呂振家 彭建強 鞠紅霞 馮天澍 韓 亮 閆紅博
(1.哈爾濱汽輪機廠有限責任公司,黑龍江150046;2.黑龍江科技大學,黑龍江150022)
R26是一種Fe-Ni-Co-Cr基沉淀硬化型高溫合金,具有良好的室溫綜合性能、高的持久蠕變強度和低的缺口敏感性以及優(yōu)良的抗應力松馳性能,廣泛用于超臨界、超超臨界汽輪機葉片、緊固件等高溫部件。然而,在實際生產(chǎn)中,部分爐號的R26合金棒材,特別是軋制棒材,在標準熱處理之后,會出現(xiàn)帶狀細晶組織。由于晶界在高溫下是薄弱位置,因此,通常希望高溫材料能獲得相對較粗的晶粒。目前,對于該合金的研究,多在鍛造工藝、化學成分對性能的影響等方面[1-3],對于R26合金細晶帶組織的研究,尚未見報道。
本文針對某爐號軋制R26合金棒材出現(xiàn)的細晶帶問題,分析了問題產(chǎn)生的原因,并通過試驗研究,找到了解決此問題的手段,即通過增加預備熱處理,可以消除細晶帶。而且,實驗室試驗結(jié)果及批量產(chǎn)品工藝試驗結(jié)果表明,增加預備熱處理不會影響合金室溫拉伸和高溫持久等性能。
試驗材料采用真空感應爐+電渣重熔工藝冶煉,軋制成形,成品規(guī)格為?75 mm?;瘜W成分和性能要求分別如表1和表2所示。
表1 試驗材料化學成分要求(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 Chemical composition requirements of tested material(mass fraction,%)
表2 力學性能要求Table 2 Mechanical properties requirements
R26合金的標準熱處理工藝如下:
1025℃±13℃×1 h,油冷或水冷+815℃±8℃×20 h,爐冷至730℃±8℃×20 h,空冷。
棒材軋制完成后,檢查金相,發(fā)現(xiàn)組織均勻,晶粒度為7.0級~8.0級,但是標準熱處理后檢查組織,發(fā)現(xiàn)組織非常不均勻并存在大量細晶帶,晶粒度為4.0級~7.0級,如圖1所示。但是,棒材的室溫拉伸性能滿足標準要求,如表3所示,且強度和塑形都有較好的富裕度。
軋制態(tài)(100×)標準熱處理后(100×)
圖1 軋制態(tài)和標準熱處理后的組織Figure 1 Microstructure in rolled state and that after standard heat treatment
圖2 異常組織(500×)Figure 2 Abnormal structure(500×)
1050℃處理前4.0級60%,7.0級40%1050℃處理后3.0級90%,7.0級10%1080℃處理前4.0級~7.0級1080℃處理后3.0級1100℃處理前4.0級~7.0級1100℃處理后3.0級
圖3 預備熱處理前后的組織比較(100×)Figure 3 Comparison of microstructures before and after preparatory heat treatment(100×)
圖4 預備熱處理與補充固溶的晶粒度對比(100×)Figure 4 Comparison of grain size between preparatory heat treatment and supplementary solid solution(100×)
圖5 返修前后組織對比(100×)
Figure 5 Microstructure comparison before and
after repair(100×)
R26合金經(jīng)標準熱處理后的組織由γ基體、γ′相、TiC、TiN、M3B2型硼化物、M6C型碳化物組成。合金中的一次相主要是TiC和TiN,以夾雜物的形式沿加工方向分布,成塊狀或條狀,個別呈帶狀。合金異常組織在500倍下的照片如圖2所示,可以看到沿加工方向的TiC、TiN,以及沿晶界分布的大量硼化物和碳化物。由于這些夾雜物和碳化物等顆粒對位錯移動有釘扎作用,阻礙了晶粒的長大,從而導致細晶帶的形成。
根據(jù)形成細晶帶的原因,制定了增加一道預備熱處理的工藝,即提高固溶溫度,使硼化物和碳化物溶解,進而使合金發(fā)生充分的靜態(tài)再結(jié)晶。將試樣分別加熱到1050℃、1080℃、1100℃,保溫時間均為1 h,之后進行金相組織檢查,見圖3。
從圖3可以看出:
(1)經(jīng)過1050℃處理后,帶狀細晶明顯減少,但是沒有消除;
(2)經(jīng)過1080℃和1100℃處理后,帶狀細晶全部消除,且組織均勻,平均晶粒度為3.0級。
這說明,經(jīng)過1080℃和1100℃處理后,合金中的硼化物和碳化物發(fā)生了回溶,合金發(fā)生了充分的靜態(tài)再結(jié)晶;而1050℃處理后,僅有部分硼化物和碳化物發(fā)生了回溶,靜態(tài)再結(jié)晶不夠充分。
表4 返修前后力學性能比較Table 4 Mechanical properties comparison before and after repair
預備熱處理后進行標準熱處理,存在晶粒繼續(xù)長大的風險,因此,對經(jīng)過1080℃和1100℃處理的試樣重新進行了1030℃固溶,結(jié)果如圖4所示??梢钥闯觯俳?jīng)過一次1030℃固溶處理,組織仍然保持均勻,且晶粒度不變,仍為3.0級。
采用1080℃預備熱處理+標準熱處理工藝對存在細晶帶的棒料進行大爐試生產(chǎn),之后進行了金相組織、室溫拉伸和高溫持久等性能試驗,結(jié)果分別如圖5、表4所示。
從檢測結(jié)果可以看出:
(1)組織:預備熱處理很好地改善了材料組織,使原來的混晶組織變?yōu)榫鶆蚪M織,且經(jīng)過預備熱處理+標準熱處理后,晶粒度也滿足標準要求。
(2)室溫強度:與存在細晶帶組織材料的室溫拉伸強度相比,增加預備熱處理后,材料的屈服強度、拉伸強度有所下降,這主要是因為在室溫下材料主要依靠晶界強化,而增加預備熱處理后,原有的細晶粒變粗,晶界強化減弱,所以強度降低。
(3)高溫持久性能:在增加預備熱處理前,由于細晶帶的存在,導致材料的高溫持久性能下降,在650℃、540 MPa條件下,持久時間僅為85 h,不滿足標準要求;而增加預備熱處理之后,由于消除了細晶帶,材料的組織均勻,且晶粒較為粗大,顯著提高了材料的持久強度,同樣試驗條件下,持久時間為320 h,幾乎是存在帶狀細晶材料的4倍。
針對R26合金棒材在實際生產(chǎn)中遇到的細晶帶問題,分析了出現(xiàn)細晶帶的原因,提出了解決方案,并采用確定的最佳方案進行了大爐試生產(chǎn),結(jié)果表明,通過增加一道預備熱處理,可以有效地消除細晶帶組織,且經(jīng)過預備熱處理+標準熱處理后,棒材的組織均勻,晶粒大小適當,室溫拉伸和高溫持久性能優(yōu)異。