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      800 MN模鍛壓機用大拉桿熱處理調(diào)質(zhì)研究

      2019-08-30 09:04:16高閱武屈文霞
      大型鑄鍛件 2019年5期
      關(guān)鍵詞:調(diào)質(zhì)表面溫度拉桿

      高閱武 屈文霞

      (二重(德陽)重型裝備有限公司,四川618000)

      800 MN模鍛壓機共有8件大拉桿,是模鍛壓機關(guān)鍵受力件,噸位大且技術(shù)要求高。大拉桿材質(zhì)為34CrNiMo,調(diào)質(zhì)時輪廓尺寸為?1090 mm×17 390 mm,重量達107 t,是公司所生產(chǎn)的最重最大的大拉桿。根據(jù)大拉桿材質(zhì)特性,按照工藝規(guī)范調(diào)質(zhì)淬火時只能采取油淬[1],水淬極易淬裂,但大拉桿重達107 t,已經(jīng)遠遠超出了熱處理車間井式油槽的淬火能力,若強行油淬極易導致火災(zāi),且純油淬也很難滿足工件的芯部力學性能要求;若冒險采取水淬,由于井式水槽設(shè)備限制,更進一步加大水淬淬裂風險;同時由于大拉桿力學性能要求高,鼓風或噴霧的淬火形式均無法滿足其性能要求。

      要實現(xiàn)8件大拉桿的一次性成功制造,是熱處理技術(shù)的極限挑戰(zhàn)。項目組經(jīng)過大量方案討論,數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,在技術(shù)上進行大膽創(chuàng)新,在沒增加任何設(shè)備、工裝附具的情況下,利用現(xiàn)有設(shè)備,突破設(shè)備應(yīng)用瓶頸,成功實現(xiàn)大拉桿的調(diào)質(zhì)淬火,最終一次性成功制造,8件大拉桿的力學性能全部一次性滿足技術(shù)要求。

      1 大拉干調(diào)質(zhì)前情況介紹

      1.1 化學成分要求

      大拉桿材質(zhì)為34CrNiMo,化學成分要求如表1所示。

      大拉桿長度達到17.39 m,冶煉過程中主要控制工件兩端C偏析和合金聚集,同時將P、S含量控制在≤0.01%,提高鋼水的純凈度,減少大拉桿后續(xù)的淬裂風險。

      表1 34CrNiMo鋼化學成分要求Table 1 Chemical composition requirements of 34CrNiMo steel

      1.2 力學性能要求

      大拉桿力學性能要求為:Rm≥690 MPa,ReL≥490 MPa,A≥12%,Z≥32%,KU2≥31 J,根據(jù)制造技術(shù)規(guī)范JBT 5000.8—2007要求,大拉桿在工件兩端的13半徑處各套取一組試棒分別進行力學性能檢驗,兩端力學性能均必須合格。調(diào)質(zhì)前粗加工尺寸及性能試樣取樣位置見圖1。

      圖1 大拉桿調(diào)質(zhì)前粗加工圖及取樣位置Figure 1 Rough working drawing and sampling position of large pull rod before quenching and tempering

      1.3 技術(shù)難點分析

      大拉桿調(diào)質(zhì)重量達107 t,已經(jīng)遠遠超出了熱處理車間井式油槽的淬火能力,若強行淬火極易導致火災(zāi),同時由于油溫過高,勢必會影響淬火效果,淬透性難以滿足,所以要保證工件的芯部性能,十分困難。若冒險采取水淬,首先是沒有18 m深的井式水槽,其次是淬裂的風險非常高。由于大拉桿力學性能要求高,鼓風或噴霧的淬火形式均無法滿足其性能要求。

      2 技術(shù)措施

      項目組對大拉桿的調(diào)質(zhì)熱處理工藝進行大膽技術(shù)創(chuàng)新,提出全新的淬火方式:將大拉桿進行短暫的噴水冷,噴水冷的主要目的只是降低工件表面溫度,為后續(xù)的油冷作鋪墊,防止油冷著火,但又必須控制噴水冷的程度,將工件溫度控制在組織轉(zhuǎn)變之上400~500℃之間,防止組織轉(zhuǎn)變導致組織應(yīng)力過大,從而降低大拉桿噴水淬裂的風險。大拉桿調(diào)質(zhì)熱處理工藝見圖2。

      圖2 大拉桿調(diào)質(zhì)熱處理工藝曲線圖Figure 2 Curve diagram of quenching and tempering heat treatment process for large pull rod

      大拉桿調(diào)質(zhì)工藝主要采取了以下措施來突破設(shè)備瓶頸:

      (1)適當降低淬火溫度,將淬火溫度比常規(guī)工藝降低約20℃,降低后續(xù)噴水淬火的淬裂風險。

      (2)噴水之前,進行5 min空冷,主要目的是將工件邊角變黑,防止邊角噴水過程中裂邊。

      (3)在熱處理車間用噴水裝置進行噴水5 min,目的是降低工件整體表面溫度,防止油淬時著火,但為了防止噴水導致工件淬裂,所以噴水時從工件全部進入噴水裝置后進行計時5 min,經(jīng)過測量,噴水后工件表面溫度大約400~500℃之間,既能保證工件不著火,又防止工件發(fā)生組織轉(zhuǎn)變而導致淬裂。噴水壓力進行分區(qū)控制,主要控制水壓從上往下依次減少,水壓對位表見表2。

      (4)噴水后進行充分油冷,控制終冷溫度在250~300℃之間,保證工件的芯部性能,同時,油冷120 min后,將吊卡頭提出油面,防止吊卡頭薄弱部位淬裂。

      (5)淬火后,及時入爐回火,進行長時間的回火保溫,充分消除淬火應(yīng)力和組織轉(zhuǎn)變應(yīng)力?;鼗鸪鰻t時,采取控速降溫,同時降低出爐溫度,盡量減少內(nèi)應(yīng)力。

      表2 大拉桿噴水對位表Table 2 Water spray for large pull rod

      3 結(jié)論

      大拉桿調(diào)質(zhì)淬火過程中,通過采取噴水降溫+油冷透的工藝思路,8件大拉桿調(diào)質(zhì)后,均未發(fā)生火災(zāi)情況,同時,水淬后也未發(fā)生淬裂問題,并且力學性能均一次性合格。大拉桿的熱處理調(diào)質(zhì)成功,表明采取的措施可行有效,主要采取的措施如下:

      (1)適當降低淬火溫度,比常規(guī)工藝降低約20℃;

      (2)噴水之前,進行5 min空冷;

      (3)整體噴水5 min,降低工件表面溫度;

      (4)進行充分油冷,控制終冷溫度在250~300℃之間;

      (5)淬火后,及時入爐回火,進行長時間回火保溫。

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