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    煤礦井下排水系統(tǒng)效率分析及節(jié)能途徑研究

    2019-07-30 12:10:56
    山東煤炭科技 2019年7期
    關(guān)鍵詞:泵房揚程管路

    張 鵬

    (山西焦煤霍州煤電集團團柏煤礦,山西 霍州 031400)

    煤礦生產(chǎn)過程中需要大量排水,排水系統(tǒng)對于煤礦開采效率影響重大,是煤礦必不可少的主要系統(tǒng)之一[1]。根據(jù)煤礦歷史數(shù)據(jù),原煤開采時所需排水量是開采煤量的3~9倍,降雨量大或濕度大的地區(qū)更是能達到30倍。為保證煤礦生產(chǎn)過程中的水量排出,煤礦井下排水系統(tǒng)需要多臺水泵同時工作,水泵工作耗電量巨大,峰值可達幾百千瓦。除此之外,煤礦排水系統(tǒng)所用的控制系統(tǒng)也要大量耗電,用于井下排水的電量對煤礦開采總成本有直接影響[2]。因此,提高煤礦井下排水系統(tǒng)的用電效率,在保證安全基礎(chǔ)上實現(xiàn)節(jié)能運行,降低總體耗電量能夠減少開采成本,提高煤礦生產(chǎn)效率。本文以團柏煤礦443m水平中央泵房為研究對象,對其排水效率進行研究分析,結(jié)合團柏煤礦實際情況提出443m水平中央泵房排水節(jié)能途徑,為團柏煤礦溝底泵房、400m水平一泵房、400m水平二泵房提供理論基礎(chǔ)和實踐依據(jù)。

    1 工程概況

    團柏煤礦位于山西省霍州市白龍鎮(zhèn)陳村,地跨霍州、汾西、洪洞三個市、縣。1973年12月1日建井,1980年12月投產(chǎn),年設(shè)計能力60萬t,通過提高科技水平使其年生產(chǎn)能力達到了270萬t。井下現(xiàn)有443m和400m兩個主要水平,共四個主排水泵房,分別為443m水平中央泵房、溝底泵房、400m水平一泵房、400m水平二泵房。其中443m水平中央泵房主排443m水平涌水,為一級排水系統(tǒng);400m水平二泵房主排400m水平涌水,為一級排水系統(tǒng);400m水平一泵房、溝底泵房是400m水平排水的備用泵房,為二級排水系統(tǒng)。四個主排水泵房均有完善的雙回路供電系統(tǒng)。其中443m水平中央泵房:水倉容量4800m3(主水倉3300m3,副水倉1500m3),安裝4臺D450-60×3型水泵,流量450m3/h,揚程180m,電機功率均為355kW,兩趟Φ325mm管路沿付斜井敷設(shè)至地面,主排443m水平涌水,為443m水平一級排水系統(tǒng)。

    2 排水系統(tǒng)效率分析

    井下排水系統(tǒng)的耗電量取決于井下總排水量以及每臺排水裝置的用電效率。設(shè)備用電效率是其耗電水平的評價指標(biāo),包括水泵效率、傳動效率、電機效率等[3-4]。電路功率因數(shù)可以利用無功補償電容器來提高,其中電動機自身性能可以決定電機效率,因此,水泵效率和管路傳動效率對排水系統(tǒng)工作效率更重要。

    井下排水系統(tǒng)效率是各個環(huán)節(jié)效率乘積,包括電機效率、管路效率及水泵效率,其計算公式為:

    式中:

    η-系統(tǒng)效率,%;

    ηd-電動機效率,%;

    ηg-管路效率,%;

    ηs-水泵效率,%。

    根據(jù)以上分析,水泵和管路的各自效率制約著排水系統(tǒng)的工作效率。此外,工業(yè)用電峰谷的劃分也會影響排水系統(tǒng)的消費,谷段電價較峰段電價的費用較低[5]。

    2.1 水泵效率分析

    離心泵工作過程中其效率受到流量Q(m3/h)、轉(zhuǎn)速R(rad/min)、效率ηs(%)、功率N(kW)、揚程H(m)及吸水高度Ht(m)影響,研究其中兩者關(guān)系時可將其他參數(shù)取為常數(shù),得出H-Q、N-Q、η-Q關(guān)系曲線[6],此關(guān)系曲線即為水泵特性曲線,如圖1所示。

    圖1 水泵特性曲線

    水泵的液流功率表達式:

    式中:

    ρ-水密度,1000kg/m3。

    由此表達式可知當(dāng)水倉水位越高時水泵的液流

    由此表達式可知當(dāng)水倉水位越高時水泵工作效率越高,即能效越高,節(jié)能越好。水泵泵水過程中存在一些動力損失,此損失來自于水管對流經(jīng)管路水流有摩擦阻力,其摩擦損失最終將導(dǎo)致水泵實際揚程降低,造成能耗增加,由于摩擦阻力導(dǎo)致?lián)P程損失為:

    式中:

    Q-實際流量,m3/h;

    kmq-摩擦擴散系數(shù),m/m3,此處取0.04。

    水輪葉片對水流存在一部分阻力,其原因是液體流動方向與葉片方向誤差使得水流動力損失,其損失揚程為:

    式中:

    Qe-理論流量,m3/h;

    kg-沖擊損失系數(shù),m/m3,此處取0.02。

    經(jīng)過分析推導(dǎo)得出水泵揚程與流量關(guān)系為:

    式中:

    Hl-水泵理論揚程,根據(jù)水泵參數(shù)取180m。

    2.2 管路效率分析

    管網(wǎng)對流經(jīng)其中的水流有力的作用,管路阻力影響最終計算公式為:

    式中:

    R-管網(wǎng)阻力系數(shù)。

    由公式可知,流量平方值越大,受到管路阻力也越大,因此在對443m水平中央泵房節(jié)能分析中,可知調(diào)節(jié)流量能夠顯著改變其管路阻力,除此之外還可以通過減少排水主管路的彎角數(shù)量及彎角弧度,進而減小其管網(wǎng)阻力系數(shù)以減小能耗損失。

    3 排水系統(tǒng)節(jié)能途徑研究

    排水系統(tǒng)選擇安裝水泵時,水泵基本參數(shù)是固定值,水泵控制是通過控制其閥門開度的方式,需要消耗額外電能。因此通過研究分析可以通過以下幾個方面來使排水系統(tǒng)工作更加高效。

    (1)提高排水水位

    根據(jù)公式(2)分析可知,水泵排水過程中揚程和排水流量影響著消耗電能的大小,當(dāng)水泵排放流量不變時,揚程數(shù)值越大,則單位時間內(nèi)水泵耗電量越高,所以應(yīng)在滿足工作要求的情況下盡可能降低揚程。改變水泵揚程可以通過改變其水泵揚程和壓頭揚程兩部分來實現(xiàn),第一種方案是更改水泵參數(shù),因為水泵參數(shù)選擇時已確定,所以改變參數(shù)不容易實施;第二種方案是提高水倉水位,此方法能夠利用高位的水倉來使吸水揚程縮短,因此水泵的總揚程被減小,耗電量下降。

    (2)優(yōu)化組合排水管路

    根據(jù)管路阻力計算公式(7)可知,管路流量越大,其管路阻力越大。所以煤礦井下排水量和排水系統(tǒng)的耗電量密切相關(guān)。對此可以增加管路組合,同時間多管路并行工作,增大管路通過能力,來使運行阻力減小。

    圖2 管路并聯(lián)特性曲線

    管路并行特性曲線如圖2所示,圖中曲線3為前兩條管路并聯(lián)運行得出的特性曲線。由圖2可以看出,水泵由1和2并聯(lián)運行時,流量增大,在不改變揚程的情況下能夠使管路實現(xiàn)更高效的運行,相對管路阻力消耗的電能降低。

    因此,通過分析可以得出,通過增加排水管路使管路并聯(lián)運行能夠使單泵工作時的管路阻力減小,提升系統(tǒng)效率。

    (3)錯峰用電

    以往煤礦企業(yè)優(yōu)化排水系統(tǒng)時通常針對系統(tǒng)運行效率,對影響系統(tǒng)工作效率的各個環(huán)節(jié)都采取了相應(yīng)的措施,優(yōu)化組合了多種排水解決方案,使得系統(tǒng)效率盡可能的提升?,F(xiàn)階段,電力部門針對一部分區(qū)域的用電情況,實施了峰谷階梯電價調(diào)整,峰值用電電價和低谷用電電價差距明顯,使得一些大型用電企業(yè)開始優(yōu)化用電時間。由此,團柏煤礦443m水平中央泵房在排水時盡量躲開峰段,充分利用谷段來排水,在2018年6月至2018年12月其間,月均節(jié)省電費1萬余元。

    4 結(jié)語

    對團柏煤礦443m水平中央泵房排水系統(tǒng)進行研究,分析水泵效率和排水管路效率對排水系統(tǒng)能耗影響,確定了提高排水水位、優(yōu)化組合排水管路和錯峰用電的節(jié)能途徑,并在2018年6月至12月使用該節(jié)能策略進行排水控制,在滿足井下排水要求的情況下月均節(jié)省電費1萬余元,為團柏煤礦其他泵房排水系統(tǒng)節(jié)能控制提供理論基礎(chǔ)和實踐依據(jù)。

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