宋子健
當今,在科技飛速發(fā)展的新時代,人們不僅關(guān)注那些獲得國家科學進步獎的院士、學者、專家、教授,也關(guān)注那些在普通崗位上以工匠精神做出貢獻的企業(yè)主體,成為先進生產(chǎn)力的創(chuàng)造者和實踐者。鞍鋼實業(yè)冶金機械公司液壓作業(yè)區(qū)作業(yè)長米松濤用他的實踐和先進事跡做出了詮釋。他十年如一日工作在生產(chǎn)第一線,甘愿為企業(yè)搞攻關(guān),專撿企業(yè)難點和難題,以百折不撓的工匠精神攻克一道道難關(guān),為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的效益。就是這個高高的年輕人,用自己嫻熟的技藝制作了一件件精細的零件,用苛刻的自我要求突破一個又一個技術(shù)難關(guān),用智慧和汗水詮釋了“工匠精神”的所在。
米松濤——一個普普通通的液壓作業(yè)區(qū)作業(yè)長,竟然成為鞍鋼實業(yè)公司赫赫有名的人物之一,許多人投出驚詫的目光:這位作業(yè)長難道真有過人之處?
不錯,他有自己的特點!
今年一月末,鞍鋼實業(yè)冶金機械公司液壓作業(yè)區(qū)接到該公司安排的一項176組新品液壓缸制作合同。眾所周知,新品液壓缸是鞍鋼煉鋼廠二工區(qū)連鑄生產(chǎn)線的關(guān)鍵部位,能否按工期完成制作,將會直接影響鞍鋼生產(chǎn)的大事。合同工期要求70天完成,期間,正值春節(jié),時間緊,工期短,工作量大,工人們看在眼里急在心上。米松濤在組織生產(chǎn)一開始就遇到了難題:一臺機床鉆直徑8毫米×650毫米的液壓缸內(nèi)孔,一天下來只能加工一個工件,按此進度,就是工人連軸轉(zhuǎn)不休息地干,也無法保證合同工期。有人主張向上級打報告,說明原因,把活推出去外委算了。米松濤心急如焚。他思忖:“我是作業(yè)長,又是作業(yè)區(qū)的技術(shù)骨干,這塊硬骨頭,我不去啃,讓給誰?”想到此,他下定決心,一定要攻下這一難關(guān),打勝降本增效保工期這一仗!
第二天,他找來幾名黨員技術(shù)骨干開會,共同研究解決難題的辦法。會上,他首先宣讀機械公司“實施共產(chǎn)黨員立項攻關(guān),工匠人物要爭當先鋒的動員令”。講到激動處,他把桌子拍的直響說:“如果這一難題解決不了,就得將‘活拿出去外委,無疑將給公司增加成本,今年的降本增效指標會大大受到影響,如果我們自己干,就能提效降本!”
米松濤說到做到,他經(jīng)常利用業(yè)余時間跑圖書館查資料,找替代工具,同作業(yè)區(qū)技術(shù)骨干研究如何改進工藝。功夫不負有心人。經(jīng)過多天的努力,他帶領(lǐng)王斌等幾名黨員骨干,將普通鉆頭改用合金鉆頭,米松濤又親自制作一手輪,將其安裝在機床尾座上。這“一改一做”,通過試驗,使加工效率提高一倍。之后,又實施了三個方案,通過多次的反復(fù)試驗,使加工速度提高了兩倍。大家非常高興。高興過后,一計算,照這樣的速度,還是無法保證合同的工期。大家發(fā)愁了,甚至有人想打退堂鼓。那些天來,米松濤常熬夜,身上發(fā)燒,滿嘴也起了大泡。盡管這樣,他還是硬撐著上班。班上,他經(jīng)常對著車床觀察、琢磨。經(jīng)過幾天的觀察,他發(fā)現(xiàn)人工切削,就是發(fā)揮到極至也無法保證工期。只能走改進設(shè)備工藝這條路。
如何改進設(shè)備工藝,米松濤上班想,下班想,甚至下班回家吃飯時都在同妻子談?wù)撨@一話題。為了夯實自己的車工理論基礎(chǔ),他讀了許多專業(yè)書,家里的臺燈經(jīng)常伴他到天明。在他的指導(dǎo)下,作業(yè)區(qū)終于做出了決定:將原來的人工切削改為自動切削,即通過安裝氣缸氣動進給裝置來替代人工外力。此舉,將加工時間大大縮短,由原來每天加工一個工件一下子提高到每天加工八個工件,這樣不僅降低了加工成本,而且保證合同工期,極大提高公司在鞍鋼的信譽度。難怪工人們都說:“米松濤就是有百折不撓工匠精神那個‘勁兒!”
米松濤經(jīng)常說:“別人干不了的活,我們能做!”他就憑著在實踐中練就一身的過硬功夫,在攻關(guān)路上創(chuàng)造一個又一個佳績,讓我們從中再擷取一個感人至深的例子。
10多年來,冶金機械公司干滑套加工活,只能靠外委,這是因為滑套的同軸度要求0.02mm,精度為0.016mm,是頭發(fā)絲的六分之一,不但精度要求極高,而且金屬的硬度也特別高,極難加工。技工誰見誰都打怵。冶金公司每年需加工1500件滑套,如按每件40元加工費計算,一年下來就是6萬元。不但成本高,供貨周期也不及時。從2006年起至2018年,公司嘗試加工多次都未成功。為了解決這一難題,2019年初,公司購進了一臺高精度數(shù)控機床。但在加工過程中,由于工件硬度太高,出現(xiàn)了刀具顫動,精度無法滿足設(shè)計要求的難題。遇著問題,米松濤不是繞道走,而是迎著困難上,他把這一切全記在“絕活兒”日記本上作為攻關(guān)課題。
今年4月份,米松濤一連花了幾個晚上在網(wǎng)上查找資料,終于有一天在網(wǎng)上找到一家賣防顫刀桿的,但由于工件太長,通過幾次與賣家溝通,賣家也無能為力。從此,米松濤開始了自己研究制作滑套防顫刀桿工匠之旅。打那天起,業(yè)余時間他一頭扎在網(wǎng)絡(luò)平臺上,經(jīng)多處查找,他在德國一家科技公司找到有加工滑套的防顫刀桿。他非常高興,滿懷希望給對方打電話。不料,用量太少拒絕供貨。米松濤的心一下子涼了半截。正當他一籌莫展時,有人告訴他,德國一個機械加工展會,新研究出一種防顫刀桿,在刀桿上加一個彈簧和頂絲等輔助原件。米松濤喜出望外,他同幾名技術(shù)骨干反復(fù)觀看視頻,照樣制作一個刀桿,模擬在車床上試驗,雖然能加工,但防顫效果不理想。無奈,他們向廠家求援,德國人以技術(shù)保密為由,不提供刀桿相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)。大家的情緒一下子低落下來。這時,冶金機械公司的領(lǐng)導(dǎo)多次到現(xiàn)場給大家鼓勁,增強大家信心?!皼]有過不去的火焰山?!鳖I(lǐng)導(dǎo)這句話深扎在米松濤的心里,米松濤帶領(lǐng)液壓缸作業(yè)區(qū)的工人加班加點,不分晝夜對刀桿、刀具進行調(diào)試與安裝。經(jīng)過10多天時間,米松濤潛心鉆研,自制了一個刀桿,并在刀桿內(nèi)調(diào)整了彈簧的精細大小及彈簧在刀桿內(nèi)的位置和偏心,更主要是在刀桿上鉆了孔,消除了防顫,通過二十幾次的反復(fù)試驗,滑套防顫刀桿終于制作成功,不但能加工客戶圖紙滑套硬度要求的HB330,而且也能加工滑套硬度HB500,粗糙度0.8??蛻魧Ξa(chǎn)品質(zhì)量百分之百的滿意。從此,冶金機械公司結(jié)束了十多年不能加工滑套的歷史,掀開加工滑套歷史新紀元。這就是米松濤師傅,一名液壓缸開路先鋒的風采,他只是奮戰(zhàn)在鞍鋼實業(yè)冶金機械公司各作業(yè)區(qū)工人師傅的一個小小的縮影,從他身上我們看到了冶金機械公司再次崛起的希望。
“把項項攻關(guān)做出成效”是米松濤追求的目標。在工作中無論遇到什么難題,他都百折不回,執(zhí)著向著這一目標邁進。大家說“只要米松濤在,我們心里就有底。”米松濤勇于攻關(guān)的腳步始終與企業(yè)的生產(chǎn)管理、技術(shù)改造緊緊相隨。