熊 偉度紅望王 露
(1.大連海事大學(xué) 船舶機電裝備研究所,遼寧 大連 116026;2.大連海洋大學(xué) 機械與動力工程學(xué)院,遼寧 大連 116023)
作為工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的能源之一,壓縮空氣在工業(yè)能耗中的比重逐漸升高。但由于壓縮空氣在生產(chǎn)環(huán)節(jié)、運輸環(huán)節(jié)、使用環(huán)節(jié)均存在不同程度地浪費,導(dǎo)致壓縮空氣的利用率很低,遠(yuǎn)不能滿足如今資源匱乏時代人們對節(jié)能環(huán)保的要求,因此,提高壓縮空氣的利用率具有重要的實際意義和應(yīng)用價值。近年來,許多學(xué)者研究通過使用電磁閥和氣缸的不同組合方式來達(dá)到節(jié)約壓縮空氣的目的。BEATER P和PAUL HARRIS等[1-2]通過在排氣回路中加入減壓閥構(gòu)成雙壓力供氣氣動節(jié)能回路,當(dāng)氣缸水平安裝時可節(jié)約25%的壓縮空氣,豎直安裝時可節(jié)約75%的壓縮空氣;AIMIN YANG,VLADISLAV BLAGOJEVIC,XIANGRONG SHEN等[3-5]使用1個開關(guān)閥將氣缸的排氣腔與進氣腔連通,將排氣腔中的部分壓縮空氣輸送到進氣腔中,在實現(xiàn)系統(tǒng)精確定位的基礎(chǔ)上可節(jié)約10.9%~29.5%的壓縮空氣;PAUL HARRIS等[6]采用2個三位四通換向閥控制氣缸,采用遺傳算法對電磁閥的開閉時序進行優(yōu)化求解,通過與同種工況下的實驗結(jié)果對比分析,可節(jié)約29%的壓縮空氣;M.DOLL等[7-8]采用5個開關(guān)閥來控制氣缸,使用AMPL建模平臺和IPOPT求解器求解開關(guān)閥開閉時序,通過與同種工況下傳統(tǒng)回路實驗進行對比分析,可得系統(tǒng)最高可節(jié)約85%的壓縮空氣。基于能量轉(zhuǎn)換的思想,以最大限度利用壓縮空氣膨脹能做功為目標(biāo),計算回路開關(guān)閥的開閉時序,將計算得到的結(jié)果進行實驗驗證,并與傳統(tǒng)的氣動回路進行對比。
研究的氣缸動作回路如圖1所示,由1個單桿雙作用氣缸和4個開關(guān)閥組成。這樣設(shè)計的目的是使2個腔室均可獨立的充放氣而互不干擾。本研究所做的研究均基于氣缸伸出行程。
圖1 氣缸動作系統(tǒng)回路圖
圖1中的4個開關(guān)閥依次以V1,V2,V3,V4命名,V1和V2分別控制無桿腔和有桿腔的進氣,V3和V4分別控制無桿腔和有桿腔的排氣。
根據(jù)壓縮空氣流經(jīng)氣動元件流量計算公式,流經(jīng)V1的體積流量如式(1)和式(2)所示:
(1)
(非壅塞狀態(tài))
(2)
式中,C1——聲速流導(dǎo),dm3/(s·bar)
ρ——氣體密度,kg/m3
ps——氣源壓力,MPa
b1——臨界壓力比,通常取0.2~0.5
按有限元分析方法對腔室內(nèi)氣體壓力動態(tài)方程進行建模,如式(3)所示,無桿腔當(dāng)前時刻腔室壓力由前一時刻(i-1)的數(shù)值加上前一時刻到當(dāng)前時刻(i)壓力的變化值。
p1(i)=p1(i-1)+Δ(G1(i)RT-
A1p1(i-1)v(i-1)) /Va(i)
(3)
式中,p1——無桿腔氣體的壓力,MPa
Va——無桿腔的體積,m3
G1——流入無桿腔的氣體流量,kg/s
R——氣體常數(shù)(一般為287.1),J/(mol·k)
T——溫度,℃
A1——無桿腔氣體對活塞的有效作用面積,m2
v——活塞的速度,m/s
同理,有桿腔的壓力方程如式(4)所示:
p2(i)=p2(i-1)+Δ(G2(i)RT-
A2p2(i-1)v(i-1))/Vb(i)
(4)
式中,p2——有桿腔壓力,MPa
Vb——有桿腔的體積,m3
A2——有桿腔氣體對活塞的有效作用面積,m2
G2——有桿腔內(nèi)流量,kg/s
對活塞進行受力分析,活塞主要的受力有無桿腔內(nèi)氣體的推動力、有桿腔內(nèi)氣體壓力產(chǎn)生的阻力、活塞桿的空氣阻力和摩擦力,則活塞的受力方程如式(5)所示:
F(i)=A1p1(i)-A2p2(i)-(A1-A2)pa-
v(i-1)Ck-10Mμ
(5)
式中,pa——標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的大氣壓,MPa
M——活塞、滑塊及負(fù)載的質(zhì)量和,kg
Ck——黏性摩擦系數(shù),N·s/m
從能量轉(zhuǎn)化角度出發(fā)進行相關(guān)計算與分析。以系統(tǒng)開始運行為時間起點,V1開啟,對氣缸無桿腔充氣,為節(jié)約耗氣,待活塞具有一定速度后關(guān)閉V1,此時時間點記為t1,活塞將利用充入氣體的膨脹能和負(fù)載動能到達(dá)行程終點。為保證系統(tǒng)運行平穩(wěn),排氣閥V4在開始階段保持開啟排氣,持續(xù)一段時間t2后關(guān)閉V4有利于有桿腔產(chǎn)生背壓使活塞減速防止撞擊,為保證活塞能夠到達(dá)行程終點V4在t3時刻再次打開將剩余氣體排盡。研究的關(guān)鍵是找到3個時間點,以一特定工況為例詳細(xì)介紹開閉時間點的獲取方法。
系統(tǒng)工作參數(shù)如下:以絕對壓力ps=0.6 MPa供氣;無桿腔初始壓力p10=0.1 MPa;無桿腔殘余壓力p1end=0.15 MPa;有桿腔初始壓力p20=0.15 MPa;活塞直徑D=63 mm;活塞桿直徑d=20 mm;行程Ls=0.6 m;負(fù)載M=38.48 kg;溢流閥調(diào)定壓力為p調(diào)=0.5 MPa。
t1為累計向無桿腔充入一定空氣量(q1end)后關(guān)閉v1時刻點。此后為壓縮空氣膨脹對外做功過程,若工作行程結(jié)束后,無桿腔內(nèi)殘存壓力為p1end已知,則根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,q1end可由式(6)計算得到:
q1end=(Vm1+A1×Ls)×((p1end+0.1)/0.1)×ρ
(6)
式中,Vm1——無桿腔的死區(qū)體積,m3。
根據(jù)得到的q1end,結(jié)合氣體體積流量方程式(1)、式(2),以及壓力動態(tài)方程式(3)、式(4),通過仿真軟件編程可以計算得到t1,在本實例中,V1停止供氣時間點t1為0.248 s。
假設(shè)V4一直不開,通過仿真得到壓力、速度以及位移曲線如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)工作狀態(tài)參數(shù)變化
根據(jù)圖2中仿真數(shù)據(jù)可得到反彈時刻tb=0.319 s,反彈點位移為xb=0.448 m。從0-tb時間內(nèi)系統(tǒng)做功分析如下:
假設(shè)活塞可運行到行程終點,其壓力隨位移變化及過程做功情況如圖3所示。
圖3 壓力隨位移變化及過程做功
從反彈點至行程終點進氣腔氣體做功:
式中,V10——進氣腔體積,m3
p——進氣腔壓力,MPa
p20所圍成曲線的面積(即假設(shè)V4一直不開時)全行程排氣腔做功:
=2.026×10-3m3
根據(jù)流量公式,計算出t2=0.323 s(t2計算方法與t1類似,即當(dāng)排氣腔排出的氣體小于q2exh時,V4開啟;大于q2exh時,V4關(guān)閉)。V4開啟至t2時刻點后關(guān)閉,其仿真曲線如圖4所示。
圖4 系統(tǒng)工作狀態(tài)參數(shù)變化
1) Δt3時間的確定
開啟Δt3這段時間有桿腔需排出的氣體:
根據(jù)流量公式:
2)t3時間的確定
由V4開啟t2時間后關(guān)閉得到的仿真曲線圖4可得到反彈點時間為0.359 s,即t3sw=0.359 s,那么t3=t3sw-Δt3=0.345 s。通過以上分析得到V1和V4的時序如圖5所示,其仿真結(jié)果如6所示。
圖5 V1,V4開閉時序圖
從圖6仿真結(jié)果來看,活塞運行全程,沒有出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,且到行程終點時,撞擊也較小,從仿真上證明使用上述方法求解得到的開關(guān)閥開閉時序是可用的。
實驗所需實驗臺是根據(jù)該項研究所需搭建的,如圖7所示,包括1個氣缸,4個二位二通電磁閥,2個壓力傳感器,2個流量計和1個位移傳感器。實驗采用的氣缸為一缸徑63 mm的單桿雙作用直線氣缸,行程Ls=0.6 m;電磁閥為直動式兩通電磁閥,C,b值分別為5.69 dm3/(s·bar)和0.46;壓力傳感器額定壓力范圍在-0.100~1.000 MPa之間,用于檢測氣缸兩腔的壓力變化情況;實驗采用的流量計用來測量進入氣缸兩腔氣體的體積流量,額定流量0~1000 L/min;位移傳感器為電磁線位移傳感器,量程1000 mm,精度0.0015%FS,用來檢測活塞的位置信息。
圖6 系統(tǒng)工作狀態(tài)參數(shù)變化
1.氣缸 2.閥 3.流量計 4.位移傳感器 5.壓力傳感器圖7 實驗臺組成
所有硬件設(shè)備安裝在水平實驗臺上,在氣缸往復(fù)運動多次,確保硬件系統(tǒng)充分潤滑后,進行數(shù)據(jù)的采集。電磁閥操控和數(shù)據(jù)采集與保存均通過LabVIEW編程實現(xiàn)。其他實驗條件與理論計算設(shè)定值相同,即絕對供氣壓力0.6 MPa;無桿腔初始壓力0.1 MPa;無桿腔殘余壓力0.15 MPa;有桿腔初始壓力0.15 MPa;負(fù)載38.48 kg。
根據(jù)圖5所示的開關(guān)閥開閉時序,進行橋式回路實驗驗證,并將仿真結(jié)果和實驗數(shù)據(jù)繪制成如圖8所示的曲線圖。
從圖8可以看出,實驗結(jié)果與仿真結(jié)果的趨勢一致,證明上述計算方法是正確的。
圖8 實驗與仿真結(jié)果對比
為驗證橋式回路的節(jié)能性,將求解得到的時序進行橋式回路實驗,并與同種工況下的傳統(tǒng)回路進行對比分析,結(jié)果如圖9所示。
圖9 傳統(tǒng)回路與橋式回路實驗結(jié)果對比
由圖9中耗氣量曲線可以看出,活塞運行全程,橋式回路共消耗2.42 L壓縮氣體;傳統(tǒng)回路中耗氣量與運行時間成正比,活塞運行全程共消耗5.73 L壓縮氣體,可見橋式回路可節(jié)約57.77%的壓縮氣體。
本研究提出一種基于4個開關(guān)閥控制的橋式氣動回路,建立了系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,基于能量轉(zhuǎn)換的思想,求解以提高壓縮空氣的利用效率的通斷閥開閉時序。通過對求解得到的開關(guān)閥開閉時序進行實驗驗證,結(jié)果表明,新的供氣和排氣控制方法可以有效提高氣動系統(tǒng)效率,與同種工況下傳統(tǒng)回路進行對比分析,所提出的控制方法可以節(jié)約57.77%左右的壓縮氣體。