王凱
【摘 要】電加熱爐是催化劑制備過程中的重要設(shè)備,硅膠活化完成后冷卻時間太長。通過設(shè)備改造,增加強制冷卻風(fēng)機,結(jié)合電氣儀表控制改進與規(guī)范設(shè)備操作等措施,提高冷卻效果、減少冷卻時間、減少排放,保護設(shè)備,提高生產(chǎn)效率與節(jié)省氮氣。
【關(guān)鍵詞】電加熱爐;催化劑;強制冷卻;減少排放
一、前言
上海立得催化劑有限公司硅膠單元共有4臺電加熱爐用于催化劑主要原料—硅膠的制備,由電加熱絲利用熱輻射原理對爐體進行升溫,給硅膠提供脫水、脫羥基的作業(yè)環(huán)境。該設(shè)備的穩(wěn)定運行決定了硅膠活化效果及活化批次進而影響催化劑產(chǎn)量及質(zhì)量。長期以來,該設(shè)備硅膠活化結(jié)束后冷卻時間太長,耗費大量流化氮氣,既嚴重影響硅膠活化產(chǎn)量,又不利于企業(yè)節(jié)能降耗。2018年通過對上述幾臺設(shè)備進行檢修,充分考慮設(shè)備風(fēng)冷效果及開孔位置,利用強冷風(fēng)機、電氣儀表控制方法等技術(shù)改造,同時加大崗位設(shè)備巡檢等措施,逐步降低冷卻時間,穩(wěn)定設(shè)備運行。
二、電加熱爐使用中存在的問題
電加熱爐的加熱方式為熱輻射加熱,按批次生產(chǎn),加熱結(jié)束后采用自然冷卻的方式進行冷卻。冷卻過程中需保持最低流化氣量,冷卻時間在氣溫12攝氏度的環(huán)境下需要冷卻24小時,以C-2002活化爐為例,需保持24小時最低流化氣量160標立/小時,冷卻需求約3噸液氮,排放后的氮氣排放至除酸塔排放,排放量較大,且浪費大量的氮氣、并加劇儀表和設(shè)備的損耗。
三、電加熱爐的問題治理
(一)技術(shù)改造原理
本次技術(shù)改造利用氣體對流進行冷卻,對流傳熱是指不同溫度的流體質(zhì)點在運動中的熱量傳遞。由于引起流體運動的原因不同,對流分為自然對流和強制對流。若由于運動是因流體內(nèi)部各處溫度不同引起局部密度差異所致,則稱為自然對流。由于水泵、風(fēng)機或其它外力作用引起流體運動,則稱為強制對流。但實際上,熱對流的同時,流體各部分之間還存在著導(dǎo)熱,而形成一種復(fù)雜的熱量傳遞過程。
活化爐冷卻初步設(shè)想:
初步設(shè)想采用自然冷卻的方式進行冷卻,利用熱能向上釋放的原則,當(dāng)活化爐自然冷卻到350℃時后采用自然對流冷卻,試驗后效果較差,冷卻時間由原來的24小時降低至16小時,未滿足工藝要求。
后面進行二次改造,采用高壓渦旋風(fēng)機以300立方/小時的環(huán)境風(fēng)以20KPA的風(fēng)壓強制壓入冷卻加熱片進行強制對流冷卻,同樣利用熱能向上釋放的原則,當(dāng)活化爐自然冷卻到350℃時后采用強制對流冷卻。
(二)設(shè)備增加通風(fēng)孔
在電加熱爐設(shè)備本體底部增開DN50孔洞,用于強制冷卻風(fēng)機的安裝。設(shè)備頂部開孔完善冷卻氮氣的流化效果。
(三)技術(shù)改造使用效果
試驗后效果理想,冷卻時間由原來的28小時降低至9.5小時,基本滿足工藝生產(chǎn)要求。
對比2017年10月15日期間活化后冷卻的歷史趨勢與2018年10月的活化冷卻趨勢做比較,可以發(fā)現(xiàn)2018年經(jīng)過活化冷卻改進后的冷卻時間減少明顯。冷卻效果達標。
(四)技術(shù)改造后的效益對比
以E-2003活化爐活化一批8-6-8-6的生產(chǎn)為例:
通過改造前后對比,改造前后每批次大約可以直接節(jié)省2670元,以每年活化約100批次計算約可以節(jié)約27萬元左右。同時由于冷卻時間的縮短,既提高了生產(chǎn)效率,也降低了生產(chǎn)排放量,同時減少儀表閥門等部件的工作時間。
四、存在的問題及風(fēng)險
1.快速的冷卻可能會造成產(chǎn)品質(zhì)量的波動。
2.當(dāng)活化爐停止后自然冷卻至350℃時后采用空氣冷卻可能會造成爐絲氧化,減少爐絲的使用壽命,陶瓷螺釘因急冷而導(dǎo)致螺釘破損等故障。
3.空氣冷卻時大量的空氣通過風(fēng)機被灌入加熱層,而空氣中可能存在水份或可燃氣體,存在安全隱患。
4.由于加裝進風(fēng)管,所有破壞了原有的保溫結(jié)構(gòu),保溫效果不如改造前,故當(dāng)爐體在運行時對比原有的用電量可能有所增加。
五、結(jié)論
本文通過對電加熱爐冷卻方式的技術(shù)改造,提高冷卻效果、減少冷卻時間、減少排放,保護設(shè)備,提高生產(chǎn)效率與節(jié)省氮氣,幫助企業(yè)實現(xiàn)節(jié)能減排、降本增效的目的。
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