黃玲貴 李強 何平
摘 要:近年來,隨著磷礦品位的下降,磷礦石中含有的多種雜質如鐵、鎂、鋁、鉀、鈉以及酸不溶物比例逐漸提高,這些雜質對濕法磷酸生產影響很大。磷礦中雜質的組成和含量不僅影響磷酸生產的反應過程,同時還影響硫酸鈣結晶過程,加速濃縮裝置結垢,并導致發(fā)生工藝堵塞事故,降低裝置生產能力和開車運行率。最終導致磷酸中m(倍半氧化物)/m(P2O5)(MER值)上升,隨之造成磷銨生產過程中管式反應器結垢嚴重,影響裝置有效開車周期及產品質量。
關鍵詞:提高;磷酸磷收率;措施
引言
在濕法磷酸生產過程中,提高磷酸磷收率是磷酸生產的主要控制指標。云南云天化股份有限公司云峰分公司為提高磷酸磷收率進行技改,加強生產控制,實現(xiàn)從磷礦研磨到磷石膏渣場全過程的監(jiān)控,提高了磷收率,取得好的工藝控制過程。
1磷礦中雜質對磷酸生產的影響
1.1CaO對磷酸生產的影響
磷礦石中CaO的含量是決定濕法磷酸生產中硫酸消耗的關鍵,m(CaO)/m(P2O5)決定生產單位質量P2O5所消耗的硫酸量,在P2O5含量一定的情況下,m(CaO)/m(P2O5)每上升0.01,將導致生產每千克P2O5硫酸消耗量上升17.9kg。磷礦石中CaO含量的上升不僅影響磷酸生產,更提高了生產單位質量P2O5礦石的運輸成本,同時增加了生產單位質量P2O5產生的磷石膏(主要成分CaSO4·2H2O)量,磷石膏又全部進入磷石膏尾礦庫,最終導致磷石膏尾礦庫服務年限縮短,從而大幅度增加了成本。
1.2倍半氧化物對磷酸生產的影響
倍半氧化物是指磷礦中鐵、鋁的氧化物,常以R2O3表示。鐵和鋁的氧化物主要來自黏土,在濕法磷酸生產的前端通過篩選、磁選等手段可以去除一大部分倍半氧化物。在磷酸生產中,鐵和鋁的存在不僅干擾硫酸鈣的結晶成長,還容易使磷酸形成淤渣,淤渣沉淀或者隨磷石膏排出都將伴隨著P2O5的流失。與此同時,生成的鐵或鋁的復雜磷酸鹽細小結晶體,不但增加磷酸原漿的黏度,而且容易堵塞濾布和濾餅孔隙,從而降低過濾效率和設備的生產能力。
1.3MgO對磷酸生產的影響
磷礦石中的鎂鹽(用MgO表示)經反應后一般全部溶解并存在于磷酸中,濃縮后也較難析出,主要是由于磷酸鎂在磷酸溶液中溶解度較大的緣故。在磷礦酸解過程中,分散度極大的Mg(H2PO4)2使磷酸黏度明顯增大,造成酸解過程中離子擴散困難和局部濃度不一致,影響硫酸鈣晶體的均勻成長,使過濾困難。同時鎂離子的存在使磷酸中第一氫離子被部分置換,降低了溶液中氫離子的濃度,嚴重影響磷礦的反應速率和反應能力。若為保持一定氫離子濃度而增加硫酸用量,又將使溶液中SO42-濃度過大,這不但增加了硫酸消耗,而且還抑制了硫酸鈣的結晶。理論上w(MgO)每增加1%,硫酸消耗量隨之上升1.4%。
1.4Na2O、K2O以及酸不溶物對磷酸生產的影響
磷礦石中鉀鹽、鈉鹽經硫酸分解后,主要生成以氟硅酸鉀鈉鹽為主的化合物,在磷酸裝置的過濾裝置及輸酸管道上緩慢析出結晶物,造成管道、設備結垢堵塞,迫使裝置必須停車以便進行清洗檢修,從而降低裝置開車率。磷礦中酸不溶物主要為分散性的泥質細小顆粒,在磷酸生產中不能被硫酸分解。隨磷石膏一起進入過濾機后,極易堵塞濾餅空隙,降低過濾強度,縮短濾布使用周期,給過濾工序帶來較大的困難。
2影響磷酸磷收率的因素
2.1磷礦石和磷礦漿的影響因素
磷礦石和磷礦漿的影響因素有:磷礦石貧化、雜質含量高、萃取結晶不好、過濾效果差等。磷礦混配不均,會造成磷礦漿中MER值大幅波動,當MER值超過指標范圍時,磷酸粘度急劇上升,洗滌率大幅下降。礦漿粒級分布不合理、細度不在理想的范圍,偏大或偏小。礦漿粒度直接影響萃取反應時的不溶磷,如果粒度過大,則增加了不溶磷損失,磷收率將下降。
2.2萃取工藝指標的影響因素
萃取槽游離硫酸根控制的穩(wěn)定性。萃取槽SO3過低,過程推動力不足,反應石膏結晶細小難于過濾,影響洗滌率。萃取SO3過高,會產生磷礦的包裹現(xiàn)象,降低轉化率,形成針狀石膏結晶。萃取反應溫度。溫度低反應速率慢,料漿黏度大,影響過濾洗滌率。
2.3過濾過程控制的影響因素
過濾過程的控制。過濾料漿分布情況,布料量不均勻,濾餅厚度不同、不平整。洗水溫度忽高忽低。石膏洗滌不能保持適當?shù)囊耗ず穸龋礈觳怀浞?、吸收不充分。過濾機沖盤水壓力不穩(wěn)定及濾布不完好,濾布再生不徹底。高效助濾劑的濃度和加入量不高效。濾布的透氣性能及強度不優(yōu)越。過濾系統(tǒng)的真空度不適合。
2.4機械損失的影響因素
產品酸泵、返酸泵及管線泄露,氣相管線及氣液管線分離器回液管泄露,包括“跑、冒、滴、漏”,系統(tǒng)機械損失。
3提高磷收率的控制措施
3.1磷礦石和磷礦漿的控制措施
磷礦石在貧化,最大程度上減少單批低品質磷礦直接進入生產裝置。磷礦石品位在下降,R2O3(Al2O3、Fe2O3)、MgO在逐月上升。公司改進措施:安排專人不僅負責與供礦公司聯(lián)系,并且還與物資管理部和生產管理部聯(lián)系,每天根據(jù)磷礦質量分析報告,對運入公司的每個車廂的磷礦進行核查,磷礦質量達不到標準的車廂嚴禁卸載直接入庫,必須倒運到堆場,用其他磷礦進行搭配使用;如果磷礦品位整體偏低,則及時報告給生產管理部,由生產管理部協(xié)調物質管理部對進礦質量進行協(xié)調,最大程度上減少單批低品質磷礦直接進入生產裝置,從而減少因磷礦品質原因造成磷收率下降。磷礦漿生產過程嚴格控制,礦漿粒度直接影響萃取反應時的不溶磷,如果粒度過大,則增加了不溶磷損失,磷收率將下降。礦漿含固量直接影響到過濾洗水的加入量,含固量低,過濾洗水加入量相應減少,洗滌率下降。公司改進措施:做好鋼棒(鋼球)加入周期和加入量的控制工作,嚴格考核每天礦漿粒度;做好濃密機系統(tǒng)平衡,保證濃密機取出礦漿含固量大于55%。
3.2萃取工藝指標的控制措施
加強萃取槽硫酸根控制,提高料漿質量的穩(wěn)定性。過程控制中萃取槽硫酸根波動在較大范圍內,使料漿質量亦不穩(wěn)定。改進措施:通過理論計算和實際生產,從2017年開始將萃取過量SO3控制在21g/L~45g/L,在此范圍內,既能確保良好的石膏結晶,又能減少過量硫酸加入量。每3h分析一次過量SO3,當過量SO3發(fā)生大幅度波動時,2.5h分析一次。萃取槽至消化槽杜絕溢流料漿短路現(xiàn)象,優(yōu)化工藝控制指標,提高萃取槽反應溫度,降低料漿黏度。隨著磷礦的不斷貧化,反應溫度73℃已不利于磷礦的分解,不溶磷增加。改進措施:2017年萃取槽反應溫度由以前的73℃提高到77℃,以降低不溶磷和降低過濾料漿的粘度。三洗水溫度由50℃提高到60℃,以提高洗滌率。
3.3過濾過程控制的措施
做好生產負荷平衡、濾布再生控制、過濾機轉速調節(jié),使濾餅厚度均勻、穩(wěn)定。過濾機布料的不均勻、平整,石膏洗滌效果變壞。改進措施:做好過程控制中的生產組織平衡,確定適宜的生產負荷,使上過濾機的布料量適宜。根據(jù)布料量,調節(jié)好過濾機轉速控制,使石膏厚度能保持約3cm~7cm。確保濾布充分再生,盡量減少因濾布結垢而造成的石膏凹凸不平的情況發(fā)生??刂坪醚b置運行周期,嚴禁因濾布嚴重結垢或通洞而使石膏厚薄不均,造成洗滌效果變差的情況發(fā)生。過程中加強過濾機洗滌水擋皮調節(jié),保持適當液膜厚度及吸干區(qū)。及時更換老化或不適宜的擋皮,確保洗滌水不后延或外溢。
結語
經過公司的努力,2018年平均磷回收率比2017年提高了0.90%,繼續(xù)加強對石膏水溶磷的關注,提高了總磷回收率。加強對員工操作業(yè)務技能的培訓與實踐。實現(xiàn)從磷礦研磨到磷石膏渣場全過程的監(jiān)控,把各項工作做細做實。時刻把降低磷酸單耗作為磷酸生產的第一要務,爭取總磷回收率達到97%以上。
參考文獻:
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(作者單位:甕福達州化工有限責任公司)