張現(xiàn)海,袁 慶,邢維銘
(四川華能嘉陵江水電有限責(zé)任公司,四川 南充 637000)
青居水電站系嘉陵江蒼溪至合川段水電開發(fā)十三級規(guī)劃中的第十個梯級,位于四川省南充市高坪區(qū)青居鎮(zhèn),距南充市約17 km,上游接小龍門水電站,下游與東西關(guān)水電站相連。電站裝有4臺燈泡貫流式水輪發(fā)電機組,單機容量為34 MW,水輪機型號 GZ(B14)-WP-615,總裝機為 136 MW,設(shè)計額定水頭11 m,額定轉(zhuǎn)速為93.75 r/min。2004年5月28日首臺機組投運,2005年5月份4臺機組全部投產(chǎn)。主機設(shè)備東芝水電設(shè)備(杭州)有限公司生產(chǎn)。本文介紹了青居電站3 F機組在運行過程中,彎曲連桿彎曲事件的原因分析及處理方法,希望對從事類似設(shè)備運行和檢修的人員提供參考。青居水電站水輪發(fā)電機組剖面圖如圖1所示。
圖1 青居水電站水輪發(fā)電機組剖面圖
2018年7月22日24:00青居電站3 F機組在計劃停機過程中,上位機發(fā)出8號彎曲連桿彎曲信號器報警。機組正常停機后,運行人員現(xiàn)場外觀檢查發(fā)現(xiàn)8號彎曲連桿與信號器偏離10 mm左右(正常情況下信號器與彎曲連桿之間沒有間隙),8號彎曲連桿明顯彎曲。其他15個彎曲連桿經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)異常。隨后運行人員通知站長組織相關(guān)技術(shù)人員分析事件原因。(導(dǎo)水機構(gòu)正下方)如圖2所示。
圖2
7月23日,由運維部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行了詳細(xì)查看,-Y向8號彎曲連桿明顯彎曲。青居電站導(dǎo)水機構(gòu)安全裝置采用的是彎曲連桿,導(dǎo)葉在動作過程中彎曲連桿有足夠強度帶動導(dǎo)葉轉(zhuǎn)動,但當(dāng)導(dǎo)葉間有異物卡住時,或?qū)~軸和導(dǎo)葉臂不能正常轉(zhuǎn)動時,控制環(huán)推動彎曲連桿帶動導(dǎo)葉臂轉(zhuǎn)動,對彎曲連桿操作推力,該操作推力大于正常操作力1.5倍時,彎曲連桿將會產(chǎn)生彎曲,其他導(dǎo)葉仍可正常轉(zhuǎn)動,機械部件起到保護作用,避免事故擴大。分析認(rèn)為:若導(dǎo)葉臂與導(dǎo)葉軸之間發(fā)生卡阻情況,而引起的彎曲連桿彎曲,則在彎曲連桿不正常的推力作用下,導(dǎo)葉軸與導(dǎo)葉拐臂之間因發(fā)卡而非正常轉(zhuǎn)動,必將導(dǎo)致導(dǎo)葉軸與導(dǎo)葉拐臂之間的密封受損而漏水,同時因為導(dǎo)葉與導(dǎo)葉臂之間的發(fā)卡而產(chǎn)生鐵削,但從現(xiàn)場外觀檢查來看,8號導(dǎo)葉拐臂處既沒有漏水也沒有發(fā)現(xiàn)鐵削??梢耘懦龑?dǎo)葉與導(dǎo)葉軸之間轉(zhuǎn)動發(fā)卡引起的彎曲連桿彎曲的原因。發(fā)生彎曲連桿彎曲的8號處于導(dǎo)水機構(gòu)的下部,分析認(rèn)為:流道進(jìn)口攔污柵在進(jìn)行提起清渣時,附著在攔污柵上的樹棒可能脫落水中進(jìn)入流道,同時也發(fā)現(xiàn)前池攔污柵柵條有損壞,攔污柵有80 cm×100 cm孔洞(見圖 3)。
圖3
這使前池漂浮的樹棒進(jìn)入流道增加了可能,在機組停機導(dǎo)葉關(guān)閉過程中有樹木棒卡在導(dǎo)葉之間,在導(dǎo)葉關(guān)閉時使彎曲連桿造成彎曲,應(yīng)該是該次事件的主要原因。同時彎曲連桿彎曲的部位在最下部,也符合較大、較重的樹棒在流道中運動的規(guī)律,也可以說明導(dǎo)葉之間發(fā)生了異物卡塞。
通過對事件的原因分析,基本認(rèn)定導(dǎo)葉關(guān)閉后導(dǎo)葉立面間隙之間卡有異物(導(dǎo)葉斷面間隙約1 mm左右,不易發(fā)生大的或硬的漂浮異物卡塞)。僅對發(fā)生的彎曲連桿彎曲更換工作比較容易,但更換彎曲連桿后導(dǎo)葉之間的異物不能清除掉,導(dǎo)葉立面間隙不能準(zhǔn)確掌握,因此決定落門排除流道水,進(jìn)入流道徹底清除導(dǎo)葉之間的異物,檢查導(dǎo)葉間隙,使事件得到更好處理。
流道排水至無壓后,打開流道進(jìn)人門,工作人員按照密閉空間作業(yè)要求,符合條件后,開始對流道進(jìn)行檢查。檢查發(fā)現(xiàn)8~9號導(dǎo)葉立面間夾有樹干及雜物,導(dǎo)葉立面間隙大約15 cm左右沒有關(guān)閉到位;打開導(dǎo)葉清除8~9號導(dǎo)葉立面間夾有的樹干及雜物,同時發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉前部還有較多的雜物其中最大樹干直徑約50 cm,最長約3 m。
對大的樹木采取分解處置,并將所有異物清除出流道后,開始進(jìn)行彎曲連桿更換工作。
燈泡貫流式機組的重錘,在機組事故低油壓或事故停機時,泄壓閥組動作,在調(diào)速器對導(dǎo)葉不起操作作用的情況下,重錘可以將導(dǎo)水機構(gòu)導(dǎo)葉關(guān)閉。機組在安裝或大修完成后,導(dǎo)葉立面之間存在一定的預(yù)緊力,即接力器的壓緊行程,目前8號彎曲連桿已經(jīng)彎曲,其與相鄰導(dǎo)葉立面之間沒有了預(yù)緊力,但由于彎曲連桿之間的直線長度變短,若要更換新的彎曲連桿,需要手動(自動也可)操作調(diào)速器將導(dǎo)葉打開一個開度,使彎曲連桿在自由狀態(tài)下,方能方便更換新的彎曲連桿。導(dǎo)葉打開一個小開度(如打開5%左右),做好關(guān)閉調(diào)速器主油閥,由于重錘的作用及接力器兩腔之間串油(不串油是理論狀態(tài)),導(dǎo)葉會有關(guān)閉趨勢,影響施工人員更換彎曲連桿的工作安全。可以采取兩種措施保證施工安全,①導(dǎo)葉打開一小開度后在接力器一側(cè)加一個合適的鐵墊,防止重錘關(guān)閉導(dǎo)葉;②在導(dǎo)葉打開一小開度后,利用吊車將重錘吊起,鎖住重錘。本次現(xiàn)場處理彎曲連桿采取安全措施是第二種方式,如圖4所示。
圖4
在其他安全措施完成后,拆除8號已彎曲的彎曲連桿,更換新的彎曲連桿。
彎曲連桿恢復(fù)后的檢查試驗見表1。
表1 3 F機組導(dǎo)葉立面間隙測量數(shù)據(jù)及結(jié)論
關(guān)閉流道進(jìn)人門,流道充水及提檢修門,檢查3 F機組無潛動情況。
做調(diào)速器擾動試驗及開、停機試驗均無異常,最后機組開機并網(wǎng)運行,機組運行正常。
開機前、后數(shù)據(jù)記錄如表2。
表2 檢修前后數(shù)據(jù)對比
本次8號彎曲連桿彎曲事件由導(dǎo)葉之間夾渣引起,停機過程中出現(xiàn)的報警信號均與彎曲連桿彎曲有關(guān),屬正常報警信號。
發(fā)生彎曲連桿彎曲事件后,應(yīng)認(rèn)真分析原因,不建議在原因不明時,重復(fù)操作導(dǎo)葉,那樣將會加大導(dǎo)水機構(gòu)其他部件損壞程度,增大處理事件的難度。
本次消缺考慮發(fā)電要求,僅更換已彎曲連桿,未徹底解體檢查套筒、拐臂以及其他彎曲連桿是否存在細(xì)微變形,但這次事件的處理從 最開始的原因分析,到中間對流道雜物的分解清理及更換彎曲連桿等一系列的處理過程,所采取的方式、方法、處理順序,再到最后機組并網(wǎng)運行,無疑是成功的,也大大縮短了此次缺陷處理的時間;同時對行業(yè)貫流式機組出現(xiàn)類似事件具有借鑒意義。