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    萊鋼1#1 880 m3高爐爐涼恢復實踐

    2019-09-03 08:35:36朱明琦
    山東冶金 2019年4期
    關鍵詞:渣鐵爐況爐溫

    朱明琦

    (萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)

    1 前 言

    2018年6月20日20:05 1#1 880 m3高爐因無計劃停煤未及時發(fā)現(xiàn),直到21:15要求操作人員看風口時,確認高爐已停煤,21:17減風最低至1 000 m3/min,到22:10,E、F罐具備噴煤,整個無計劃停煤時間達125 min。因無計劃停煤時間過長,期間負荷較重,導致爐涼。介紹了高爐停煤前爐況運行狀況,停煤后采取的補救措施,并對爐況恢復過程進行了總結。

    2 停煤前的爐況

    20日夜班、白班渣鐵充足,爐況穩(wěn)定順行。爐況參數(shù)如下:1)風量4 264 m3/min,壓差168 kPa左右,透指25.3左右,探尺運行良好,無崩料、滑尺現(xiàn)象。2)入爐焦比345 kg/t,燃料比503 kg/t,20日1:00至19:00每個小時燃料比如圖1所示。3)生鐵含硅量為0.27%~0.43%,渣鐵熱量溫度1 505~1 519℃。4)煤氣利用率49%~51%。5)休風前爐體水溫差正常,1.7~2.1℃,冷卻壁溫度整體平穩(wěn)。

    圖1 20日1:00—19:00每小時燃料比平衡趨勢

    3 停煤經過及加風過程

    3.1 停煤經過

    6月20日20:50,發(fā)現(xiàn)H2含量由2.4%降到0.5%左右,立即查看風口噴煤情況。21:15噴煤主控電腦死機,但噴煤正常。檢查風口已停煤,噴煤不能進行,原因不明。21:17開始減風,21:50風量減至1 500 m3/min,同時組織東場重疊出鐵準備休風。由于不確定具體送煤時間,及時退全焦冶煉,焦比560 kg/t,附加2批焦炭共22.72 t。21:50噴煤車間通知高爐已經倒E、F罐噴煤,經配管人員確認,仍然無煤,此時西場鐵口見噴,因未見風口有煤,高爐仍做休風準備,逐步減風,22:10風量最低減至1 000 m3/min,直到22:10,E、F罐開始正常噴煤,回風,焦比加至450 kg/t。

    通過H2含量的變化趨勢看出,20:05,H2含量由2.45%降至0.40%左右,直到噴煤前H2含量一直在0.8%以下,判斷20:05已經停煤,22:10,E、F罐恢復噴煤,停煤時間長達2 h5 min。

    3.2 加風過程

    22:10,E、F罐送上煤后,22:15開始回風,22:35回風至2 600 m3/min。因停煤時間較長,爐溫下行較快,最低[Si]為0.09%,渣鐵熱量1 716爐次最高達到1 430℃,渣鐵熱量不足,風量一直維持在2 600 m3/min。22:50煤量加至35 t,2:10煤量作用后,爐溫出現(xiàn)拐點上行,開始加風至3 150 m3/min。據(jù)爐溫上行、渣鐵溫度情況及輕負荷料下達情況,2:40把風量加至3 250 m3/min,3:00加風至3 450 m3/min,4:30加風至4 150 m3/min。根據(jù)渣鐵熱量及風量把焦比由450 kg/t分2次調至370 kg/t,6:00風量加全,期間生鐵含硅量[Si]0.65%~0.4%,爐況恢復至正常狀態(tài)。

    3.3 補煤操作

    22:10,E、F罐具備噴煤后,由于當時風量小,煤量噴至20 t,風量加至2 000 m3/min后,煤量噴至35 t。

    補煤提爐溫采取措施:1)因考慮無計劃停煤時間較長,22:10,E、F罐具備配煤條件時,采取控制風量降低料速提高爐溫,風量一直控制在2 600 m3/min,直到恢復噴煤。煤量在爐內作用,爐溫出現(xiàn)拐點向上返時,開始加風;2)提高噴煤量補煤;3)同時退負荷;4)附加2批凈焦共22.72 t。

    3.4 補煤量附加焦炭考慮因素

    1)補充2 h5 min無噴煤低燃料比損失熱量。2)補充煤氣利用低損失熱量。3)補充爐缸熱量損失煤。4)關注爐內煤氣流變化、煤氣利用是否穩(wěn)定、冷卻壁水溫差變化。

    3.5 補煤操作過程

    補充低燃料比煤量,21:00—22:00,2 h料速分別為7、7.5 P/h,按正常煤量37 t/h,2 h少噴煤量為86.41 t。補煤數(shù)量如表1所示。

    表1 21:00—8:00實際每小時補煤量及燃料比

    實際補煤量為75.4 t,附加焦22.72 t,共計98.12 t,比理論計算多補煤11.71 t。理論多出的煤量補充爐缸熱儲備,由于停煤期間水溫差正常,冷卻壁正常,不需要補充熱量。停煤后每爐次生鐵含硅量、鐵中硫及熱量變化如表2所示。

    補煤過程:經觀察,爐內煤氣流變化小,冷卻壁水溫差無變化,不考慮煤氣失常熱量損失,過輕負荷料時(1:00—5:00)煤氣利用率略微偏低有一定的影響。根據(jù)噴煤作用時間3~4 h考慮,爐溫下行截止時間應該在0:20。通過取樣化驗成分,爐溫最低點在1 716爐次,打開鐵口第二罐鐵在1:00左右,爐溫0.09%。由于無計劃停煤時間較長,沒有及時控冶強,過度重負荷料期間,爐溫上行較慢,直到3:00爐溫上行至0.2%熱量同步上行。

    表2 停煤后每爐次生鐵含硅量、鐵中硫及熱量變化

    觀察風口、鐵口與爐渣亮度判斷爐溫有上行趨勢,與理論作用時間基本吻合,逐步恢復風量、富氧,向正常燃料比靠近??紤]熱量損失及煤氣利用率的影響等因素,燃料比應控制在比正常燃料比高出30 kg/t左右,按爐溫上限控制爐溫水平。變更煤量時間、當時風量與燃料比變化見表3。

    表3 變更煤量時間、當時風量與燃料比

    此次停煤雖然時間較長,但發(fā)現(xiàn)停煤后,由于措施采取得當,對各項指標影響相對較小,見表4。

    表4 高爐爐涼前后經濟技術指標對比

    4 結論

    4.1 此次噴煤故障未造成煤氣失常,冷卻壁水溫差未受影響,由于發(fā)現(xiàn)時間較晚,無計劃停煤時間較長,但是通過控制冶煉強度,退負荷附加凈焦,使補煤與熱損基本相適應,對爐況影響有限。本次實際補煤及焦炭基本相吻合,共計多11.71 t,此煤量基本補足煤氣利用率低造成的熱量消耗。因高爐本身順行狀況較好,恢復較快。

    4.2 本次提爐溫考慮煤粉作用時間及附加焦炭數(shù)與實際爐溫變化基本吻合,附加焦作用后最高爐溫上返至0.65%且時間不長,為無計劃停煤提供了操作指引。

    4.3 遇到無計劃停煤,及時控制風量,超過30 min應減到不灌渣為止,防止因停煤期間風量過大,導致爐涼甚至爐缸凍結現(xiàn)象發(fā)生;恢復噴煤不明確時,應果斷休風,以防時間過長產生爐涼休風困難。

    4.4 此次停煤雖然時間較長,未及時發(fā)現(xiàn),但1 h后發(fā)現(xiàn)減風較快最低1 000 m3/min,控制冶強及料速,退負荷到位,避免了出現(xiàn)大的爐涼事故。

    4.5 為了避免發(fā)生類似情況,應在主控室畫面上安裝噴煤裝料噴吹實時趨勢。

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