李 彬,羅良辰,戴隆翔,廖 超,胡負稷,肖 彪
(空調(diào)及系統(tǒng)運行節(jié)能國家重點實驗室,廣東 珠海 519000)
空調(diào)管路系統(tǒng)是空調(diào)器的重要零部件,也是空調(diào)器最易損傷的部件之一。在實際運輸過程中,由于復雜的路面環(huán)境,空調(diào)管路系統(tǒng)受隨機激勵載荷和周期激勵載荷作用,可能出現(xiàn)管路變形、損傷甚至斷裂的現(xiàn)象。
國內(nèi)外學者在不同載荷和條件下,對管路系統(tǒng)振動特性、可靠性及相關(guān)的優(yōu)化設(shè)計方法進行了大量研究。Sawanobori和Takeshi[1]提出了管路系統(tǒng)應(yīng)力分析的有限元法,建立了空調(diào)管路系統(tǒng)有限元方程并求解,且對有限元結(jié)果進行了實驗驗證。Hairahayashi[2]等研究了壓縮機振動和氣流脈動對運行過程中管路系統(tǒng)的振動影響。段傳學[3]等利用模態(tài)綜合法建立了空調(diào)管路系統(tǒng)的計算模型。薛瑋飛[4]等基于CAE仿真技術(shù)對空調(diào)管路系統(tǒng)進行模態(tài)分析,并進行了優(yōu)化設(shè)計。邱明星[5]等對不同狀況下的充液管路固有頻率進行試驗和計算研究,得到了不同溫度、管徑和管路充液狀態(tài)對固有頻率的影響,為充液管路準確仿真模型的建立和振動特性研究提供了指導。權(quán)凌霄[6]等使用有限元法,對不同加速度激勵和支撐剛度下的管路系統(tǒng)進行響應(yīng)譜分析,得到了管路系統(tǒng)的應(yīng)力分布以及加速度激勵與最大應(yīng)力之間的線性關(guān)系。譚博歡[7]結(jié)合理論模態(tài)分析方法和試驗?zāi)B(tài)方法,分析了空調(diào)管路系統(tǒng)易出現(xiàn)共振的位置和原因。劉江偉[8]等使用傳遞矩陣法,從理論計算和仿真分析角度出發(fā),對周期附加質(zhì)量的新型聲子晶體管路振動特性進行了研究,為充液管路振動控制優(yōu)化設(shè)計提供了新的思路。楊磊[9]等對變頻空調(diào)管路特性進行研究,得到了管路優(yōu)化設(shè)計方法。胡潔義[10]等對隨機激勵下的汽車空調(diào)管路系統(tǒng)進行了有限元分析和疲勞可靠性研究。然而,目前關(guān)于管路的優(yōu)化設(shè)計和振動研究都是在運行工況下進行的,對于運輸工況下的管路系統(tǒng)的運輸可靠性研究還較少。
圖1 售后反饋斷管空調(diào)
本文針對空調(diào)運輸過程中出現(xiàn)的如圖1所示的管路斷裂問題,結(jié)合有限元數(shù)值仿真和振動試驗,對正弦載荷激勵下的空調(diào)管路系統(tǒng)應(yīng)力分布和振動特性進行分析,提出了一種空調(diào)管路運輸可靠性的優(yōu)化設(shè)計方法,并通過實驗驗證其有效性。
為了探究空調(diào)器運行過程中的管路振動響應(yīng),首先要對管路系統(tǒng)進行模態(tài)分析,提取管路系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù)。本文采用有限元法對管路系統(tǒng)進行模態(tài)分析,并進行試驗驗證。
空調(diào)器外機在運輸過程中,激勵傳遞路徑為壓縮機機腳固定螺栓—壓縮機腳墊—壓縮機—管路系統(tǒng)—冷凝器。保留主要受激勵部件,刪除不相干零部件,得到如圖2所示的空調(diào)管路簡化模型。
對簡化后的三維模型進行網(wǎng)格劃分。由于空調(diào)管路、壓縮機、氣液分離器和冷凝器邊板屬于典型的薄壁結(jié)構(gòu),因此對其進行抽殼處理,并使用殼單元進行網(wǎng)格劃分,其中管路系統(tǒng)采用2 mm殼單元,氣液分離器、壓縮機和冷凝器邊板采用4 mm殼單元。
減振腳墊、定位螺栓柱和大小閥門閥體采用3 mm四面體網(wǎng)格進行劃分。四通閥采用1.5 mm體單元。劃分方式為自適應(yīng)劃分。各部件的單元類型及單元尺寸見表1。然后根據(jù)表2所示的材料參數(shù)賦予各零部件材料屬性,建立有限元模型,如圖3所示。
圖2 空調(diào)管路系統(tǒng)三維模型
表1 零部件單元屬性
表2 零部件材料屬性
根據(jù)實際運輸過程中,空調(diào)管路及其附屬配件的運動狀態(tài),對有限元模型施加邊界約束,在定位螺栓柱底面、大小閥門閥體側(cè)面和冷凝器邊板主面施加固定約束,如圖3所示。
使用Lanczos法求解空調(diào)管路模態(tài),由于配管結(jié)構(gòu)主要承受壓縮機低頻激勵,所以配管結(jié)構(gòu)低階的固有頻率及振型是主要關(guān)注對象。
對管路系統(tǒng)進行模態(tài)試驗,提取管路系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù),以驗證理論模態(tài)分析的準確性。在相同的邊界條件下,使用錘擊法對空調(diào)管路系統(tǒng)進行模態(tài)試驗,試驗中使用PCB沖擊力錘進行激勵,并使用PCB356A01壓電式傳感器和LMS SCM0532通道振動噪聲測試系統(tǒng)進行信號的采集和分析,得到空調(diào)管路系統(tǒng)的測試模態(tài)。仿真與試驗所得固有頻率對比如表3所示,振型對比如圖4所示。
圖3 空調(diào)管路有限元模型
由表3可知,數(shù)值計算得出的空調(diào)管路系統(tǒng)前6階固有頻率與根據(jù)試驗得到的固有頻率基本一致,最大誤差出現(xiàn)在第4階,最大誤差為7.8%,絕對平均誤差為4.92%,從圖4可以看出仿真與試驗振型基本一致。
另外,從表3可以看出仿真比試驗多出1階模態(tài),且試驗與仿真模態(tài)存在一定的誤差,產(chǎn)生上述誤差的原因為:
(1)空調(diào)管路系統(tǒng)質(zhì)量較輕,傳感器的附加質(zhì)量效應(yīng)會對測試結(jié)果有一定影響;
(2)由于空調(diào)管路系統(tǒng)的特殊性,部分零部件外表面較小,無法粘貼傳感器。
綜上所述,管路系統(tǒng)的振動模態(tài)的理論計算值與試驗測試結(jié)果基本吻合,驗證了管路有限元模型的準確性,為后續(xù)分析提供了基礎(chǔ)。
表3 仿真與實驗固有頻率對比
圖4 振型對比
通過空調(diào)管路系統(tǒng)振動分析來模擬實際運輸中受環(huán)境激勵的空調(diào)管路振動特性和應(yīng)力分布情況。頻率響應(yīng)分析用于計算在振動載荷作用下結(jié)構(gòu)每一個計算頻率的振動響應(yīng)。對管路系統(tǒng)進行諧響應(yīng)分析,對有限元模型施加頻率范圍為5 Hz~25 Hz的Z向諧波激勵,取步長為0.5 Hz,激勵加速度取為0.5 g,其中諧響應(yīng)分析的激勵加載均依據(jù)國標[11]《GB/T 4857.23-2012》和實際運輸中的振動情況制定。經(jīng)諧響應(yīng)分析,管路系統(tǒng)T型管的應(yīng)力響應(yīng)曲線如圖5所示。
圖5 T型管的應(yīng)力頻響曲線
由圖5可知,在5 Hz~25 Hz頻率范圍內(nèi),在加速度為0.5 g載荷作用下,管路系統(tǒng)斷管處應(yīng)力頻率響應(yīng)曲線在9.5 Hz處有最大峰值,且遠遠高于其他頻率點下的應(yīng)力值,即在9.5 Hz諧波激勵下,管路系統(tǒng)斷管處的應(yīng)力響應(yīng)幅值達到最大。而由表2可知,9.5 Hz與管路系統(tǒng)的第2階模態(tài)頻率9.39 Hz接近,這說明空調(diào)器在運輸過程中,當外部環(huán)境的激勵頻率與管路系統(tǒng)的第2階模態(tài)頻率接近時,管路系統(tǒng)將發(fā)生模態(tài)共振,第2階振型對管路系統(tǒng)的振動可靠性產(chǎn)生的影響為最大。
圖6 Z向激勵諧響應(yīng)應(yīng)力分布云圖
為進一步分析斷管處的破壞原因及破壞機理,提取激勵頻率為9.5 Hz時的管路系統(tǒng)諧響應(yīng)應(yīng)力云圖,如圖6所示。由圖可知,在Z向諧波激勵下,管路系統(tǒng)的最大等效應(yīng)力為1021.627 MPa,最大等效應(yīng)力點出現(xiàn)在T型管的中部,也即斷管處,這說明第2階模態(tài)振型是引起管路斷裂的重要原因。
由上節(jié)模態(tài)分析結(jié)果可知,在前6階振型中,位移較大的是壓縮機、吸氣管、排氣管以及四通閥,T型管與冷進管相連,冷進管受邊板約束,無較為明顯的位移與運動。在減振腳墊底部施加載荷后,壓縮機受載荷作用來回晃動和搖擺,帶動管路振動。壓縮機、四通閥等質(zhì)量較大,在振動過程中將產(chǎn)生很大慣性荷載,當振動傳遞到T型管時,由于冷進管運動受限,T型管受到彎曲扭轉(zhuǎn)等綜合作用,并且與T型管相連的管路系統(tǒng)為直管,無減振緩沖U型彎管等減振結(jié)構(gòu),導致振動在傳遞過程沒有得到有效地衰減和耗散,因此在諧波激勵下,T型管將產(chǎn)生較大循環(huán)應(yīng)力。另外,T型管為焊接成型,在焊縫處易產(chǎn)生應(yīng)力集中。
綜上所述,由于T型管自身的結(jié)構(gòu)特點以及加工工藝等因素和管路系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,導致T型管結(jié)構(gòu)因受循環(huán)應(yīng)力以及應(yīng)力集中而發(fā)生損傷和斷裂現(xiàn)象。
空調(diào)管路系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計是一個需要考慮性能、振動和噪聲等多種約束條件的系統(tǒng)性優(yōu)化設(shè)計。在性能要求和運行振動要求一定的情況下,針對空調(diào)管路系統(tǒng)運輸振動響應(yīng)進行優(yōu)化,減小管路薄弱處的應(yīng)力水平,提升運輸可靠性。
由上節(jié)分析可知,對運輸過程中管路的振動響應(yīng)影響較為明顯的因素有壓縮機質(zhì)量和位置、減振腳墊減振性能和空調(diào)管路自身結(jié)構(gòu)等。壓縮機和腳墊的型號無法更改,因此只能對管路結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計,本文對管路斷裂處的結(jié)構(gòu)進行針對性設(shè)計,降低其運輸振動應(yīng)力水平以及應(yīng)力集中程度。
根據(jù)諧響應(yīng)分析的結(jié)果,對應(yīng)力集中最為明顯的T型管進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,更改為Y型管,優(yōu)化設(shè)計后的空調(diào)管路系統(tǒng)模型如圖7所示。
圖7 優(yōu)化后三維模型
對優(yōu)化后的空調(diào)管路系統(tǒng)進行諧響應(yīng)分析,激勵加載方式與優(yōu)化前一致,即施加頻率范圍為5 Hz~25 Hz的Z向諧波激勵,取步長為0.5 Hz,激勵加速度取為0.5 g,Y型管的應(yīng)力頻響曲線如圖8所示。
由圖8可知,應(yīng)力幅值最大值出現(xiàn)于9 Hz處,最大應(yīng)力為9.32 Mpa,遠遠低于T型管的最大應(yīng)力。
圖8 Y型管的應(yīng)力頻響曲線
圖9所示為激勵頻率為9 Hz時的管路系統(tǒng)諧響應(yīng)應(yīng)力云圖。由圖可知,在Z向諧波激勵下,管路系統(tǒng)的最大等效應(yīng)力為630.34 MPa,最大等效應(yīng)力點出現(xiàn)在冷進管處。優(yōu)化后Y型管不再承受彎曲變形,其受力狀態(tài)得到改善,應(yīng)力水平明顯降低,正弦激勵下的最大等效應(yīng)力降低了38.3%,應(yīng)力集中程度得到明顯改善。
圖9 Z向諧響應(yīng)分析應(yīng)力分布云圖
為了進一步驗證管路優(yōu)化設(shè)計的有效性和有限元仿真計算的正確性,對優(yōu)化前后的管路系統(tǒng)進行運輸振動試驗。
使用蘇試5T臺對優(yōu)化前后的管路系統(tǒng)進行掃頻試驗,掃頻試驗頻率范圍為5 Hz~25 Hz,激勵加速度為0.5 g,實驗方案如圖10所示。
對比優(yōu)化前后樣機掃頻試驗結(jié)果,如圖11所示,在相同實驗條件與激勵情況下,優(yōu)化前T型管出現(xiàn)斷管,而優(yōu)化后的Y型管無斷裂損傷,這說明優(yōu)化方案的有效性。
選取與Y型管相連且在實際測試中容易出現(xiàn)斷裂的關(guān)鍵零部件(冷進管)處應(yīng)力作為測試對象,測點布置如圖12所示。
優(yōu)化后空調(diào)管路測試點1和測試點2在掃頻實驗中應(yīng)力值明顯低于優(yōu)化前,如圖13所示。
圖10 試驗方案
圖11 優(yōu)化前后樣機試驗結(jié)果
圖12 應(yīng)力測試點布置
圖13 Z方向掃頻應(yīng)力對比
優(yōu)化后的管路系統(tǒng)在掃頻試驗中未出現(xiàn)損傷和斷裂現(xiàn)象,且測點處的應(yīng)力下降明顯,因此可以判斷優(yōu)化方案較合理且效果明顯,保證了空調(diào)器運輸可靠性。
本文針對運輸過程中的空調(diào)管路系統(tǒng)損傷和斷裂的問題,采用有限元法和振動試驗相結(jié)合的方法,對管路斷裂原因進行了深入分析,并提出了優(yōu)化方案,有效解決了空調(diào)管路運輸過程中的斷裂問題,得到以下結(jié)論:
(1)模態(tài)共振是引起管路系統(tǒng)破壞的主要原因,第2階振型的貢獻最大。
(2)與T型管相連的冷進管運動受限,而另一端連接的管路系統(tǒng)振動位移大,導致T型管產(chǎn)生較大循環(huán)應(yīng)力,加上T型管的應(yīng)力集中,造成T型管的疲勞斷裂。
(3)針對T型管的應(yīng)力集中問題,提出了優(yōu)化設(shè)計方案,用Y型管代替T型管,Y型管的應(yīng)力水平與應(yīng)力集中得到顯著改善,正弦激勵下的最大等效應(yīng)力降低了38.3%。
(4)掃頻試驗結(jié)果顯示,優(yōu)化后的管路系統(tǒng)無斷裂現(xiàn)象,且測點處的應(yīng)力水平明顯低于優(yōu)化前,證明了優(yōu)化方案的可靠性。