• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      單機(jī)架可逆軋機(jī)板形自動(dòng)化控制系統(tǒng)應(yīng)用

      2019-06-17 02:21:28賈鳳泳王軍生劉佳偉
      鞍鋼技術(shù) 2019年3期
      關(guān)鍵詞:板形設(shè)定值軋機(jī)

      賈鳳泳,王軍生,劉佳偉

      (鞍鋼信息產(chǎn)業(yè)公司,遼寧 鞍山 114009)

      隨著冷軋技術(shù)的快速發(fā)展,帶鋼趨向更寬更薄,寬厚比越來越大,各類板形問題愈加突出和復(fù)雜,特別是越來越多的冷軋帶材用于汽車和家用電器等行業(yè)中,并且對生產(chǎn)的需求正逐年增加[1-2]。板形和板厚是衡量帶鋼產(chǎn)品質(zhì)量的兩個(gè)主要指標(biāo)。為了有效地完成冷軋帶鋼形狀參數(shù)設(shè)定和閉環(huán)控制,獨(dú)立開發(fā)了冷軋鋼板板形控制系統(tǒng),并在鞍鋼1250 mm軋機(jī)上進(jìn)行了應(yīng)用,在高檔冷軋帶鋼的精細(xì)調(diào)控和系統(tǒng)升級(jí)方面均有很大程度的改善。本文對冷軋帶鋼板形控制系統(tǒng)底層自動(dòng)化控制部分進(jìn)行了介紹,重點(diǎn)對控制模型的結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)功能進(jìn)行了分析。

      1 板形控制系統(tǒng)底層自動(dòng)化組成

      底層自動(dòng)化系統(tǒng)是軋機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的重要組成部分,也是過程控制系統(tǒng)的執(zhí)行部分。底層自動(dòng)化系統(tǒng)分為若干個(gè)自動(dòng)化單元,每個(gè)單元完成相應(yīng)的功能。各自動(dòng)化單元之間通過總線連接,并進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,以達(dá)到高效快速控制。單機(jī)架可逆軋機(jī)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接示意圖如圖1所示。

      板形控制的底層自動(dòng)化采用SIEMENS S7-400和FM458控制模塊,分別用來控制邏輯順序控制和高速響應(yīng)要求的AFC閉環(huán)控制。板形計(jì)算機(jī)用來完成對板形輥檢測數(shù)據(jù)的處理和運(yùn)算功能,并將計(jì)算結(jié)果通過PROFIBUS網(wǎng)上的DP-COUPLER與S7-400進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。同時(shí),將板形偏差中的分段冷卻部分通過ET200站進(jìn)行控制,而其他執(zhí)行器的控制則由FM458來完成。

      1.1 傾斜控制

      帶鋼在軋制過程中,如果來料出現(xiàn)邊浪或瓢曲的缺陷,可通過傾斜手段來消除[3-4]。軋輥傾斜控制是板形控制中的一種重要手段,它是通過上位機(jī)給出設(shè)定值與軋輥實(shí)際位置相比較,液壓系統(tǒng)通過得出的差值來調(diào)整操作側(cè)和傳動(dòng)側(cè)液壓缸,實(shí)現(xiàn) 傾斜控制。

      圖1 單機(jī)架可逆軋機(jī)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接示意圖

      在閉環(huán)控制系統(tǒng)中,伺服閥的調(diào)整滯后于控制器的輸出。這種控制系統(tǒng)的非線性部分,主要是由于油壓不但依賴于當(dāng)前的控制,還和伺服閥出口的油壓差有關(guān)。因此這種影響需要對閥的響應(yīng)值進(jìn)行補(bǔ)償,需要對控制器的增益進(jìn)行調(diào)整,以增加閥在壓差降低時(shí)的相應(yīng)速度。增益值和當(dāng)前軋機(jī)的軋制力有關(guān),在開環(huán)和閉環(huán)情況下的增益計(jì)算公式分別為:

      式中,gain為增益系數(shù);FX為當(dāng)前軋制力;FRM為最大軋制力。

      當(dāng)軋制方向改變時(shí),控制器采用如圖2所示的曲線來修改增益。其中,一個(gè)為閉環(huán)增益,另一個(gè)為開環(huán)增益。最大軋制力和最小軋制力用來限制實(shí)際軋制力,以便更好的計(jì)算增益。當(dāng)實(shí)際傾斜值與設(shè)定傾斜值有偏差時(shí),控制系統(tǒng)將不斷調(diào)整伺服閥開口度,使實(shí)際傾斜值最終達(dá)到設(shè)定值。傾斜值并不會(huì)穩(wěn)定在設(shè)定值,而是保持一種動(dòng)態(tài)的穩(wěn)定,傾斜值與軋制力的波動(dòng)密切相關(guān),伺服閥的開口度在零位附近上下晃動(dòng),處于動(dòng)態(tài)穩(wěn)定狀態(tài)。在液壓缸、液壓配管、壓力傳感器、伺服閥設(shè)備及計(jì)算機(jī)硬件已經(jīng)確定后,增益選擇決定傾斜調(diào)整值在閉環(huán)控制過程中隨軋制力調(diào)節(jié)的響應(yīng)速度、控制精度和動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性。對于不同的伺服閥要通過測試來選擇合適的增益系數(shù)范圍。

      圖2 增益曲線

      1.2 彎輥控制

      液壓系統(tǒng)使工作輥發(fā)生彎曲,作用于工作輥軸承座上的壓力使工作輥產(chǎn)生不同程度的彎曲,從而改變工作輥的凸度和凹度,消除冷軋板的對稱誤差[5-6]。工作輥彎曲可以是正彎或負(fù)彎,通過底層自動(dòng)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)彎輥控制,在送到執(zhí)行器執(zhí)行時(shí),還要考慮軋制力和中間輥竄輥對彎輥的影響,相應(yīng)的還要對其進(jìn)行補(bǔ)償,才能達(dá)到良好的控制效果。

      軋制力前饋控制主要是用來補(bǔ)償軋制力波動(dòng)引起的輥縫形狀的變化。軋制力波動(dòng)補(bǔ)償計(jì)算公式為:

      式中,ΔF是彎輥力調(diào)節(jié)量;αF為前饋調(diào)節(jié)比例系數(shù);ΔFR為軋制力變化量的平滑值;K為前饋增益。

      通過調(diào)整軋制力對板形的影響系數(shù)和前饋控制彎輥力對板形的影響系數(shù),可以得到彎輥力對軋制力波動(dòng)的調(diào)節(jié)比例系數(shù)αF。軋制力前饋增益曲線如圖3所示,前饋增益K是關(guān)于帶鋼寬度的一個(gè)函數(shù),根據(jù)軋機(jī)的設(shè)備及工藝參數(shù),通過線性插值方法計(jì)算求得。

      圖3 軋制力前饋增益曲線

      中間輥竄輥可使輥間壓力分布發(fā)生變化,從而引起輥縫的變化。中間輥竄動(dòng)偏差可通過彎輥力進(jìn)行補(bǔ)償,竄動(dòng)量偏差補(bǔ)償因子公式為:

      式中,αshift為竄動(dòng)量補(bǔ)償因子;dset為竄動(dòng)量設(shè)定值;dact為實(shí)際竄動(dòng)量;FWmax為最大彎輥力;16.384是根據(jù)軋機(jī)狀態(tài)和性能設(shè)定的常數(shù)。

      工作輥彎輥共有4個(gè)控制器,在DS側(cè)和OS側(cè)分別有兩個(gè)控制器,這兩個(gè)控制器又分別為內(nèi)側(cè)控制器和外側(cè)控制器。內(nèi)側(cè)控制器提供負(fù)彎輥力,外側(cè)控制器在正常情況下提供正彎輥力。在內(nèi)側(cè)負(fù)彎輥力達(dá)到極限時(shí),可通過外側(cè)控制器來提供負(fù)彎輥力。圖4為彎輥設(shè)定點(diǎn)和內(nèi)外側(cè)控制器參考值的關(guān)系。圖中P1為正負(fù)彎輥控制器預(yù)壓限制值;P2為內(nèi)側(cè)控制器的最大負(fù)彎輥力和外側(cè)控制器提供的負(fù)彎輥力之和;P3為外側(cè)控制提供的最大負(fù)彎輥力和通過P1+P2計(jì)算出來的最大負(fù)彎輥限制之和。

      圖4 彎輥設(shè)定點(diǎn)和內(nèi)外側(cè)控制器參考值的關(guān)系

      1.3 竄輥控制

      六輥軋機(jī)中間輥橫移對改善成品形狀具有非常顯著的影響,同時(shí)具有均勻磨損軋輥的功能并改善軋件邊緣下降[7-8]。竄輥的控制方式有很多種,無論哪種竄輥方式,首先都是基于軋輥均勻磨損或邊緣下降控制模式。文中采用“經(jīng)驗(yàn)”竄輥方式,當(dāng)前竄輥位移設(shè)置見公式(5)。

      式中,Lm為中間輥輥身長度;W1為當(dāng)前軋件寬度;ΔSOP為操作工修正量;δ為寬度相關(guān)的函數(shù);Scurrent為當(dāng)前為竄輥位移。

      2 應(yīng)用效果

      這套板形控制系統(tǒng)已應(yīng)用在鞍鋼1250 mm單機(jī)架可逆軋機(jī)上,圖5為板形控制系統(tǒng)投入使用后,成品道次的板形控制效果圖,末道次帶鋼的一組沿帶鋼寬度方向上的板形測量值分布圖。其中,產(chǎn)品規(guī)格(厚×寬)為 1.8 mm×1 090 mm,材質(zhì)為ST12,軋制速度為500~600 m/min。

      圖5 沿帶鋼寬度方向板形測量值分布圖(帶鋼厚度為1.8 mm)

      由圖中數(shù)據(jù)分析可知,帶鋼橫斷面板形偏差基本上控制在6 I以內(nèi)。當(dāng)冷軋帶鋼厚度大于1.5 mm時(shí),板形控制效果比較好,板形指標(biāo)可控制在2 I以內(nèi)如圖5所示;當(dāng)帶鋼在1.0 mm以下時(shí),板形控制效果一般;如果當(dāng)帶鋼厚度小于0.5 mm時(shí),產(chǎn)品規(guī)格(厚×寬)為 0.2 mm ×1 090 mm,材質(zhì)為 ST12,在正常的軋制速度(600~1 200 m/min)下,軋后鋼板的平均板形偏差控制在13 IU以下,在高速穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),板形指標(biāo)控制在7 I以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品板形的合格指標(biāo)為10 I以下),其應(yīng)用效果如圖6所示。

      圖6 帶鋼厚度0.2 mm應(yīng)用效果圖

      3 結(jié)語

      板形是冷軋成品質(zhì)量的重要指標(biāo),板形控制系統(tǒng)作為控制冷軋成品道次的重要組成部分,其控制效果直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。

      (1)通過現(xiàn)場應(yīng)用,軋制1.8 mm厚度鋼板時(shí),板形偏差控制在2 I以內(nèi);軋制0.2 mm薄鋼板時(shí),板形偏差控制在7 I以內(nèi),均達(dá)到了預(yù)期效果。

      (2)該板形控制系統(tǒng)是完全自主研發(fā)的控制系統(tǒng),目前已投入工業(yè)應(yīng)用,并取得良好的控制效果,提高了冷軋產(chǎn)品的成品質(zhì)量,對國內(nèi)板形控制系統(tǒng)的研發(fā)起到推動(dòng)作用,具有現(xiàn)實(shí)意義。

      猜你喜歡
      板形設(shè)定值軋機(jī)
      考慮后續(xù)工序要求的軋機(jī)板形標(biāo)準(zhǔn)曲線研究
      熱連軋機(jī)組粗軋機(jī)精度控制
      基于Legendre多項(xiàng)式的板形模式識(shí)別優(yōu)化仿真及應(yīng)用
      冷軋鍍鋅光整機(jī)延伸率控制模式的解析與優(yōu)化
      常見短應(yīng)力線軋機(jī)接軸托架簡介
      軋機(jī)工作輥平衡缸端蓋及密封圈的在線更換
      山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:24
      以板形為基礎(chǔ)的建筑物凍害防治措施
      西氣東輸二線人機(jī)交互界面的防呆系統(tǒng)
      目標(biāo)設(shè)定值傳感器的原理與檢修
      對工頻耐壓試驗(yàn)跳閘電流設(shè)定值問題的探討
      东兴市| 漳浦县| 樟树市| 中牟县| 勃利县| 武功县| 循化| 丰镇市| 文水县| 三门峡市| 贵港市| 遂川县| 丹巴县| 科技| 汽车| 宣汉县| 略阳县| 稷山县| 黔西| 施秉县| 石城县| 军事| 濮阳县| 高碑店市| 卫辉市| 奉新县| 洛宁县| 泸西县| 理塘县| 宁都县| 沂源县| 无锡市| 增城市| 腾冲县| 泗洪县| 聂拉木县| 温宿县| 阿巴嘎旗| 林州市| 西城区| 广安市|