宮偉基
摘 要:通過對(duì)某超超臨界機(jī)組鍋爐高溫再熱器泄漏原因進(jìn)行分析,通過蠕脹測(cè)量、壁溫查閱、異物排查、氧化皮檢測(cè)和取樣化學(xué)成分檢測(cè)、金相分析、機(jī)械性能檢測(cè),認(rèn)為管圈存在氧化皮堆積,造成介質(zhì)流量減少,對(duì)管壁冷卻能力下降,管子發(fā)生低于相變溫度的超溫,組織老化,析出σ相,碳化物長(zhǎng)大,抗拉強(qiáng)度下降,引起長(zhǎng)時(shí)過熱爆管。
關(guān)鍵詞:高溫再熱器;泄漏;分析
中圖分類號(hào):TK229.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)12-0178-02
1 設(shè)備概況
某超超臨界機(jī)組三大主機(jī)均由東方電氣集團(tuán)設(shè)計(jì)制造,配置單爐膛鍋爐,前后墻對(duì)沖低NOX旋流燃燒,鍋爐型號(hào)DG3033/26.15-Ⅱ1,2012年12月投產(chǎn),至2016年4月7日,累計(jì)運(yùn)行2萬(wàn)小時(shí)。高溫再熱器布置于高溫過熱器后的水平煙道內(nèi),共74屏,每屏16管圈,管屏呈U型,外3圈為HR3C材料,其余入口管段材質(zhì)為TP347HFG,出口段材質(zhì)為SUP304H。
2 泄漏情況
2016年4月7日,#1機(jī)組四管泄漏檢測(cè)裝置報(bào)警。現(xiàn)場(chǎng)檢查,判斷高再受熱面泄漏。停爐檢查發(fā)現(xiàn)高再左數(shù)第40屏外數(shù)第13根管圈(簡(jiǎn)稱40-13,下同)在高再出口距頂棚約1.2m處(SUPER304H φ50.8×3.5)發(fā)生爆管,爆口長(zhǎng)度約300mm,最大開度140mm,爆口處管段發(fā)生嚴(yán)重變形,爆口處管子壁厚減薄不明顯,爆口邊緣存在沿管子軸向的氧化皮開裂,爆口附近管徑脹粗,如圖1。
3 檢查及取樣檢驗(yàn)
3.1 蠕脹測(cè)量情況
爆管附近處管徑脹粗量為4.52%。距離爆口1m處的管徑管徑脹粗量為2.4%(標(biāo)準(zhǔn)值小于4.5%)。
對(duì)高再出口左數(shù)22至58管排全面外觀檢查并測(cè)量蠕脹,除40-13管圈爆口附近外,其余管子未發(fā)現(xiàn)明顯脹粗現(xiàn)象。
對(duì)40-13管圈出口異種鋼接頭進(jìn)行檢查,SUPER304H側(cè)直徑為50.9mm,未發(fā)生明顯蠕脹現(xiàn)象。T92側(cè)管子氧化皮較厚,管子顏色發(fā)黑,直徑為51.9mm,存在明顯的蠕脹現(xiàn)象,管徑脹粗率為2.17%(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定小于1.2%)。
3.2 壁溫查閱情況
查閱高再左數(shù)第40屏自2016年1月至2016年4月時(shí)間段內(nèi)壁溫曲線,壁溫測(cè)點(diǎn)測(cè)點(diǎn)均未超過620℃,未出現(xiàn)過壁溫超限值現(xiàn)象。
3.3 異物排查情況
自高再40-13和40-12入口管對(duì)40屏入口小集箱進(jìn)行了內(nèi)窺鏡檢查,未發(fā)現(xiàn)異物。將高再40-13爆口管整圈割下,檢查管內(nèi)及彎頭處,未發(fā)現(xiàn)異物。高再入口大聯(lián)箱及小聯(lián)箱2014年10月已進(jìn)行全面檢查,存在異物的可能性較小。
3.4 氧化皮檢測(cè)情況
對(duì)高再所有管屏前后彎頭進(jìn)行了氧化皮檢測(cè),并對(duì)檢測(cè)值最大的4根管子割管驗(yàn)證,前彎頭氧化皮堆積量均未超過管徑的1/3。
#1爐先后于2014年3月、2015年10月對(duì)高再全部彎頭進(jìn)行了氧化皮檢測(cè),歷次檢測(cè)均未發(fā)現(xiàn)40-13管圈彎頭存在氧化皮堆積現(xiàn)象,該管圈未進(jìn)行過氧化皮清理工作。
3.5 近期鍋爐啟停情況
查閱2016年1月28日停機(jī)歷史曲線,停機(jī)后悶爐時(shí)間為72小時(shí),72小時(shí)后強(qiáng)制通風(fēng)。悶爐時(shí)間符合反措要求。
查閱2016年02月16日鍋爐啟動(dòng)歷史曲線,沖轉(zhuǎn)前機(jī)組汽溫溫升率為0.77℃/min,沖轉(zhuǎn)至鍋爐轉(zhuǎn)干態(tài)階段,汽溫溫升率分別為0.28℃/min、0.33℃/min。小于鍋爐廠的要求標(biāo)準(zhǔn)值1.5℃/min。
3.6 取樣檢驗(yàn)結(jié)果
3.6.1 化學(xué)成分檢測(cè)
對(duì)泄漏管進(jìn)行化學(xué)成分檢測(cè),發(fā)現(xiàn)高再40-13材質(zhì)(SUPER304H、TP347HFG)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
3.6.2 金相檢驗(yàn)
(1)40-13。1)出口段爆口SUPER304H管金相組織為奧氏體、碳化物和析出σ相,碳化物尺寸較大,如圖2。2)出口段爆口下300mm處SUPER304H管向火面金相組織為奧氏體、碳化物和析出σ相,碳化物尺寸較大,彌散分布;背火面金相組織為氏體、碳化物,碳化物彌散分布,如圖3。3)出口大包T92管金相組織為回火馬氏體和碳化物,馬氏體位向分散,碳化物顆粒彌散分布,晶界上的碳化物顆粒較大,老化級(jí)別3-4級(jí),如圖4。4)入口段SUPER304H管金相組織為奧氏體、碳化物,晶界上碳化物較大,如圖5。
(2)40-12。1)出口段SUPER304H管金相組織為奧氏體、碳化物,個(gè)別碳化物尺寸較大,主要沿晶界分布;2)入口段TP347HFG金相組織為奧氏體、孿晶和碳化物。
3.6.3 硬度檢驗(yàn)
40-13根出口段(大包SA-213T92)布氏硬度值為HB183、183、180、176、173,平均值HB179;DL/T438-2009《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》規(guī)定:SA-213T92硬度值為180-250HB,左數(shù)第40排外數(shù)第13根出口段(大包SA-213T92)布氏硬度值低于下限。
3.6.4 機(jī)械性能試驗(yàn)
對(duì)40-13泄漏管及附近管段取樣進(jìn)行機(jī)械性能試驗(yàn),結(jié)果如表1。
由表中數(shù)據(jù)可見,40-13爆口上管段(SUPER304H)向火面抗拉強(qiáng)度接近標(biāo)準(zhǔn)下限,T92管抗拉強(qiáng)度低于標(biāo)準(zhǔn)要求,其余管段抗拉強(qiáng)度符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
4 原因分析
(1)綜合以上各項(xiàng)檢查、檢驗(yàn)結(jié)果,排除了管材質(zhì)量因素,泄漏原因確定為長(zhǎng)時(shí)過熱爆管。(2)因脹粗及爆管僅發(fā)生在高再40-13管上,其它管未發(fā)現(xiàn)過熱及超溫現(xiàn)象,排除了煙溫高及設(shè)計(jì)因素造成的爆管,確定爆管是因蒸汽側(cè)流量低導(dǎo)致。(3)導(dǎo)致蒸汽側(cè)流量低的可能原因有:氧化皮堵塞或異物堵塞。1)異物堵塞。對(duì)高再40-13爆口管及入口聯(lián)箱用內(nèi)窺鏡進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異物;爐內(nèi)管系在割管后檢查亦未發(fā)現(xiàn)異物,但因爆口較大,若管內(nèi)有異物不排除被蒸汽吹走的可能性。2)氧化皮堵塞。發(fā)生爆管的40-13管圈在歷次氧化皮檢查中均未有氧化皮堆積現(xiàn)象的記錄,未進(jìn)行過割管清理氧化皮工作,分析該管圈在泄漏之前可能發(fā)生了氧化皮堆積,但未完全堵塞管圈,從而導(dǎo)致管系長(zhǎng)時(shí)過熱。
綜上所述,通過全面排查后分析本次爆管的原因?yàn)椋?/p>
40-13管圈存在氧化皮堆積,造成介質(zhì)流量減少,對(duì)管壁冷卻能力下降,管子發(fā)生低于相變溫度的超溫,組織老化,析出σ相,碳化物長(zhǎng)大,抗拉強(qiáng)度下降,引起長(zhǎng)時(shí)過熱爆管。
5 建議
增加高再40-12、40-13出口管壁溫測(cè)點(diǎn),運(yùn)行中加強(qiáng)對(duì)壁溫的監(jiān)視?;謴?fù)屏過區(qū)域IK01-IK10長(zhǎng)吹灰器運(yùn)行,提高屏過受熱面吸熱量,降低爐膛出口溫度,以降低再熱器減溫水的投入量。提高氧化皮檢測(cè)頻次,利用檢修機(jī)會(huì),對(duì)高再進(jìn)行全面的氧化皮檢測(cè),發(fā)現(xiàn)氧化皮沉積量超標(biāo),及時(shí)加以清除。
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