陳永凡
(吉林石化公司動力二廠,吉林吉林 132001)
安全閥是鍋爐重要的安全保護(hù)裝置,其作用是當(dāng)鍋爐蒸汽壓力超過預(yù)設(shè)安全壓力值的時候,能自動開啟向外排汽降壓,當(dāng)蒸汽壓力下降至略低于安全壓力值的時候,又能自動關(guān)閉,從而保護(hù)鍋爐的安全運(yùn)行。動力二廠1#和2#鍋爐為東方鍋爐廠制造的DG-220/9.8-8型高溫、高壓自然循環(huán)鍋爐,每臺鍋爐裝配安全閥2臺,分別為飽和蒸汽安全閥和過熱蒸汽安全閥,相關(guān)參數(shù)見表1。
表1 安全閥相關(guān)參數(shù)
1#爐、2#爐配備脈沖式安全閥,由主安全閥及脈沖閥組成,兩者通過導(dǎo)壓管連接,其本身為一種直接載荷式安全閥,主安全閥的開啟受脈沖閥控制。鍋爐正常運(yùn)行時,主閥密封面被高壓蒸汽壓緊、嚴(yán)密關(guān)閉。當(dāng)汽壓超過安全閥整定值時,脈沖閥打開,蒸汽通過導(dǎo)壓管道進(jìn)入主閥活塞上方。由于活塞與主閥密封面受壓一樣,當(dāng)活塞受力面積大于主閥密封面時主閥打開,開始排汽泄壓,當(dāng)壓力下降到一定數(shù)值時,脈沖閥關(guān)閉,活塞上方的汽源切斷,而主閥得以關(guān)閉(圖1)。
按照TSG ZF001—2006《特種設(shè)備技術(shù)規(guī)范》,定期校驗(yàn)安全閥,一般每年至少一次,以保證其整定壓力和密封性能滿足要求。
工廠安全閥由企業(yè)內(nèi)部建修公司統(tǒng)一承擔(dān)校驗(yàn)任務(wù),采用常溫條件下在校驗(yàn)臺上校驗(yàn),以水為介質(zhì)校驗(yàn)測出整定壓力值。但實(shí)際情況中,安全閥的整定壓力受現(xiàn)場高溫環(huán)境影響,常溫下檢測參數(shù)與實(shí)際參數(shù)有一定誤差。這是因?yàn)榘踩y各運(yùn)動部件受熱膨脹,材質(zhì)不同、膨脹系數(shù)不同、改變了運(yùn)動間隙,且彈簧在高溫狀態(tài)下和常溫狀態(tài)下受力特性也有變化。因此,校驗(yàn)值需要在運(yùn)行實(shí)際工況下進(jìn)行修正。每年鍋爐系統(tǒng)檢修完成后的啟爐時,都對脈沖安全閥進(jìn)行熱調(diào)修正。
圖1 2臺并排的主閥
2016年7月9日,1#爐現(xiàn)場突然傳出蒸汽外泄的響聲,鍋爐壓力下降(過熱蒸汽壓力9.6 MPa,飽和蒸汽壓力10.58 MPa)降至(過熱蒸汽壓力8.87 MPa,飽和蒸汽壓力10.27 MPa)。爐膛負(fù)壓無波動,經(jīng)現(xiàn)場檢查,確認(rèn)為1#爐飽和蒸汽安全閥誤動作,關(guān)閉飽和蒸汽脈沖閥隔離閥后,鍋爐汽壓恢復(fù)正常。
經(jīng)查自投運(yùn)至今,1#爐、2#爐過熱蒸汽安全閥和飽和蒸汽安全閥,經(jīng)常出現(xiàn)誤動作情況。誤動作之后,需要關(guān)閉隔離閥才能使主安全閥關(guān)閉。說明1#爐、2#爐安全閥一直存在運(yùn)行安全隱患(圖2)。
事件發(fā)生后查驗(yàn)檢修記錄,安全閥曾隨鍋爐本體一起進(jìn)行水壓實(shí)驗(yàn),經(jīng)過嚴(yán)密性實(shí)驗(yàn)檢查無異常。關(guān)閉隔離閥后主閥關(guān)閉嚴(yán)密,檢查儀表部件無異常,確定為脈沖閥異常啟跳。
對脈沖閥進(jìn)行全面檢查,儀表電磁部分連接正常,閥門法蘭結(jié)合面平整,連接螺栓及螺帽無裂紋、絲扣無損壞。拆卸杠桿開口銷子及杠桿,檢查檔銷無異常折斷或磨損。
圖2 脈沖安全閥
拆卸閥口,檢查閥瓣及閥座的結(jié)合面光潔度良好,未見密封面損傷,著色檢查密封面接觸均勻,接觸面積超過2/3,符合要求。
拆解閥帽,彈簧壓力調(diào)整螺帽鎖緊螺母出現(xiàn)明顯松動,測量盤型彈簧工作長度,及對應(yīng)調(diào)整螺母相對位置,與之前檢修記錄作比較,發(fā)現(xiàn)位置向上位移動8~9 mm,絲杠兩螺母連接部位螺紋灰層分界線明顯。詳細(xì)檢查彈簧,其剛度測定正常,垂直傾斜偏差未超過2 mm,兩端不平行偏差未超過1 mm。對照數(shù)據(jù),自由高度未低于原始高度的1%。
工廠對于此類安全閥,之前一直采用人工現(xiàn)場熱調(diào)方法,具體為熱調(diào)施工單位在啟爐時候進(jìn)入現(xiàn)場做相關(guān)準(zhǔn)備工作,當(dāng)鍋爐壓力升高到安全閥啟跳壓力的時候,手動開啟隔離閥,拆卸脈沖閥頂部鎖緊螺母,對調(diào)整螺母進(jìn)行調(diào)節(jié),同時聯(lián)系現(xiàn)場確認(rèn)壓力,注意觀察安全閥排水管是否有出水情況,當(dāng)達(dá)到起跳壓力時,排水管首先出水,然后蒸汽隨連接管路到達(dá)主安全閥活塞上方,隨之引發(fā)主安全閥啟跳。屆時需要由專人馬上關(guān)閉隔離閥,實(shí)現(xiàn)主安全閥回座,并再次聯(lián)系核對起跳壓力做好記錄。待彈簧冷卻后開啟隔離閥完成熱調(diào)工作。
人工現(xiàn)場熱調(diào)安全閥存在著一定弊端:首先,主安全閥跑陀為高壓蒸汽實(shí)跑,易沖刷閥口,造成主閥關(guān)閉不嚴(yán)的情況;其次,關(guān)閉隔離閥和調(diào)整調(diào)節(jié)螺母操作人員相關(guān)工作有一定延遲,存在的誤差一般較大;最后,實(shí)際跑陀因彈簧受熱影響只能操作一次,數(shù)值多少即多少,無法進(jìn)行修訂。
(1)施工人員經(jīng)驗(yàn)不足,未及時固定好鎖緊螺母。在安全閥校驗(yàn)過程中,對鎖緊螺母備帽實(shí)施預(yù)緊力不夠,導(dǎo)致鎖緊螺母松動。
(2)爐本體運(yùn)行中存在振動情況,致使鎖緊螺母備帽松動。對鍋爐本體振動,會造成安全閥鎖緊螺母備帽松動的情況預(yù)判不足。
(3)閥門鎖緊螺母沒有定位卡鐵或防松頂絲結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),導(dǎo)致備帽松動后鎖緊螺母發(fā)生位移。
鑒于主安全閥經(jīng)常啟跳會造成密封面沖刷,使安全閥不嚴(yán)。長時間操作會產(chǎn)生嚴(yán)重泄漏情況,且由于人工熱調(diào)必須配合鍋爐點(diǎn)爐時,升滿壓力放空進(jìn)行,平時操作不具備實(shí)施條件。而在生產(chǎn)過程中,一旦出現(xiàn)安全閥突跳,在沒有在線檢測技術(shù)的情況下,無法確定其整定壓力是否發(fā)生變化。為了不影響生產(chǎn),只能將突跳安全閥鎖死,使之無法開啟,或關(guān)閉隔離閥解列安全閥。直至下一個檢修周期后的啟爐時間段,才能重新進(jìn)行校驗(yàn)投運(yùn)。這期間安全閥也就失去了安全作用,使鍋爐帶隱患運(yùn)行,因此必須對其進(jìn)行技術(shù)調(diào)優(yōu)。
經(jīng)過分析,認(rèn)為避免安全閥異常啟跳,必須采取以下2個措施。
最理想的方法是將原安全閥更換為全量型安全閥。從結(jié)構(gòu)形式上看,采用全量型安全閥的方法效果較好,結(jié)構(gòu)簡單,能避免脈沖安全閥的信號延遲,減少啟跳環(huán)節(jié),而且更加準(zhǔn)確可靠直接。但是由于全量型安全閥采購價格較高,而且安裝時相關(guān)管道及附件需要改動較多,耗費(fèi)的人力、物力也較大,因此還是從脈沖閥的結(jié)構(gòu)上著手。
考慮到固定安全閥調(diào)整螺母備帽,避免松動導(dǎo)致彈簧緊力發(fā)生變化。經(jīng)過詳細(xì)研究,在安全閥帽頭內(nèi)安裝卡鐵,用以固定調(diào)整螺母備帽,使之即便發(fā)生松動情況,螺帽受卡鐵限制也不會發(fā)生位移,引發(fā)彈簧預(yù)緊力的變化,徹底解決了該問題發(fā)生的可能。
鑒于人工熱調(diào)存在諸多缺點(diǎn),改用在線調(diào)試方法進(jìn)行調(diào)試,其系統(tǒng)由機(jī)械連接部件、液壓控制系統(tǒng)、電腦測量系統(tǒng)3部分組成。通過現(xiàn)場鍋爐的基礎(chǔ)壓力值、安全閥有效密封面面積,計(jì)算調(diào)整安全閥開啟時的附加外力,就可以得出安全閥的開啟壓力值。啟爐時將壓力升至爐本體70%左右負(fù)荷后即可實(shí)施檢測,通過安裝儀器改變彈簧預(yù)緊壓縮量來對整定壓力進(jìn)行調(diào)整。
由于可以進(jìn)行連續(xù)多次調(diào)整測量,可滿足所測出的數(shù)值偏差不超過整定壓力1%的安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定,保證調(diào)整結(jié)果安全有效。而且因主閥閥門開啟時間僅為s,因此不影響工藝的正常點(diǎn)爐,安全性極強(qiáng),對主安全閥密封面的傷害也可以降至最低。
2017年初,對1#爐2臺安全閥實(shí)施在線熱調(diào),經(jīng)過一個周期運(yùn)行,狀況良好未發(fā)生異常起跳情況。2018年,又對2#爐2臺安全閥實(shí)施在線熱調(diào)。目前,2臺鍋爐安全閥,再無發(fā)生異常起跳情況,徹底杜絕了同類事件發(fā)生。