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      水輪機調(diào)速器掉電導葉自關閉改造實踐

      2019-06-13 07:20:46李金明
      水電與抽水蓄能 2019年2期
      關鍵詞:液控壓閥電源模塊

      李金明

      (錦屏水力發(fā)電廠,四川省西昌市 615012)

      0 引言

      錦屏一級水電站位于雅礱江流域的中游,裝機容量6臺600MW的混流式水輪發(fā)電機組,最大運行水頭240m,額定轉速142.9 r/min,多年平均發(fā)電量166.2億kW·h,于2014年8月24日建成投產(chǎn)[1]。

      錦屏一級水電站機組采用南瑞SAFR-2000H系列水輪機調(diào)速器,主要由電氣控制系統(tǒng)、液壓油系統(tǒng)、GE FC5000主配壓閥、緊急停機電磁閥、雙比例伺服閥、伺服切換閥及相關液壓管路組成[2]。

      對于調(diào)速器控制電源全部消失的事故情況,目前行業(yè)內(nèi)基本有兩種控制策略,分別為導葉自復中[3]和導葉自關閉。導葉自復中即掉電后維持當前導葉開度不變,避免機組甩負荷,減小系統(tǒng)負荷波動,但控制系統(tǒng)失電后調(diào)速器存在一定的失控風險;導葉自關閉是在掉電后依靠調(diào)速器液壓系統(tǒng)自身的特性,將水輪機導葉自動關閉,保護機組免于飛逸事故,防范電源消失存在的潛在風險,但對穩(wěn)定系統(tǒng)負荷不利[4-6]。

      1 改造前自復中裝置簡介

      1.1 組成結構

      調(diào)速器控制電源全部消失后,導葉自復中功能依靠主配壓閥、定中缸、自復中切換閥及相關液壓管路組成,如圖1所示。

      1.2 工作原理

      當調(diào)速器正常運行時,自復中切換電磁閥線圈得電,閥組處于a位,使定中缸油腔通過緊急停機電磁閥、自復中切換閥接通回油箱,定中缸處于復位狀態(tài)。

      當調(diào)速器控制系統(tǒng)電源全部消失時,自復中切換閥線圈失電,自復中切換閥發(fā)生切換動作,閥組處于b位,壓力油通過自復中切換閥、緊急停機電磁閥進入定中缸油腔,定中缸開始動作,推動主配壓閥至中位,接力器開關腔與壓力油源、回油箱隔離,導葉保持當前開度不變,如此實現(xiàn)調(diào)速器控制系統(tǒng)電源全部消失后導葉自復中功能。

      在實際應用中,為防止自復中后主配壓閥向開位偏離,造成導葉緩慢開啟,往往將定中缸整定為使主配壓閥位于中位但稍偏關方向,這樣導葉自復中后存在一個回關的趨勢,但極為緩慢。

      2 存在問題

      《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求(國能安全[2014]161號)》中23.1.8條規(guī)定:大中型水電站應采用“失電動作”規(guī)則,在水輪發(fā)電機組的保護和控制回路電壓消失時,使相關保護和控制裝置能夠自動動作關閉機組導水機構[7]。

      圖1 原導葉自復中裝置組成結構示意圖Figure 1 Schematic diagram of the pre-reform device of urbine vanes auto-to-middle system after all power losing of speed governor

      目前,錦屏一級電站調(diào)速器失電導葉自復中邏輯不滿足上述文件要求,需要進行調(diào)速器掉電自關閉導葉邏輯改造。

      3 改造實踐

      3.1 改造方案

      3.1.1 機械部分改造

      拆除原緊急停機電磁閥(見圖2),增加新的液控閥、緊急停機電磁閥、液控單向閥、失電電磁閥1、失電電磁閥2,閥組間的管路連接見圖2。

      3.1.2 電氣部分改造

      調(diào)速器控制柜內(nèi)共有兩個電源模塊,電源模塊1的1路電源輸出至失電電磁閥1,電源模塊2的1路電源輸出至失電電磁閥2。將原緊急電磁閥接線接至新的緊急停機電磁閥。因機手動控制方式通過自復中切換閥實現(xiàn),所以保留原自復中切換閥接線。

      3.2 可行性分析

      3.2.1 兩路電源運行

      如圖2所示,當調(diào)速器正常運行時,緊急停機電磁閥在失電狀態(tài)。控制系統(tǒng)兩個電源模塊均帶電,失電電磁閥1、2在得電狀態(tài)。液控單向閥導通,壓力油通過失電電磁閥1、液控單向閥、緊急停機先導閥進入液控閥b腔,使液控閥處于b位,進而使緊急停機電磁閥處于b位,調(diào)速器系統(tǒng)正常運行。

      3.2.2 一路電源運行

      如圖2所示,當調(diào)速器控制系統(tǒng)電源模塊1失電、電源模塊2帶電時,失電電磁閥1線圈失電、失電電磁閥2線圈帶電,失電電磁閥1處于b位置、失電電磁閥2處于a位置,此油路狀態(tài)下液控單向閥控制腔油路無壓、進油口腔無壓,進而液控單向閥處于截止狀態(tài),液控單向閥出油口腔油壓得以維系。緊急停機先導閥、液控閥、緊急停機電磁閥狀態(tài)同3.2.1中描述,機組正常運行。

      如圖2所示,當調(diào)速器控制系統(tǒng)電源模塊1帶電、電源模塊2失電時,失電電磁閥1線圈得電、失電電磁閥2線圈失電,失電電磁閥1處于a位置、失電電磁閥2處于b位置,此油路狀態(tài)下液控單向閥控制腔油路帶壓、進油口腔帶壓,進而液控單向閥處于正向?qū)顟B(tài),出油口接通壓力油源,液控單向閥出油口腔油壓得以維系。緊急停機先導閥、液控閥、緊急停機電磁閥狀態(tài)同3.2.1中描述,機組正常運行。

      3.2.3 電源全部消失

      當調(diào)速器控制系統(tǒng)電源模塊1、2全失電時,失電電磁閥1、2線圈失電,液控單向閥反向?qū)?,液控閥b腔通回油箱,使液控閥處于a位。進而使緊急停機電磁閥處于a位,主配壓閥控制油腔通回油,主配壓閥向關導葉方向動作,導葉回關。

      當調(diào)速器控制系統(tǒng)電源全部消失時自復中切換閥也會失電并動作,但由于緊急停機電磁閥已切換至a位置,所以此時的自復中切換閥的動作與否不影響導葉回關功能。

      基于上述分析,改造后裝置能實現(xiàn)調(diào)速器控制電源消失自關閉導葉功能。

      4 功能試驗

      在相應的液壓閥組、電磁閥、液壓管路、電氣接線調(diào)整完畢后,分別進行了機組靜態(tài)緊急停機試驗、機組靜態(tài)掉電自關閉導葉試驗、機組動態(tài)掉電自關閉導葉試驗,試驗結果均正確。

      4.1 機組靜態(tài)緊急停機試驗

      在機組停機狀態(tài)下,調(diào)速器控制系統(tǒng)正常帶電運行,將控制系統(tǒng)切至手動方式,開啟導葉5%開度,分別按下調(diào)速器電調(diào)柜、機調(diào)柜上的緊急停機按鈕,導葉正?;仃P,監(jiān)控系統(tǒng)事件正常報出,LCU緊急停機流程正常啟動。

      4.2 機組靜態(tài)掉電自關閉導葉試驗

      在機組停機狀態(tài)下,調(diào)速器控制系統(tǒng)正常帶電運行,將控制系統(tǒng)切至手動方式,開啟導葉5%開度,拉開電源模塊1的進線電源開關,導葉不回關;合上電源模塊1的進線電源開關后,拉開電源模塊2的進線電源開關,導葉不回關;同時拉開電源模塊1、電源模塊2的進線電源開關,導葉回關,監(jiān)控系統(tǒng)事件正常報出,LCU緊急停機流程正常啟動。

      4.3 機組動態(tài)掉電自關閉導葉試驗

      機組開機,空載運行正常;拉開電源模塊1、電源模塊2的進線電源開關,導葉回關,機組停機,監(jiān)控系統(tǒng)事件正常報出,LCU緊急停機流程正常啟動。

      5 結束語

      新增的液控單向閥結構簡單、動作可靠,與雙失電電磁閥相結合,具有一定的容錯能力,也即在一個失電電磁閥控制回路斷線、虛接等原因造成失電時,不會造成誤停機。此種改造方案改動較小,對調(diào)速器原有功能影響不大,并能可靠地實現(xiàn)調(diào)速器控制系統(tǒng)掉電后導葉自關閉的功能。

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