馮 卓
(新疆水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院海天監(jiān)理公司,新疆 烏魯木齊830000)
BEJTHT水電站本次增效擴(kuò)容改造方案為:將一期3臺機(jī)組由原先的2×2 000 kW+1×2 500 kW擴(kuò)容至3×2 700 kW,并更換水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪,改造發(fā)電機(jī)及配套電氣設(shè)備,更換后的轉(zhuǎn)輪仍采用混流式機(jī)型。
電廠原機(jī)組調(diào)速器采用的是通軸機(jī)械傳動,本次改造為液壓傳動,即為調(diào)速器供控制油給接力器,進(jìn)行傳動。
本次增效擴(kuò)容改造過程中在對3號水輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行安裝時(shí),發(fā)現(xiàn)接力器與控制環(huán)連接后,出現(xiàn)控制環(huán)位移現(xiàn)象,對現(xiàn)場安裝過程反復(fù)分析發(fā)現(xiàn)水輪發(fā)電機(jī)組接力器不同步。
對接力器發(fā)生不同步現(xiàn)象,做進(jìn)一步分析。
3號發(fā)電機(jī)型號為:SF2700-24/3250,額定功率為2 842 kW,轉(zhuǎn)速為250 r/min。
調(diào)速器由武漢三聯(lián)廠家提供,型號為GSLT-3000-16 MPa,裝置出口有兩根油管,一根出油管,一根回油管,正常運(yùn)行時(shí)兩根管壓力油和回油交替變化,兩根油管均采用管徑22×3 mm的不銹鋼無縫管。
接力器由重慶天人自控有限公司提供,接力器缸徑為120 mm,公稱壓力為16 MPa。
調(diào)速器的每根油管終端各采用1只等徑三通分別交叉注入2個(gè)接力器的2個(gè)缸體內(nèi),接力器活塞由連桿連接,將缸體分為前后2個(gè)腔,接力器的活塞連桿與控制環(huán)用銷釘連接。
(1)在導(dǎo)葉全關(guān)的狀態(tài)下,向全開位置運(yùn)動。如圖1。
調(diào)速器啟動時(shí)開始供油,先將壓力油注入1號接力器的有桿腔和2號接力器的無桿腔,此時(shí),1號接力器的無桿腔和2號接力器的有桿腔在壓力油的作用下同時(shí)進(jìn)行排油,這樣1號接力器的連桿拉著水輪機(jī)控制環(huán)轉(zhuǎn)動的同時(shí),2號接力器的連桿推著水輪機(jī)控制環(huán)向相反方向運(yùn)動,一個(gè)拉一個(gè)推可以將整個(gè)控制環(huán)進(jìn)行平穩(wěn)的圓周轉(zhuǎn)動,在走完一個(gè)行程后,反之如圖1。
圖1
(2)在導(dǎo)葉全開狀態(tài)下,向全關(guān)位置運(yùn)動,此時(shí),1號接力器的無桿腔和2號接力器的有桿腔進(jìn)行注油,1號接力器的有桿腔和2號接力器的無桿腔變?yōu)榱伺庞停刂骗h(huán)使導(dǎo)葉又從全開變?yōu)槿P(guān)。但是,在現(xiàn)場實(shí)際操作過程中,就在雙接力器一拉一推時(shí)出現(xiàn)了不同步的問題。
現(xiàn)場當(dāng)接力器不與控制環(huán)相連時(shí),我們開始操作接力器從全關(guān)狀態(tài)向全開方向動作,2號接力器在行走過程中,1號接力器卻沒有任何動作,待2號接力器走完一個(gè)全開行程后,1號接力器才開始動作。由此可見,此雙接力器存在不同步的現(xiàn)象;當(dāng)現(xiàn)場將接力器與控制環(huán)連接時(shí),重復(fù)操作接力器從全關(guān)狀態(tài)向全開方向動作時(shí),1號接力器完全依賴于2號接力器的推力而移動,動作滯后于2號接力器,這時(shí)2號接力器側(cè)的控制環(huán)位置已發(fā)生位移。當(dāng)接力器從全開位置到全關(guān)動作時(shí),1號接力器先動作,2號接力器依附于控制環(huán)的推力開始動作,控制環(huán)逐漸恢復(fù)到水平位置。在每一次從全關(guān)到全開或是從全開到全關(guān)行走時(shí),由于接力器的不同步,控制環(huán)都會發(fā)生徑向和軸向位移,從而導(dǎo)致導(dǎo)葉立面間隙發(fā)生不規(guī)則變化。
出現(xiàn)上述情況后,現(xiàn)場對本次連接進(jìn)行了3次試驗(yàn)。
第1次,將1、2號接力器的排油側(cè)管路解開,在啟動時(shí),可以達(dá)到同步運(yùn)行的效果。
第2次,將兩個(gè)接力器任意一個(gè)無桿腔的排油管解開,啟動運(yùn)行時(shí),可以達(dá)到同步運(yùn)行的效果。
第3次,試驗(yàn)兩個(gè)接力器使用串聯(lián)方式進(jìn)行動作,仍未達(dá)到同步的效果。
通過現(xiàn)場觀察和試驗(yàn),認(rèn)為出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因可能有以下幾個(gè)方面:
(1)調(diào)速器出油管管口直徑和回油管管口直徑為32 mm,從調(diào)速器到接力器的中間連接管徑為22 mm,接力器進(jìn)油管管口直徑和回油管管口直徑均為32 mm,此種情況的管口與管徑大小不一致,會增加排油阻力,從而影響到接力器在動作時(shí)不同步。
(2)從調(diào)速器到接力器的連接管路出現(xiàn)多個(gè)90°彎,由此會導(dǎo)致排油阻力增大,同時(shí)由于多個(gè)90°彎油壓也有不同程度的損耗,還會增加管路震動,由現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果可看出正是由于排油管管路排油不暢而導(dǎo)致的2個(gè)接力器不同步,所以認(rèn)為此種情況也是導(dǎo)致不同步的原因之一。
(3)從現(xiàn)場看,調(diào)速器到接力器連接的兩根管路的長度不一樣,也會導(dǎo)致油壓的損耗,1號和2號接力器的注油時(shí)間不一樣,排油時(shí)間也不一樣,就是現(xiàn)場看到的一個(gè)接力器先動,一個(gè)接力器后動的原因。
(4)接力器的有桿腔和無桿腔的有效截面積不一樣,在1號接力器有桿腔注油時(shí),1號接力器的無桿腔排油,但是無桿腔的有效截面積大,從而工作壓力大;與此同時(shí),2號接力器的有桿腔在排油,無桿腔在注油,有桿腔內(nèi)的有效截面積小,從而工作壓力小,所以2號接力器先動,1號接力器后動。
根據(jù)對非對稱缸兩腔壓力進(jìn)行相關(guān)計(jì)算得出,當(dāng)非對稱液壓缸運(yùn)動方向發(fā)生變化時(shí),液壓缸兩腔的壓力要發(fā)生很大變化,液壓缸運(yùn)動時(shí),液壓缸無桿腔和有桿腔要發(fā)生壓力突跳;會發(fā)生接力器不同步的現(xiàn)象。
要消除此現(xiàn)象可以采用以下方式:
(1)在安裝過程中,應(yīng)采用尺寸較為合適的材料,同時(shí)應(yīng)盡可能避免壓力損耗,改進(jìn)施工工藝。
(2)使用非對稱閥來控制非對稱液壓缸系統(tǒng)能夠降低液壓缸有桿腔和無桿腔產(chǎn)生的壓力突跳。
(3)在實(shí)際應(yīng)用時(shí),可以采用面積梯度比為0.5的非對稱閥,這樣也可以解決除了非對稱缸自身問題以外的加工工藝帶來的困難。