劉 健,何 琳,趙應(yīng)龍,金 著
(1. 海軍工程大學(xué)振動與噪聲研究所,湖北 武漢 430033;2. 船舶振動噪聲重點實驗室, 湖北 武漢 430033)
氣囊隔振器,又稱空氣彈簧,由于其具有尺寸規(guī)格小、剛度低、載荷能力強(qiáng)、載荷可調(diào)范圍大、固有頻率低等突出優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代艦艇減振降噪領(lǐng)域[1 – 4]。
JYQN系列氣囊隔振器性能優(yōu)異,生產(chǎn)周期較長,對產(chǎn)品進(jìn)行大量的試驗成本較高,故使用有限元建模分析是有效的手段。文獻(xiàn)[5 – 6]建立二維軸對稱模型或三維殼單元模型,均無法表示氣囊隔振器承受多軸應(yīng)力狀態(tài),且準(zhǔn)確度不高和后處理的空間不足。本文以某型JYQN系列氣囊隔振器為研究對象,通過對簾線纏繞角的平衡性分析[7 – 11],建立氣囊隔振器三維實體模型,并開展氣囊性能測試試驗。
本文以某型氣囊隔振器為研究對象,該型氣囊采用囊式的回轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)形式,使用三法蘭一體化結(jié)構(gòu)保證氣囊的密封性,橡膠囊體主要由三部分組成:內(nèi)膠層、簾布層、外膠層,如圖1所示。橡膠是囊體的基體,簾線是囊體的主要受力部件,簾線增強(qiáng)層包在內(nèi)外膠層之間,各層之間反向鋪設(shè),呈現(xiàn)各向異性的特點[1,12]。
在保證研究關(guān)注性能準(zhǔn)確度的情況下,簡化模型結(jié)構(gòu)能大大縮小建模時間,如圖2所示。具體操作如下:將氣囊隔振器的氣孔、氣道、上三法蘭一體化結(jié)構(gòu)與上蓋板結(jié)合成一體;將下三法蘭一體化結(jié)構(gòu)與下蓋板結(jié)合成一體;將囊壁外層橡膠和內(nèi)層橡膠設(shè)計成一體;將簾線橡膠單獨成型嵌入至囊壁中間。
圖1 回轉(zhuǎn)型氣囊的結(jié)構(gòu)模型簡圖Fig. 1 Structure model diagram of air spring
圖2 氣囊隔振器簡化模型Fig. 2 Simplification model of air spring
氣囊隔振器的囊壁橡膠材料為氯丁橡膠,骨架簾線為芳綸纖維。文獻(xiàn)[13]對本文研究對象的橡膠和芳綸纖維完成了材料試驗,擬合得到橡膠材料Mooney-Rivlin本構(gòu)模型的參數(shù)及芳綸纖維的伸長模量為:C10=–1.910 MPa,C01=3.546 MPa,D1=0.000 1,ECord=33.882 GPa。
簾線層使用rebar單元仿真,通過內(nèi)置區(qū)域方式嵌入在橡膠囊體內(nèi),rebar層基體為橡膠材料,骨架為芳綸纖維,其參數(shù)見表1。
表1 氣囊隔振器rebar層參數(shù)Tab. 1 Rebar layer parameters of air spring
在本模型中,氣囊隔振器的上、下蓋板不是關(guān)注的重點,故設(shè)置其為剛體單元,在劃分網(wǎng)格時,將其設(shè)置為縮減積分單元C3D4;囊壁是隔振器主要載荷部分,采用三維實體單元,其內(nèi)外層橡膠為氯丁橡膠,為保證橡膠材料的各項同性,將其設(shè)置為縮減雜交單元C3D8RH;骨架為芳綸纖維,設(shè)置為膜單元M3D4R。
在布置種子時,將全局種子尺寸設(shè)置為3 mm,在囊壁橡膠主體與垂直部分交接處布置局部種子,其尺寸設(shè)為1.5 mm。簾線層網(wǎng)格單元形狀采用以四邊形為主的類型;囊體橡膠網(wǎng)格單元采用掃掠技術(shù)設(shè)置成六面體形狀,如此保證囊體橡膠網(wǎng)格以簾線層為界線,前后均勻分布。
建立簾線纏繞角模型,簾線纏繞角的取值范圍是0~π/2。在仿真等效平衡纏繞角時,簾布層以內(nèi)置區(qū)域方式嵌入在囊體內(nèi),設(shè)置一個分析步,固定其下端截面6個自由度,固定上端截面除X方向其他5個自由度,使用壓強(qiáng)載荷給囊體緩慢充氣至額定氣壓0.75 MPa,囊體充氣后其上端截面位移值變化與簾線纏繞角度關(guān)系如圖3~圖6所示。
圖3 簾線按 0°纏繞角纏繞Fig. 3 Cord wound angle: 0 degree
圖4 簾線按 37.2°纏繞角纏繞Fig. 4 Cord wound angle: 37.2 degree
圖5 簾線按 90°纏繞角纏繞Fig. 5 Cord wound angle: 90 degree
圖6 簾線纏繞角-位移曲線Fig. 6 Curve of cord wound angle and displacement
表2 氣壓-載荷仿真值及曲線Tab. 2 Simulation value and curve of pressure and loads
由圖3~圖6及表2可知,隨著纏繞角度的增加,囊體上截面位移值由負(fù)變化至正,即由壓縮狀態(tài)變化成拉伸狀態(tài),當(dāng)簾線纏繞角取37.2°時,囊體上截面位移值為0.006 mm。即當(dāng)氣囊隔振器囊體部分的簾線按37.2°鋪設(shè),囊體在額定載荷條件下的變形很小,其平衡性較好。
在使用Abaqus仿真氣壓-載荷特性時,將隔振器上下蓋板固定,使用流體腔單元緩慢給氣囊充氣至設(shè)定值,查看上蓋板反作用力值(見表2)。
在仿真垂向靜剛度時,由于氣囊隔振器在性能測試過程中,為保證安全,其內(nèi)部會安裝限位保護(hù)裝置,其內(nèi)腔體積產(chǎn)生的變化對垂向靜剛度的影響不可忽略,故采用填充比 λ作為體積影響因子,在本模型研究中,考慮填充比 λ=0.5。設(shè)置2個分析步,第1個分析步固定上、下蓋板,利用流體腔給氣囊充氣至預(yù)設(shè)值;第2個分析步給上蓋板軸向位移,并取消激活流體腔,其結(jié)果如表3所示。
表3 垂向靜剛度仿真值(N/mm)Tab. 3 Vertical static stiffness simulation value
選用本文研究型號同批次氣囊隔振器2個,如圖7所示,分別編號為SZ1。
本試驗主要應(yīng)用的設(shè)備有:MTS彈性體試驗機(jī)系統(tǒng)、游標(biāo)卡尺、百分表和磁座、專用充氣裝置,如圖8所示。
圖7 氣囊隔振器樣機(jī)Fig. 7 Air spring prototype
圖8 氣囊隔振器性能測試試驗平臺Fig. 8 Air spring performance test platform
3.3.1 氣壓-載荷特性
試驗前將氣囊以額定高度154 mm固定在試驗機(jī)上,緩慢給氣囊充氣至氣壓預(yù)設(shè)值,充氣預(yù)設(shè)值,其壓力變化范圍 0.10~0.80 MPa,步長 0.1 MPa。待壓力和載荷穩(wěn)定后記錄相應(yīng)的壓力和載荷值,其結(jié)果如圖9所示。
圖9 SZ1 氣壓-載荷特性曲線Fig. 9 SZ1 pressure load characteristic curve
3.3.2 垂向靜剛度
試驗前將氣囊以額定高度154 mm固定在試驗機(jī)上,緩慢給氣囊充氣,直到氣囊垂向載荷達(dá)到預(yù)設(shè)值時停止充氣,記錄載荷預(yù)設(shè)值對應(yīng)的氣壓作為氣壓預(yù)設(shè)值,然后進(jìn)行垂向靜剛度試驗。根據(jù)位移和力的峰值計算垂向靜剛度,其結(jié)果如表4所示。
表4 垂向靜剛度試驗值(N/mm)Tab. 4 Vertical static stiffness test value
氣囊隔振器的氣壓-載荷特性表征隔振器的載荷能力,有限元仿真與試驗結(jié)果如圖10所示。
圖10 試驗與仿真模型對比Fig. 10 Comparison between test and simulation model
從圖中可以看出,仿真模型與試驗的氣壓-載荷特性曲線有非常好的重合度,其最大誤差在2%以內(nèi);在額定載荷15 kN處,仿真模型與SZ1的誤差為0.53%,表明模型可以很好仿真氣囊隔振器的氣壓-載荷特性。
從表5可以看出,隨著載荷的增加,氣囊隔振器仿真和試驗的垂向靜剛度都不斷增加,其趨勢有較好的一致性。在充氣內(nèi)壓或載荷下,仿真與試驗的最大誤差分別為14.68%,12.18%,平均誤差分別為5.44%,4.40%,仿真精度較好。
表5 垂向靜剛度仿真與試驗誤差Tab. 5 The error between simulation and test of vertical stiffness
針對已有文獻(xiàn)氣囊隔振器仿真模型計算準(zhǔn)確度不夠、后處理空氣不足的問題,本文使用三維實體單元建立氣囊隔振器仿真模型,通過與試驗結(jié)果的對比分析,該模型氣壓-載荷特性的仿真結(jié)果與試驗結(jié)果誤差分別為0.53%;該模型垂向靜剛度的仿真結(jié)果與實驗結(jié)果平均誤差分別為5.44%,4.40%。誤差原因分析:在仿真過程中,氣囊的加載是純靜態(tài)過程,而在試驗過程中,氣囊的加載是準(zhǔn)靜態(tài)過程,由于囊壁基體材料橡膠的阻尼特性,導(dǎo)致兩者垂向靜剛度的計算存在一定的誤差。該仿真模型整體精度較好,符合工程應(yīng)用要求,可為氣囊隔振器設(shè)計、檢測節(jié)約時間,為氣囊隔振器壽命評估和可靠性分析提供參考、降低成本。