式預(yù)熱器的煙氣出口溫度可控制在190 ℃;而且進(jìn)入碳鋼板式預(yù)熱器的空氣溫度120 ℃,碳鋼預(yù)熱器冷端傳熱元件的壁溫155 ℃,遠(yuǎn)高于煙氣露點(diǎn)溫度,避免了碳鋼板式預(yù)熱器發(fā)生露點(diǎn)腐蝕。
4) 設(shè)置煙氣旁路。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,通過(guò)打開(kāi)煙氣旁路擋板和FAE換熱器空氣旁路擋板,關(guān)閉FAE換熱器煙氣進(jìn)出口擋板,實(shí)現(xiàn)FAE換熱器從余熱回收系統(tǒng)中切出。
1) 采用耐露點(diǎn)腐蝕的低溫FAE煙氣空氣換熱器回收煙氣低溫余熱,避免了低溫露點(diǎn)腐蝕的弊端,有效降低了加熱爐的排煙溫度,提高了加熱爐的熱效率。
2) 采用兩級(jí)換熱余熱回收系統(tǒng),提高了碳鋼板式空氣預(yù)熱器的煙氣出口溫度和空氣入口溫度,從而使碳鋼板式空氣預(yù)熱器和煙氣引風(fēng)機(jī)避免了低溫露點(diǎn)腐蝕的影響,提高了設(shè)備使用壽命。
3) 加熱爐熱效率的有效提高,在節(jié)省燃料消耗的同時(shí),減少了排入大氣的煙氣量,從而使排入大氣中的CO2、NOx、SO2和煙塵顆粒物的排放也得到減少。
4) 排煙溫度降低至100 ℃以下后,煙氣中水蒸氣會(huì)有部分冷凝,冷凝成液滴的水蒸氣在低溫FAE煙氣空氣換熱器底部的排凝口排出,對(duì)煙氣產(chǎn)生了一定的凈化作用。
5) 組合式低溫FAE煙氣空氣換熱器的阻力降較原熱管預(yù)熱器低,可在不更換風(fēng)機(jī)的情況下進(jìn)行改造,降低了改造成本。
低溫FAE煙氣空氣換熱器是以寬流道板式空氣換熱器【2】為基礎(chǔ),經(jīng)過(guò)對(duì)材料和連接形式等方面進(jìn)行改良和創(chuàng)新而形成的一種新型耐低溫露點(diǎn)腐蝕的煙氣空氣換熱器。因此,低溫FAE煙氣空氣換熱器具有板式空氣預(yù)熱器的所有優(yōu)點(diǎn),如傳熱性能高、阻力降低、不易積灰、結(jié)構(gòu)緊湊度高等。FAE煙氣空氣換熱器示意見(jiàn)圖3。
圖3 低溫FAE煙氣空氣換熱器
1) 抗露點(diǎn)腐蝕性能好。FAE換熱器的換熱板采用的是復(fù)合板。復(fù)合板的復(fù)合層為非金屬納米材料,其抗煙氣酸露點(diǎn)腐蝕性能可以與玻璃媲美。同時(shí),與煙氣接觸的金屬內(nèi)表面設(shè)置有防腐層,采用噴涂的方式噴涂于金屬表面,避免煙氣冷凝液對(duì)設(shè)備殼體造成腐蝕。關(guān)于復(fù)合板的幾點(diǎn)說(shuō)明如下:
a) 復(fù)合板基板根據(jù)換熱模塊工作的溫度區(qū)間可選擇為不銹鋼、ND鋼或碳鋼;
b) 露點(diǎn)腐蝕產(chǎn)生在煙氣側(cè),因此復(fù)合層只需噴涂于煙氣側(cè);
c) 復(fù)合層材料的主要成分為Al2O3、SiC。
2) 結(jié)構(gòu)緊湊、組合多變,便于運(yùn)輸和安裝。FAE換熱器是由多組換熱板管組成換熱芯體,再由多個(gè)換熱芯體組成整體換熱模塊,可根據(jù)改造現(xiàn)場(chǎng)和運(yùn)輸限制的需求進(jìn)行隨意組合。
3) 密封性能好。換熱模塊采用栓鉚膠的形式進(jìn)行冷態(tài)組裝(鉚膠接形式見(jiàn)圖4)。采用耐高溫耐腐蝕的密封膠(溫度使用范圍-40~280 ℃,長(zhǎng)期使用溫度≯220 ℃)做為密封材料進(jìn)行有效密封,可使FAE換熱器在換熱板間壓差達(dá)到10 kPa 時(shí)的泄漏率小于0.5%。
圖4 復(fù)合板鉚膠接形式
4) 傳熱系數(shù)高。換熱板復(fù)合層材料的導(dǎo)熱系數(shù)高于碳鋼的導(dǎo)熱系數(shù),因此FAE換熱器的傳熱系數(shù)不低于常規(guī)板式預(yù)熱器的的傳熱系數(shù)。
5) 設(shè)置有水沖洗設(shè)備和排凝口,可進(jìn)行在線(系統(tǒng)正常運(yùn)行狀態(tài)下)不定期清洗和排放煙氣冷凝液。
6) 使用壽命長(zhǎng)。在設(shè)計(jì)工況下,F(xiàn)AE換熱器的使用壽命不低于6年。
S Zorb裝置加熱爐余熱回收系統(tǒng)改造于2017年9月底完成并投入運(yùn)行,至今已連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行約15個(gè)月。期間對(duì)改造后的S Zorb裝置加熱爐余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行了標(biāo)定測(cè)試。改造后S Zorb加熱爐余熱回收系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
改造后S Zorb裝置加熱爐燃料熱效率由9.15%提高到94.3%,在滿負(fù)荷工況下按年運(yùn)行8 000 h 計(jì)算,每年可節(jié)省燃料276 t,減少煙氣排放4 568 t,減少CO2排放398 t。
經(jīng)核算,每年節(jié)省燃料可產(chǎn)生約82.8萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益,投資回收期不到2年。
表2 改造后S Zorb加熱爐余熱回收系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
實(shí)際運(yùn)行時(shí),碳鋼板式預(yù)熱器煙氣出口的溫度為202 ℃,而FAE換熱器煙氣入口溫度為186.5 ℃,溫差約15 ℃,煙道散熱損失較大,加熱爐實(shí)際燃料熱效率約為93.3%。應(yīng)考慮增加保溫層厚度減少該部分的散熱損失。
S Zorb裝置加熱爐余熱回收系統(tǒng)采用組合式FAE煙氣空氣換熱器進(jìn)行改造,解決了原有加熱爐余熱回收系統(tǒng)存在的問(wèn)題,改造后的余熱回收系統(tǒng)運(yùn)行至今情況良好,且無(wú)內(nèi)漏、腐蝕等問(wèn)題發(fā)生。
改造后的系統(tǒng)不僅提高了加熱爐熱效率,而且產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益;同時(shí),減少了煙氣及其所含有的污染物的排放,為國(guó)家環(huán)保新標(biāo)排放要求做出了一定的貢獻(xiàn)。
組合式FAE煙氣空氣換熱器的優(yōu)勢(shì)說(shuō)明其不僅能應(yīng)用于舊爐改造,也可應(yīng)用于新裝置建設(shè)中,為石化加熱爐深度節(jié)能減排提供了參考。